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        RH爐開發(fā)使用轉(zhuǎn)爐蒸汽工作實(shí)踐

        2018-07-20 06:54:26王克生
        冶金動力 2018年8期
        關(guān)鍵詞:噴射泵蓄熱器真空泵

        王 帥,王克生

        (江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司,江蘇淮安 223002)

        煉鋼轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余熱蒸汽除了自供轉(zhuǎn)爐除氧器使用、烘烤煉鋼自用原輔料外,大部分都是用于取暖、澡堂以及生活用途,夏季生活用汽量減少后只有放散,造成蒸汽浪費(fèi)現(xiàn)象。而轉(zhuǎn)爐煉鋼后到工序RH爐在生產(chǎn)過程中又需要使用蒸汽來進(jìn)行抽真空,RH爐使用蒸汽進(jìn)行抽真空需要有穩(wěn)定的蒸汽壓力和連續(xù)性供應(yīng)蒸汽壓力需要穩(wěn)定在0.8~0.9 MPa,溫度需要控制在170℃左右,并要求蒸汽不能含有水份,而轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的余熱蒸汽屬于普通的飽和蒸汽,雖然壓力能夠達(dá)到或超過0.9 MPa,溫度能夠達(dá)到170℃,由于其含有大量的液態(tài)水份,就無法快速實(shí)現(xiàn)抽真空的需要。為此RH在原設(shè)計(jì)過程中大多選擇使用過熱蒸汽,一般過熱蒸汽到RH后還需要增加減溫減壓裝置,通過減溫減壓裝置來控制蒸汽出口壓力和溫度,來滿足RH用汽工藝的要求。減溫減壓均造成蒸汽品質(zhì)的降低,浪費(fèi)能源。為了節(jié)約能源,鋼廠決定開發(fā)轉(zhuǎn)爐余熱蒸汽用于RH生產(chǎn)。改造前RH真空爐用電廠過熱蒸汽經(jīng)減溫減壓,要想實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐余熱蒸汽供RH爐使用,就需要解決轉(zhuǎn)爐產(chǎn)汽不穩(wěn)定、蒸汽含水量大造成的水擊、動能不足等問題,為此需要對轉(zhuǎn)爐蓄熱器和RH真空泵進(jìn)行技術(shù)改造。

        1 轉(zhuǎn)爐蒸汽工藝流程

        淮鋼公司煉鋼廠有2臺100 t轉(zhuǎn)爐,配套2臺40 m3汽包和1臺150 m3蓄熱器;每臺轉(zhuǎn)爐冶煉周期 時(shí)間設(shè)計(jì)為40 min,實(shí)際運(yùn)行平均為38 min,其中吹煉時(shí)間為15 min,根據(jù)轉(zhuǎn)爐運(yùn)行過程中蒸汽實(shí)際產(chǎn)生的量,2臺轉(zhuǎn)爐汽化冷卻煙道平均產(chǎn)汽量約為24 t/h,噸鋼產(chǎn)汽量為90~100 kg/t鋼,汽包、蓄熱器工作壓力都時(shí)2.45 MPa,工作溫度230℃。轉(zhuǎn)爐在吹煉時(shí)產(chǎn)生的蒸汽上升進(jìn)入汽包,汽包蒸汽通過管網(wǎng)匯總到蓄熱器,蓄熱器系統(tǒng)采取同管網(wǎng)并聯(lián)運(yùn)行方式,即在轉(zhuǎn)爐吹煉時(shí),當(dāng)蓄熱器母管壓力大于公司管網(wǎng)壓力(0.8 MPa)時(shí),打開蓄熱器供汽出口調(diào)節(jié)閥組向公司管網(wǎng)送氣,富余蒸汽進(jìn)入蓄熱器進(jìn)行蓄熱。由于因低壓飽和蒸汽管網(wǎng)夏季負(fù)荷較低,并不能全部消耗飽和蒸汽,無論采取何種蓄熱器控制模式,都不可避免的造成管網(wǎng)壓力超標(biāo),產(chǎn)生放空現(xiàn)象。圖1為原轉(zhuǎn)爐余熱蒸汽工藝流程圖。

        2 轉(zhuǎn)爐余熱蒸汽控制系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)

        圖1 原轉(zhuǎn)爐余熱蒸汽工藝流程圖

        由于轉(zhuǎn)爐煉鋼系統(tǒng)在吹氧時(shí)余熱蒸汽流量很大,不吹氧時(shí)產(chǎn)汽停止,因此造成相應(yīng)管網(wǎng)的蒸汽大幅周期波動,對管網(wǎng)造成了極大的沖擊,影響了低壓蒸汽管網(wǎng)及用汽設(shè)備的安全運(yùn)行,同時(shí)也為了滿足RH爐使用轉(zhuǎn)爐余熱蒸汽的需要,需要對轉(zhuǎn)爐蓄熱器系統(tǒng)進(jìn)行改造,確保在2臺轉(zhuǎn)爐正常生產(chǎn)的前提下能夠提供穩(wěn)定的蒸汽壓力和汽源。經(jīng)測算,即使2臺轉(zhuǎn)爐同時(shí)吹氧,蓄熱器總?cè)萘啃枰?55.55 m3,實(shí)際配置1臺150 m3蓄熱器,因此,即使在最惡劣的2爐同步吹氧、同步停止吹氧的工況下,也只是剛剛不能夠滿足蓄熱容量的需要;但因?qū)嶋H生產(chǎn)中基本不存在2臺轉(zhuǎn)爐完全同步吹氧的生產(chǎn)狀況,因此不必增加蓄熱器容量,根據(jù)蓄熱器在運(yùn)行過程中存在的不足,對轉(zhuǎn)爐余熱蒸汽控制系統(tǒng)進(jìn)行如下改進(jìn)。

        2.1 調(diào)整蓄熱器系統(tǒng)的閥門設(shè)置及工作模式

        圖2 改進(jìn)后轉(zhuǎn)爐余熱蒸汽工藝流程圖

        將閥組V2設(shè)置成流量自動調(diào)節(jié)運(yùn)行模式,維持平均供汽流量,供汽流量給定值需要經(jīng)過多次調(diào)試,直至蓄熱器系統(tǒng)安全閥不起跳為止。這樣在轉(zhuǎn)爐吹氧時(shí),P3壓力升高,閥組V2必將自動關(guān)??;當(dāng)轉(zhuǎn)爐停止吹氧時(shí),P3壓力降低,閥組V2必將自動開大,完全符合蓄熱原理的要求,最大限度的保證每個(gè)蓄熱循環(huán)期間,蓄熱器罐內(nèi)壓力達(dá)到最大的幅度,以保證蓄熱能力。為了提高蓄熱器的蓄熱能力,改變蓄熱器進(jìn)出管路系統(tǒng),將并聯(lián)式蓄熱器改造成圖2所示的可調(diào)式并聯(lián)蓄熱器系統(tǒng),增加自動控制閥組V3,并增設(shè)V3閥自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)。該控制系統(tǒng)能夠在轉(zhuǎn)爐吹氧時(shí),動態(tài)調(diào)節(jié)通過蓄熱器的蒸汽流量,以保證將蓄熱器罐內(nèi)水加熱到飽和狀態(tài),儲存足夠的能量,為轉(zhuǎn)爐停止產(chǎn)汽時(shí)閃蒸供汽做好準(zhǔn)備。

        2.2 核算并改造蒸汽管道系統(tǒng)

        因?yàn)檎{(diào)整了蓄熱器的工作模式,管道系統(tǒng)的流量將發(fā)生變化,為了完善蓄熱器系統(tǒng)功能,需要對各段管路通流能力進(jìn)行計(jì)算,對不滿足要求的管段、特別是調(diào)節(jié)閥的口徑進(jìn)行改造或更換。

        2.3 增強(qiáng)汽水分離措施,增加疏水系統(tǒng)

        因管路系統(tǒng)介質(zhì)為飽和蒸汽,管路沿途凝結(jié)水較多,因此管路低點(diǎn)或閥組前都要裝設(shè)自動疏水系統(tǒng),增設(shè)采用熱動力式自動疏水器,解決管路疏水問題。管路疏水流到現(xiàn)有的疏水?dāng)U容罐,高壓水在罐中擴(kuò)容減壓后,二次蒸汽排向高空,低壓水流至新建的疏水箱,疏水箱設(shè)置水位自動控制系統(tǒng),水位高時(shí),用疏水泵將水打入轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng)的除氧器。

        2.4 調(diào)整蓄熱器DCS自動控制系統(tǒng)

        將DCS控制系統(tǒng)重新設(shè)置,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況增加相應(yīng)卡件等附屬設(shè)施,將蓄熱器調(diào)節(jié)穩(wěn)壓裝置根據(jù)實(shí)際信號設(shè)置成自動調(diào)節(jié)運(yùn)行模式。

        3 對RH爐進(jìn)行技術(shù)升級改造

        3.1 改造真空泵系統(tǒng)

        為了能夠使用轉(zhuǎn)爐余熱飽和蒸汽,解決蒸汽含水量大抽真空時(shí)動力不足問題,需要對原來的RH真空泵系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,把原來的五級蒸汽噴射泵組改為由四級蒸汽噴射泵+水環(huán)真空泵組成。改造需要增加:第一、二、三級增壓泵,第四級主、輔泵和水環(huán)真空泵三臺;每臺水環(huán)泵電機(jī)功率185 kW,每臺水環(huán)泵設(shè)進(jìn)水閥1臺,當(dāng)水環(huán)泵啟動時(shí)進(jìn)水閥自動打開,當(dāng)水環(huán)泵停止時(shí)進(jìn)水閥自動關(guān)閉。主泵由(E1+E2+E3+E4a+W5a+W5b)組成;輔泵由(E4b+W5c)組成。輔泵與主泵并聯(lián),組成變量泵機(jī)組,這種設(shè)計(jì)大大提高了低真空段的抽氣能力,并有效的縮短了系統(tǒng)的抽氣時(shí)間,主、輔泵切斷與連通靠管路閥門控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。第一級增壓泵的外殼設(shè)置有加熱隔套,以防止結(jié)冰,水環(huán)泵排出的廢氣通過排氣管排到廠房外。增壓泵與噴射泵都是由泵體、蒸汽噴咀所組成。泵體由鋼板卷制焊接而成。噴咀采用精密機(jī)加工制成,所有噴射泵在制造時(shí)均采用激光對中,保證噴射泵具有良好的同軸度。

        3.2 改造真空泵蒸汽系統(tǒng)

        蒸汽系統(tǒng)是為真空泵提供動力介質(zhì)的裝置,它由蒸汽分配器、蒸汽分配器到真空泵噴嘴間的管線、蒸汽開關(guān)閥、壓力和溫度等儀表組成,為了保證蒸汽噴射泵工作蒸汽壓力的穩(wěn)定,提高節(jié)能效果,需在原蒸汽管道上增設(shè)1套壓力調(diào)節(jié)閥。改造后蒸汽系統(tǒng)新增了蒸汽管線,蒸汽閥門,取消原來的降壓、降溫裝置,增加了排水系統(tǒng)。

        3.3 改造RH水系統(tǒng)

        原來RH水系統(tǒng)有濁循環(huán)冷卻水和凈循環(huán)冷卻水兩個(gè)系統(tǒng),其中濁循環(huán)冷卻水系統(tǒng)主要用來冷卻蒸汽真空泵的溫度,以及用于真空泵系統(tǒng)的冷凝器用水,凈循環(huán)冷卻水系統(tǒng)主要用于冷卻設(shè)備作用。

        由于RH真空泵系統(tǒng)改進(jìn)后增加了3臺水環(huán)真空泵,需要從原來的濁循環(huán)冷卻水系統(tǒng)引入一路水源用于水環(huán)泵的工作用水,這部分的水源由主水管直接接入,設(shè)有手動閥和氣動開關(guān)閥以及管道過濾器。因水環(huán)泵排水為無壓排水,因此需在現(xiàn)場設(shè)置1套排水系統(tǒng),排出的水回至廠區(qū)水處理中心。

        3.4 改進(jìn)前后真空泵參數(shù)對比

        改造前真空泵為五級蒸汽噴射泵,改造后真空泵為四級蒸汽噴射+水封泵。

        改造前后以下真空泵系統(tǒng)參數(shù)無變化:

        工作真空度為67 Pa,泵口極限真空度≤20 Pa,抽汽能力≥600 kg/h,從大氣壓到67 Pa時(shí)間為4 min。

        改造前后真空泵系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)如表1。

        表1 改造前后真空泵系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)

        4 結(jié)束語

        經(jīng)過對轉(zhuǎn)爐余熱蒸汽控制系統(tǒng)以及RH爐真空泵系統(tǒng)的技術(shù)改進(jìn),成功實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐余熱蒸汽供RH爐生產(chǎn)使用,節(jié)約下來的過熱蒸汽全部用來發(fā)電。轉(zhuǎn)爐余熱蒸汽供RH爐使用通過一段時(shí)間的運(yùn)行摸索,只要生產(chǎn)組織上控制好轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的節(jié)奏,轉(zhuǎn)爐蒸汽完全能夠滿足RH爐生產(chǎn)的需要,改造后的蒸汽供應(yīng)壓力低于0.8 MPa時(shí)也能夠滿足抽真空度的要求。本次真空系統(tǒng)技術(shù)改進(jìn)采用目前先進(jìn)的真空系統(tǒng)方案,由四級蒸汽噴射泵+水環(huán)真空泵組成,該方案比全蒸汽五級蒸汽噴射真空主泵節(jié)能約40%,既實(shí)現(xiàn)了使用轉(zhuǎn)爐余熱蒸汽的目的,又節(jié)約了能源,達(dá)到了預(yù)期的節(jié)能效果。

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