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        江漢油田老區(qū)特殊復(fù)雜井固井工藝改進(jìn)與實(shí)踐

        2018-07-16 03:48:42周福新
        石油天然氣學(xué)報(bào) 2018年3期
        關(guān)鍵詞:環(huán)空排量固井

        周福新,李 簏,劉 瑤

        中石化江漢石油工程公司鉆井一公司,湖北 潛江

        1.引言

        江漢油田屬于老油田,經(jīng)過多年的壓裂、開采、回注,壓力系統(tǒng)早已紊亂,特別是王場(chǎng)老油區(qū),鉆井過程中常常鉆遇局部高壓溢流地層、惡性井漏地層等,給鉆井施工造成非常大的困難,使得完井固井工作難度更大[1][2]。為了改進(jìn)江漢油田老區(qū)復(fù)雜井固井工藝,以王新32斜-7井為例,提出老區(qū)復(fù)雜井固井工藝改進(jìn)與措施,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)踐。

        2.王新32斜-7井概況

        王新32斜-7井位于湖北省潛江市前進(jìn)一隊(duì),設(shè)計(jì)井深1420 m,實(shí)際完鉆井深1500 m,固井要求水泥漿返高500 m。鉆井液密度為1.02~1.20 g/cm3,漏斗黏度為30~60 s,含砂率為0.5%,pH值為8~9。鉆井施工井身結(jié)構(gòu)見表1。

        Table 1.The wellbore structures表1.井身結(jié)構(gòu)

        王新32斜-7井屬于王場(chǎng)區(qū)塊的老區(qū)調(diào)整井,經(jīng)過多年的注水、采油和其他增產(chǎn)措施后,井下地層油、水層系間原本不穩(wěn)定的壓力系統(tǒng)更加紊亂。該井鉆進(jìn)過程中,上部井段多次發(fā)生井漏,經(jīng)過多次堵漏,漏速減??;鉆進(jìn)至1232 m發(fā)生失返性井漏,經(jīng)過多次堵漏,毫無效果,共計(jì)漏失泥漿715.7 m3。由于井漏無巖屑返出,表現(xiàn)為較大裂縫漏失、承壓能力極低,判斷為可能與鄰近采油井竄通。使用鹽水搶鉆至1500 m完井,整個(gè)過程井口無返出,完井后繼續(xù)使用水泥漿堵漏,無效果。

        3.固井施工技術(shù)難點(diǎn)分析

        王新32斜-7井鉆井過程中出現(xiàn)的復(fù)雜情況主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:①該井1232 m發(fā)生失返性井漏后,后期都是鹽水搶鉆完井,主要封固油層都在漏層以下,要求返高至 500 m,從技術(shù)上難以到達(dá),因此影響到固井質(zhì)量。②該井油層段以上發(fā)生失返性井漏,固井、候凝過程中,下部的地層流體(油、水等)都可能竄入井內(nèi)對(duì)水泥漿造成污染,影響油層段的固井質(zhì)量。③該井由于使用鹽水泥漿搶鉆完井,上部井段一直處于空井狀態(tài),裸眼井段可能處于失穩(wěn)狀態(tài),完井工作必須盡快進(jìn)行,否則,井下可能存在固井安全風(fēng)險(xiǎn)。④該井存在漏失情況,固井頂替時(shí)可能影響頂替排量,降低頂替效率。

        4.固井技術(shù)改進(jìn)措施與施工設(shè)計(jì)

        4.1.固井技術(shù)改進(jìn)措施

        由于該井鉆井及完井過程中存在的特殊復(fù)雜情況,要保證該井固井質(zhì)量需要制定針對(duì)性的特殊工藝措施,確保固井質(zhì)量[3][4][5][6]。針對(duì)該井具體情況,提出以下幾項(xiàng)技術(shù)措施:①通井后要求井隊(duì)將泥漿罐掏干凈并保證下完套管后能正常開泵循環(huán),準(zhǔn)備充足的鹽水泥漿,保證完井電測(cè)、下套管、固井施工過程井口環(huán)空定時(shí)定量灌入泥漿,平衡地層壓力和穩(wěn)定井壁。②采用正注反擠水泥漿固井方案,確定準(zhǔn)確漏層深度,計(jì)算準(zhǔn)確正注水泥量和返灌水泥量,以及后置清水平衡液的壓力。③現(xiàn)場(chǎng)按照水泥漿返至漏失點(diǎn)計(jì)算管內(nèi)外壓力,要求設(shè)計(jì)管內(nèi)漿柱壓力小于管外漿柱壓力。④正注水泥漿使用常規(guī)密度(1.90 g/cm3)堵漏水泥漿體系,要求具備一定封堵能力??刂扑酀{密度、失水量及注替排量,采用大排量注漿、替漿,確保水泥返高以及下部油層段固井質(zhì)量。⑤返灌水泥漿采用常規(guī)密度水泥漿體系,關(guān)閉環(huán)空進(jìn)行反循環(huán)固井,對(duì)漏失井段進(jìn)行雙覆蓋封固,確保固井質(zhì)量。⑥優(yōu)選正注水泥漿前置液體系及用量,提高沖洗效果及壓穩(wěn)地層穩(wěn)定井壁。

        4.2.固井施工設(shè)計(jì)

        1) 設(shè)計(jì)正注水泥漿封固漏層以上200 m。固井過程中兼顧防漏,頂替量為17.80 m3。

        2) 關(guān)閉環(huán)空進(jìn)行反循環(huán)固井,要求水泥漿量封固至漏層以下200 m。

        3) 固井施工采用水泥車注、替,正注水泥漿及頂替排量設(shè)計(jì)為 0.8~1.2 m3/min;返灌水泥漿及頂替排量設(shè)計(jì)為1.2~0.5 m3/min,后期水泥達(dá)到漏失井段,控制排量,降低漏失激動(dòng)壓力,保證水泥返高。

        4) 設(shè)計(jì)正注水泥漿前置液為10 m3,采用大排量清洗井壁,去除井壁的泥餅。

        5) 在固井施工前取現(xiàn)場(chǎng)水泥樣、水樣,進(jìn)行水泥漿試驗(yàn)及污染性試驗(yàn)。試驗(yàn)條件為45℃ × 20 MPa ×20 min,設(shè)計(jì)水泥漿稠化時(shí)間為168 min,稠化曲線如圖1所示,24 h抗壓強(qiáng)度為14 MPa,API失水量為48 mL。

        Figure 1.The curve of slurry thickening圖1.水泥漿稠化曲線

        5.施工實(shí)踐

        5.1.固井施工概況

        1) 正注固井施工。①通水試壓10 MPa;②注入前置液10 m3,排量1 m3/min,施工壓力1 MPa;③現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際注入水泥漿18.5 m3,密度為1.88~1.90 g/cm3,排量1.2 m3/min,施工壓力1~2 MPa;④沖洗管線,使用1 m3清水壓膠塞;⑤使用單車替漿17 m3,排量1.2~0.6 m3/min,施工壓力2~5 MPa;⑥使用0.40 m3單車碰壓,排量0.4 m3/min,施工壓力5~7 MPa;⑦碰壓完檢查回流水,回流水憋壓后無壓降且斷流。正注水泥漿固井施工完畢。

        2) 候凝期間環(huán)空吊灌泥漿。①候凝期間小批量環(huán)空吊灌密度為1.25~1.30 g/cm3泥漿,維持井下壓力及井壁穩(wěn)定;②候凝2 h后開始返擠固井施工作業(yè)。

        3) 返灌固井施工。①關(guān)閉環(huán)空,水泥車使用清水試擠,壓力為0.1~0.2 MPa;②返擠沖洗液3 m3,水泥漿30 m3,排量1.2~0.4 m3/min,施工壓力20 MPa;③水泥車替清水3 m3;④候凝36 h測(cè)聲幅。

        5.2.固井質(zhì)量檢測(cè)

        固井聲幅測(cè)井質(zhì)量報(bào)告:0~500 m固井質(zhì)量較差;500~880 m固井質(zhì)量合格;880~950 m固井質(zhì)量合格、良好各50%;950~1050 m固井質(zhì)量良好;1050~1300 m固井質(zhì)量?jī)?yōu)良。可見油層段的固井質(zhì)量達(dá)到了良好和優(yōu)良,油層段實(shí)現(xiàn)了良好的封固,有利于后期的油層分層開采。特別是該井鉆進(jìn)至1232 m曾發(fā)生過失返性井漏,判斷該處裂縫較為發(fā)育。經(jīng)過固井施工,在1210~1230 m井段測(cè)井聲幅值僅僅略有增大(CBL幅值小于15%)。充分說明正注段和反擠段進(jìn)行了成功對(duì)接,該段的固井質(zhì)量得到有效保障。

        6.結(jié)論與認(rèn)識(shí)

        1) 類似江漢王場(chǎng)油區(qū)的老油田,鉆完井過程中常出現(xiàn)特殊復(fù)雜井況的油井,在堵漏基本沒有效果的情況下,采用該固井技術(shù)完成固井施工,可以達(dá)到預(yù)期目的。

        2) 該特殊復(fù)雜井的現(xiàn)場(chǎng)施工、技術(shù)方案的確定,要求固井現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員針對(duì)鉆井施工時(shí)出現(xiàn)的復(fù)雜情況仔細(xì)分析,確定固井準(zhǔn)備方案,采取合理技術(shù)措施,確保井下油層固井封固質(zhì)量。

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