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        關(guān)于降低低溫甲醇洗裝置酸性氣中甲醇的技術(shù)改造與優(yōu)化

        2018-07-16 07:15:05陳東梅
        科技視界 2018年2期
        關(guān)鍵詞:閃蒸塔頂冷凝器

        陳東梅

        (內(nèi)蒙古大唐克旗煤制天然氣公司,內(nèi)蒙古 赤峰 025350)

        0 引言

        低溫甲醇洗裝置的主要作用是將變換裝置送來的變換氣進(jìn)行選擇性的吸收,除去粗煤氣中的CO2、H2S等酸性氣體以及焦油0#、水、烴類等雜質(zhì),制得CO2≤1.5%,總S≤0.2ppm的合格凈化氣,送往甲烷化裝置進(jìn)行合成甲烷。CO2的大量存在會增加H2的消耗,甲烷轉(zhuǎn)化率低,產(chǎn)品產(chǎn)量減少;H2S和有機(jī)硫是甲烷化鎳基催化劑的主要毒物,導(dǎo)致催化劑失活。有機(jī)硫再生流程在本文中暫不介紹。

        由于CO2與H2S在甲醇中的溶解度不同,可利用不同的方式進(jìn)行再生。CO2氣體通過減壓閃蒸和氮?dú)鈿馓岷?,?jīng)換熱器冷卻和脫鹽水吸收、排放至大氣中;H2S氣體通過減壓閃蒸、氮?dú)鈿馓岷蜔嵩偕?,?jīng)過換熱器冷卻分離其中的甲醇,氣體送至硫回收裝置作為生產(chǎn)硫磺的原料氣。在此過程中,甲醇消耗占比較大。通過原因分析,在操作和設(shè)備技術(shù)改造上進(jìn)行了兩方面優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)降低酸性氣中攜帶甲醇。

        1 酸性氣流程簡介

        煤氣中H2S主要是來源于原料煤中的硫成分,H2S的產(chǎn)生主要與氣化爐結(jié)構(gòu)形式有關(guān)系,本公司采用的是殼牌爐,這里只針對本公司的流程進(jìn)行描述研究。煤中的硫、碳成分在氣化爐內(nèi)與水蒸氣和氧進(jìn)行反應(yīng)主要生成H2S和有機(jī)硫,H2S在煤氣中占比0.7%,硫化物在低溫甲醇洗裝置脫硫塔內(nèi)被脫除,出口凈煤氣中的總硫指標(biāo)要求≤200PPb。

        在脫硫塔內(nèi)使用吸收CO2后的甲醇富液進(jìn)行吸收粗煤氣中的H2S和有機(jī)硫,使用含CO2的甲醇富液作為吸收液為防止甲醇液大量的吸收H2S和有機(jī)硫放出大量的熱,影響甲醇的吸收質(zhì)量。含有CO2和H2S的富甲醇液經(jīng)過硫化氫濃縮塔的減壓閃蒸和氮?dú)鈿馓崦摮状贾写蟛糠值腃O2氣體,H2S富甲醇液進(jìn)入到硫化氫閃蒸塔內(nèi)進(jìn)行熱再生,通過蒸汽再沸器將甲醇富液加熱至83℃,硫化氫氣體和甲醇蒸汽經(jīng)熱再生塔頂冷凝器殼程冷卻后,氣液混合物一起進(jìn)入熱再生塔回流槽,38℃硫化氫富氣從熱再生塔回流槽頂部出來后在H2S富氣加熱器殼程和H2S富氣冷卻器殼程中被冷凝到-32℃后進(jìn)入硫化氫富氣分離器Ⅰ,分離液體后的硫化氫富氣經(jīng)H2S富氣加熱器管程加熱到23℃后送往克勞斯硫回收裝置;分離的液體通過冷凝液換熱器管程加熱到-10℃后進(jìn)入硫化氫富氣分離器II進(jìn)一步分離,分離出的氣體與硫化氫富氣分離器Ⅰ出口硫化氫富氣一起送到硫回收裝置。

        2 甲醇消耗分析

        主酸洗氣溫度越高,甲醇的飽和蒸汽壓就越高,對應(yīng)在氣相中的甲醇含量也就越高,帶來的損失必然就越大[2]。

        在實(shí)際生產(chǎn)中,熱再生塔頂冷凝器冷卻后氣體溫度在54℃,與設(shè)計(jì)值38℃相差較大,主要原因熱再生塔頂冷凝器管束多次泄露處理后換熱面積減小,同時(shí)循環(huán)水水質(zhì)較差,導(dǎo)致管束堵塞,熱再生塔頂冷凝器冷卻后氣體溫度較高,而后續(xù)換熱器設(shè)計(jì)較小,換熱量不足,酸性氣溫度未達(dá)到設(shè)計(jì)值,造成至硫回收的主酸性氣中夾帶的甲醇含量在6.0%左右,與設(shè)計(jì)甲醇含量在0.15%偏差較大,所以主酸性氣中甲醇損失較大。

        3 優(yōu)化改造和操作

        (1)根據(jù)對甲醇消耗情況分析同時(shí)結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,熱再生塔頂冷凝器換熱器換熱效果差,不能滿足工藝要求,但不具備更換換熱器條件,在現(xiàn)場增加熱再生塔頂冷凝器循環(huán)水反沖洗管線,定期進(jìn)行反沖洗操作,防止雜物堵塞管束或管板,增加換熱器循環(huán)水流量,提高傳熱效率,熱再生塔頂冷凝器出口酸性氣溫度由54℃降至 45℃左右。

        (2)減少硫化氫富氣分離器II內(nèi)氣體閃蒸量,減少硫化氫氣體換熱量。硫化氫富氣分離器Ⅰ和硫化氫富氣分離器II之間增加跨線,冷凝液不在經(jīng)過冷凝液換熱器進(jìn)行復(fù)熱,在硫化氫富氣分離器II閃蒸出的氣體溫度由原來的-10℃降低至-30℃,為H2S富氣加熱器管程內(nèi)酸性氣提供了更多的冷量,通過此項(xiàng)技改在硫化氫富氣分離器Ⅰ內(nèi)明顯分離出更多的甲醇。

        (3)加強(qiáng)崗位人員培訓(xùn),提高熱再生系統(tǒng)的操作穩(wěn)定性,減少氣量波動(dòng)對熱再生塔的影響,嚴(yán)格控制塔頂溫度和酸性氣指標(biāo),減少酸性氣夾帶甲醇量。

        4 結(jié)論

        通過技術(shù)改造、精細(xì)操作和嚴(yán)格控制指標(biāo)三方面措施實(shí)施,運(yùn)行一段時(shí)間后,分析酸性氣中甲醇含量由原來的6%降低至3.5%,且能夠穩(wěn)定運(yùn)行,但與設(shè)計(jì)值甲醇含量0.15%差距較大,還需要進(jìn)一步加強(qiáng)操作,同時(shí),在適當(dāng)?shù)臋C(jī)會對各分離器的除沫器進(jìn)行檢查,采購新?lián)Q熱器準(zhǔn)備更換熱再生塔頂冷凝器來解決根本問題。

        [1]楊洪文,郭威華,宋哲.低溫甲醇洗尾氣組分的改善與方案選擇[J].低溫與特氣,2004,22(1):21-23.

        [2]郝高峰,蘆國智,尹俊杰,董麗旭.低溫甲醇洗裝置中甲醇損耗的改進(jìn)措施[J].煤化工,2012 年 6月,3(16).

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