楊小建,鄭向國,仲常維
(青島特殊鋼鐵有限公司,山東 青島266700)
青島特殊鋼鐵有限公司燒結(jié)工序于2015年11月投入運(yùn)行,配有2臺(tái)240 m2燒結(jié)機(jī)和2臺(tái)300 m2環(huán)冷機(jī),設(shè)計(jì)能力為年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)燒結(jié)礦460萬t。投產(chǎn)之初,燒結(jié)工序能耗月平均為53 kgce/t,其中固體燃料消耗48.85 kg/t,電耗44.32 kW·h/t,點(diǎn)火煤氣消耗6.13 m3/t,燒結(jié)環(huán)冷余熱發(fā)電不穩(wěn)定,噸礦發(fā)電量僅為4 kW·h,與國內(nèi)同類型對標(biāo)比較,處于較高水平。為了降低燒結(jié)工序能耗,青特鋼從降低燒結(jié)固體燃耗、燒結(jié)系統(tǒng)電耗、燒結(jié)點(diǎn)火熱耗以及充分利用燒結(jié)環(huán)冷余熱發(fā)電4方面改進(jìn),實(shí)施后燒結(jié)工序能耗大幅度降低,燒結(jié)噸礦成本也相應(yīng)下降。
固體燃料消耗占燒結(jié)工序能耗的70%~80%,因此降低固體燃料消耗作為主攻方向。
2.1.1優(yōu)化燒結(jié)配礦結(jié)構(gòu)
青特鋼燒結(jié)生產(chǎn)所用的礦粉全部為進(jìn)口礦粉,以巴西粉、澳粉為主,另外還有印度粉、智利和塞拉利昂粉等。各種礦粉的成礦條件不同,燒結(jié)性能也相差較大,為發(fā)揮各種礦粉的最佳燒結(jié)功效,需進(jìn)行優(yōu)化配礦。對青特鋼使用的全部礦粉的同化性能、液相生產(chǎn)特性、升溫過程燒損和結(jié)晶水分解特性、微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,以此為基礎(chǔ)探討各鐵礦粉的使用原則,找出成礦性能良好、固體燃料消耗較低的幾種配礦方案,借助燒結(jié)杯實(shí)驗(yàn)室對不同配礦方案進(jìn)行實(shí)驗(yàn),根據(jù)實(shí)際實(shí)驗(yàn)結(jié)果,選取最合適的配礦結(jié)構(gòu)。
2.1.2厚料層技術(shù)改造
燒結(jié)料層的自動(dòng)蓄熱作用隨著料層厚度的增加而加強(qiáng),當(dāng)料層厚度為180~220 mm時(shí),蓄熱量只占燃燒帶熱量總收入的35%~45%,當(dāng)料層高度為400 mm時(shí),蓄熱量達(dá)55%~60%[1]。因此,提高料層厚度,采用厚料層燒結(jié),充分利用燒結(jié)過程的自動(dòng)蓄熱,可以降低燒結(jié)料中的燃料用量,根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,料層每增加10 mm,燃料消耗可降低1.5 kg/t左右。
青特鋼240 m2燒結(jié)機(jī)設(shè)計(jì)料層厚度750 mm,為了提高燒結(jié)礦強(qiáng)度和降低固體燃料消耗,將料層提高到850 mm。參照同行業(yè)已改造成功經(jīng)驗(yàn),通過抬高燒結(jié)機(jī)布料裝置,結(jié)合側(cè)面加檔板防漏料,同時(shí)在刮料板處梯形成型、刮料板后加側(cè)輥壓料的方式,最終厚料層燒結(jié)技術(shù)獲得成功,固體燃料消耗降低2.79 kg/t。
2.1.3提高混合料溫度
燒結(jié)混合料溫度是制約燒結(jié)生產(chǎn)的一個(gè)重要因素,混合料料溫達(dá)到露點(diǎn)以上,可以顯著減少料層中水蒸汽冷凝形成的過濕現(xiàn)象,有效降低過濕層厚度和過濕層對氣流的阻力,改善料層透氣性,明顯提高燒結(jié)生產(chǎn)率和降低燃料用量。根據(jù)同行業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐,混合料料溫每提高10℃,可降低燃料用量2%~3%。青特鋼高爐沖渣水水溫在65℃以上,在滿足全廠冬季供暖的前提下,通過管網(wǎng)改造將剩余沖渣水用于燒結(jié)混料加水。一方面降低高爐沖渣水水溫,減少泡沫渣的產(chǎn)生;另一方面,可提高燒結(jié)混勻料的料溫,降低過濕帶厚度,提高燒結(jié)透氣性,提高燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量和降低固體燃料消耗。
同時(shí),為保證生產(chǎn)供水的穩(wěn)定,減少由于管網(wǎng)水壓波動(dòng)對混勻料水分產(chǎn)生的影響,采用開路的方式,將換熱后的熱水先集中存放在密閉保溫的水池中,然后再由水泵加壓打到一、二混進(jìn)行加水,減少外因?qū)λ挚刂频挠绊?。為盡量提高混勻料料溫,在水池上方安裝蒸汽噴頭,進(jìn)一步提高水溫到90℃以上。采用水位自動(dòng)控制系統(tǒng),減小水位差變化對水溫的影響。
生產(chǎn)實(shí)踐證明,采用高爐沖渣水換熱后,混勻料較料溫提高約8℃,料層透氣性明顯改善,降低固體燃料消耗約1.2 kg/t。
2.1.4控制燃料粒度
燒結(jié)燃燒的燃燒速度及燃燒層的厚度與燃料粒度密切相關(guān)。經(jīng)燒結(jié)杯實(shí)驗(yàn)證明:燃料粒度<3 mm粒級由72%增加到90%,利用系數(shù)先增加后降低的趨勢,在84.2%時(shí)取得最大值,即得出<3 mm燃料粒度在84.2%時(shí)最有利于燒結(jié)過程進(jìn)行,燃料能夠充分燃燒,燃料的燃燒速度與傳熱速度基本同步,固體燃料消耗最低。
青特鋼燒結(jié)使用的燃料品種較多,有焦化廠干熄焦、焦化廠水熄焦、高爐返焦、外購焦粉和部分煤粉。焦化廠水熄焦水分高,易粘輥皮,難破碎;高爐返焦中大塊較多,也給燃料的破碎帶來一定的困難。針對燃料粒度較差問題,從兩方面進(jìn)行處理。
1)原料方面:要求收料崗位對來料質(zhì)量進(jìn)行把關(guān),雜物較多的拒收;對于夾雜焦塊較多的高爐返焦,嚴(yán)禁直接進(jìn)入大燃料倉,到料場單獨(dú)存放,集中處理;根據(jù)燃料的破碎難易程度,對燃料進(jìn)行分倉存放,混合破碎。難破碎的水熄焦和高爐返焦共用一倉,水熄焦和外購焦粉共用另一倉,煤粉單獨(dú)進(jìn)倉?;旌媳壤秊殡y破碎的水熄焦和高爐返焦為混合總量的1/5,易破碎的干熄焦和外購焦為混合總量的4/5,煤粉單獨(dú)破碎。
2)設(shè)備方面:改變四輥的裝配方式,積極與廠家聯(lián)系,由輥皮加熱后裝配改為廠家萬噸壓力機(jī)冷態(tài)壓入裝配。裝配方式的改變,避免了輥皮因加熱造成的退火、硬度下降的問題,不僅提高了輥皮的使用壽命,而且減輕了輥皮因擠入異物造成凹坑的現(xiàn)象。輥皮硬度的提高,顯著提高了破碎質(zhì)量,同時(shí)也加大了對于四輥的輥皮磨損程度測量頻次,發(fā)現(xiàn)輥皮磨損嚴(yán)重時(shí)及時(shí)更換。
經(jīng)過對燃料破碎系統(tǒng)設(shè)備和操作的改進(jìn),2017年8—12月燃料粒度>3 mm的占總數(shù)84.5%,達(dá)到工藝要求,固體燃耗降幅也較大,由48.85 kg/t降低到44.75 kg/t左右,取得了較好的效果。
2.2.1采取主抽煙道減震措施
青特鋼燒結(jié)機(jī)主抽設(shè)計(jì)采用雙煙道,每個(gè)煙道分別配置1臺(tái)5 000 kW的變頻風(fēng)機(jī),風(fēng)箱入煙道采用交叉排布。投產(chǎn)初期,風(fēng)機(jī)與脫硫之前的煙道共振嚴(yán)重,主抽風(fēng)門開度和風(fēng)機(jī)頻率相互制衡,導(dǎo)致主抽風(fēng)門開度長時(shí)間維持在60%左右,風(fēng)機(jī)頻率為42 Hz左右,燒結(jié)電耗高達(dá)45 kW·h/t。為實(shí)現(xiàn)風(fēng)門全開,對震動(dòng)煙道進(jìn)行了減震措施:1)對主抽煙道內(nèi)外加固。煙道內(nèi)用圓鋼替代之前橫向支撐的角鋼,圓鋼表面光滑,可以減少氣流的阻力;同時(shí)縱向方面按0.5 m間距增加圓鋼數(shù)量,與之前的橫向圓鋼形成網(wǎng)格狀;煙道外部用角鋼進(jìn)行加固,加固后煙道通過角鋼與下部土建支撐焊接在一起,可吸收煙道部分振動(dòng)。2)對煙道振動(dòng)數(shù)據(jù)采用專業(yè)采集器檢測,避免與主抽頻率形成共振。3)避免在風(fēng)機(jī)共振區(qū)(42~45 Hz)進(jìn)行生產(chǎn)操作。4)脫硫增壓風(fēng)機(jī)嚴(yán)格保持負(fù)壓條件,避免正壓造成煙道震動(dòng)。5)檢修時(shí)對煙囪加隔斷,主抽出口煙道增加15 mm厚度的導(dǎo)流板,使氣流流動(dòng)方向與煙道方向一致,無流動(dòng)死區(qū),無渦流,煙道內(nèi)煙氣流動(dòng)分布均勻,利于消除煙道振動(dòng)。
以上措施實(shí)施后,燒結(jié)風(fēng)門開度逐漸開到了90%,并保持煙道長期不振動(dòng)。同時(shí),主抽頻率降低到40 Hz以下,燒結(jié)噸礦電耗量降低到2.1 kW·h左右。
2.2.2減少燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng)率
減少抽風(fēng)系統(tǒng)漏風(fēng)率,增加通過料層的有效風(fēng)量對節(jié)約電耗意義重大,資料顯示燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)減少10%,可節(jié)電2 kW·h/t。
燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)漏風(fēng)主要集中在臺(tái)車與滑道之間的漏風(fēng)、頭尾密封裝置與臺(tái)車車體之間的漏風(fēng)、臺(tái)車邊緣效應(yīng)引起的漏風(fēng)和部分風(fēng)箱破損漏風(fēng)。
臺(tái)車滑道密封裝置采用新型柔性滑道密封裝置,該裝置針對滑道密封裝置失效的原因,做了針對性的改進(jìn)。采用耐高溫橡膠作為密封體可以緊密貼合側(cè)壁,且在臺(tái)車卸料時(shí)起到防止礦粉進(jìn)入密封盒體的作用,而卸料時(shí)進(jìn)灰則是常規(guī)密封裝置失效卡死的主要原因。此裝置投入使用后,密封效果顯著,且使用壽命明顯高于雙板簧密封裝置。
頭尾密封裝置采用多自由度的柔性浮板密封裝置,可以靈活地適應(yīng)臺(tái)車底部在縱向和橫向的不平衡程度,對臺(tái)車底部有良好的包絡(luò)性,從而具備良好的密封效果。
防止邊緣效應(yīng)。邊緣效應(yīng)造成的漏風(fēng)在燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)量中占30%以上,為此采取了一系列避免邊緣效應(yīng)的措施:1)對布料系統(tǒng)進(jìn)行改造,加厚邊緣布料,配以邊緣壓料促使邊緣料柱密實(shí),增大邊緣氣流阻力,從而抑制邊緣效應(yīng)。2)改進(jìn)臺(tái)車欄板結(jié)構(gòu),將臺(tái)車欄板內(nèi)壁做成波浪形狀,防止由于物料燒結(jié)收縮后與欄板壁形成邊縫而造成漏風(fēng)。3)適當(dāng)加寬靠欄板處的篦條寬度。4)增加點(diǎn)火器兩側(cè)的燒嘴數(shù)量,提高邊緣點(diǎn)火溫度,以減少邊緣效應(yīng)的發(fā)生。
通過以上技術(shù)措施,燒結(jié)機(jī)的系統(tǒng)漏風(fēng)率控制在20%以內(nèi)。
2.2.3解決燒結(jié)糊篦條現(xiàn)象
燒結(jié)機(jī)正式投產(chǎn)3個(gè)月后,燒結(jié)工序頻繁出現(xiàn)糊篦條現(xiàn)象。由于篦條大面積被堵塞,主抽負(fù)壓大幅提高,負(fù)壓從10 kPa提高到15 kPa,電耗升高,產(chǎn)量降低10%,嚴(yán)重影響了燒結(jié)的正常生產(chǎn)。
經(jīng)過對燒結(jié)篦條粘附物取樣化驗(yàn),發(fā)現(xiàn)其中所含氯離子和鉀離子均很高,化學(xué)成分如表1所示。
表1 篦條粘附物化學(xué)成分 %
燒結(jié)機(jī)頭電除塵采用密封式環(huán)保設(shè)計(jì),采用高壓氣體管道直接將除塵灰輸送到配料室參與配料。燒結(jié)原料中氯離子和鉀離子再次經(jīng)過燒結(jié)生產(chǎn)在燒結(jié)內(nèi)部循環(huán)富集,而氯化鉀屬低熔點(diǎn)化合物,且容易結(jié)晶,是造成糊篦條的主要原因。對燒結(jié)使用的礦粉、熔劑、燃料和二混的混合料中的氯離子進(jìn)行測定,結(jié)果如表2所示。
表2 燒結(jié)使用的物料氯離子測定 %
由表2得知:篦條粘附物中氯含量主要來自電除塵灰、熔劑中生石灰及輕燒白云石粉。電除塵為循環(huán)富集,是篦條粘附物中氯的主要來源。
分析出原因后,青特鋼對燒結(jié)機(jī)頭電除塵灰和煉鋼灰實(shí)行外賣,不再直接參與燒結(jié)配料。措施實(shí)施后,燒結(jié)機(jī)篦條再無出現(xiàn)糊堵現(xiàn)象,燒結(jié)生產(chǎn)恢復(fù)正常水平,燒結(jié)電耗大幅度下降,由45 kW·h/t降低到40 kW·h/t左右。
點(diǎn)火熱耗占燒結(jié)工序能耗的5%~10%,青特鋼燒結(jié)點(diǎn)火用的氣體燃料為焦?fàn)t煤氣,由總廠煤氣管網(wǎng)供給,焦?fàn)t煤氣熱值為17.563 MJ/m3,發(fā)熱值較高,燒結(jié)表面點(diǎn)火溫度經(jīng)常超過1 200℃,燒結(jié)料面出現(xiàn)過熔現(xiàn)象,形成硬殼,不但提高了焦?fàn)t煤氣的耗用量,料層的透氣性也變差。通過降低點(diǎn)火溫度、合理控制空燃比和實(shí)行微負(fù)壓點(diǎn)火使燒結(jié)點(diǎn)火熱耗由6.13 m3/t降到5.85 m3/t。
燒結(jié)環(huán)冷余熱發(fā)電是利用環(huán)冷機(jī)高溫段250~450℃的廢氣顯熱,通過余熱鍋爐產(chǎn)生的蒸汽用于汽輪發(fā)電,既可以凈化環(huán)境節(jié)能環(huán)保,又可以降低燒結(jié)工序能耗,促進(jìn)資源節(jié)約,增加企業(yè)效益。
燒結(jié)環(huán)冷發(fā)電投入初期由于燒結(jié)系統(tǒng)熱力系統(tǒng)不穩(wěn)定,廢氣溫度波動(dòng)范圍較大,造成主汽溫度的波動(dòng)超標(biāo),嚴(yán)重影響技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),導(dǎo)致余熱發(fā)電設(shè)備一直運(yùn)行不順暢,設(shè)備無法達(dá)產(chǎn)。
針對以上現(xiàn)象,采取以下措施加以改造。
1)優(yōu)化環(huán)冷機(jī)密封方式,減少漏風(fēng)率,提高煙氣溫度和鼓風(fēng)煙氣量。環(huán)冷機(jī)風(fēng)箱體外側(cè)密封為風(fēng)箱上部的靜止密封和臺(tái)車下部的活動(dòng)密封相結(jié)合的雙重密封;風(fēng)箱體內(nèi)側(cè)僅有靜密封,由于長期受高溫的烘烤,根本起不到相應(yīng)的密封效果,風(fēng)箱內(nèi)側(cè)漏風(fēng)較嚴(yán)重。利用檢修機(jī)會(huì),把風(fēng)箱體內(nèi)側(cè)的原靜密封拆除進(jìn)行徹底改造,增加1個(gè)安裝于回轉(zhuǎn)體上的橡膠密封板和固定安裝在機(jī)架上的多個(gè)垂直密封板,箱體內(nèi)側(cè)達(dá)到了可靠地密封效果。
2)增加余熱回收受熱面積。余熱回收系統(tǒng)原設(shè)計(jì)收集環(huán)冷機(jī)1#~4#風(fēng)箱上方鼓風(fēng)高溫?zé)煔猓硕喂娘L(fēng)煙氣平均溫度320℃,不符合發(fā)電鍋爐對廢氣溫度的要求(平均為350℃)。利用檢修機(jī)會(huì)把二冷段的5#風(fēng)箱改造接入預(yù)熱回收系統(tǒng),使余熱發(fā)電的受風(fēng)面積增加,廢氣溫度平均在385℃左右,達(dá)到了余熱發(fā)電的溫度要求。
3)穩(wěn)定燒結(jié)生產(chǎn),控制燒結(jié)終點(diǎn)溫度。由于燒結(jié)設(shè)備和混勻料水分的影響等原因,燒結(jié)機(jī)停機(jī)較頻繁,造成煙氣大幅度降溫,導(dǎo)致余熱發(fā)電時(shí)常停機(jī)。燒結(jié)生產(chǎn)為保證質(zhì)量,通常將終點(diǎn)溫度稍前控制,略帶過燒,但這樣會(huì)導(dǎo)致環(huán)冷機(jī)廢氣溫度較低,大量熱量沒有進(jìn)入余熱發(fā)電系統(tǒng),降低了發(fā)電量。經(jīng)研究,改變先前的操作控制,燒結(jié)終點(diǎn)位置由倒數(shù)第2個(gè)風(fēng)箱位置移到倒數(shù)第1個(gè)風(fēng)箱的位置,從而使熱量后移,使環(huán)冷煙罩獲得較高的溫度。經(jīng)過多項(xiàng)技術(shù)改進(jìn),確保了余熱發(fā)電的正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證了余熱發(fā)電的穩(wěn)產(chǎn),燒結(jié)余熱發(fā)電量提高至平均9 kW·h/t,降低燒結(jié)工序能耗的同時(shí),減少了有害氣體粉塵的排放。
經(jīng)過一系列的技術(shù)改造,煉鐵作業(yè)部的燒結(jié)工序能耗大幅度降低,改造前后的燒結(jié)工序能耗參數(shù)情況如下:固體燃料消耗由48.85 kg/t降低到44.75 kg/t;燒結(jié)電耗由44.32 kW·h/t降低到40.21 kW·h/t;點(diǎn)火熱耗由6.13 m3/t降低到5.85 m3/t;余熱發(fā)電由4 kW·h/t提高到9 kW·h/t;工序能耗由53.13 kgce/t降低到48.63 kgce/t。按照年產(chǎn)燒結(jié)礦460萬t計(jì)算,年降燒結(jié)礦成本約5 560萬元,同時(shí)還高效回收了環(huán)冷余熱和高爐沖渣換熱水。