譚 陽(yáng),王 芬,萬(wàn) 華,徐碧川,龔紹文
(1.國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司撫州供電分公司,江西 撫州 344000;2.國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司電力科學(xué)研究院,江西 南昌330096;3.國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司贛西供電分公司,江西 新余 338000)
電流互感器在電力系統(tǒng)中是用來(lái)隔離一次側(cè)高電壓,保護(hù)二次側(cè)儀表和操作人員安全[1-2],將大電流變換成小電流的。作為后續(xù)測(cè)量分析設(shè)備的數(shù)據(jù)采集設(shè)備,也可以擴(kuò)大儀表的測(cè)量范圍,提高測(cè)量的準(zhǔn)確性。如果電流互感器出現(xiàn)故障,就會(huì)出現(xiàn)測(cè)量計(jì)量不準(zhǔn)、數(shù)據(jù)出錯(cuò),導(dǎo)致繼電保護(hù)裝置誤動(dòng)作,甚至導(dǎo)致整個(gè)電網(wǎng)大面積停電,所以對(duì)于互感器的故障不能忽視,必須及時(shí)采取有效的措施[3-4]。
近年來(lái)電流互感器膨脹器沖頂事故出現(xiàn)較多,某220 kV變電站兩套母差保護(hù)動(dòng)作,運(yùn)維人員發(fā)現(xiàn)一起220 kV出線間隔開(kāi)關(guān)電流互感器金屬膨脹器出現(xiàn)沖頂故障。分析其故障原因?yàn)檠b配人員在安裝過(guò)程中由于操作不當(dāng),使鐵心罩殼頂部及兩側(cè)局部錯(cuò)位變形。松動(dòng)位置發(fā)生局部放電,使得變壓器油裂解,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后氣體大量累積造成膨脹器沖頂。[5]
2017年6月8日,運(yùn)行人員巡視時(shí)發(fā)現(xiàn)某220 kV變電站218間隔C相電流互感器金屬膨脹器沖頂,如圖1所示。檢查同間隔電流互感器,發(fā)現(xiàn)A相電流互感器金屬膨脹器正常,但油位異常偏高,B相電流互感器金屬膨脹器頂蓋一角異常凸起,如圖2所示。
該間隔電流互感器型號(hào)為L(zhǎng)B-220,2017年3月13日投運(yùn),運(yùn)行時(shí)間不到3個(gè)月。設(shè)備投運(yùn)前開(kāi)展了交接試驗(yàn),各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格。發(fā)現(xiàn)該間隔電流互感器金屬膨脹器異常凸起后,運(yùn)行人員立即申請(qǐng)停電,將三相電流互感器退出運(yùn)行。
圖1C相電流互感器
圖2 B相電流互感器
電流互感器退出運(yùn)行后,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)三相電流互感器開(kāi)展了常規(guī)試驗(yàn)檢查。試驗(yàn)項(xiàng)目包括繞組直流電阻、絕緣電阻、主絕緣介質(zhì)損耗因數(shù)、油中溶解氣體分析以及絕緣油試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)B、C相電流互感器主絕緣介質(zhì)損耗因數(shù)超標(biāo),A相介損值接近標(biāo)準(zhǔn)值,三相電流互感器出廠驗(yàn)收、交接驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)介損值對(duì)比數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。同時(shí),三相電流互感器油中溶解氣體分析中氫氣、總烴、乙炔值均超標(biāo),試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。三相電流互感器繞組直流電阻、絕緣電阻、絕緣油試驗(yàn)結(jié)果合格。
表1 電流互感器介質(zhì)損耗因數(shù)測(cè)試值對(duì)比
表2 電流互感器絕緣油溶解氣體分析μL/L
根據(jù)三相電流互感器油中溶解氣體分析數(shù)據(jù),判斷電流互感器內(nèi)部發(fā)生放電,產(chǎn)生大量氣體,導(dǎo)致金屬膨脹器沖頂。根據(jù)DLT 722-2014《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》中“三比值法”,確定故障編碼為100,判斷放電類(lèi)型為低能放電。
為了進(jìn)一步確定電流互感器放電原因及部位,對(duì)電流互感器返廠開(kāi)展診斷性試驗(yàn),試驗(yàn)項(xiàng)目包括耐壓、局部放電及高電壓介損測(cè)試。
對(duì)B、C相電流互感器進(jìn)行高電壓介損試驗(yàn),測(cè)量不同電壓下電流互感器的介質(zhì)損耗因數(shù)。電壓首先從10 kV增加到146 kV,然后從146 kV下降到10 kV,電壓上升及下降過(guò)程中,記錄B、C相電流互感器介損值,介損隨電壓的變化情況分別見(jiàn)圖3、4。B、C相電流互感器在電壓從10 kV增加到146 kV,其介損值分別增加0.009和0.015,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)要求。
圖3 B相電流互感器介損值
圖4 C相電流互感器介損值
對(duì)A相電流互感器進(jìn)行耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)電壓值460 kV,耐壓試驗(yàn)通過(guò)后對(duì)電流互感器進(jìn)行局部放電試驗(yàn),在1.2Um/√3電壓下,測(cè)得局放量為500pC,嚴(yán)重超標(biāo)。
根據(jù)三相電流互感器診斷性試驗(yàn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)電流互感器主絕緣高壓介損及局放試驗(yàn)超標(biāo)。判斷電流互感器低能放電部位在主絕緣。
對(duì)B、C相電流互感器進(jìn)行解體檢查,拆開(kāi)電流互感器瓷套,檢查電流互感器器身、鐵心及夾件、二次繞組、末屏引線,外觀無(wú)明顯異常,如圖5所示。該型號(hào)電流互感器為電容器結(jié)構(gòu),器身結(jié)構(gòu)圖如圖6所示。
圖5 電流互感器解體檢查
圖6 電流互感器器身結(jié)構(gòu)
對(duì)電流互感器主絕緣一次繞組主絕緣進(jìn)行解體,重點(diǎn)檢查電容屏及絕緣紙,外觀檢查無(wú)明顯異常,如圖7所示。
圖7 檢查電容屏及絕緣紙
該電流互感器一次繞組主絕緣為電容型絕緣,共有9張電容屏。將一次繞組主絕緣解體后,分別測(cè)量9張電容屏的電容量、介損及絕緣電阻。發(fā)現(xiàn)C相電流互感器第4-7張屏的介損值超過(guò)廠家內(nèi)部控制值(0.004),B相電流互感器第3-7張屏的介損值超過(guò)廠家內(nèi)部控制值,B、C兩相電流互感器第4-7張屏的絕緣電阻值也明顯偏低。具體情況見(jiàn)圖8、9。
圖8C相電流互感器
圖9B相電流互感器
造成絕緣紙介損偏高,絕緣電阻下降的原因包括絕緣老化及受潮。由于本次缺陷電流互感器運(yùn)行時(shí)間不到3個(gè)月,排除絕緣老化及運(yùn)行中受潮的原因,判斷電流互感器在制造時(shí)中間屏絕緣紙未完全干燥,導(dǎo)致其介損偏高。
為了確定中間屏絕緣紙未完全干燥,取B相電流互感器電容屏間絕緣紙,在試驗(yàn)室進(jìn)行干燥處理,在155℃下干燥36 h。干燥前后進(jìn)行介電常數(shù)測(cè)試,對(duì)比分析絕緣紙干燥前后介電常數(shù)變化情況,試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)圖10。
圖10 干燥前后介電常數(shù)
根據(jù)圖10可以發(fā)現(xiàn)干燥后,絕緣紙相對(duì)介電常數(shù)均有降低,且中間電容屏的降幅尤為明顯。確定中間屏絕緣紙干燥前含有水分,故干燥后介電常數(shù)明顯降低。
本次電流互感器金屬膨脹器沖頂缺陷是由于互感器內(nèi)部發(fā)生低能放電,產(chǎn)生大量氣體導(dǎo)致的。電流互感器放電部位為主絕緣中間電容屏之間。電流互感器中間屏絕緣紙?jiān)谥圃爝^(guò)程中未完全干燥,導(dǎo)致介損值偏高,同時(shí)在運(yùn)行電壓下發(fā)生局部低能放電。為了防范類(lèi)似缺陷再次發(fā)生,提出如下措施及建議:
1)目前已要求廠家召回同批次干燥的其他電流互感器。
2)嚴(yán)格按照《變電驗(yàn)收通用制度》及《十八項(xiàng)反事故措施》要求,油浸式電流互感器出廠局放試驗(yàn)延長(zhǎng)到5 min,現(xiàn)場(chǎng)交流耐壓試驗(yàn)前后進(jìn)行油色譜分析。
3)目前《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程》及《變電五項(xiàng)通用制度》都沒(méi)有對(duì)絕緣紙的含水量提出明確要求,而且尚無(wú)檢測(cè)絕緣紙中含水量的有效方法,建議開(kāi)展絕緣紙中水分含量無(wú)損檢測(cè)方法及判斷標(biāo)準(zhǔn)研究。
4)認(rèn)真做好電流互感器運(yùn)行情況監(jiān)督檢查,特別是在電網(wǎng)高負(fù)荷到來(lái)之前和夏季高溫天氣時(shí),要注意電流互感器油位變化情況。當(dāng)油位升高明顯或達(dá)到最高位置時(shí),及時(shí)取油樣跟蹤分析。