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        某燃油系統(tǒng)輸油順序混亂問題的解決

        2018-07-11 03:04:30張曉光胡慶豐
        裝備制造技術(shù) 2018年5期
        關(guān)鍵詞:燃亮液動活門

        張曉光,胡慶豐

        (航空工業(yè)沈飛集團(tuán)公司,遼寧 沈陽110850)

        某燃油系統(tǒng)設(shè)計有X個油箱,可實現(xiàn)各時機(jī)狀態(tài)下的供油,通過各油箱不同階段的輸油來平衡飛行器的重量、重心要求,提高飛行器的操縱、穩(wěn)定性能,并保障各狀態(tài)下發(fā)動機(jī)的供油。如空中真正出現(xiàn)各油箱內(nèi)燃油輸油混亂則對飛行器重量、重心有很大影響,尤其是著陸階段,飛行器的重心前移或后移則直接改變飛行器的俯仰角度,甚至誘發(fā)飛行事故。本文主要分析燃油系統(tǒng)原理,確定故障誘發(fā)原因,快速處理故障,也為后續(xù)飛機(jī)燃油故障分析積累經(jīng)驗。

        1 現(xiàn)象及機(jī)理分析

        1.1 現(xiàn)象描述

        某飛行器在模擬系統(tǒng)消耗燃油檢查時,當(dāng)剩余油量1 600 kg時,顯示系統(tǒng)顯示第X號油箱內(nèi)油盡燈燃亮,說明此時第X號油箱內(nèi)已經(jīng)無燃油。但是約97 s后顯示X號油盡燈又熄滅,23 s后X號油箱油盡燈再次燃亮,反復(fù)十多次,油盡信號始終未穩(wěn)定出現(xiàn),直至消耗燃油檢查時工作結(jié)束。此現(xiàn)象說明,燃油系統(tǒng)第X號油箱內(nèi)在反復(fù)進(jìn)油、輸油,燃油系統(tǒng)輸油順序混亂,未按規(guī)定時機(jī)耗盡第X號油箱內(nèi)燃油。

        1.2 機(jī)理分析

        燃油系統(tǒng)第X號油箱包含如下功能附件:液動渦輪泵、交流電動泵、燃油控制閥、加油控制活門、雙位活門、油量表傳感器、油面信號器。

        第X號油箱內(nèi)燃油分為兩階段輸油:

        第一階段輸油:當(dāng)飛行器耗油3 000 kg左右時,第X號油箱內(nèi)燃油液面下降到液面射流傳感器控制油面時,液面射流傳感器工作,打開第X號油箱內(nèi)的燃油控制閥,燃油控制閥控制動力燃油,使第X號油箱輸油液動渦輪泵開始工作,第X號油箱內(nèi)燃油開始一階段輸油。

        當(dāng)發(fā)動機(jī)消耗油量大于第X號油箱輸油量時,第X號油箱內(nèi)燃油繼續(xù)下降到信號傳感器工作,并控制第X號油箱內(nèi)交流電動泵參與工作,這樣實現(xiàn)交流電動泵與液動渦輪泵一起向X號油箱輸油再提供給發(fā)動機(jī)消耗。當(dāng)?shù)赬號油箱耗油至規(guī)定工作油面時,油面信號器發(fā)出信號接通燃油電磁閥截斷信號,截斷控制液動渦輪泵工作的動力燃油,液動渦輪泵與交流泵停止輸油。

        第二階段輸油:飛行器耗油8 000 kg左右后,第X號油箱液面開始下降到液面射流傳感器位置,液面射流傳感器工作,控制打開第X號油箱內(nèi)的燃油控制閥,燃油控制閥接通動力燃油管路輸油使液動渦輪泵再次開始工作,第X號油箱開始二階段輸油。

        當(dāng)發(fā)動機(jī)耗油量大于X號油箱輸油量時,第X號油箱的油面繼續(xù)下降至信號傳感器工作液面時,第X號油箱內(nèi)交流電動泵接通,至此交流泵與液動渦輪泵再次一起向X號油箱輸油提供給發(fā)動機(jī)消耗。當(dāng)X號油箱油盡時,由安裝在油箱底部的油盡信號器發(fā)出信號,截斷控制液動渦輪泵的動力燃油,液動渦輪泵停止工作,第X號油箱輸油結(jié)束。

        2 數(shù)據(jù)分析及故障樹

        分析系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù):第X號油箱第一階段輸油時,油箱內(nèi)的液動泵、交流電動泵、燃油控制閥、加油控制活門、雙位活門等附件顯示正常。只是當(dāng)系統(tǒng)剩余油量1 600 kg時(第二階段將輸油結(jié)束),系統(tǒng)顯示第X號油箱內(nèi)油盡燈燃亮,約97 s后顯示X號油盡燈又熄滅,23 s后X號油箱油盡燈再次燃亮,反復(fù)十多次,油盡信號始終未穩(wěn)定出現(xiàn),直至消耗燃油檢查時工作結(jié)束。

        結(jié)合X號油箱輸油原理及記錄數(shù)據(jù)分析,形成故障樹如下(如圖1所示)。

        圖1 第X號油箱油盡信號未正常發(fā)出故障樹

        3 檢查驗證

        根據(jù)故障樹,開展對13個底事件的排查,具體情況如下:

        (1)燃油系統(tǒng)模擬消耗燃油檢查時,機(jī)上驗證座艙多功能顯示器上第X號油箱內(nèi)液動渦輪泵綠燈燃亮表明液動渦輪泵工作正常,可排除第1底事件‘液動泵’故障。

        (2)更換X號油箱內(nèi)的加油控制活門和雙位活門耗油驗證,故障現(xiàn)象依舊,可以排除第2、3底事件‘加油控制活門’和‘雙位活門’故障。

        (3)通過第X號油箱內(nèi)放沉淀活門人為放出油箱內(nèi)剩余燃油發(fā)現(xiàn),油盡信號器可正常顯示,可以排除油盡信號器異常(包含5、6、7底事件‘油盡信號器’、‘信號傳輸’,‘維護(hù)板顯示’故障)。

        (4)檢查雙位活門的機(jī)械連接導(dǎo)管時發(fā)現(xiàn),余油射流泵動力油導(dǎo)管與雙位活門加油控制路導(dǎo)管接反,說明底事件8‘控制管路連接錯誤’成立,即存在問題。

        (5)將余油射流泵動力油導(dǎo)管與雙位活門加油控制路導(dǎo)管恢復(fù)原位安裝后,重新進(jìn)行飛行器壓力加油,飛行器各油箱可以顯示加滿,證明飛行器加油控制管路無異常。

        (6)模擬飛行器消耗燃油順序檢查驗證,系統(tǒng)各階段輸油順序正常,當(dāng)系統(tǒng)耗油至1 600 kg左右時第X號油箱油盡燈燃亮,飛行器耗油順序檢查功能正常,故障消失,可排查底 4、9、10、11、12、13 事件‘輸油控制點’、‘電動泵泵出口單向活門卡滯’、‘燃油電磁閥出口單向活門異?!?、‘動力油管路’、‘加輸油管路泄漏’、‘液動泵工作動力燃油異?!收稀?/p>

        4 原因定位

        通過對故障樹13個底事件的排查,發(fā)現(xiàn)4號油箱余油射流泵動力油導(dǎo)管與雙位活門加油控制路導(dǎo)管接反。對于燃油管路接反分析如下:

        如果X號油箱余油射流泵動力油導(dǎo)管與雙位活門加油控制路導(dǎo)管接反,會造成X號油箱第二階段輸油時,兩個加油控制活門處于打開狀態(tài),液動泵工作輸出的燃油會有一部分經(jīng)兩個加油控制活門返回到X號油箱內(nèi),此時剩余燃油將在X號油箱內(nèi)自身循環(huán),當(dāng)發(fā)動機(jī)大狀態(tài)開車時,交流電動泵有時會參與輸油,增加輸油量,從而會使油箱內(nèi)油盡信號燈閃亮,但不能輸盡燃油。

        通過上述檢查、分析、驗證,第X號油箱余油射流泵動力油導(dǎo)管與雙位活門加油控制路導(dǎo)管接反是導(dǎo)致X號油箱油盡信號燈未正常燃亮的唯一原因。該處導(dǎo)管安裝位置距離較近,并且導(dǎo)管與接頭上無明確的對應(yīng)標(biāo)識,導(dǎo)致工人在安裝過程中安裝錯誤,為避免今后在工作中再次發(fā)生此類問題,已完善了導(dǎo)管設(shè)計,在工藝標(biāo)準(zhǔn)中增加導(dǎo)管安裝對應(yīng)標(biāo)識,減少人為差錯。

        5 結(jié)束語

        通過數(shù)據(jù)分析、畫故障樹以及模擬仿真驗證等三方面手段能快速、準(zhǔn)確地定位,第X號油箱余油射流泵動力油導(dǎo)管與雙位活門加油控制路導(dǎo)管接反是導(dǎo)致油盡信號燈未正常燃亮的唯一原因,經(jīng)試驗驗證故障排查有效。

        本次故障的排查使設(shè)計也認(rèn)識到燃油系統(tǒng)導(dǎo)管放錯標(biāo)識的重要性,為避免今后在工作中再次發(fā)生此類問題,已完善了導(dǎo)管設(shè)計,在工藝標(biāo)準(zhǔn)中增加導(dǎo)管安裝對應(yīng)標(biāo)識,減少人為差錯。

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