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        “接頭箱+防繞流鐵皮”工藝在皇崗村站地下連續(xù)墻H型鋼接頭空腔施工中的應(yīng)用

        2018-07-10 11:11:48
        四川水利 2018年3期
        關(guān)鍵詞:肋板槽段成槽

        (中國水電基礎(chǔ)局有限公司,天津 武清,301700)

        地下連續(xù)墻H型鋼接頭空腔傳統(tǒng)施工工藝包括“泡沫板+砂包”、“袋裝碎石+止?jié){鐵皮”、“接頭鋼塞+黏土”等,“接頭箱+防繞流鐵皮”工藝是在吸收H型鋼接頭傳統(tǒng)施工工藝的基礎(chǔ)上,對H型鋼接頭施工的技術(shù)改進。該方法是在鋼筋籠H型鋼雌段加焊一塊寬80cm的防繞流鐵皮,成槽下籠后,在H型鋼二期槽段接頭處緊貼型鋼肋板下設(shè)鋼制的接頭箱,待混凝土初凝后,采用液壓拔管機將接頭箱拔出,在二期槽段之間形成空腔,通過二期槽段掃孔、清壁,保證墻體H型鋼接頭有效連接,達到防滲、止水、抗變形、傳遞應(yīng)力的作用。

        1 工程概況

        深圳市城市軌道交通7號線皇崗村站位于益田路與金田路之間的福民路段,車站主體呈東西走向,西接石廈站,東接福民站。本站為地下三層島式車站,采用明挖順筑法施工。全長272.3m,基坑寬20.3m~23.9m,深23.6m~24.8m,覆土厚度從西到東為3.5m~4m。圍護結(jié)構(gòu)采用1000mm地下連續(xù)墻+內(nèi)支撐(第一道為混凝土支撐)。

        皇崗村站地下連續(xù)墻設(shè)計墻厚1000mm,分幅長度4m和6m,有“—”、“L”、“Z”多種形式,小計104幅(含104個H型鋼接頭)。成槽深度26.69m~30.27m,成墻面積15636m2,入巖面積9545m2(其中中風(fēng)化花崗巖1638m2、微風(fēng)化花崗巖1910m2),最大入巖深度18.9m。

        地下連續(xù)墻接頭連接形式采用H型鋼接頭,H型鋼采用10mm厚鋼板焊接而成,現(xiàn)場加工制作,一側(cè)與一期雌段鋼筋籠體焊接牢固,另一側(cè)與二期雄段籠體插入式搭接。H型鋼板與雌段鋼筋籠焊接牢固,整體吊放下設(shè)。H型鋼大樣如圖1所示。

        地下連續(xù)墻施工要求工期183d(2013年6月1日~2013年11月30日),平均每天需完成成墻面積85m2,工期緊、任務(wù)重、強度高。本工程共投入液壓抓斗2臺(SG60),沖擊鉆機22臺(CK-6),手把鉆機12臺(JKL-6),液壓拔管機2臺套(YBJ-1000),按照抓斗、鉆機本身施工功效,要求工期內(nèi)可以順利完成地下連續(xù)墻施工任務(wù)。

        2 地下連續(xù)墻H型鋼接頭特點

        皇崗村站地下穩(wěn)定水位埋深2.10m~7.20m,含水量豐富;地質(zhì)情況自上而下依次為素填土、砂土、礫砂、粉質(zhì)粘土、花崗巖層,覆蓋層透水性大;要求地下連續(xù)墻兼做主體圍護結(jié)構(gòu)的一部分,能夠有效傳遞基坑外土、水壓力和豎向力,具有較強的抗變形能力,綜合考慮皇崗村站地下連續(xù)墻接頭采用剛度大、整體性能好的H型鋼接頭。其主要特點為:

        (1)施工工藝簡單,施工速度快,可現(xiàn)場制作;

        (2)能夠傳遞水平拉力和縱橫向剪力;

        (3)接頭剛度大,整體性好,結(jié)構(gòu)強度高,具備較強抗變形能力;

        (4)防滲路徑長,防水、防滲、止水效果好,能較好解決承壓水問題。

        3 地下連續(xù)墻H型鋼接頭空腔傳統(tǒng)施工工藝

        地下連續(xù)墻采用分段成槽施工工藝,沿深度方向每幅地下連續(xù)墻間存在一條接頭,接頭處是圍護結(jié)構(gòu)的薄弱點,接頭施工是控制地下連續(xù)墻施工質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié),接頭的施工質(zhì)量直接關(guān)系到地下連續(xù)墻施工的成敗。地下連續(xù)墻H型鋼接頭空腔傳統(tǒng)施工工藝有“泡沫板+砂包”、“袋裝碎石+止?jié){鐵皮”、“接頭鋼塞+黏土”等施工方法。

        3.1 “泡沫板+砂包”工藝

        鋼筋籠成型時,在H型鋼外端粘貼塑料泡沫板,與鋼筋籠一同下槽,再在泡沫板外側(cè)采用砂包回填,并用吊車設(shè)備等沖擊密實,最后澆筑混凝土。

        圖2 “泡沫板+砂包”工藝

        施工工藝如圖2。

        這種方法在施工中由于充填的砂包不夠密實,泡沫塑料塊綁扎不牢固,在較大的泥漿浮力作用下沖出水面或有向上位移,槽段接頭部位有塌方時,混凝土從H型鋼側(cè)面或底部繞過,充填縫隙,固結(jié)后形成強度較高障礙物,影響二期槽段的施工。同時,H型鋼后側(cè)空腔內(nèi)填充物柔性,H型鋼易產(chǎn)生較大變形。

        3.2 “袋裝碎石+止?jié){鐵皮”工藝

        在鋼筋籠H型鋼上焊接厚0.2mm、寬0.85m的外包白鐵皮,吊放鋼筋籠入槽后,在H型鋼后側(cè)空腔內(nèi)填充袋裝碎石,并沖擊密實,然后澆筑混凝土。施工工藝如圖3。

        這種方法在施工中有效防止混凝土從側(cè)面繞流,又可以保持H型鋼外側(cè)的壓力,有利于控制H型鋼變形,但該法施工時需重復(fù)鉆鑿接頭孔,施工功效低、材料浪費大,而且重復(fù)鉆鑿過程中,不利于H型鋼的保護,易變形,甚至沖鑿破損。

        圖3 “袋裝碎石+止?jié){鐵皮”工藝

        3.3 “接頭鋼塞+黏土”工藝

        用接頭鋼塞代替“泡沫板+砂包”工藝中的泡沫板,鋼筋籠入槽后,在H型鋼外側(cè)下設(shè)接頭鋼塞并回填黏土,沖擊密實后,澆筑混凝土。施工工藝如圖4。

        圖4 “接頭鋼塞+黏土”工藝

        這種方案在Ⅰ序槽段混凝土澆筑初凝后拔掉接頭鋼塞,節(jié)省二期施工時劈打泡沫及殘積混凝土塊的時間,防滲效果較好,但受槽段深度限制,當槽孔深度>15m時,存在拔斷接頭鋼塞鎖口構(gòu)件的風(fēng)險,同時回填不飽滿、不密實,存在繞流隱患。

        地下連續(xù)墻H型鋼接頭在全國各地都得到廣泛應(yīng)用,但H型鋼接頭處理的具體技術(shù)措施存在較大差異,在實踐應(yīng)用中出現(xiàn)了不同問題,皇崗村站地下連續(xù)墻H型鋼接頭施工工藝吸取傳統(tǒng)H型鋼接頭施工工藝的優(yōu)點,在技術(shù)應(yīng)用上加以改進,提高H型鋼接頭施工質(zhì)量,采用“接頭箱+防繞流鐵皮”施工工藝。

        4 H型鋼空腔“接頭箱+防繞流鐵皮”施工工藝的成熟應(yīng)用

        4.1 “接頭箱+防繞流鐵皮”施工原理

        接頭箱技術(shù)在防滲墻施工上已經(jīng)成為一種成熟的施工工藝,但是將其運用到地下連續(xù)墻上還在探索階段?!敖宇^箱+防繞流鐵皮”施工工藝是在鋼筋籠H型鋼雌段加焊一塊寬80cm的防繞流鐵皮,成槽下籠后,在H型鋼二期槽段接頭處緊貼型鋼肋板下設(shè)鋼制的接頭箱,待混凝土初凝后,采用液壓拔管機將接頭箱拔出,在二期槽段之間形成空腔,通過二期槽段掃孔、清壁,達到墻體H型鋼接頭有效連接的要求。

        防繞流鐵皮的下設(shè)有效阻擋了混凝土澆筑過程中繞流隱患,接頭箱的下設(shè),節(jié)省H型鋼接頭重復(fù)鉆鑿工時,避免回填材料的浪費,縮短了工期,降低了施工費用,是一種綠色環(huán)保施工工藝。同時,“接頭箱法”形成的接頭達到預(yù)期的理想形狀,有利于延長滲徑,有利于二期槽段的施工以及二期槽段鋼筋籠雄段的有效搭接,保證了墻體的抗?jié)B要求和可靠連接,更好地傳遞單元墻體間應(yīng)力、基坑內(nèi)外土水壓力和豎向力。

        4.2 “接頭箱+防繞流鐵皮”施工工藝

        本工程H型鋼接頭采用“接頭箱+防繞流鐵皮”施工工藝,防繞流鐵皮為寬0.8m、厚0.2mm的白鐵皮,采用直徑8mm盤圓焊接固定在H型鋼翼緣兩側(cè),錯縫處搭接15cm,沿籠體H型鋼通長完整布置,隨鋼筋籠整體吊裝下設(shè)。H型鋼后靠接頭箱采用分體式,尺寸5.25m×0.84m×0.67m,采用鋼結(jié)構(gòu)制作而成,重復(fù)使用,堵頭鋼板兩端設(shè)封頭鐵皮減少混凝土繞流,接頭箱之間采用鎖銷連接。

        本工程地下連續(xù)墻一期槽段清孔換漿結(jié)束后,進行鋼筋籠體下設(shè)(含接頭H型鋼);籠體定位復(fù)核完成,采用50t履帶吊車配合YBJ-1000型液壓拔管機在H型鋼后背空腔下設(shè)接頭箱,根據(jù)混凝土澆筑情況,輕微上下活動接頭箱,避免混凝土繞流埋管或孔壁泥皮張拉力增大,影響正常起拔;起拔結(jié)束,在H型鋼后背接頭處形成空腔,相鄰二期槽段成槽終孔后采用加焊刃角的80cm方鉆沿H型鋼接頭面插入剮蹭、擴孔,將H型鋼二期肋板表面附著物切除,然后采用鋼絲刷刷洗H型鋼肋板表面泥皮,進入清孔換漿工序。接頭箱工藝示意如圖5。

        圖5 “接頭箱+防繞流鐵皮”工藝

        “接頭箱+防繞流鐵皮”施工工藝流程如圖6。

        圖6 “接頭箱+防繞流鐵皮”施工工藝流程

        4.3 “接頭箱+防繞流鐵皮”施工控制要點

        本工程H型鋼接頭作為地下連續(xù)墻的薄弱環(huán)節(jié),其處理的好壞直接影響整個地下連續(xù)墻的防滲漏效果,進而影響整個基坑的安全,因此,必須妥善處理好地下連續(xù)墻接頭施工?!敖宇^箱+防繞流鐵皮”施工工藝質(zhì)量控制主要從槽壁垂直度、鋼筋籠制作安放、防繞流措施、接頭箱起拔下設(shè)等幾個方面進行把控。

        4.3.1導(dǎo)墻控制要點

        導(dǎo)墻做為接頭箱安放平臺,要求其具有足夠的強度及穩(wěn)定性,其界面尺寸應(yīng)根據(jù)接頭型式、地基條件和施工荷載等通過計算確定,并建在堅實的原狀地基土上。同時,導(dǎo)墻做為成槽設(shè)備的導(dǎo)向,內(nèi)墻面應(yīng)平整、光滑,平整度偏差在10mm以內(nèi),同時應(yīng)有一定的外放空間,避免成槽設(shè)備鉆具提升過程中碰撞導(dǎo)墻。

        施工時,導(dǎo)墻中心線外放10cm,與地下連續(xù)墻軸線相平行,防止抓槽時,出現(xiàn)吃結(jié)構(gòu)現(xiàn)象,內(nèi)外導(dǎo)墻面的凈距大于地下連續(xù)墻設(shè)計寬度50mm,誤差小于5mm。施工完成后,用靠尺檢查內(nèi)外導(dǎo)墻面的垂直度,不符合要求區(qū)域應(yīng)該剔除,避免鋼筋籠下設(shè)過程中出現(xiàn)剮蹭。開挖導(dǎo)墻時采用小挖機開挖,減少回填土方量。

        4.3.2槽段外放距離控制要點

        鋼筋籠H型鋼接頭肋板的中心線應(yīng)沿地下連續(xù)墻槽段分幅線下設(shè)。本工程墻體厚度1000mm,接頭箱尺寸5.25m×0.84m×0.67m,保證接頭箱能夠順利下設(shè),H型鋼后背空腔凈空尺寸應(yīng)不小于0.84m×0.67m,即沿墻軸線長度不得小于0.67m。施工時,標準幅段應(yīng)增加適當?shù)耐夥啪嚯x,滿足接頭箱下設(shè)要求,同時避免過多外放引起繞流或接頭箱傾斜現(xiàn)象,本工程分幅線外放距離50cm,外放偏差在10mm以內(nèi)。

        4.3.3成槽垂直度控制

        成槽施工是地下連續(xù)墻施工質(zhì)量好壞的關(guān)鍵一步,成槽的技術(shù)指標主要是垂直度指標,垂直度偏差包括前后偏差、左右偏差。前后偏差過大容易形成剪刀叉,導(dǎo)致接頭箱下設(shè)不到底,墻體不能有效搭接;左右偏差過大,導(dǎo)致鋼筋籠安放不到位,甚至影響后續(xù)相鄰槽段的施工。

        成槽過程中,定期對槽壁進行雙向垂直度檢查,每鉆進8m~10m,進行一次測量,發(fā)現(xiàn)偏差及時進行修正。同時,對槽段寬度進行復(fù)核。槽段垂直度不超過1%,尤其加強槽段底部的垂直度監(jiān)測、管控。

        4.3.4鋼筋籠制作、安放要點

        鋼筋籠H型鋼嚴格按照設(shè)計圖紙進行加工制作,在下設(shè)過程中,尺寸過大則剮蹭槽壁,碰撞接駁器,甚至難于下設(shè)到位;尺寸過小,將影響后續(xù)接頭箱正常下設(shè),出現(xiàn)卡箱現(xiàn)象。

        下設(shè)時,保證H型鋼接頭肋板中心線沿槽段分幅線順利就位,嚴禁偏位現(xiàn)象。

        H型鋼加工翼緣凈空尺寸偏差不大于10mm,H型鋼接頭肋板中心線與分幅線偏差不大于15cm。

        4.3.5防繞流措施

        H型鋼兩側(cè)采用直徑8mm壓筋焊接厚0.2mm、寬0.8m防繞流鐵皮,避免下設(shè)過程中繞流鐵皮擾動槽壁,將鐵皮另一側(cè)與鋼筋籠分布筋間隔點焊,起到臨時固定作用即可,要求點焊位置在混凝土沖擊壓力下能夠良好張開,使鐵皮緊貼槽孔內(nèi)壁。

        4.3.6接頭箱下設(shè)起拔注意事項

        (1)拔管支座底架準確就位,并清除附近障礙,保證接頭箱緊貼H型鋼肋板下設(shè),嚴禁出現(xiàn)過大空隙,發(fā)生繞流現(xiàn)象;

        (2)安排專人負責(zé)接頭箱的下設(shè)、起拔工作,隨時觀察接頭箱的起拔力,記錄孔內(nèi)的接頭箱根數(shù)及混凝土面以下接頭箱長度,避免混凝土繞流引起抱箱事故;

        (3)吊放接頭箱時,嚴格按照已定接頭箱位置緩緩垂直安放。在安裝至槽底后,接頭箱應(yīng)高出導(dǎo)墻2m~3m,以便起拔并觀測垂直度;

        (4)接頭箱下設(shè)完成后,上下輕微活動,使接頭箱保持垂直狀態(tài),根據(jù)實際情況,可酌情在接頭箱背側(cè)填充適量碎石或黏土,防止混凝土發(fā)生繞流現(xiàn)象;

        (5)準確檢測并確定出混凝土的初凝時間,盡量減少人為配料誤差。澆筑混凝土?xí)r,隨著混凝土面的不斷上升,分階段制作混凝土試件,以精確掌握混凝土的初凝時間,為接頭箱的起拔提供準確數(shù)據(jù);

        (6)具體的接頭箱起拔時間很難掌握,應(yīng)根據(jù)混凝土初凝時間、水下灌注的混凝土豎向頂升壓力及水下溫度等因素,依據(jù)經(jīng)驗早于混凝土的初凝時間2h為宜,防止因接頭箱起拔時間過早,造成混凝土塌底、繞流,每次起拔接頭箱應(yīng)采用液壓頂升機頂拔,防止起拔過晚,接頭箱背側(cè)繞流混凝土初凝后抱住接頭箱;

        (7)接頭箱全部拔出后,應(yīng)對其形成的接頭空腔及時進行檢測、處理、防護。

        4.3.7H型鋼肋板附著物清除

        二期槽段成槽后,需對H型鋼接頭肋板附著物進行清除,采用加焊刃角的80cm方鉆沿H型鋼接頭面插入剮蹭、擴孔,并對接頭進行雙向垂直度檢查無肋板附著物后,采用鋼絲刷進行接頭刷洗,滿足刷子鉆頭上基本不帶泥屑、孔底淤積厚度不再增加的標準后,方可進入下一道施工工序。

        影響地下連續(xù)墻H型鋼接頭施工質(zhì)量的問題是施工過程中對工藝不清晰、對細節(jié)不重視、對措施不落實、對管控點把控不嚴造成的,施工中,一定要將這些隱患消除在萌芽狀態(tài),嚴格按照質(zhì)量標準執(zhí)行,落實各個細節(jié)、措施。

        4.4 “接頭箱+防繞流鐵皮”工藝施工成效

        本工程下設(shè)接頭箱總長度為2965.46m,H型鋼外側(cè)空腔接頭箱累計下設(shè)長度為2705.71m,拔管后累計成孔深度為2672.95m,成孔率達到98.79%,下設(shè)防繞流鐵皮10379.8m(寬0.8m,厚0.2mm),完成104個H型鋼接頭,節(jié)省回填袋裝碎石約1237.97m3(按照地下連續(xù)墻墻體施工大平均擴孔系數(shù)1.18計算),節(jié)省重復(fù)造孔進尺2672.95m,節(jié)省投資約25.15萬元。實際施工天數(shù)為2013年6月1日至2013年11月17日,施工歷時僅170d,比要求工期節(jié)省13d。

        4.5 墻體H型鋼接頭施工效益分析

        本工程地下連續(xù)墻采用“接頭箱+防繞流鐵皮”施工工藝,通過在鋼筋籠H型鋼雌段加焊一塊80cm寬的防繞流鐵皮,澆筑過程中有效地阻擋了混凝土繞流隱患。接頭箱下設(shè)工藝相比袋裝碎石、回填黏土等工藝有許多優(yōu)勢,接頭箱下設(shè)時間短,2套接頭箱下設(shè)時間80min,僅需3位輔助工人,而袋裝碎石卻要消耗大量人工裝填、回填砂包黏土,需要輔助反復(fù)沖擊密實,耗費時間長,難以滿足鋼筋籠下設(shè)后4h內(nèi)澆筑的技術(shù)要求,需要二次清孔;同時袋裝碎石、砂包、回填黏土等工藝接頭孔需要重新鉆鑿,因回填砂包等因素導(dǎo)致土方量增加,以致二期槽段清孔任務(wù)量劇增,采用接頭箱施工工藝可以規(guī)避此類技術(shù)難題。

        4.6 墻體H型鋼接頭質(zhì)量評定

        本站地下連續(xù)墻H型鋼“接頭箱+防繞流鐵皮”施工工藝,加快了施工進度、節(jié)省了施工成本,保證了接頭剛度,整體性好,為后續(xù)基坑開挖、結(jié)構(gòu)施工贏得了寶貴時間。地下連續(xù)墻施工結(jié)束后對接頭部位鉆孔取芯,芯樣顯示混凝土完整、連續(xù)、骨料分布均勻;芯樣外觀光滑,膠結(jié)好,斷口吻合,呈長柱狀,混凝土強度值42.6MPa~46.8MPa(設(shè)計C30),經(jīng)墻體注水試驗檢測,滲透系數(shù)在3.24×10-8cm/s~6.75×10-8cm/s范圍內(nèi),符合設(shè)計和規(guī)范要求。

        基坑開挖后,墻體H型鋼接縫位置平整、無變形、無大面積滲漏現(xiàn)象,H型鋼接頭起到了很好的防水、防滲效果。

        5 結(jié)語

        “接頭箱+防繞流鐵皮”工藝是對地下連續(xù)墻H型鋼接頭空腔傳統(tǒng)施工技術(shù)的改進,通過在深圳地鐵7號線皇崗村站地下連續(xù)墻H型鋼接頭施工中的實踐應(yīng)用,取得了較好的防繞流效果、H型鋼變形可控、接頭質(zhì)量可靠,摒棄了傳統(tǒng)工藝中重復(fù)鉆鑿、多次清孔、耗時耗材的弊端,施工效率高。對工期緊、強度大、標準高的類似地下連續(xù)墻工程施工提供了寶貴經(jīng)驗。隨著我國地下連續(xù)墻技術(shù)的進一步發(fā)展,“接頭箱+防繞流鐵皮”工藝在H型鋼接頭施工中的應(yīng)用有一定的推廣意義。

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