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(1.延邊大學(xué) 工學(xué)院,吉林 延吉 133002;2.北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司烏拉特發(fā)電廠,內(nèi)蒙古 巴彥淖爾 014407)
火力機(jī)組性能指標(biāo)是機(jī)組運(yùn)行最重要、最基礎(chǔ)、最有用的技術(shù)工具[1],也是“兩型”企業(yè)“節(jié)能減排”工作的技術(shù)指標(biāo),性能指標(biāo)反映了機(jī)組熱力循環(huán)的調(diào)控水平,反映了發(fā)電企業(yè)的生產(chǎn)、管理、經(jīng)營(yíng)水平[2],對(duì)火電廠的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理至關(guān)重要,大小指標(biāo)之間也包含著問題分析、降耗診斷的規(guī)范思路[3-5]。
相關(guān)研究表明,機(jī)組的在線性能監(jiān)測(cè)對(duì)其安全、可靠、節(jié)能運(yùn)行具有重要的意義[4-8]。國(guó)外對(duì)于機(jī)組的性能監(jiān)測(cè)研究起步較早,通用、ABB、McHale、西門子等多家公司都相繼推出了商業(yè)化產(chǎn)品,他們?yōu)樵O(shè)備的快速診斷提供了依據(jù)[9]。我國(guó)的機(jī)組性能監(jiān)測(cè)研究起步較晚,但起點(diǎn)較高,在國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,國(guó)內(nèi)的研究取得了一定成果[10-11]。
典型工況指標(biāo)分析是機(jī)組運(yùn)行優(yōu)化、降耗診斷的基礎(chǔ)與起點(diǎn),然而,在變工況運(yùn)行及AGC(Automatic Generation Control)投用條件下,運(yùn)行人員難以獲得具有代表性的典型工況指標(biāo),長(zhǎng)期以來(lái),典型工況分析依賴于穩(wěn)定工況下的熱力試驗(yàn)或者從運(yùn)行調(diào)整角度說(shuō),熱力試驗(yàn)滯后于現(xiàn)場(chǎng)變工況調(diào)整的需要。
在變工況及AGC投用條件下,機(jī)組運(yùn)行調(diào)整需要更為簡(jiǎn)單、快捷、實(shí)用的方法,替代熱力試驗(yàn),以得到工況指標(biāo),并作為設(shè)計(jì)對(duì)標(biāo)、指標(biāo)自檢、降耗診斷、運(yùn)行優(yōu)化、對(duì)比降耗的量化依據(jù)。
隨著機(jī)組運(yùn)行,DCS(Distributed Control System)系統(tǒng)存儲(chǔ)了大量歷史數(shù)據(jù),從運(yùn)行調(diào)整角度看,通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的深度挖掘、篩選分析,能夠獲得適合集控調(diào)整需要的工況指標(biāo)數(shù)據(jù),從優(yōu)化降耗的角度看,循環(huán)篩選、分析挖掘歷史數(shù)據(jù)資源,能夠逐步接近運(yùn)行優(yōu)化狀態(tài),實(shí)現(xiàn)可持續(xù)降耗。
本文以600 MW空冷機(jī)組DCS歷史數(shù)據(jù)為研究對(duì)象,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存儲(chǔ)的大量歷史數(shù)據(jù),進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘、診斷,實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)對(duì)比與績(jī)效管理指標(biāo)自檢,預(yù)測(cè)機(jī)組的降耗潛力,為實(shí)施《正平衡快速降耗系統(tǒng)》構(gòu)建實(shí)用的、可持續(xù)降耗的優(yōu)化模式。
600 MW機(jī)組鍋爐為亞臨界、再熱、單爐膛、固態(tài)排渣、控制循環(huán)汽包爐,燃燒為直流水平濃淡擺動(dòng)燃燒器四角切圓燃燒,配8臺(tái)中速磨,均等配風(fēng),擺角、噴水調(diào)節(jié)再熱汽溫;汽輪機(jī)為單軸、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽輪機(jī)。DCS系統(tǒng)存儲(chǔ)大量歷史數(shù)據(jù),采樣時(shí)間步長(zhǎng)為毫秒級(jí)。
運(yùn)行績(jī)效管理指標(biāo)采用典型的反平衡效率η、熱耗率q分解與熱力循環(huán)“卡點(diǎn)壓線”管理。
指標(biāo)分解與熱力循環(huán)“卡點(diǎn)”的非線性穩(wěn)態(tài)關(guān)系如下
鍋爐效率-反ηb=f(排煙氧量O2,排煙溫差dtpy,飛灰含碳Cfh)
熱耗率q(熱力循環(huán))=f(給水溫度,主汽壓力,主汽溫度,再熱溫度,再熱減溫水量,背壓,過(guò)冷度)
廠電率ηc=f(各機(jī)爐輔機(jī)耗電率,約占廠電率70%)
反平衡效率與熱力循環(huán)(熱耗率)由以上績(jī)效模型的“卡點(diǎn)壓線”管理來(lái)保證。
爐效率-正ηb=f(煤量B——層煤量,風(fēng)煤比、一次風(fēng)壓;風(fēng)量Dzf——二次風(fēng)壓、輔助風(fēng)、燃盡風(fēng)、燃料風(fēng),氧量O2;汽水量——主汽量D0)
廠電率ηc=f(風(fēng)機(jī)耗電——送引風(fēng)機(jī)耗電;制粉耗電;汽水耗電——給水泵、凝結(jié)水泵、空冷風(fēng)機(jī)耗電)
正平衡爐效率ηb與廠電率ηc由“風(fēng)、煤、汽水”的集控調(diào)整來(lái)保證。
為表明所選數(shù)據(jù)符合挖掘、篩選條件,能夠獲得適合集控調(diào)整需要的工況,將分析段內(nèi)的發(fā)電負(fù)荷和低位熱值數(shù)據(jù)進(jìn)行自檢分析,如圖1所示。
圖1 分析階段內(nèi)發(fā)電負(fù)荷、低位熱值的分布圖
可以看到
(1)發(fā)電負(fù)荷呈上升趨勢(shì),在300 MW、350 MW、450 MW、500 MW、550 MW工況點(diǎn)上,有足夠的負(fù)荷點(diǎn)分布;
(2)低位熱值呈下降趨勢(shì),12月平均熱值比11月低0.5 MJ/kg左右,對(duì)燃燒調(diào)整影響較小,環(huán)比熱值相對(duì)穩(wěn)定;總平均熱值12.7 MJ/kg(校驗(yàn)熱值13.1 MJ/kg,設(shè)計(jì)校核13.4 MJ/kg),偏離較小。
基于機(jī)組DCS歷史數(shù)據(jù),以指標(biāo)模型與降耗診斷模型分析鍋爐效率指標(biāo)和熱耗率與熱力循環(huán)“卡點(diǎn)壓線”情況,預(yù)測(cè)機(jī)組的降耗潛力。
2.2.1鍋爐效率指標(biāo)
鍋爐效率指標(biāo)主要分析控制氧量及排煙溫差數(shù)據(jù),如圖2所示。
(1)控制氧量
指標(biāo)狀態(tài):控制氧量(圖2(a)淺色點(diǎn))趨勢(shì)、相關(guān)性、穩(wěn)定性良好。300 MW負(fù)荷下氧量5.5%(設(shè)計(jì)5.5%),600 MW負(fù)荷下氧量3.1%(設(shè)計(jì)3.5%),氧量管理與司爐的氧量調(diào)控水平較高。
問題影響:負(fù)荷小于350 MW時(shí),出現(xiàn)控制氧量(前)高于排煙氧量(后)的情況,交點(diǎn)處,空預(yù)器漏風(fēng)系數(shù)為0。排煙氧量線性較好,排除“二次燃燒”的可能性,估計(jì)是測(cè)點(diǎn)問題。
排煙損失q2= (3.63×21/(21-O2)+0.9)×dtpy/100
排煙氧量顯示4.5%~5.3%(過(guò)量空氣系數(shù)1.27~1.34)是鍋爐效率ηb幾乎不變的原因。
改進(jìn)措施:熱工檢查、校對(duì)排煙氧量測(cè)點(diǎn)。
(2)排煙溫差
指標(biāo)狀態(tài):排煙溫差(圖2(b)中,深色點(diǎn))趨勢(shì)合理,波動(dòng)±12℃,相關(guān)性、穩(wěn)定性一般,300 MW負(fù)荷下平均排煙溫差105℃(設(shè)計(jì)88℃),高17℃,600 MW排煙溫差127℃(設(shè)計(jì)119℃),高8℃。
問題影響:低負(fù)荷工況下,排煙溫差存在著10℃左右偏差,影響1%左右的爐效率,3 g/kWh左右的供電煤耗率。
排煙損失q2計(jì)算以冷風(fēng)溫度(暖風(fēng)器后)為基準(zhǔn),受環(huán)境溫度變化影響,低負(fù)荷時(shí),排煙溫度較低,應(yīng)加強(qiáng)排煙溫差(排煙tpy-冷風(fēng)t0)管理,不要單純控制排煙溫度tpy。
改進(jìn)措施:檢查低負(fù)荷工況下排煙溫差(或溫度)的指導(dǎo)曲線斜率。
圖2 氧量、排煙溫差的工況趨勢(shì)圖
2.2.2熱耗率與熱力循環(huán)“卡點(diǎn)壓線”情況
熱耗率指標(biāo)主要分析給水溫度、主汽壓力、背壓、主汽溫度、再熱溫度數(shù)據(jù)。
(1)給水溫度
給水溫度工況趨勢(shì)如圖3所示。
指標(biāo)狀態(tài):給水溫度趨勢(shì)、相關(guān)性、穩(wěn)定性良好,波動(dòng)±3℃;300 MW負(fù)荷給水溫度245℃(設(shè)計(jì)230℃),高15℃,450 MW負(fù)荷下給水溫度266℃(設(shè)計(jì)250℃),高16℃,600 MW給水溫度283.4℃(設(shè)計(jì)269℃,高限報(bào)警值283.7℃),高14℃。
問題影響:從經(jīng)濟(jì)性角度,增大抽汽量,減小排汽損失,提高給水溫度15℃,降低煤耗4 g/kWh左右,但抽汽量增大必然影響除氧器溫度、除氧效果,提高過(guò)大對(duì)整個(gè)爐膛汽水流程不利。
圖3 給水溫度的工況趨勢(shì)圖
改進(jìn)措施:運(yùn)行人員核對(duì)各工況設(shè)計(jì)給水溫度、除氧器溫度,核對(duì)《集控規(guī)程》6.2.7.1鍋爐正常運(yùn)行主要參數(shù)限額的規(guī)定。
(2)主汽壓力、背壓
主汽壓力、背壓工況趨勢(shì)如圖4所示。
指標(biāo)狀態(tài):主汽壓力“定-滑-定”方式控制良好(圖4(b))。300~540 MW滑壓段(圖4(a))趨勢(shì)、相關(guān)性、穩(wěn)定性良好,波動(dòng)±0.2 MPa。540~600 MW負(fù)荷定壓段,平均主汽壓力16.3 MPa(設(shè)計(jì)17.3 MPa),波動(dòng)±0.5 MPa。
另外,分析階段平均背壓13.9 kPa(設(shè)計(jì)13.7 kPa),高0.2 kPa,11月平均背壓13.6 kPa,12月平均背壓14.3 kPa。
(3)主汽溫度、再熱溫度
主汽溫度、再熱溫度工況趨勢(shì)如圖5所示。
圖5 主汽溫度、再熱溫度的工況散點(diǎn)圖
指標(biāo)狀態(tài):爐側(cè)平均主汽溫度541.5℃(設(shè)計(jì)541±5℃),再熱溫度540.5℃(設(shè)計(jì)541±5℃),主汽、再熱溫度控制良好。
從上述可知:氧量、排煙、“給水→主汽→再熱→背壓”的“卡點(diǎn)壓線”管控良好,調(diào)控技術(shù)水平較高,績(jī)效指標(biāo)管理與調(diào)控水平達(dá)到了優(yōu)秀水準(zhǔn)。
2.2.3各工況降耗潛力預(yù)測(cè)
基于以上數(shù)據(jù),預(yù)測(cè)典型工況下“低煤耗”模式降耗潛力,如表1所示,“低煤耗”模式下的平均降耗潛力為6.8 g/kWh。
表1典型工況下“低煤耗”模式降耗潛力預(yù)測(cè)
工況負(fù)荷/MW平均供電煤耗/g·(kWh)-1“低煤耗”模式/g·(kWh)-1降耗潛力/g·(kWh)-14503533485500350343755035134296003463406
600 MW機(jī)組歷史數(shù)據(jù)挖掘分析與降耗潛力預(yù)測(cè)的研究表明:
(1)在變工況及AGC投用條件下,通過(guò)歷史數(shù)據(jù)挖掘得到的典型工況指標(biāo)數(shù)據(jù),與熱力試驗(yàn)穩(wěn)定工況數(shù)據(jù)相比,更為快捷、實(shí)用,能夠客觀的反映機(jī)組實(shí)際運(yùn)行狀況,滿足集控運(yùn)行調(diào)整“定性可靠、定量接近”的需要,滿足技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)管理的需要,可作為設(shè)計(jì)對(duì)標(biāo)、指標(biāo)自檢、降耗診斷、運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整以及降耗對(duì)比的量化依據(jù)。
(2)從熱耗率與熱力循環(huán)“卡點(diǎn)壓線”關(guān)聯(lián)的“給水→主汽→再熱→背壓”熱力循環(huán)過(guò)程管控良好,績(jī)效指標(biāo)管理與集控調(diào)控能力達(dá)到了優(yōu)秀水準(zhǔn)。
給水溫度提高14℃、排煙溫差升高8℃,接近給水溫度修正的9.1℃。
(3)從降耗潛力預(yù)測(cè)結(jié)果看,“低煤耗”運(yùn)行模式存在6.8 g/kWh的降耗潛力。