李群生,楊婧,吳子毅,程闖,吳勝利,劉興勃
(北京化工大學化學工程學院,北京 100029)
在電石法VCM生產(chǎn)過程中,乙炔氣作為重要原料之一,其純度直接決定VCM的質(zhì)量。隨著干法乙炔工藝的推廣,以及對乙炔氣純度與系統(tǒng)安全性要求的提高,越來越多的PVC企業(yè)選擇濃硫酸清凈乙炔工藝。濃硫酸清凈乙炔是VCM生產(chǎn)中的重要部分,筆者運用化工流程模擬軟件Aspen Plus對濃硫酸清凈乙炔進行模擬,并對操作壓力、吸收劑流量等進行靈敏度分析,得到了較優(yōu)的操作參數(shù)以指導工業(yè)生產(chǎn);另外,針對廢硫酸污染環(huán)境難處理的問題,筆者提出了電石渣中和處理廢硫酸的方案。
來自水洗塔的粗乙炔氣經(jīng)壓縮機壓縮后進入預(yù)堿洗塔,與來自中和塔釜的廢堿液接觸進行預(yù)堿洗降溫,并除去部分酸性氣體。從預(yù)堿洗塔出來的乙炔氣進入冷卻塔水洗降溫至10 ℃左右,再進入清凈塔與濃硫酸直接接觸,除去其中的水分和硫、磷、高級炔烴等雜質(zhì),塔釜濃硫酸質(zhì)量分數(shù)小于80%時,由稀硫酸泵送至廢酸儲槽。從清凈塔頂出來的乙炔氣由塔釜進入中和塔與自上而下的質(zhì)量分數(shù)15%的稀堿液中和,塔頂?shù)玫骄胰矚狻饬蛩崆鍍粢胰补に嚾鐖D1所示。
圖1濃硫酸清凈乙炔工藝
Fig.1Processofpurifyingacetylenebyconcentratedsulfuricacid
以某企業(yè)12.5萬t/a乙炔清凈裝置為例,其進料組成如表1所示。根據(jù)后續(xù)工段對乙炔氣的要求,制定的精乙炔氣的質(zhì)量指標為:w(H2S)≤0.3×10-6,w(PH3)≤5×10-6,w(高級炔烴)≤20×10-6。
表1 乙炔氣進料組成
在模擬濃硫酸清凈乙炔過程時,熱力學方法的選擇至關(guān)重要,它決定了模擬結(jié)果的準確性和可靠性。筆者所研究的物系中含有H2S、PH3,二者微溶于水并發(fā)生電離形成揮發(fā)性弱電解質(zhì)水溶液,且吸收劑濃硫酸和稀堿液本身為電解質(zhì)溶液,整個物系為電解質(zhì)物系,根據(jù)Aspen Plus軟件提供的物性方法選擇樹,選擇ELECNRTL熱力學模型對清凈過程進行模擬。
筆者針對濃硫酸清凈乙炔過程的重要參數(shù)進行分析,如預(yù)堿洗塔操作壓力、冷卻塔塔頂溫度、濃硫酸和堿液流量等,以找出最優(yōu)的操作參數(shù)。
2.2.1 預(yù)堿洗塔操作壓力
對于預(yù)堿洗塔來說,操作壓力不僅影響著設(shè)備的運行費用,還影響著氣體在水中的溶解度。一般情況下,壓力增大,氣體在水中的溶解度也會增大。
為保證系統(tǒng)安全,乙炔氣經(jīng)壓縮后的壓力一般≤0.2 MPa,因此,筆者考察了在這個壓力條件下操作壓力對預(yù)堿洗塔塔頂各物質(zhì)含量的影響,見圖2。從圖2可以看出:隨著操作壓力增大,塔頂乙炔質(zhì)量分數(shù)逐漸增大,水分、H2S質(zhì)量分數(shù)逐漸減小,表明水分、H2S在水中的溶解度對壓力更加敏感,提高操作壓力可以提高乙炔氣的純度。但提高操作壓力會增大乙炔氣爆炸的危險性,影響系統(tǒng)運行安全性。從純度、安全性、運行費用等多方面考慮,選擇預(yù)堿洗塔的操作壓力為0.185 MPa。
(a)乙炔
(b)水分
(c)H2S
2.2.2 冷卻塔塔頂溫度
冷卻塔塔頂溫度影響著塔頂乙炔氣的水含量。塔頂溫度過高會導致乙炔氣的水含量高,高水含量的乙炔氣進入清凈塔與濃硫酸接觸會放出大量的熱,從而引發(fā)一系列不良的連鎖反應(yīng),如造成清凈塔溫度升高,濃硫酸和循環(huán)水的流量增大,嚴重時還會造成塔內(nèi)件變形,影響塔的使用壽命;除此之外,清凈塔溫度升高還會造成炔烴和濃硫酸發(fā)生碳化反應(yīng),在浪費原料的同時也會造成廢硫酸難處理。塔頂溫度過低則會使?jié)饬蛩狃ざ仍龃螅赡艹霈F(xiàn)結(jié)晶情況,硫酸的結(jié)晶溫度[1]見表2。塔頂溫度對冷卻塔塔頂各物質(zhì)含量的影響見圖3。
表2 硫酸的結(jié)晶溫度
(a)乙炔
(b)水分
(c)H2S
從圖3可以看出:隨著塔頂溫度的升高,乙炔、H2S的質(zhì)量分數(shù)降低,水分的質(zhì)量分數(shù)增大。在后續(xù)生產(chǎn)中,進清凈塔的乙炔氣溫度越低,對清凈塔的穩(wěn)定運行越有利、經(jīng)濟效益越好;但從表2可知,硫酸質(zhì)量分數(shù)為85%時,其結(jié)晶溫度為7.9 ℃,為避免硫酸結(jié)晶,綜合考慮塔頂溫度控制在9 ℃為宜。
2.2.3 濃硫酸流量
濃硫酸流量決定著清凈效果和運行費用。濃硫酸流量對清凈塔塔頂各物質(zhì)含量的影響見圖4。
(a)高級炔烴
(b)H2S
(c)水分
(d)PH3
從圖4可以看出:隨著濃硫酸流量從600 kg/h增加到650 kg/h,乙炔氣中水、H2S、PH3、高級炔烴的含量明顯減??;當濃硫酸流量≥650 kg/h之后,除水之外各物質(zhì)的含量基本保持不變,過量的濃硫酸并沒有帶來顯著的清凈效果,反而使塔釜廢硫酸濃度不斷增大,造成濃硫酸的浪費。為保證清凈效果,同時減少濃硫酸用量,選定濃硫酸流量為650 kg/h。
2.2.4 堿液流量
從清凈塔頂出來的帶有SO2、CO2、H2S等酸性氣體的乙炔氣,在中和塔中與堿液反應(yīng),除去乙炔氣中的雜質(zhì)。堿液流量對中和塔塔頂各物質(zhì)含量的影響見圖5。
(a)H2S
(b)CO2
(c)SO2
從圖5可以看出:隨著堿液流量增加,乙炔氣中SO2、CO2、H2S的質(zhì)量分數(shù)先減小后趨于平衡,過量的堿液無法提高清凈效果,反而浪費了原料,增加了操作費用。根據(jù)精乙炔氣中H2S質(zhì)量分數(shù)≤0.3×10-6的指標,確定堿液流量為600 kg/h。
模擬優(yōu)化結(jié)果如表3所示。
由表3可知:濃硫酸的用量減少了50.8%,堿液用量減少了25.5%。按工業(yè)用水價格3.5元/t、濃硫酸價格400元/t、32%液堿價格800元/t計,通過模擬優(yōu)化,可為濃硫酸清凈乙炔裝置節(jié)約原料費用276.2萬元/a,不僅為企業(yè)帶來了直接的經(jīng)濟效益,而且減少了廢酸、廢堿的排放量,還帶來了環(huán)保效益。
濃硫酸清凈乙炔后生成的廢硫酸中含有硫單質(zhì)、高級炔烴等多種雜質(zhì),難以處理,成為PVC企業(yè)環(huán)保方面的難題。筆者針對PVC企業(yè)現(xiàn)狀,提出以電石渣為原料,中和廢硫酸,實現(xiàn)廢硫酸的回收利用,同時減少電石渣的堆放,減輕對環(huán)境的污染。
根據(jù)張紅星等[2]的研究可知:制約電石渣中和廢硫酸生產(chǎn)石膏的主要因素是廢硫酸中的硫單質(zhì)。因此筆者提出的工藝方案主要包含了廢硫酸預(yù)處理、中和反應(yīng)、產(chǎn)物脫水處理3個部分。
電石渣中和處理廢硫酸的工藝流程如圖6所示。廢硫酸經(jīng)過葉片過濾機除去含有的固體含硫雜質(zhì)后進入槽式攪拌反應(yīng)器內(nèi),電石渣經(jīng)由皮帶和提升機運送進入槽式反應(yīng)器內(nèi),二者在反應(yīng)器內(nèi)經(jīng)攪拌器攪拌均勻并發(fā)生反應(yīng)。由于該反應(yīng)為放熱反應(yīng),因此需要用夾套通循環(huán)水換熱。產(chǎn)物由塔釜排出,經(jīng)產(chǎn)物泵輸送到過濾離心機中進行固液分離。分離出的濾液送回到乙炔發(fā)生器中水解電石。經(jīng)分離后的固體中依舊含有少量的水,因此再通過提升機運送到干燥器中,利用空氣干燥。為減少排氣中的固含量,在氣體放空前需要經(jīng)過除塵器除塵。干燥后的固體含水質(zhì)量分數(shù)基本在1%左右,進入產(chǎn)品庫,為后續(xù)包裝作準備。
1—葉片過濾機;2,3—電石渣庫;4,6,12—皮帶;5,9,13—提升機;7—槽式反應(yīng)器;8—離心機;10—干燥器;11—除塵器;14—石膏庫。
圖6電石渣中和處理廢硫酸的工藝流程
Fig.6Processflowofhandlingwastesulfuricacidbycarbidesludgeneutralization
采用該工藝方案,PVC企業(yè)可自行處理廢硫酸,并將廢硫酸和電石渣變?yōu)楫a(chǎn)品,實現(xiàn)兩廢的回收利用,解決了環(huán)保難題,降低了生產(chǎn)成本。
筆者利用Aspen Plus對濃硫酸清凈乙炔工藝進行模擬優(yōu)化,找出了較優(yōu)的操作參數(shù),節(jié)約了生產(chǎn)原料,減少了廢酸、廢堿的排放;同時,針對廢硫酸難處理問題提供了切實可行的處理方案,不僅給PVC企業(yè)帶來了經(jīng)濟效益,還確保了企業(yè)的綠色生產(chǎn)與可持續(xù)發(fā)展。
[參考文獻]
[1] 熊磊,張明.乙炔硫酸清凈中硫酸單耗的影響因素[J].中國氯堿,2014(8):24-45.
[2] 張紅星,譚曉婷,王奕晨,等.影響乙炔清凈廢硫酸所制石膏利用的原因分析[J].山東化工,2015,45(5):22-25.