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        常壓塔塔頂系統(tǒng)腐蝕分析及防護(hù)措施*]

        2018-07-04 03:09:52,,
        石油化工腐蝕與防護(hù) 2018年3期
        關(guān)鍵詞:常頂常壓塔含硫

        , ,

        (合肥通用機(jī)械研究院,國家壓力容器與管道安全工程技術(shù)研究中心,安徽 合肥 230031)

        1 裝置介紹

        某石化廠10 Mt/a常減壓蒸餾裝置主要由電脫鹽系統(tǒng)、換熱系統(tǒng)、常壓蒸餾系統(tǒng)和減壓蒸餾系統(tǒng)等部分組成,2014年1月投產(chǎn)。

        1.1 裝置原料

        常減壓蒸餾裝置原料為混合原油,包括哈薩克斯坦原油、南疆原油、北疆原油和俄羅斯原油等,生產(chǎn)裝置產(chǎn)生的污油也摻入原油進(jìn)行回?zé)挕?/p>

        設(shè)計(jì)混合原油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.0%,酸值為0.8 mgKOH/g,根據(jù)SH/T 3129—2012《高酸原油加工裝置設(shè)備和管道設(shè)計(jì)選材導(dǎo)則》,屬高硫高酸原油。

        2014年1月至2017年5月原油采樣情況見表1。由表1可見原油的硫含量均在設(shè)計(jì)范圍以內(nèi),而酸值有時(shí)會(huì)超過設(shè)計(jì)值。

        表1 原油采樣數(shù)據(jù)

        1.2 塔頂流程

        常壓塔塔頂系統(tǒng)主要設(shè)備有常壓塔C102、原油/常頂油氣換熱器E101A-D(板式)、常頂油氣空冷器EA101A-N、常頂油氣后冷器E141A-D、常頂回流罐D(zhuǎn)101及常頂油氣管線。通過在E101A-D前注入緩蝕劑和凈化水來進(jìn)行工藝防腐蝕。常壓塔塔頂系統(tǒng)流程見圖1。

        圖1 常壓塔塔頂系統(tǒng)流程

        1.3 塔頂選材

        該裝置常壓塔塔頂系統(tǒng)的主要設(shè)備和管道選材情況見表2。由表2可以看出:常壓塔塔頂系統(tǒng)主要設(shè)備和管道的選材情況與SH/T 3129—2012《高酸原油加工裝置設(shè)備和管道設(shè)計(jì)選材導(dǎo)則》的要求基本一致。

        2 腐蝕分析

        2.1 腐蝕情況

        對(duì)常壓塔塔頂系統(tǒng)14條常頂油氣管線進(jìn)行測厚,統(tǒng)計(jì)情況見表3。由表3可以發(fā)現(xiàn):這14條常頂油氣管線最大腐蝕速率為1.77 mm/a,最小腐蝕速率為0.20 mm/a。其中,管線P-21914已發(fā)生泄漏。

        表2 主要設(shè)備和管道選材情況

        表3 常頂油氣管線測厚統(tǒng)計(jì)

        2.2 腐蝕分析

        由圖1可以看出,常壓塔塔頂系統(tǒng)的操作溫度為40~120 ℃,由表2和表3可以看出,常壓塔塔頂系統(tǒng)主要設(shè)備和管線材質(zhì)均為碳鋼,對(duì)常壓塔塔頂含硫污水進(jìn)行采樣分析,含硫污水鐵離子質(zhì)量濃度為0.1~0.7 mg/L,pH值為5.4~6.8,氯離子質(zhì)量濃度為30~150 mg/L,總結(jié)以上數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn)常壓塔塔頂系統(tǒng)存在腐蝕。

        2.2.1 濕硫化氫腐蝕

        在含水和硫化氫環(huán)境中,碳鋼和低合金鋼會(huì)發(fā)生濕硫化氫破壞,包括氫鼓泡、氫致開裂、應(yīng)力導(dǎo)向氫致開裂和硫化物應(yīng)力腐蝕開裂4種形式。影響濕硫化氫環(huán)境腐蝕的關(guān)鍵因素有環(huán)境條件(pH值、硫化氫含量、污染物和溫度)、材料特性(硬度、微觀組織和強(qiáng)度)和拉伸應(yīng)力水平(外加應(yīng)力或殘余應(yīng)力)。

        常頂系統(tǒng)設(shè)備和管線材質(zhì)為碳鋼,由于存在水和硫化氫,故會(huì)發(fā)生濕硫化氫腐蝕。

        2.2.2 酸性酸水腐蝕

        含有硫化氫且pH值為4.5~7.0的酸性水引起的腐蝕叫酸性酸水腐蝕。酸性酸水腐蝕一般為均勻腐蝕,有氧存在時(shí)易發(fā)生局部腐蝕或沉積垢下局部腐蝕,含有二氧化碳的環(huán)境還可能同時(shí)發(fā)生碳酸鹽應(yīng)力腐蝕。碳鋼耐酸性酸水腐蝕能力較低。影響酸性酸水腐蝕的主要影響因素有硫化氫含量、pH值和流速等。

        常頂系統(tǒng)設(shè)備和管線材質(zhì)為碳鋼,含硫污水pH值為5.4~6.8,會(huì)發(fā)生酸性酸水腐蝕。

        2.2.3 鹽酸腐蝕

        金屬與鹽酸接觸時(shí)發(fā)生的全面或局部腐蝕。碳鋼的鹽酸腐蝕一般表現(xiàn)為均勻腐蝕,但存在介質(zhì)局部濃縮或者露點(diǎn)腐蝕時(shí),也可表現(xiàn)為局部腐蝕或沉積物垢下腐蝕。鹽酸腐蝕的主要影響因素有:鹽酸含量、溫度和合金成分等。

        常頂系統(tǒng)設(shè)備和管線材質(zhì)為碳鋼,含硫污水pH值為5.4~6.8,且含硫污水中有氯離子,容易發(fā)生鹽酸腐蝕。

        2.3 基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的檢測技術(shù)(RBI)

        采用合肥通用機(jī)械研究院自主開發(fā)的RBI評(píng)估軟件“通用石化裝置工程風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)”,對(duì)常壓塔塔頂系統(tǒng)管線進(jìn)行損傷機(jī)理識(shí)別,結(jié)果表明:常頂油氣管線可能會(huì)發(fā)生酸性酸水腐蝕、鹽酸腐蝕、硫化物應(yīng)力腐蝕開裂和氫致開裂/應(yīng)力導(dǎo)向氫致開裂(濕硫化氫環(huán)境)。RBI評(píng)估結(jié)果與采樣數(shù)據(jù)、腐蝕分析結(jié)果相吻合。

        3 防護(hù)措施

        針對(duì)常壓塔塔頂系統(tǒng)發(fā)生的腐蝕,結(jié)合腐蝕分析和實(shí)際生產(chǎn)情況,提出以下防護(hù)措施:

        (1)加強(qiáng)原料管理,控制原料的硫含量和酸值不超過設(shè)計(jì)指標(biāo),并盡可能減少污油的回?zé)挘?/p>

        (2)將塔頂注水來源由凈化水改為蒸汽凝結(jié)水,塔頂管線注水由直管插入改為采用霧化噴頭;

        (3)在空冷器入口增設(shè)注水點(diǎn)及緩蝕劑注入點(diǎn),并采用霧化噴頭;

        (4)增加含硫污水在線pH計(jì),實(shí)時(shí)監(jiān)測含硫污水的pH值;

        (5)以一個(gè)運(yùn)行周期為單位考核緩蝕劑的緩蝕效果。

        4 結(jié) 語

        (1)10 Mt/a常減壓蒸餾裝置按照高硫高酸原油進(jìn)行設(shè)計(jì),實(shí)際加工原油硫含量符合設(shè)計(jì)值,但酸值偶爾會(huì)超過設(shè)計(jì)值;常壓塔塔頂系統(tǒng)設(shè)備和管道選材符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,不存在選材不當(dāng)?shù)膯栴}。

        (2)針對(duì)常壓塔塔頂系統(tǒng)管線存在的腐蝕減薄,結(jié)合含硫污水的采樣分析數(shù)據(jù)進(jìn)行腐蝕分析,發(fā)現(xiàn)常壓塔塔頂系統(tǒng)主要存在濕硫化氫腐蝕、酸性酸水腐蝕和鹽酸腐蝕。利用RBI評(píng)估軟件對(duì)常壓塔塔頂系統(tǒng)進(jìn)行損傷機(jī)理識(shí)別,識(shí)別結(jié)果間接驗(yàn)證了腐蝕分析結(jié)果的可靠性。

        (3)針對(duì)常壓塔塔頂系統(tǒng)存在的腐蝕問題,提出了加強(qiáng)原料管理、改善塔頂注水水質(zhì)和考核緩蝕劑的緩蝕效果等針對(duì)性的防護(hù)措施。

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