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        LF爐全流程自動(dòng)控制功能的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用

        2018-06-28 07:33:14王佐偉
        世界有色金屬 2018年8期
        關(guān)鍵詞:鋼包氬氣連鑄

        王佐偉

        (河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼微爾自動(dòng)化公司,河北 唐山 063000)

        1 前言

        LF精煉爐的作用是對(duì)鋼水成分進(jìn)行微調(diào),對(duì)鋼水溫度進(jìn)行控制,已達(dá)到連鑄的要求所以LF爐作業(yè)的效率和準(zhǔn)確率非常重要,它是鋼區(qū)生產(chǎn)線上不可缺少的控制成分、溫度及保存鋼水的設(shè)備,它是轉(zhuǎn)爐至連鑄的緩沖環(huán)節(jié),它的作業(yè)時(shí)間彈性很大,所以要求操作人員的技術(shù)嫻熟,設(shè)備自動(dòng)化程度。成分控制和溫度控制會(huì)直接影響連鑄板坯的質(zhì)量,故LF爐的全流程控制尤為重要。

        本文以唐鋼中厚板公司LF爐為研究對(duì)象,把現(xiàn)有的手動(dòng)控制方式進(jìn)行優(yōu)化改造,根據(jù)LF爐二級(jí)控制模型計(jì)算值,LF爐一級(jí)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)施。對(duì)鋼包在LF爐的處理,所涉及到的過(guò)程有進(jìn)站、氬氣控制、輔料、升溫、測(cè)溫、合金料、取樣、喂絲、手投料等。

        2 LF爐一級(jí)系統(tǒng)優(yōu)化

        依據(jù)前期的調(diào)查研究分析,制約LF爐作業(yè)時(shí)間和目標(biāo)準(zhǔn)確性的是成分控制和升溫控制,所以這是優(yōu)化的重點(diǎn),其他屬于輔助系統(tǒng)。

        2.1 氬氣控制

        改造前是天車把鋼包坐到鋼包車上后,開(kāi)啟氬氣,根據(jù)不同的階段,人為調(diào)節(jié)氬氣流量大小,如果人為控制不及時(shí),會(huì)影響鋼水溫度,這樣不僅增加了氬氣的消耗量,還需要反復(fù)升溫,增加電量消耗和電極損耗。優(yōu)化后的氬氣控制系統(tǒng)如下圖1。

        圖1 氬氣自動(dòng)控制

        氬氣控制系統(tǒng)優(yōu)化后,操作工選成“二級(jí)模式”并且手動(dòng)輸入“中吹流量”和“中吹時(shí)間”此流量值會(huì)起到破渣殼的作用,二級(jí)根據(jù)鋼包車位置、測(cè)溫取樣、投料、升溫等階段,給出不同的氬氣流量值,下發(fā)到一級(jí)系統(tǒng)去執(zhí)行,這樣不需要人為干預(yù),人為誤操作的因素可以排除。

        根據(jù)不同的鋼包處理過(guò)程階段,低吹氬氣攪拌的過(guò)程主要分為進(jìn)站攪拌、頭批料攪拌、停電加合金后攪拌、出站軟吹。

        (1)進(jìn)站攪拌:爐次開(kāi)始時(shí),由于鋼包在轉(zhuǎn)爐出鋼后需要加入一批物料,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的反應(yīng)后,鋼水表面的渣層相對(duì)會(huì)比較硬實(shí),此時(shí)需要一個(gè)強(qiáng)流量的吹掃。

        (2)頭批料攪拌:鋼包進(jìn)入處理位,加熱升溫開(kāi)始之前,會(huì)向鋼包中加入輔料(石灰、螢石等),此時(shí)為了使輔料與鋼水充分反應(yīng),此時(shí)需要一個(gè)中等流量的吹掃。

        (3)停電加合金后攪拌:此階段需要一個(gè)較大的底吹流量值,從而使得投入的合金充分融入鋼水中。

        (4)出站軟吹:鋼包出站后,為了能讓鋼水和冶煉過(guò)程中加入的物料更加充分的進(jìn)行結(jié)合反應(yīng),變?yōu)檐洿担钡綘t次結(jié)束。

        2.2 成分控制

        改造前是手動(dòng)配料,投料入鋼包里,物料的投入量完全靠人的主觀推斷,如果投入量不夠,還需要二次投料,這樣就會(huì)增加作業(yè)時(shí)間,現(xiàn)在物料的投入量完全依據(jù)二級(jí)的成分模型,成分模型計(jì)算出的投入量下發(fā)到一級(jí)控制系統(tǒng),操作人員只需要把下料模式切換到“二級(jí)模式”即可,操作簡(jiǎn)單方便,每個(gè)料倉(cāng)根據(jù)二級(jí)設(shè)定值,逐個(gè)自動(dòng)進(jìn)行配料,配料完成后反饋給二級(jí),待稱量倉(cāng)稱重完畢,物料可投放到皮帶上送入鋼水中,投放值也會(huì)反饋給二級(jí)系統(tǒng),成分模型會(huì)根據(jù)兩次反饋值判斷實(shí)際投入到鋼水中的物料量,作為報(bào)表數(shù)據(jù)采集使用。成分模型根據(jù)取樣結(jié)果進(jìn)行第二次配料,經(jīng)過(guò)兩次配料,就可以到達(dá)目標(biāo)成分。這樣,二級(jí)系統(tǒng)模型通過(guò)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)模型進(jìn)行精準(zhǔn)的物料計(jì)算,整個(gè)配料的過(guò)程實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)化控制,無(wú)需人工干預(yù),既保證了投料的準(zhǔn)確性,又減少了操作上的失誤[2]。優(yōu)化后的人機(jī)界面如下圖2。

        圖2 成分自動(dòng)控制

        根據(jù)不同的鋼包處理過(guò)程階段,成分控制主要分為輔料投放、一次合金料投放、二次合金料投放[4]。

        (1)輔料投放:鋼水進(jìn)站后,為了使渣層滿足工藝要求,需要投入輔料進(jìn)行造渣

        (2)一次合金料投放:根據(jù)目標(biāo)成分要求,二級(jí)系統(tǒng)計(jì)算需要投入適當(dāng)比例的合金物料,計(jì)算完成后下發(fā)一級(jí)系統(tǒng)執(zhí)行操作。

        (3)二次合金料投放:根據(jù)一次取樣結(jié)果與目標(biāo)成分差值,二級(jí)系統(tǒng)計(jì)算需要投入的最終比例的合金物料,計(jì)算完成后下發(fā)一級(jí)系統(tǒng)執(zhí)行操作。

        一般配料系統(tǒng)的慣性量是人工輸入一個(gè)經(jīng)驗(yàn)值,這樣的做法不客觀,容易出現(xiàn)每次下料量跟設(shè)定值都有很大的差別,這樣經(jīng)過(guò)兩次投料,成分不會(huì)到達(dá)目標(biāo)值,需要進(jìn)行多次投料,又增加作業(yè)時(shí)間,還造成資源浪費(fèi),操作人員需要反復(fù)試驗(yàn)才能確定慣性量。但是如果現(xiàn)場(chǎng)料倉(cāng)的物理特性發(fā)生變化,此慣性量亦發(fā)生變化,還需要操作人員反復(fù)試驗(yàn)獲得,這樣的操作太繁瑣,而改造后的慣性量是動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),不是一個(gè)固定數(shù)值,它是根據(jù)每次設(shè)定值與反饋值的偏差乘以1/3進(jìn)行配料,每次配料完成的慣性量累加作為下次配料開(kāi)始的慣性量,根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)的原理,就可自動(dòng)算出此料倉(cāng)的實(shí)時(shí)慣性量,此慣性量會(huì)隨著料倉(cāng)物理特性的改變而自動(dòng)改變,不需要人工干涉。

        料倉(cāng)可用性功能的增設(shè)完善了二級(jí)成分模型控制和一級(jí)自動(dòng)下料系統(tǒng),由于客觀條件,料倉(cāng)處于不可用狀態(tài)時(shí),二級(jí)成分模型需要知道此信息,計(jì)算物料時(shí)避開(kāi)此料倉(cāng),根據(jù)其他糧倉(cāng)的合金含量進(jìn)行配料,一級(jí)控制系統(tǒng)相對(duì)應(yīng)的糧倉(cāng)顯示為不可用狀態(tài)。有些特定環(huán)境需要主觀條件,使料倉(cāng)處于不可用狀態(tài),防止誤操作,造成生產(chǎn)事故。

        2.3 溫度控制

        改造前是手動(dòng)計(jì)算升溫時(shí)間,手動(dòng)進(jìn)行升溫控制,一級(jí)控制系統(tǒng)中加入主觀因素過(guò)多,會(huì)制約其使用范圍,舍棄原有控制方式,優(yōu)化為二級(jí)溫度模型計(jì)算升溫時(shí)間,它根據(jù)每次測(cè)溫結(jié)果與目標(biāo)溫度進(jìn)行對(duì)比,再根據(jù)所處的工藝階段,綜合計(jì)算出每次升溫時(shí)間和檔位[3]。

        溫度模型將升溫時(shí)間和檔位下發(fā)給一級(jí)控制系統(tǒng),一級(jí)控制系統(tǒng)的升溫控制包括起弧、小弧區(qū)、穩(wěn)弧、大弧區(qū)等四個(gè)階段,每個(gè)階段電極的給定速度是不一樣的,升溫開(kāi)始電極快速下降至起弧區(qū),根據(jù)弧流反饋與給定值計(jì)算電極下降速度,在弧流目標(biāo)值附近,電極進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),升溫完畢后,將加熱耗電量發(fā)送給二級(jí)系統(tǒng),作為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)使用[1]。

        根據(jù)不同的鋼包處理過(guò)程階段,鋼水升溫的過(guò)程主要分為一次升溫、二次升溫、出站升溫。

        (1)一次升溫:爐次開(kāi)始時(shí),由于鋼包在轉(zhuǎn)爐出鋼后需要加入一批物料,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的反應(yīng)后,鋼水溫度會(huì)有所下降,并且進(jìn)站后,也需要加入輔料進(jìn)行攪拌,此時(shí)需要進(jìn)行一次升溫,以保證鋼水溫度不會(huì)太低。

        (2)二次升溫:當(dāng)鋼水成分合格后,需要對(duì)鋼水進(jìn)行二次升溫,已滿足連鑄進(jìn)站溫度。

        (3)出站升溫:由于生產(chǎn)節(jié)奏的問(wèn)題,連鑄不需要鋼包進(jìn)站,此時(shí)鋼包需要在精煉進(jìn)站位等待,當(dāng)隨著時(shí)間的推移,鋼水溫度會(huì)逐步下降,連鑄需要鋼水進(jìn)站時(shí),精煉還需要進(jìn)行最后一次升溫,才能到達(dá)連鑄要鋼溫度。

        每次升溫完成,二級(jí)模型會(huì)計(jì)算鋼水溫度,模型計(jì)算值與實(shí)際測(cè)量值偏差在±10℃以內(nèi)。優(yōu)化后的人機(jī)界面如下圖3。

        圖3 溫度自動(dòng)控制

        3 結(jié)語(yǔ)

        LF爐全自動(dòng)控制流程是將來(lái)工廠生產(chǎn)工藝過(guò)程中一個(gè)非常重要的控制方式,是將來(lái)的必然趨勢(shì),升溫控制和下料控制的準(zhǔn)確性會(huì)影響到整個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量和性能,人工干預(yù)不僅耗時(shí)耗力,而且精準(zhǔn)度不高,易出現(xiàn)錯(cuò)誤,自動(dòng)控制系統(tǒng)可以提高精準(zhǔn)度,效率高。

        [1]員衛(wèi)國(guó).煉鋼電弧爐電極升降微機(jī)控制的回顧與總結(jié)[J]工業(yè)加 熱,2000,29(1):1-4.

        [2]謝樹(shù)元,杜斌,林云,等. LF 爐過(guò)程控制模型的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 [J]. 冶金自動(dòng)化,2006,增刊(S2):47-50.

        [3]劉國(guó)元.LF精煉爐溫度預(yù)估模型與合金化模型的研 究和實(shí)現(xiàn)[D].西安:西安理工大學(xué),2008.

        [4]于鵬,戰(zhàn)東平,姜周華,等. LF 精煉終點(diǎn)成分預(yù)報(bào)模型開(kāi)發(fā) [J]. 材料與冶金學(xué)報(bào),2006,5(1):20-22.

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