羅洪
四川達竹煤電(集團)有限責任公司
正文:
龍門峽北礦位于達州市城區(qū)南西220°方位,直距約75km。礦區(qū)北距渠縣縣城17km、東距大竹縣縣城20km,西距廣安市城區(qū)約40km。地理坐標為東經(jīng)107°01′19″~107°03′48″,北緯30°38′38″~30°44′32″。井田范圍南起原龍門峽井田的19線(廣安與達州界線附近劉家灣至大梁坪),北至原立竹寺勘探區(qū)的23-1線(易家灣至石盤灣),東面為大竹龍洞坡經(jīng)渠縣李家埡口至石盤灣一線,西面止于渠縣木耳灣經(jīng)聶家坡至河家小壩一線??辈閰^(qū)南北長約11.00km,東西平均寬1.44km,面積為15.64 km2,勘查深度至-200m??辈閰^(qū)由1~14號共14個拐點依次直線連接圈定。
礦井采用平硐-暗斜井開拓方式。礦井設(shè)計生產(chǎn)能力為450kt/a;全井田劃分為+50m和-200m兩個水平。共劃分十一個采區(qū)。龍門峽北井田含煤2-3層,一般為1層。從下至上煤層編號為I0、I1、I2煤層。I0煤層位于龍?zhí)督M一段下部,煤厚0.00~0.15m,平均0.01m;該煤層結(jié)構(gòu)簡單,厚度變化大,僅在個別鉆孔見有煤線,屬不可采煤層。I1煤層位于龍?zhí)督M一段下部,屬全區(qū)可采煤層; I2煤層位于龍?zhí)督M一段下部,煤厚0.00~0.54m,平均0.10m;該煤層結(jié)構(gòu)簡單,厚度變化大,僅在勘查區(qū)南部邊界的19-2、N19-1號鉆孔中達可采,為零星分布的孤立點,屬不可采煤層。本段煤層平均總厚1.93m,含煤系數(shù)為9.9%,全區(qū)可采煤層含煤系數(shù)9.3%。
龍門峽北礦主平硐于2009年7月14日正式開始施工。主平硐設(shè)計長度2520m ,掘進斷面S=17.2m2,凈斷面S=15.7m2,設(shè)計采用錨(網(wǎng))噴作永久支護。錨桿間距800mm,噴漿厚度50mm。(附圖1:主平硐斷面支護)
圖1 主平通斷面支護圖(1:50)S凈=15.7m2 S掘=17.2 m2
主平硐主要穿過的巖性侏羅系統(tǒng)的沙溪廟組、中下統(tǒng)自流井組大安塞段、中下統(tǒng)自流組東岳廟段、下統(tǒng)珍珠沖組和三迭系上統(tǒng)須家河組的第六、七段、第五段、第四段、第三段、第二段、第一段以及三迭系中統(tǒng)雷口坡組、三迭系下統(tǒng)嘉陵江組第四段、第三段、第二段等。
煤炭企業(yè)提高煤炭產(chǎn)量,提高掘進單進水平,方可降低煤炭生產(chǎn)成本,才能更好的適應市場經(jīng)濟的需要,在市場改革中生存和發(fā)展。通過綜合分析認為:龍門峽北礦剛開始基本建設(shè),在基本建設(shè)期間,加快巷道掘進,提高單進水平,不僅可以使礦井早日投產(chǎn),生產(chǎn)煤炭,而且可以減少資金占用時間。
巷道掘進是煤礦生產(chǎn)中的重要的工程內(nèi)容,也是制約礦井提前投產(chǎn)的關(guān)鍵因素。目前,達竹公司的生產(chǎn)礦井掘進單進水平普遍較低,在施工組織施工裝備均無突破性的進展。即使用7655風錘打眼、P-15(17)型耙斗式耙裝機裝巖、1T礦車運輸?shù)氖┕そM織模式。在鉆爆法施工掘進工作面,月進度不超過100m的掘進頭占有相當大的比例,在超過10m2的斷面巷道月單進水平也不超過100m。
單進水平低導致采掘接替緊張,影響企業(yè)效益,不利于安全管理。在掘進水平?jīng)]有大幅度提高的情況下煤炭產(chǎn)量在急劇增加,導致煤礦采煤工作面接替緊張,無煤炭開采,制約了煤炭生產(chǎn)效率,嚴重影響企業(yè)生產(chǎn)有序進行。為此煤礦必須多開掘進磧頭,增加掘進班組,增加耙矸機、提升絞車等掘進施工設(shè)備,導致工作面單進水平低下,掘進人工效率不高;施工環(huán)節(jié)較多,人員密度加大,增加了人員出安全事故的機率,不利于安全管理。
制約單進水平提高的因素包括裝備更新、施工組織管理水平及掘進工藝的提高,三者之間相互聯(lián)系、相互制約。裝備更新是基本影響因素,科學合理的施工組織是實現(xiàn)快速掘進保障,爆破爆眼的布置好壞影響爆破效果,是影響掘進單進水平提高的關(guān)鍵。我公司傳統(tǒng)施工的局限,傳統(tǒng)的裝巖工藝,排矸時間長,各工序平行作業(yè)時間短,大斷面巖巷掘進的拱部和幫部的爆破、支護一般采多采用分次實施,以耙斗式裝巖機為主的運輸作業(yè)線難以實現(xiàn)深部大斷面巖巷的快速掘進。
2.1 研究對策
在掘進方案現(xiàn)場調(diào)研和深入分析的基礎(chǔ)上,獲得“鉆、爆、裝、運、支“各個工序影響掘進速度的程度和所占時間的比例,找出提高掘進速度的主要途徑。在爆破方面,根據(jù)爆破基礎(chǔ)理論和巖體的物理力學性質(zhì),分析研究爆破過程中爆炸與圍巖的相互作用機理,以巖體的爆破機理指導設(shè)計炮眼布置、裝藥量、雷管延時與段數(shù)、起爆順序,以達到炮眼布置少、炮眼利用率高、循環(huán)進尺高、光爆效果好的目的;在裝巖運輸方面,首先從設(shè)備入手,研究新型裝備及配套方案,擬采用液壓挖渣機和移動矸石倉的掘進配套方案,研究新的配套方案中對原工序和勞動組織的調(diào)整方法:支護方面,在巷道破壞機理分析和物理模擬基礎(chǔ)上,運用松動圈實測和錨桿支護基礎(chǔ)理論建立新型支護專家系統(tǒng),分析并提出安全、合理設(shè)計方案與支護參數(shù)。
2.1.1 爆破
準直眼掏槽、全斷面一次起爆的中深孔爆破技術(shù)。 優(yōu)化磧頭炮眼的布置,包括炮眼個數(shù)及布置角度、每眼裝藥量、各眼起爆順序和爆破延時段數(shù),實現(xiàn)炮眼的利用率最大化;磧頭爆破要求達到理想化光面爆破效果,選用強力發(fā)爆器,提高聯(lián)線的質(zhì)量,實現(xiàn)全斷面一次裝藥一次起爆;在現(xiàn)有鉆眼設(shè)備和巖石條件下,確定炮眼深度與施工速度、掘進效率之間的關(guān)系,確定最佳炮眼深度。
按目前達竹公司礦井巷道爆破時炮眼布置方式,全巖巷施工炮眼布置時,在巷道下方底板上600mm開始,布置掏槽眼6個,水平眼距1200mm,垂直眼距在250~300mm,采用垂直楔形掏槽,炮眼利用率一般為75~85%,班組施工時為了減少炮眼施工個數(shù),往往把掏槽眼布置在距巷道底板為300mm,這種炮眼布置方法,在同等的斷面可少掘3~4個眼子,但炮眼利用率比較低,對提高單進水平是極不利。
通過理論分析和現(xiàn)場試驗,研究確定合理1—5#雷管(5#不超過130ms)段號,實現(xiàn)超過10m2巖石巷道一次裝藥一次起爆,以縮短裝藥放炮等輔助工作時間。
采用兩階段直眼、斜眼混合掏槽方式(準直眼掏槽)可以繼承直眼和斜眼掏槽的有點,同時克服它們的不足,其主要參數(shù)為外層槽眼的傾角為75—85°(斜眼掏槽的傾角為65—75°),一段起爆,深度比其余炮眼深10%—15%;中間加兩個直眼,在其下部裝藥,二段起爆。這種掏槽方式從根本上其優(yōu)越性主要體現(xiàn)在如下幾個方面:炮眼少、槽腔大、易于操作,爆破效率高。
使用水膠炸藥,該炸藥威力高、安全性好、抗水性強、價格低廉,猛度可達15—20mm爆速可達3500—4500m/s,可用于井下小直徑(32mm)炮眼爆破,并且不會出現(xiàn)管道效應(這是中深孔爆破中選用水膠炸藥的主要因素),尤其適用于井下有水且堅硬巖石中的中深孔爆破。
周邊眼選擇采用小直徑藥卷(直徑25mm或23mm)水膠炸藥,其它炮眼采用∮27mm×400mm×300g的水膠炸藥,既保證了藥量又能確保對圍巖的破壞最小,達到理想的光爆效果。
推行中深孔光面爆破,摸索出最佳炮眼深度,將炮眼深度有原來2.0m改為2.3m.同時使用高威力水膠炸藥,采用MFB—200型數(shù)顯示發(fā)爆器,將原來每個循環(huán)放兩次起爆改為一次起爆,每次起爆帶動70多發(fā)雷管,提高了炮眼利用率,減少了瞎炮現(xiàn)象,使每炮循環(huán)進尺由平均1.8m提高到2.2m,并確保了光爆成型,光爆巖痕率保持在80%以上。(附圖2)
圖2 爆破三視圖(1:50)S掘=17.2 m2
通過生產(chǎn)實踐采用準直掏槽眼拋渣爆破技術(shù),提高了掏槽爆破效果和裝巖效率,使用2.5m釬子打眼,放炮進尺達到2.1—2.3m比原來循環(huán)進尺增加了0.3—0.4m。準直掏槽眼的掏槽能夠保證中深孔爆破的效果,在不增加炮眼布置數(shù)量的情況下,炮眼利用率均大于95%,利用率提高了15%。
采用全斷面一次性放炮裝藥,放炮裝藥時間明顯減少,裝藥時間為44—45分鐘,整個放炮工序完成在60分鐘左右。和兩次裝藥兩次起爆相比(整個放炮工序完成平均要75分鐘)能節(jié)約了15分鐘以上。
由于對上部周邊眼采用小直徑炸藥不耦合裝藥,適應迎頭圍巖節(jié)理較發(fā)育的情況,爆破后巷道成型方面有所改善,頂板較完整。
2.1.2 裝 矸
運用軌輪式挖斗裝載機排矸更有利于排矸。龍門峽北礦主平硐巷道巖性主要為砂巖和灰?guī)r,采用耙斗式耙矸機排矸,耙斗在矸石堆中反復運作后形成大量泥漿或巖粉沉淀物,導致耙斗不能耙動矸石,只能用人工采用鎬或刨清理矸石,浪費大量的人力和時間。耙斗式裝載機采用液壓傳動行走和運渣刮板運動均為液壓馬達驅(qū)動,工作機構(gòu)的大臂、小臂、臂回轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)臺、挖斗及運輸槽的升降運動全部由液壓系統(tǒng)的保護裝置能使該機連續(xù)平穩(wěn)地工作。耙斗式裝載機設(shè)置有噴水系統(tǒng),能更大地減少粉塵污染,清潔空氣。裝載機的下挖深度可達軌面以下300—900mm給延伸工作面。耙斗式裝載機具有高效、節(jié)能、噪音低等特點,裝載機行走方式為軌輪式。該機可連續(xù)把巖渣進行挖掘、扒取、輸送到矸石倉、礦車和其他運輸設(shè)備上。連續(xù)的生產(chǎn)過程具有裝載平穩(wěn)、挖掘范圍大、不撒料、高效、連續(xù)性等特點(附耙斗機結(jié)構(gòu)圖3、耙裝圖4)
圖3 軌輪式耙斗機結(jié)構(gòu)圖
圖4 軌輪式耙斗機耙裝圖
2.1.3 排 矸
現(xiàn)場試驗研究軌輪式挖斗裝載機和移動矸石倉的掘進配套方案,大幅度減少倒矸、裝巖的時間,提高施工效率。
研制、運用了軌輪式液壓挖渣機配合大容量梭式礦車作移動矸石倉,保證裝、運機械化快速施工的普掘作業(yè)線,形成一套快省、連續(xù)的裝、排矸新系統(tǒng)。有效增加了打眼、裝巖運輸和支護平行作業(yè)時間,縮短了循環(huán)時間,降低了工人的勞動強度。梭式礦車,型號S14A/B型梭式,礦車容積14m3、最大載重量28t、軌距600mm、外形尺寸長11.255m、寬1.71 m、高1.8m、裝滿后卸料時間為2分鐘。
采用這種排矸方式循環(huán)排矸時間一般在3—4小時,減少調(diào)車時間2小時,比用普通1T礦車排矸每循環(huán)節(jié)省時間5—6小時,效率提高150%。
3.1 龍門峽北礦主平硐從2009年7月14日開始施工,其中地面明槽砌碹20m,施工時間20多天。采用短掘短支的掘進方式。巷道施工方式:開挖拱部 → 拱部砌碹 → 開挖墻部 → 支護墻部。主要原理是利用墻部實體巖石支護拱部砌碹,有力地杜絕了空頂作業(yè),更加保證了安全生產(chǎn)。
3.2 大大地提高了循環(huán)進度。主平硐從2009年8月正式進入基巖掘進,有效炮眼一般按2.2m深布置,循環(huán)進度均大于2.1m,平均月進度160m,從2009年9月連續(xù)11個月月單進水平達160m。
3.3 采用梭式礦車排矸,裝滿后卸料時間為2分鐘。采用這種排矸方式循環(huán)排矸時間一般在3—4小時,減少調(diào)車時間2小時,比用1T礦車每循環(huán)節(jié)省時間5—6小時,效率提高150%,使循環(huán)時間有原來的9小時縮減到6小時,每天掘進3.5個循環(huán)。
3.4 我們嚴格要求工程質(zhì)量管理。在巷道施工特別是布置,要求周邊眼間距符合設(shè)計的間距400mm,嚴格按光面爆破要求,工程質(zhì)量優(yōu)良品率為100%。