陳育良,徐達(dá)生,陳永卿
(中航飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司,湖南 長沙 410200)
現(xiàn)代飛機(jī)空地循環(huán)周期縮短,壽命期內(nèi)地面運動距離增長,致使起落架結(jié)構(gòu)所承受的動載荷較大,造成系統(tǒng)工作環(huán)境復(fù)雜,出現(xiàn)故障較多。如何高效及時處理起落架設(shè)計生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的故障,成為飛機(jī)設(shè)計、生產(chǎn)與使用過程中關(guān)注的焦點之一[1,2]。CATIA和ANSYS作為計算機(jī)輔助設(shè)計與工程分析軟件代表[3,4],在現(xiàn)代機(jī)械設(shè)計中備受青睞,處理分析起落架故障這類實際生產(chǎn)問題,也理應(yīng)是有效的手段。本文將機(jī)械運動仿真和有限元分析引入到故障原因分析中來,并設(shè)計方案成功排除故障。
(1)工作原理
艙門連接拉桿組件主要由拉桿、連桿、耳環(huán)接頭、螺紋套筒、螺母、止動墊圈等組成。如圖1所示,拉桿組件上端通過萬向接頭與安裝在緩沖支柱的接頭連接,下端通過接頭與艙門上的耳片連接,起落架收放時通過驅(qū)動連接拉桿組件帶動艙門隨動。起落架放下位置,拉桿固定艙門。
(2)故障現(xiàn)象描述
某型飛機(jī)起落架艙門安裝調(diào)試時發(fā)現(xiàn)起落架放下狀態(tài),沿側(cè)向推拉艙門,艙門來回晃動(拉桿組件與艙門連接簡如圖1所示)。將耳環(huán)螺栓擰出或擰進(jìn)2 mm,故障未能排除。
圖1 拉桿組件與艙門連接簡圖
(3)拉桿故障檢查
通過對故障現(xiàn)場拉桿組件及其設(shè)計圖樣進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn):現(xiàn)有設(shè)計與裝配中,連桿與拉桿之間存在1 mm的軸向間隙(如圖2所示),檢查過程中未發(fā)現(xiàn)其它異常情況。
圖2 拉桿組件結(jié)構(gòu)簡圖
下文先進(jìn)行運動仿真,計算出拉桿存在1 cm間隙引起艙門局部點的最大位移;再用有限元分析艙門打開及無故障狀態(tài)下拉桿組件的軸向變形及失穩(wěn)臨界應(yīng)力;最后分析確定故障原因。
運用CATIA軟件中DMU運動學(xué)模擬器,對艙門及拉桿組件進(jìn)行仿真。模擬拉桿組件存在1 mm間隙,到連桿帶動艙門沿拉桿軸線向上運動1 mm(間隙消除)這一過程。分別記錄圖1中A、B、C三點(三點分別是艙門距離耳片軸線最遠(yuǎn)邊線上,靠近機(jī)頭端點、中點和靠近機(jī)尾端點)在運動初始狀態(tài)和最終狀態(tài)的坐標(biāo),并計算得兩個狀態(tài)各點坐標(biāo)差(單位mm):
A(▽X,▽Y,▽Z)=A(0,2.855,-1.641);
B(▽X,▽Y,▽Z)=B(0,3.14,-1.463);
C(▽X,▽Y,▽Z)=C(0,3.287,-1.312);
由空間兩點距離:
得到運動后A、B、C三點位移:
▽LA=3.293;▽LB=3.464;▽LC=3.539.
(1)載荷
艙門打開狀態(tài)下,拉桿受載嚴(yán)重工況,飛機(jī)在水中滑行(限制速度為10 km/h),最大側(cè)向速度Vy=1 m/s;艙門阻力系數(shù)Cy=2;艙門側(cè)向投影面積Sy=0.561 m2;動壓 q=(ρ× V2)/2;海水密度 ρ=1 025 kg/m3.
側(cè)向流體阻力[5]:
fy=Cy×q×Sy
=Cy×[(ρ×V2)/2]×Sy
=2×(0.5×1 025×12)×0.561
=575 N
飛機(jī)坐標(biāo)系中連桿向量BA方向余弦(cos78.939°,cos 99.364 °,cos 14.57 °);
連桿作用于艙門B點的坐標(biāo)(圖3所示坐標(biāo)系):B(-372.657,-134.01,-361.072);
艙門打開狀態(tài),外載作用點P點坐標(biāo):P(-27,-5.636,-257.216);
外部載荷作用于P點,它對轉(zhuǎn)軸O的矩與連桿AB(二力桿)作用于轉(zhuǎn)軸O的矩平衡。
圖3 艙門打開狀態(tài)參數(shù)模型
PAB× cos14.57°× By-PAB× cos99.364°×(-Bz)=Fy×(-Pz)
PAB× cos14.57°× By-PAB× cos99.364°×(-Bz)=575×257.216
得連桿設(shè)計載荷(1.5倍使用載荷)Psj=1.5×PAB=1.5×784.8=1 177.2 N.
(2)穩(wěn)定性與變形有限元分析
利用Ansys有限元軟件分析艙門打開狀態(tài)下,拉桿與連桿無間隙時,拉桿組件軸向變形與失穩(wěn)臨界壓力(結(jié)果見圖4)。有限元分析結(jié)果顯示,一階模態(tài)下拉桿組件屈曲臨界壓力(有限元分析加載F=1 N,計算得一階載荷系數(shù)λ=15 445):
Plin=F×λ=1×15 445=15 445 N
臨界壓力下,拉桿組件軸向最大形變:▽LZ=0.096 mm.
圖4 拉桿組件屈曲有限元分析結(jié)果
(1)艙門及拉桿組件機(jī)械運動仿分析顯示:若連桿與拉桿留有1 mm間隙,此間隙會導(dǎo)致艙門邊緣處的單側(cè)移動距離達(dá)到3.5 mm左右。
(2)拉桿組件穩(wěn)定性與變形有限元分析顯示:1)艙門打開狀態(tài)下,拉桿組件屈曲臨界壓力(Plin=15445N)遠(yuǎn)大于最大設(shè)計載荷(Psj=1 177.2 N);2)臨界壓力下軸向最大形變約為0.1 mm.
綜上所述,可以判定:正常使用情況下艙門不會因為拉桿組件失穩(wěn)和變形導(dǎo)致艙門晃動故障。此次艙門側(cè)向晃動障是由于連桿與拉桿存在1 mm間隙導(dǎo)致的。
考慮到故障成因,為滿足拉桿組件連桿和拉桿之間滿足拉-壓條件下的轉(zhuǎn)動的同時,其軸向連接間隙不能引起艙門晃動,對拉桿組件作如下優(yōu)化更改:在拉桿組件中增加聚四氟乙烯襯墊,以消除拉桿與連桿間隙;為保證拉桿組件裝配后連桿與拉桿轉(zhuǎn)動靈活,允許銼修聚四氟乙烯襯墊端面,但軸向間隙不得大于0.15 mm(經(jīng)機(jī)械運動仿真,艙門放下狀態(tài),拉桿與連桿間隙0.15 mm時,圖1中A、B、C三點運動前后位移都不超過0.5 mm)。優(yōu)化后拉桿組件裝配結(jié)構(gòu)如圖5所示。
圖5 拉桿組件優(yōu)化后裝配簡圖
按設(shè)計方案發(fā)更改單,對拉桿組件在制品進(jìn)行貫改:拆下拉桿組件,將新制襯墊安裝在拉桿組件中。檢查拉桿組件中連桿與拉桿轉(zhuǎn)動是否靈活,修銼聚四氟乙烯襯墊保證軸向間隙不大于0.15 mm,安裝調(diào)試合格后重新裝機(jī)使用,結(jié)果表明方案合理可行。
(1)Ansys變形與屈曲分析確定了拉桿組件無間隙,正常使用情況下,艙門不會出現(xiàn)文中所述晃動故障。
(2)DUM運動仿真分析出,艙門打開狀態(tài),拉桿組件間隙會帶來艙門邊緣約3.5倍的位移,確定了裝機(jī)拉桿組件1 mm間隙會造成晃動故障;同時也為改進(jìn)方案中規(guī)定拉桿組件間隙不超過0.15 mm,提供了理論依據(jù)。
(3)本文針對故障原因設(shè)計的拉桿組件改進(jìn)方案貫改到飛機(jī)上,成功排了除故障。
[1]Heiner Dupow,Gordon Blount.A review of reliability prediction[J].Aircraft Engineering and Aerospace Technology,1997,69(4):356-362.
[2]張成亮.某型飛機(jī)起落架故障分析[J].機(jī)械工程師,2016(12):275-276.
[3]李學(xué)志,李若松.CATIA實用教程[M].北京:清華大學(xué)出版社,2004.
[4]李田囡,王小鋒,寧曉東.飛機(jī)起落架收放機(jī)構(gòu)與鎖機(jī)構(gòu)的集成運動仿真[J].機(jī)電工程技術(shù),2010,39(05):61-63.
[5]《飛機(jī)設(shè)計手冊》總編委會.《飛機(jī)設(shè)計手冊》第14冊-起飛著陸系統(tǒng)設(shè)計[M].北京:航空工業(yè)出版社,2002.