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        基于冷卻熱管理的商用車(chē)燃油經(jīng)濟(jì)性提升試驗(yàn)研究

        2018-06-25 08:31:44馮高山
        裝備制造技術(shù) 2018年4期
        關(guān)鍵詞:樣車(chē)硅油冷卻系統(tǒng)

        馮高山

        (東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司,廣西 柳州 545005)

        在節(jié)能減排的背景下,隨著汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量和油價(jià)的持續(xù)攀升,以及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)日趨嚴(yán)格,燃油經(jīng)濟(jì)性已成為各整車(chē)廠和車(chē)主關(guān)注的焦點(diǎn)之一。對(duì)于配置燃油發(fā)動(dòng)機(jī)的商用車(chē),發(fā)動(dòng)機(jī)的工作水溫及其附件功的消耗,包括冷卻風(fēng)扇等附件的功耗,是影響其運(yùn)行油耗較為顯著的因素。根據(jù)傳熱學(xué),若發(fā)動(dòng)機(jī)的工作水溫越低,相應(yīng)的熱損失越大,同時(shí),水溫越低,潤(rùn)滑油粘度越大,導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)摩擦功增大,如此,必將導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)有效輸出機(jī)械功率下降,燃油經(jīng)濟(jì)性降低;另一方面,相對(duì)適宜的發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行水溫,會(huì)降低冷卻風(fēng)扇的運(yùn)行時(shí)間,從而降低風(fēng)扇的附件功耗。試驗(yàn)表明,冷卻水溫從50℃增加到85℃,可提高經(jīng)濟(jì)性約3%[1]。

        發(fā)動(dòng)機(jī)熱管理系統(tǒng)是對(duì)冷卻系統(tǒng),潤(rùn)滑系統(tǒng),進(jìn)排氣系統(tǒng),增壓中冷系統(tǒng)以及EGR冷卻系統(tǒng)等熱流子系統(tǒng)的集成控制,目的是合理利用熱能,其中冷卻系統(tǒng)是熱管理系統(tǒng)的核心組成部分[2]。高性能的熱管理系統(tǒng),一方面可以迅速暖機(jī),另一方面可使發(fā)動(dòng)機(jī)增壓空氣、冷卻水溫始終保持在適宜的工作溫度,減少散熱損失和風(fēng)扇附件功耗,以降低發(fā)動(dòng)機(jī)油耗和提高做功效率,并優(yōu)化排放[2-5]。

        本研究通過(guò)調(diào)整冷卻系統(tǒng)控制策略,對(duì)某中型商用車(chē)的燃油經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行改善。研究中通過(guò)提升節(jié)溫器初開(kāi)溫度,同時(shí)采用電控硅油離合器的無(wú)級(jí)調(diào)速閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)水溫的較精準(zhǔn)控制,使發(fā)動(dòng)機(jī)在合適、穩(wěn)定的溫度下高效運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了最終整車(chē)降油耗目的。

        目前,對(duì)于本文研究對(duì)象的某中型載貨商用車(chē),其發(fā)動(dòng)機(jī)工作水溫以及冷卻風(fēng)扇功耗的控制,主要是通過(guò)節(jié)溫器的開(kāi)啟溫度、電控風(fēng)扇離合器以及兩者之間的控制策略實(shí)現(xiàn)。因此,發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)溫器開(kāi)啟溫度,及其與電控風(fēng)扇離合器的控制策略的優(yōu)劣,決定了發(fā)動(dòng)機(jī)工作水溫及風(fēng)扇功耗對(duì)整車(chē)油耗改善的程度。目前,某中型載貨商用車(chē)匹配的電控硅油離合風(fēng)扇,其控制策略均為ON-OFF模式,該控制模式有以下劣勢(shì):

        (1)發(fā)動(dòng)機(jī)水溫達(dá)到風(fēng)扇離合器開(kāi)啟的條件時(shí),風(fēng)扇則全速運(yùn)轉(zhuǎn)(ON模式),冷卻系統(tǒng)的冷卻性能瞬間提升,水溫下降幅度較大,導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,水溫波動(dòng)較大,無(wú)法實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)水溫的精確控制;

        (2)對(duì)于冷卻系統(tǒng)而言,在穩(wěn)定發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行水溫過(guò)程中,無(wú)需風(fēng)扇時(shí)刻全速運(yùn)轉(zhuǎn),電控硅油離合風(fēng)扇的ON-OFF控制模式,則會(huì)增加風(fēng)扇全速運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)間占比,從而增大風(fēng)扇的附件功耗。同時(shí),我司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)目前節(jié)溫器初開(kāi)溫度較低,導(dǎo)致冷卻大循環(huán)過(guò)早運(yùn)行,發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行水溫偏低,不利于整車(chē)油耗改善,同時(shí)也不利于整車(chē)的排放控制優(yōu)化。

        1 電控硅油風(fēng)扇離合器工作原理

        1.1 電控硅油離合器結(jié)構(gòu)及工作原理

        電控硅油離合器的工作過(guò)程,通常包括硅油油路、閥片、磁路、工作腔、主動(dòng)軸以及電路等路徑及部件。見(jiàn)圖1.

        圖1 電控硅油風(fēng)扇離合器結(jié)構(gòu)[6]

        電控硅油離合器嚙合時(shí),電路不供電,電磁線圈斷電,電磁力消失閥片打開(kāi)硅油出口,硅油進(jìn)入工作腔,硅油的粘滯力帶動(dòng)離合器嚙合,風(fēng)扇高速運(yùn)轉(zhuǎn);分離時(shí),電磁線圈通電,產(chǎn)生的電磁力使閥片關(guān)閉出油口,硅油不能進(jìn)入工作腔,工作腔因硅油量的減少,相應(yīng)的粘滯力減弱,離合器分離,驅(qū)動(dòng)風(fēng)扇低速運(yùn)轉(zhuǎn)。一般,對(duì)于風(fēng)扇轉(zhuǎn)速的控制,是通過(guò)控制電磁線圈的輸入電壓脈沖信號(hào)的通電時(shí)間比例實(shí)現(xiàn)的,電磁線圈的通電時(shí)間比例控制閥片的開(kāi)啟和關(guān)閉時(shí)間比例,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)電控硅油離合器的轉(zhuǎn)速控制。

        1.2 電控硅油離合器控制原理

        發(fā)動(dòng)機(jī)ECU根據(jù)采集的水溫信號(hào)、進(jìn)氣歧管溫度信號(hào)、或者空調(diào)開(kāi)關(guān)信號(hào),然后根據(jù)標(biāo)定的溫度和風(fēng)扇轉(zhuǎn)速關(guān)系表以及標(biāo)定的風(fēng)扇轉(zhuǎn)速和發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速與脈沖占空比關(guān)系表(風(fēng)扇控制MAP),確定風(fēng)扇的目標(biāo)轉(zhuǎn)速,并對(duì)比風(fēng)扇實(shí)際轉(zhuǎn)速與目標(biāo)轉(zhuǎn)速,通過(guò)PID增益調(diào)節(jié),最終得出風(fēng)扇控制的占空比(PWM,Pulse Width Modulation),控制輸出電壓脈沖信號(hào)控制電控硅油離合器的線圈斷電和通電時(shí)間比例,進(jìn)而控制閥片打開(kāi)和關(guān)閉硅油出油口的時(shí)間比例,從而達(dá)到控制硅油進(jìn)入離合器工作腔的量比,以此方式實(shí)現(xiàn)風(fēng)扇的閉環(huán)無(wú)極調(diào)速功能[7]。見(jiàn)圖2.

        圖2 電控硅油離合器風(fēng)扇控制原理[6]

        2 試驗(yàn)樣車(chē)主要參數(shù)

        試驗(yàn)使用了2臺(tái)相同型號(hào)的商用柴油車(chē),更改樣車(chē)1的冷卻系統(tǒng)控制策略,考察策略的節(jié)油效果,樣車(chē)2不做任何變更,用作空白對(duì)比,用于排除試驗(yàn)中環(huán)境溫度等條件的改變對(duì)油耗的影響。樣車(chē)初始參數(shù)如表1所示。

        表1 試驗(yàn)樣車(chē)初始參數(shù)

        3 電控硅油風(fēng)扇標(biāo)定過(guò)程

        電控硅油風(fēng)扇離合器的控制策略由原來(lái)的90℃~82℃的ON-OFF策略更改為88℃~95℃的無(wú)級(jí)調(diào)速閉環(huán)控制,一方面提高風(fēng)扇初開(kāi)、全速運(yùn)轉(zhuǎn)的溫度,以配合節(jié)溫器溫度提升實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)工作水溫提升;另一方面閉環(huán)的無(wú)級(jí)調(diào)速控制可使水溫穩(wěn)定運(yùn)行在設(shè)定溫度。實(shí)現(xiàn)該策略需進(jìn)行靜態(tài)標(biāo)定和動(dòng)態(tài)標(biāo)定兩個(gè)階段[8]:

        (1)靜態(tài)標(biāo)定①確定發(fā)動(dòng)機(jī)水溫與風(fēng)扇目標(biāo)轉(zhuǎn)速的對(duì)應(yīng)關(guān)系;②調(diào)整風(fēng)扇相應(yīng)特性參數(shù)、每個(gè)轉(zhuǎn)速下的PWM反饋值,以實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)和平穩(wěn)控制。

        (2)動(dòng)態(tài)標(biāo)定

        對(duì)整車(chē)進(jìn)行拖車(chē)熱平衡試驗(yàn),考察該策略是否可滿足冷卻性能要求。

        3.1 靜態(tài)標(biāo)定過(guò)程

        3.1.1 發(fā)動(dòng)機(jī)水溫與風(fēng)扇目標(biāo)轉(zhuǎn)速關(guān)系的確定

        發(fā)動(dòng)機(jī)水溫和風(fēng)扇轉(zhuǎn)速關(guān)系的一般原則是:低水溫對(duì)應(yīng)低風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,高水溫對(duì)應(yīng)高風(fēng)扇轉(zhuǎn)速。根據(jù)以往試驗(yàn)結(jié)果及經(jīng)驗(yàn)設(shè)定初值,再在樣車(chē)上進(jìn)行驗(yàn)證和調(diào)整。最終獲得樣車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)水溫與風(fēng)扇轉(zhuǎn)速的關(guān)系,如表2所示。3.1.2電控硅油離合風(fēng)扇控制MAP的確定

        表2 發(fā)動(dòng)機(jī)水溫與風(fēng)扇目標(biāo)轉(zhuǎn)速關(guān)系

        根據(jù)第1章電控硅油風(fēng)扇離合器的結(jié)構(gòu)分析可知,理論上PWM=0時(shí),閥門(mén)全開(kāi),風(fēng)扇隨離合器主動(dòng)軸全速運(yùn)轉(zhuǎn),PWM=1時(shí),閥門(mén)全閉,風(fēng)扇怠速運(yùn)轉(zhuǎn),取0~1之間值時(shí),如PWM=0.3時(shí),控制頻率為10 Hz,則在0.1 s內(nèi),PWM=1和PWM=0的時(shí)間比為7∶3,則風(fēng)扇以介于怠速和全速之間的中間轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)。但實(shí)際上閥門(mén)的機(jī)械開(kāi)閉變化慢于電信號(hào)瞬間變化,且風(fēng)扇的從動(dòng)速度與硅油量不一定呈線性關(guān)系,因此PWM值與風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)速度的對(duì)應(yīng)關(guān)系需要通過(guò)實(shí)際測(cè)試獲得。最終通過(guò)試驗(yàn)測(cè)得出,對(duì)于該樣車(chē)匹配的電控硅油離合器風(fēng)扇,當(dāng)PWM=0.4時(shí),風(fēng)扇轉(zhuǎn)速即等于發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(不計(jì)滑差)。最終樣車(chē)風(fēng)扇控制占空比PWM設(shè)定如表3所示,其控制MAP(PWM)如圖 3所示。

        表3 風(fēng)扇控制占空比PWM設(shè)定

        實(shí)際控制中,ECU通過(guò)表2、表3獲得PWM的基值PWM基,根據(jù)風(fēng)扇實(shí)際轉(zhuǎn)速與請(qǐng)求轉(zhuǎn)速的差值得出風(fēng)扇轉(zhuǎn)速補(bǔ)償值PWM補(bǔ),再最終計(jì)算出風(fēng)扇占空比用于控制風(fēng)扇的瞬時(shí)轉(zhuǎn)速[9]。

        圖3 風(fēng)扇控制MAP(PWM)

        3.2 動(dòng)態(tài)標(biāo)定過(guò)程

        通過(guò)熱平衡道路拖車(chē)試驗(yàn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)標(biāo)定,考察該控制策略是否可滿足整車(chē)匹配要求。

        通過(guò)冷卻系統(tǒng)熱平衡匹配試驗(yàn),驗(yàn)證整車(chē)在極限工況的冷卻能力,評(píng)估電控硅油離合風(fēng)扇的冷卻系統(tǒng)適應(yīng)性。通過(guò)試驗(yàn)數(shù)據(jù),采用無(wú)極調(diào)速閉環(huán)控制方案的熱平衡匹配試驗(yàn),發(fā)動(dòng)機(jī)水溫基本控制在89℃左右,波動(dòng)幅度較小,水溫控制穩(wěn)定性較好;而采用ON-OFF控制方案的熱平衡匹配試驗(yàn),發(fā)動(dòng)機(jī)水溫在85℃~96℃之間波動(dòng),波動(dòng)幅度較大,在極限工況下,這樣會(huì)對(duì)冷卻系統(tǒng)的散熱器產(chǎn)生熱沖擊,不利于冷卻系統(tǒng)部件的可靠性。同時(shí),通過(guò)圖4可知,ON-OFF控制方案下的發(fā)動(dòng)機(jī)水溫,大部分時(shí)間低于無(wú)極調(diào)速方案,因此無(wú)極調(diào)速的風(fēng)扇控制方案對(duì)整車(chē)油耗更有利。

        圖4 發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行水溫對(duì)比

        4 用戶模擬油耗試驗(yàn)考察策略降油耗效果

        對(duì)兩臺(tái)樣車(chē)保持初始狀態(tài)進(jìn)行用戶模擬油耗試驗(yàn),摸底兩臺(tái)樣車(chē)的油耗水平;并將兩臺(tái)初始狀態(tài)的油耗作為后續(xù)方案的參考對(duì)比。在完成樣車(chē)1的電控硅油離合器風(fēng)扇標(biāo)定和節(jié)溫器更換后,對(duì)2臺(tái)樣車(chē)再次進(jìn)行用戶模擬油耗試驗(yàn),考察冷卻系統(tǒng)控制策略的變更對(duì)整車(chē)降油耗的改善效果。試驗(yàn)根據(jù)GB/T12545《汽車(chē)燃料消耗量測(cè)試方法》,在如圖5所示路譜的高速路段,開(kāi)展用戶模擬油耗試驗(yàn)。

        圖5 用戶模擬油耗路譜

        5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

        5.1 發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行水溫提升及穩(wěn)定性

        樣車(chē)1在更改節(jié)溫器和風(fēng)扇控制策略前后,整車(chē)在做用戶模擬油耗試驗(yàn)過(guò)程中,發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行水溫變化趨勢(shì)如圖6所示。

        圖6 樣車(chē)1更改水溫控制策略前后發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行水溫

        由圖6可知,由于節(jié)溫器初開(kāi)溫度由78℃提高至85℃,發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行溫度相應(yīng)提升了約7℃,同時(shí),由圖2(b)可知,運(yùn)行過(guò)程中水溫穩(wěn)定性良好。

        5.2 整車(chē)運(yùn)行油耗改善

        兩臺(tái)樣車(chē)用戶模擬油耗試驗(yàn)結(jié)果如表4所示。

        表4 用戶模擬油耗試驗(yàn)結(jié)果

        由于各次試驗(yàn)路段相同,每臺(tái)樣車(chē)司機(jī)相同,故樣車(chē)2在試驗(yàn)1、2的油耗差視為由于天氣等環(huán)境因素引起的系統(tǒng)誤差,則認(rèn)為樣車(chē)1的兩次試驗(yàn)結(jié)果同樣包含系統(tǒng)誤差0.02 L/100 km.故由試驗(yàn)1和試驗(yàn)2結(jié)果對(duì)比可知,發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行水溫提升7℃這一措施可降油耗0.36 L·100 km-1.

        同理,樣車(chē)1在試驗(yàn)2、3的結(jié)果差異仍認(rèn)為是環(huán)境因素引起的系統(tǒng)誤差,則由試驗(yàn)2和試驗(yàn)3的結(jié)果可知,相對(duì)直連風(fēng)扇,采用風(fēng)扇無(wú)級(jí)調(diào)速閉環(huán)控制策略可降油耗0.52 L·100 km-1.可以預(yù)期,對(duì)于該型號(hào)商用車(chē),當(dāng)環(huán)境溫度較高時(shí),通過(guò)提升整車(chē)運(yùn)行水溫和控制風(fēng)扇運(yùn)行,預(yù)計(jì)可使整車(chē)油耗降低約0.88 L·100 km-1.

        6 結(jié)論

        本研究通過(guò)結(jié)合發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)溫器開(kāi)啟溫度提升,以及電控硅油離合風(fēng)扇電控標(biāo)定控制策略?xún)?yōu)化,完成對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行水溫的提升和準(zhǔn)確控制,在提升發(fā)動(dòng)機(jī)做功效率的同時(shí),降低了風(fēng)扇運(yùn)行功耗,從而實(shí)現(xiàn)某商用載貨車(chē)整車(chē)運(yùn)行燃油經(jīng)濟(jì)性的提升。

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