宋南濤
(中鐵二院工程集團有限責任公司地鐵院,四川成都 610031)
隨著城市軌道交通的快速發(fā)展,新建地鐵線路穿越既有地鐵隧道和車站的情況越來越多。由于地鐵車站圍護結構插入車站基坑底以下數米,且寬大車站基坑常常存在格構柱樁基礎,新建地鐵線路難以采用盾構法直接下穿通過。因此,當新建線路不可避免下穿地鐵車站時,需要采用組合工法,即采用礦山法破除可能侵入隧道的圍護結構或格構柱樁基礎,后期再利用盾構管片作為隧道主體結構。本文以深圳市軌道交通 11 號線工程前海灣站—寶安站區(qū)間(簡稱“前寶區(qū)間”)下穿既有5 號線寶華站為工程背景,闡述復合地層中采用該工法下穿既有車站的關鍵技術。
深圳市軌道交通 11 號線工程前寶區(qū)間位于深圳寶安區(qū)填海區(qū),線路出前海灣站后,依次下穿填海區(qū)、雙界河、5 號線區(qū)間隧道、新圳河、5 號線寶華站后進入寶安站。11 號線右線斜交先后下穿寶華站 B2 出入口、B2 與B1出入口之間市政道路、寶華站 B1 出入口及車站主體結構,左線斜交先后下穿寶華站 B1、B2 出入口和車站主體結構(圖1)。
圖1 11 號線前寶區(qū)間平面圖
既有 5 號線寶華站為二層三跨的標準站,B1、B2 出入口寬 5.0m,高 4.7m,埋深約 4.5m。車站主體全長224.5m,頂板覆土埋深為 3.35m 左右,車站整體呈2‰的縱坡。車站主體圍護結構采用 800mm 厚 C30P8地下連續(xù)墻,標準段嵌固深度為 7.2m(圖2)。寶華站車站主體有 4 根鋼支撐格構柱樁基礎(上部為臨時鋼立柱,施工過程中已割除,下部為φ800mm C30 混凝土鉆孔樁,臨時結構不受力)位于隧道范圍內,格構柱樁基侵入 11 號線隧道開挖范圍內約 1~1.2m(圖3)。
圖3 寶華站格構柱樁基示意圖(單位:mm)
本段隧道區(qū)間上覆人工填土、第四系沖洪積、殘積黏性土、砂層,下伏燕山期花崗巖。區(qū)間隧道主要在殘積黏性土,花崗巖全強風化層及中風化、微風化帶內穿過,存在軟硬不均現象。區(qū)間地下水水位埋深約 3.5m,地下水豐富,并接受海水側向補給,與前海灣海水水力聯系緊密。
(1)新建 11 號線隧道拱頂與既有 5 號線寶華站車站主體圍護結構的最小凈距為 0.957m,與車站結構底板最近距離為 8.16m,既有車站的臨時格構柱樁基侵入隧道。
(2)5 號線是正在運營的既有線,行車密度間隔時間約 5~8min。新建的 11 號線在下穿寶華站施工過程中,距離寶華站車站圍護結構最近距離僅0.957m,距車站底板也僅有8.16 m。若隧道開挖和爆破施工控制不到位,會使圍巖產生擾動及地下水流失,有可能對正在運行的軌道、車站結構、出入口結構造成不均勻沉降,導致車站結構變形沉降超限,產生裂縫及滲水,影響5號線列車正常運營。
(3)地質復雜。11 號線隧道處于上軟下硬地段,該地段有 23m 為Ⅴ級圍巖,161m 為 Ⅵ 級圍巖。Ⅵ 級圍巖穩(wěn)定性差,但其下部又是強度為 155mPa 的微風化花崗巖,需要爆破,加之該地段地下水豐富,因此隧道施工風險很大。
該工法需更換破巖能力強的刀具破除硬巖,容易造成盾構機偏壓、姿態(tài)控制失敗、機頭上翹,導致上方土層嚴重超挖,甚至引起地面坍塌。另外,盾構機也不能直接破除車站的臨時格構柱。
該工法需下壓線路,增加隧道埋深,采用礦山法通過。通過將線路下壓 6m,讓礦山法隧道拱部位于中-微風化地層,這將使得礦山法隧道增長 160m,2 號吊出井深度也增加至 41m,綜合工期延長 6 個月,難以滿足 11 號線工期要求。若將 2 號井移至海濱廣場,將與規(guī)劃的兩層地下停車場沖突。
由于以上工法 1、工法2均不能滿足設計施工要求,因此,本工程采用“礦山法初支+盾構空推”工法。該工法先期采用礦山法施工初期支護以穩(wěn)定開挖洞室,處理盾構機無法直接破除的硬巖、鋼筋等物體,后期盾構機直接拼裝管片通過。該工法綜合考慮盾構機刀盤尺寸和圍巖級別,確定空推段隧道內凈空尺寸為直徑 6 600mm,在盾構機外徑 6280mm 的基礎上考慮160mm 的盾構工作空間,隧道初期支護擬定為300mm。
監(jiān)控指標及施工注意事項按深圳市地鐵集團有限公司下發(fā)的《城市軌道交通安全保護區(qū)施工管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。當實際變形值達到最大允許變形值的 60% 時,須向有關單位發(fā)出黃色預警;當達到控制值的 80% 時,應發(fā)出橙色報警;當超過控制值時,應發(fā)出紅色報警(表1)。
表1 變形沉降控制指標
采用地層-結構模型預測隧道開挖引起的地層沉降。根據計算結果,在該地層下不采取任何措施時,地層最大沉降為 12.4mm(圖4a),已超過表1控制標準。為減小既有車站的沉降,11 號線隧道開挖時必須對地層采取措施。考慮到該段區(qū)間地下水豐富,采取能有效改良地層和止水的深孔注漿控制措施。對隧道上半斷面進行深孔注漿的模擬計算結果表明,地層最大沉降由 12.4mm 減小到 6.2mm(圖4b),滿足表1控制標準。
圖4 地層沉降云圖
利用 11 號線 2 號盾構吊出井為開挖工作面開挖,開挖形式為預留核心土環(huán)形短臺階法開挖,開挖前進行上臺階全斷面水泥-水玻璃雙液漿深孔預注漿,采用小導管注漿補強,配合錨桿+格柵拱架+網噴混凝土組成聯合初期支護。
注漿加固范圍為土石分界以上斷面,鉆孔按雙排孔布置,鉆孔直徑φ80mm,排距 500mm,孔間距 600mm。該段區(qū)間隧道屬于曲線段,鉆孔注漿方向為直線,為避免鉆孔偏離隧道方向過遠,鉆孔深度一般為 10~12m,最長注漿施工段鉆孔注漿深度達 20m。周邊孔按一定角度向外呈放射狀打設,注漿加固范圍為隧道周邊土體 3m 以內(圖5、圖6)。
圖5 深孔注漿縱斷面示意圖(單位:mm)
圖6 上半斷面深孔注漿布孔示意圖(單位:mm)
注漿流程為:止?jié){墻施作(掛網噴混凝土)→孔位布置→超前地質探孔→鉆孔→注漿封口→后退式注漿→注漿效果檢查→破除止?jié){墻開挖。
本沉降監(jiān)測以自動化監(jiān)測為主,人工監(jiān)測為輔。自動化監(jiān)測擬采用徠卡 TS30 測量機器人配合 Geomos 專業(yè)監(jiān)測軟件進行,Geomos 專業(yè)監(jiān)測軟件是實現自動化監(jiān)測的平臺,可遠程控制測量機器人。該監(jiān)測軟件能自動處理接收到的監(jiān)測數據,并生成監(jiān)測成果表及變形曲線。人工觀測采用徠卡 DNA03 水準儀配合水準尺進行沉降觀測,采用徠卡 TS30 全站儀配合 L 型棱鏡進行水平位移觀測。
經綜合考慮,選擇車站 B2 出入口為試驗段,監(jiān)測出入口通道內的沉降變形情況,對地層沉降控制措施的有效性進行驗證、調整和優(yōu)化。后期隧道下穿車站主體時,進一步監(jiān)測車站主體結構及軌行區(qū)的沉降變形。監(jiān)測段和監(jiān)測點見圖7、圖8。
圖7 試驗段范圍設置
圖8 車站監(jiān)測點布置圖
根據監(jiān)測結果,監(jiān)測數據已經穩(wěn)定,監(jiān)測段所有監(jiān)測點在礦山法初支期間變形值與差異變形值均在控制標準范圍內。其中車站底板最大累計沉降值為 -6.1mm,車站結構最大差異變形值為 3.1mm,滿足表1控制標準,5 號線寶華站一直保持正常運營。
(1)對于復雜地層,下穿既有運營車站時,若不能采用盾構法穿越,應采取組合工法,同時宜采用改良地層的注漿措施。
(2)下穿既有運營車站時,應根據不同的區(qū)段制定相應的設計施工控制措施,并在整個施工過程中對這些區(qū)段進行監(jiān)測,將監(jiān)測數據反饋,指導施工。
[1]中鐵二院工程集團有限責任公司. 深圳地鐵11號線前海灣站—寶安站區(qū)間施工圖設計[R]. 四川成都:中鐵二院工程集團有限責任公司,2012.
[2]關寶樹. 隧道工程施工要點集[M]. 北京:人民交通出版社,2003.
[3]宋南濤,陳煒韜,王明年,等. 煤系地層采空區(qū)對隧道施工安全性的影響[J]. 鐵道建筑技術,2007(3).
[4]毛學鋒,許智焰,胡京濤. 深圳地鐵3號線廣深鐵路橋梁樁基托換設計[J]. 鐵道工程學報,2012(3).
[5]周明亮. 上下重疊盾構隧道設計施工關鍵技術[J]. 現代隧道技術,2011(3).
[6]宋南濤. 地鐵隧道洞內托換跨河橋梁樁基的應用及設計施工關鍵技術[J]. 現代隧道技術,2013(4).