孫玉洲 汪躍中 陳勇敢 朱亮 張超英
奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司 安徽省蕪湖市 241000
純電動(dòng)汽車因缺少了發(fā)動(dòng)機(jī)及相關(guān)附件系統(tǒng),怠速工況下噪聲振動(dòng)明顯降低,但在怠速上電后空調(diào)開啟時(shí),空壓機(jī)啟動(dòng)時(shí)的噪聲振動(dòng)就會(huì)突顯出來,這直接導(dǎo)致開空調(diào)時(shí)車內(nèi)聲品質(zhì)及舒適性大大降低。
本文針對純電動(dòng)車的特點(diǎn)以及純電動(dòng)車空壓機(jī)運(yùn)行工況的特點(diǎn),針對空壓機(jī)支架模態(tài)進(jìn)行優(yōu)化,在提升空壓機(jī)支架模態(tài)的情況下大大降低了空壓機(jī)本體振動(dòng),進(jìn)而降低了開空調(diào)工況車內(nèi)噪聲聲壓級(jí)。
模態(tài)分析是將線性定常系統(tǒng)的耦合物理坐標(biāo)轉(zhuǎn)換成非耦合的模態(tài)坐標(biāo),使方程組解耦,得到一組模態(tài)坐標(biāo)和模態(tài)參數(shù)來描述的獨(dú)立方程,并求出模態(tài)參數(shù)。然后,用坐標(biāo)變換,使模態(tài)坐標(biāo)下的解轉(zhuǎn)回到物理坐標(biāo)的解[1]。
物理坐標(biāo)下的運(yùn)動(dòng)方程[2]:
式中,M、C、K為質(zhì)量矩陣、阻尼矩陣和剛度矩陣;X、F為位移向量和激勵(lì)向量,對于無阻尼自由振動(dòng)。
設(shè)特解x=φjωt
則(K-ω2M)φ=0得到特征方程:
式中,ω、φ為系統(tǒng)的固有頻率和相應(yīng)的陣型。
本次分析是基于某主機(jī)廠一款純電動(dòng)車在怠速上電后,空壓機(jī)開啟時(shí)車內(nèi)抖動(dòng)較明顯,因涉及到空壓機(jī)單體通用化的要求,我們盡量在原車基礎(chǔ)上對空壓機(jī)支架進(jìn)行模態(tài)分析優(yōu)化來解決振動(dòng)大的問題。
本文模態(tài)分析使用Hyermesh下Optistruct模塊來完成,根據(jù)空壓機(jī)支架的安裝方式做相應(yīng)的邊界條件施加。
圖1 支架模態(tài)有限元模型
圖2 支架模態(tài)分析結(jié)果云圖
圖3 原支架結(jié)構(gòu)
約束條件:約束支架與驅(qū)動(dòng)電機(jī)安裝點(diǎn),增加懸置托臂質(zhì)量,增加空壓機(jī)集中質(zhì)量,得出一階模態(tài)仿真結(jié)果為71Hz。
分析結(jié)果顯示原模型模態(tài)結(jié)果較低,通過陣型和應(yīng)力分布發(fā)現(xiàn)具體應(yīng)力集中部位較多,且約束不滿足要求。
圖4 優(yōu)化后支架結(jié)構(gòu)
圖5 優(yōu)化后的支架模態(tài)云圖
根據(jù)原結(jié)構(gòu)模態(tài)分析結(jié)果,對原支架結(jié)構(gòu)和約束方式(安裝方式)進(jìn)行優(yōu)化后仿真。最終模態(tài)分析結(jié)果為218.6Hz,提升207.9%。
采用LMS TestLab對支架更改前后AC開啟一檔內(nèi)循環(huán),空壓機(jī)支架振動(dòng)測試。
從振動(dòng)加速測試對比結(jié)果看,空壓機(jī)支架模態(tài)提高后,支架上振動(dòng)加速度三個(gè)方向幅值均有加大幅度降低。
圖6 支架振動(dòng)測試對比
本文采用Hypermesh中Optistruct模塊對空壓機(jī)支架進(jìn)行模態(tài)分析和優(yōu)化,并通過實(shí)物測試驗(yàn)證通過提升空壓機(jī)支架模態(tài)對改善空調(diào)開啟時(shí)車內(nèi)振動(dòng)有明顯效果,此方案為解決此類問題提供了一種方向。
表1 模態(tài)優(yōu)化前后支架振動(dòng)測試結(jié)果對比