吳權和 黎金梅
摘要:充分利用升溫硫化現(xiàn)有裝置進行改造,有效解決低溫甲醇洗冷凝液就地排放的問題,實現(xiàn)升溫硫化裝置與冷凝液回收可隨時切換使用,有效回收冷凝液,同時產(chǎn)生一定的經(jīng)濟效益和環(huán)境保護效益。
關鍵詞:升溫硫化裝置;改造;冷凝液回收;效益
貴州開陽化工有限公司500kt/a合成氨項目低溫甲醇洗裝置生產(chǎn)運行時,甲醇再生塔(T3004)和甲醇水分離塔(T3005)再沸器所排放的冷凝液35m3/h,冷凝液送至變換除氧器回收再利用,但造成除氧器超溫超壓,冷凝液不得不就地排放,造成極大浪費。針對這一情況,對現(xiàn)有升溫硫化裝置進行改造,實現(xiàn)升溫硫化裝置與冷凝液回收可隨時切換使用,有效回收冷凝液,同時產(chǎn)生一定的經(jīng)濟效益和環(huán)境保護效益。
1、工藝簡介
1.1工藝流程
低溫甲醇洗甲醇再生塔(T3004)和甲醇水分離塔(T3005)再沸器所排放的冷凝液輸送至變換除氧器再利用,其工藝流程如下:
1.2裝置存在的問題
系統(tǒng)正常運行時,除氧器的水由兩部分提供:一部分為冷脫鹽水經(jīng)加熱器(E2005)加熱后送至除氧器;另一部分則是來自低溫甲醇洗的冷凝液,但洗冷凝液并入除氧器后,易造成除氧器超溫超壓,為了除氧器運行安全,冷凝液就地排放,未回收,一方面造成浪費,另一方面因冬季氣溫低,致使排放的蒸汽冷凝成液滴降至路面及裝置框架形成結冰,易造成人員人身安全的隱患。
2、裝置改造及應用
2.1裝置改造方案
在充分利用現(xiàn)有升溫硫化裝置的基礎上,建一套冷凝液回收裝置。配置管道將低溫甲醇洗冷凝液輸送至升溫硫化系統(tǒng)氮氣冷卻器(E2009)入口,經(jīng)冷卻后的冷凝液回至氮氣水分離器(V2010),新增一臺冷凝液泵,在氮氣水分離器就地液位計安裝高低限液位開關,實現(xiàn)冷凝液泵高液位自啟動,低液位自動停泵的功能。
利用氮氣水分離器作為冷凝液罐,將冷凝液全部回收再利用,避免了冷凝液排放浪費及蒸汽飄散現(xiàn)象,同時也解決了冷凝液進除氧器溫度高,泵氣蝕、振動大、檢修頻率高的問題,也確保了人員人身安全,改造后的工藝經(jīng)濟效益好,且升溫硫化裝置與冷凝液回收可隨時切換使用,改造后的流程如圖:
2.2應用情況
該裝置自正式投入運行后,運行指標為:冷凝液罐壓力:10KPa,去冷凝液管網(wǎng)水溫60℃、流量:35m3/h。裝置自運行以來,機泵運行穩(wěn)定,泵能實現(xiàn)自動啟停功能,省去了很多人力,冷凝液回收達到99%以上,改造后未對升溫硫化裝置產(chǎn)生負面影響。
3、效益分析
回收冷凝液35m3/h,按年生產(chǎn)300天計,每年回收252000t冷凝液,冷凝液按3.5元/t,年產(chǎn)生效益756000元。改造后,除氧器水溫得到有效控制,除氧器三臺鍋爐給水泵未發(fā)生汽蝕現(xiàn)象,機泵振動大的問題得到解決,機泵檢修費用減少約20000元。
高溫冷凝液直接排放,高溫季大量蒸汽噴出容易造成人員燙傷等危害,低溫季節(jié)蒸汽噴出后冷凝為冰塊,地面冰塊易造成人員摔傷,設備冰塊造成人員砸傷等危害。冬季飄散的蒸汽直接掛于設備外部、以及電機端風罩表面,嚴重影響設備安全運行。
4、結語
充分利用升溫硫化現(xiàn)有裝置進行改造,對低溫甲醇洗冷凝液進行回收,解決了冷凝液排放浪費,以及除氧器溫度高,機泵汽蝕、振動大等問題,同時冷凝液回收率達到99%以上,減少了水處理對新鮮水的用量,獲得良好的經(jīng)濟效益和安全效益。本裝置還可對蒸汽導淋冷凝水、伴熱蒸汽冷凝水等進行回收,該技術設計簡單,投資少,收益高,符合節(jié)能減排要求,適合技術推廣。
(作者單位:貴州開陽化工有限公司)