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        催化裂化設(shè)備結(jié)焦原因及防結(jié)焦措施探討

        2018-06-17 10:48:16曹望廣孫春明董旭
        科學(xué)與技術(shù) 2018年23期
        關(guān)鍵詞:催化裂化改造

        曹望廣 孫春明 董旭

        摘要:在分析大港140萬噸/年催化裂化裝置設(shè)備結(jié)焦所產(chǎn)生危害的基礎(chǔ)上,重點對設(shè)備結(jié)焦的原因從理論與實踐的角度進(jìn)行了探討,綜合國內(nèi)部分煉廠改造的成功經(jīng)驗和本企業(yè)實際,對催化裂化設(shè)備防結(jié)焦措施及改造情況進(jìn)行了歸納和總結(jié)。

        關(guān)鍵詞:催化裂化;結(jié)焦危害;原因;防焦措施;改造

        1 簡介

        大港石化140萬噸/年催化裂化裝置為兩段再生、高低并列式,1996年12月投產(chǎn)。我廠在催化設(shè)備結(jié)焦問題上進(jìn)行過長期研究和探索,2017年檢修期間,我廠借鑒哈石化催化沉降器改造的成功經(jīng)驗,采用中國石化工程建設(shè)有限公司(SEI)“催化沉降器防結(jié)焦蓋板技術(shù)”進(jìn)行改造,取得良好效果,目前已平穩(wěn)運(yùn)行2年,設(shè)備未出現(xiàn)結(jié)焦傾向。本文將對催化設(shè)備結(jié)焦進(jìn)行了較為詳盡的原因分析,并給出相應(yīng)防結(jié)焦措施,以供參考。

        2 結(jié)焦部位及危害

        各廠催化裝置都曾經(jīng)遇到過在反應(yīng)系統(tǒng)(提升管、沉降器、大油氣線等)及下游設(shè)備(如分餾塔、油漿系統(tǒng)等)內(nèi)不同位置、程度不同的結(jié)焦,給裝置運(yùn)行帶來程度不同的危害。

        2.1提升管

        2.1.1噴嘴出口及其周圍

        2.1.2噴嘴上方提升管內(nèi)壁一小段

        2.1.3噴嘴上方熱電偶及測壓套管頂部

        噴嘴出口一旦結(jié)焦,噴嘴壓降增加。嚴(yán)重時只有降量操作,進(jìn)而影響到裝置的加工能力;噴嘴上方提升管內(nèi)壁一小段結(jié)焦,如過于嚴(yán)重,提升管阻力增加,增大了再生線路的阻力,嚴(yán)重時只能降催化劑循環(huán)量,進(jìn)而影響劑油比。噴嘴出口上方熱電偶和測壓套管頂部結(jié)焦堵死,將會影響測溫測壓。

        2.2沉降器

        2.2.1沉降器上段及穹頂內(nèi)壁

        2.2.2旋風(fēng)分離器入口、筒體及料腿內(nèi)壁

        2.2.3旋風(fēng)分離器一級升氣管、一、二級聯(lián)箱外表面

        2.2.4集氣室、防焦蒸汽環(huán)

        旋風(fēng)分離器入口、筒體及料腿內(nèi)結(jié)焦,一旦掉入料腿內(nèi),堵死料腿或翼閥,會造成大量跑損催化劑,進(jìn)而影響油漿固含量乃至威脅裝置的正常運(yùn)行;其余三處結(jié)焦,如焦塊脫落堵塞待生斜管、待生滑閥,催化劑循環(huán)中斷,裝置只能停工檢修,即使焦塊落不下來,結(jié)的焦炭容易自燃,而使沉降器超溫導(dǎo)致穹頂變形。停工時過早打開人孔,沉降器溫度未降到位,空氣進(jìn)入后易引發(fā)著火事故。

        2.3大油氣管線

        2.3.1沉降器大油氣管線出口

        2.3.1大油氣線進(jìn)分餾塔前水平管段

        大油氣管線結(jié)焦嚴(yán)重將導(dǎo)致壓力降增加。為保持壓力平衡,須提高反應(yīng)壓力和再生壓力,前者增加了氣壓機(jī)負(fù)荷,后者使主風(fēng)機(jī)能力下降。焦炭一旦脫落,經(jīng)分餾塔進(jìn)入油漿系統(tǒng),堵塞油漿換熱器,憋壞油漿泵,嚴(yán)重時裝置停工。

        2.4分餾塔

        2.4.1分餾塔底、人字擋板及塔底內(nèi)壁

        2.4.2分餾塔上段及頂部結(jié)鹽

        一旦焦炭脫落進(jìn)入油漿系統(tǒng),堵塞油漿泵、管線、原料-油漿換熱器、油漿蒸汽蒸發(fā)器,裝置只能停工清理;結(jié)鹽嚴(yán)重時,分餾塔壓降增加,頂溫波動加大,分餾效果變差,影響產(chǎn)品質(zhì)量。

        2.5油漿系統(tǒng)

        2.5.1油漿泵入口管

        2.5.2原料油-油漿換熱器、油漿蒸汽蒸發(fā)器

        油漿系統(tǒng)結(jié)焦危害性極大,油漿泵、原料油-油漿換熱器、油漿蒸汽蒸發(fā)器一旦堵死,分餾塔熱平衡破壞,只能停工處理。

        2.6氣壓機(jī)平衡管及出口管線

        氣壓機(jī)平衡管及出口管線一旦結(jié)焦或結(jié)鹽,輕則氣壓機(jī)軸位移及振動增加,嚴(yán)重時聯(lián)鎖停機(jī),富氣放火炬,引發(fā)環(huán)保事故。

        3 結(jié)焦原因分析

        3.1結(jié)焦因素

        (1)未及時根據(jù)原料油和油漿性質(zhì)調(diào)整操作所致。(2)催化劑選型不當(dāng)。國外有文獻(xiàn)提出低活性、高稀土、低比表面積的催化劑有利結(jié)焦。(3)因原料變重(如殘?zhí)亢看笥?%)、變雜后設(shè)備結(jié)焦明顯增加。經(jīng)加氫處理過的原料可以有效防止設(shè)備結(jié)焦;石蠟基原料,轉(zhuǎn)化率和劑油比低時設(shè)備容易結(jié)焦;高沸點、高芳烴原料設(shè)備容易結(jié)焦。(4)提升管、沉降器、大油氣管線等設(shè)計不合理。如沉降器有死區(qū)、快分升氣管距旋風(fēng)分離器太長;大油氣管線粗長;提升管下端Y型段不能均勻分配催化劑;進(jìn)料噴嘴霧化性能不好等都易使設(shè)備結(jié)焦;另外,保溫不良,也易結(jié)焦。(5)劑油比、反應(yīng)溫度、霧化蒸汽用量、防焦蒸汽用量等設(shè)定不當(dāng),易使設(shè)備結(jié)焦。

        4 防結(jié)焦措施

        4.1提升管

        (1)選取霧化性能好的進(jìn)料噴嘴。(2)噴嘴應(yīng)布置在返混程度小、流化穩(wěn)定、不易磨損、線速適中的部位,對稱布置。(3)噴嘴與提升管中心夾角,為增加油滴與高溫催化劑接觸時間,以充分汽化,夾角小一些好。30度是不錯的選擇。(4)噴嘴下方應(yīng)有足夠長的整流段,預(yù)提升蒸汽或干氣應(yīng)采用分布器進(jìn)行分配,提升介質(zhì)用量要足夠大。

        (5)原料油應(yīng)調(diào)和均勻,把好原料油和油漿性質(zhì)關(guān),控制好反應(yīng)壓力、劑油比、霧化蒸汽用量。(6)嚴(yán)格按操作卡控制反應(yīng)溫度和反應(yīng)壓力。原料油愈重,反應(yīng)溫度愈高,否則蒸發(fā)不完全,原料油很難完全汽化;反應(yīng)壓力下降,降低了油氣分壓影響重質(zhì)餾分油的汽化。(7)合理匹配原料油霧化蒸汽用量,經(jīng)驗是霧化蒸汽量為原料油量的5%--7%。

        4.2沉降器

        (1)對沉降器尺寸進(jìn)行核算,消除死區(qū)。(2)改進(jìn)提升管出口與旋風(fēng)分離器聯(lián)接方式,以降低反應(yīng)油氣在沉降器內(nèi)停留時間,最理想的方法是采用封閉式旋風(fēng)分離器或者彈射分離器。(3)避免沉降器熱損失過大,加強(qiáng)外保溫,降低熱損失。

        4.3大油氣管線

        大油氣管線,按高線速設(shè)計,縮短停留時間,并盡量減小進(jìn)分餾塔的水平管段,該水平段要求有一定坡度,有凝結(jié)油滴時能自流入分餾塔。

        4.4分餾塔

        (1)如油漿中烯烴、多環(huán)芳烴含量增加,要及時外甩油漿。(2)控制好油漿管線的線速,以大于1.2米/秒為宜。(3)加注油漿阻垢劑。(4)定期清理油漿泵入口過濾器。

        4.5氣壓機(jī)平衡管及其出口管線

        為防止氣壓機(jī)及其出口管線結(jié)焦、結(jié)鹽,可通過加強(qiáng)水洗,以控制富氣中H2S、鹽分含量。

        5 沉降器防結(jié)焦改造

        我廠利用2017年檢修對沉降器進(jìn)行防結(jié)焦改造。本次改造取消了油氣收集管,在翼閥上部一定高度位置設(shè)置金屬蓋板,利用防焦蒸汽將油氣控制在金屬蓋板下部有限的一個小空間內(nèi),避免了油氣在封閉罩外停留而導(dǎo)致沉降器結(jié)焦。同時將下部4個槽口改為8個、尺寸加大,使料腿下來的催化劑和油氣一并從槽口進(jìn)入,避免催化劑在罩外堆積。

        6 結(jié)論

        本文所述防止催化設(shè)備結(jié)焦的原因及改造措施,是在經(jīng)過實踐證明的基礎(chǔ)上總結(jié)得出的,可直接選用或參考。

        參考文獻(xiàn)

        [1]大港石化公司140萬噸/年催化裂化裝置操作規(guī)程[M].2017.

        [2]大港石化公司催化沉降器及高溫取熱爐隱患治理項目可行性研究報告[M].2017.

        [3]郝希仁,淺論降低催化裂化過程生焦,《催化裂化1992年年會報告論文集》[M].1992:75.

        作者簡介:曹望廣(1984- ),男,工程師,從事石油化工機(jī)械設(shè)備維修管理工作。

        孫春明(1986- ),男,工程師,從事石油化工機(jī)械設(shè)備維修管理工作。

        (作者單位:中國石油大港石化公司)

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