吳開勝,趙大軍,宋云娟
(江蘇尼高科技有限公司,江蘇 常州 213141)
裝配式結(jié)構(gòu)是當(dāng)前住宅產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中重點(diǎn)發(fā)展的結(jié)構(gòu)形式之一,具有高效率、低耗能和環(huán)保等特點(diǎn)[1]。在裝配式結(jié)構(gòu)中,預(yù)制構(gòu)件的鋼筋連接技術(shù)成為其構(gòu)成框架結(jié)構(gòu)整體的關(guān)鍵,鋼筋連接套筒作為形成框架梁柱等節(jié)點(diǎn)的關(guān)鍵受力構(gòu)件,須保證其具有良好的受力特性、重復(fù)循環(huán)荷載作用[2]。
鋼筋套筒灌漿連接接頭由帶肋鋼筋、套筒和灌漿料等3部分組成。其連接原理是:帶肋鋼筋插入套筒后,向套筒內(nèi)灌注無收縮或微膨脹的水泥基灌漿料,填充套筒與鋼筋之間的間隙,灌漿料硬化后與鋼筋的橫肋和套筒內(nèi)壁凹槽或凸肋緊密嚙合,實(shí)現(xiàn)上下2根鋼筋的連接。因此,在裝配式預(yù)制建筑結(jié)構(gòu)中,高性能灌漿料是實(shí)現(xiàn)縱向連接的關(guān)鍵,灌漿料性能優(yōu)劣對確保裝配式建筑結(jié)構(gòu)的安全性起著至關(guān)重要的作用[3]。
隨著裝配式建筑的發(fā)展,鋼筋連接用套筒灌漿料以其具有微膨脹、高強(qiáng)、早強(qiáng)及流動性好等特點(diǎn)得到廣泛應(yīng)用。國內(nèi)針對套筒灌漿料性能的研究很多,但對其應(yīng)用于鋼筋套筒灌漿連接接頭的效果評價研究較少。本文在借鑒已有成果的基礎(chǔ)上,分析了膠砂比、偏高嶺土、減水劑、膨脹劑對套筒灌漿料性能的影響,確定了套筒灌漿料的配合比,并按JGJ 355—2015《鋼筋套筒灌漿連接應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》對鋼筋半套筒灌漿連接接頭的力學(xué)性能進(jìn)行測試,評價套筒灌漿料的應(yīng)用效果。
1.1.1 原材料
(1)水泥:江蘇嘉新京陽水泥有限公司生產(chǎn)的P·Ⅱ52.5R水泥,比表面積大于450 m2/kg。
(2)石英砂:安徽鳳陽生產(chǎn),最大粒徑控制小于2.0 mm,細(xì)度模數(shù)2.2~2.4,含泥量小于0.2%。
(3)偏高嶺土:焦作市煜坤礦業(yè)有限公司生產(chǎn),細(xì)度1250目,活性指數(shù)不小于110%。
(4)膨脹劑:江蘇尼高科技有限公司生產(chǎn)NK-HCSA混凝土膨脹劑,性能符合GB 23439—2009《混凝土膨脹劑》中Ⅱ型的指標(biāo)要求。
(5)外加劑:江蘇尼高科技有限公司生產(chǎn)的聚羧酸高效減水劑,日本艾迪科(ADK)生產(chǎn)的水泥砂漿用粉末消泡劑B328F;阿克蘇諾貝爾特種化學(xué)(上海)有限公司生產(chǎn)的羥乙基甲基纖維素醚,黏度為300 mPa·s。
1.1.2 套筒試件
半灌漿套筒試件采用常州索力得建筑裝備科技有限公司生產(chǎn)的GTB4-25-A,試件材質(zhì)為球磨鑄鐵,用于鋼筋直徑25 mm的套筒灌漿連接,試件總長度238 mm、外徑53 mm、灌漿端鋼筋插入深度190 mm。
套筒灌漿料性能試驗(yàn):按JG/T 408—2013《鋼筋連接用套筒灌漿料》制備拌合物,并測試流動度、強(qiáng)度、膨脹率。
月黑風(fēng)高的夜晚,我站在樓頂。我想找個人說說話,卻發(fā)現(xiàn)自己沒有朋友;我想打個電話向父親撒撒嬌,又想著那個老女人是不是正在給父親暖腳;我和想黃梁談?wù)勥@些年,卻發(fā)現(xiàn)身邊只有黑夜。
鋼筋半套筒灌漿連接接頭的力學(xué)性能試驗(yàn):按JGJ 355—2015規(guī)定的方法成型、養(yǎng)護(hù)和測試。
試驗(yàn)中膠凝材料組成為92%水泥+8%膨脹劑,減水劑、消泡劑和纖維素醚摻量分別占膠凝材料質(zhì)量的0.25%、0.20%、0.02%,用水量按初始流動度達(dá)到300~310 mm確定。膠砂比對套筒灌漿料性能的影響見表1。
表1 膠砂比對套筒灌漿料用水量及抗壓強(qiáng)度的影響
由表1可知,隨著膠砂比的增大,套筒灌漿料的用水量、抗壓強(qiáng)度逐漸提高,膠砂比為5.0∶5.0時,1 d抗壓強(qiáng)度符合JG/T 408—2013的要求(≥35 MPa)。理論上講,灌漿料中用水量過高、水泥過多,對后期穩(wěn)定性不利,因此,選取膠砂比為5.0∶5.0作為優(yōu)選配合比,進(jìn)行下述試驗(yàn)研究。
以2.1節(jié)確定的配合比為基礎(chǔ),在套筒灌漿料中添加偏高嶺土取代部分水泥,測試偏高嶺土摻量為1.0%~5.0%時對套筒灌漿料流動度及強(qiáng)度的影響,結(jié)果如表2所示。
表2 偏高嶺土摻量對套筒灌漿料流動性及強(qiáng)度的影響
由表2可見,隨著偏高嶺土摻量的增加,套筒灌漿料早期強(qiáng)度略有提高,后期強(qiáng)度明顯提高。偏高嶺土摻量為3.0%時,套筒灌漿料的28 d抗壓強(qiáng)度高于100 MPa。偏高嶺土的主要成分是高活性的三氧化二鋁和二氧化硅,可以和水泥水化時產(chǎn)生的氫氧化鈣反應(yīng),生成水化硅酸鈣和水化鋁酸鈣等產(chǎn)物,一方面消耗了水泥水化產(chǎn)物氫氧化鈣,促進(jìn)了水化反應(yīng)的進(jìn)行,另一方面與氫氧化鈣反應(yīng)生成不溶于水的水化產(chǎn)物,堵塞孔隙,降低砂漿的孔隙率,提高砂漿的密實(shí)度,使砂漿的后期強(qiáng)度顯著提高[4]。但套筒灌漿料的流動度隨著偏高嶺土摻量的增加逐漸下降,尤其是30 min流動度下降明顯,因此綜合考慮,確定偏高嶺土摻量為3.0%,進(jìn)行下述試驗(yàn)研究。
減水劑對砂漿的加水量、流動度起決定作用,此外還對砂漿的和易性、粘稠度以及強(qiáng)度有影響。以2.2確定的配合比為基礎(chǔ),減水劑摻量(按占膠凝材料質(zhì)量計)對套筒灌漿料流動性及強(qiáng)度的影響如表3所示。
表3 減水劑摻量對套筒灌漿料流動性及強(qiáng)度的影響
由表3可見,隨著減水劑摻量增加,套筒灌漿料的流動度逐漸增大,30 min流動度增加明顯,當(dāng)減水劑摻量大于0.30%時,30 min流動度損失較?。粶p水劑摻量為0.35%時,拌合物表面出現(xiàn)輕微泌水;試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),當(dāng)減水劑摻量為0.40%時,拌合物泌水、分層現(xiàn)象嚴(yán)重。為了保持套筒灌漿料的30 min流動度,本試驗(yàn)選擇的聚羧酸減水劑為緩凝減水劑,對套筒灌漿的早期強(qiáng)度有一定影響,因此隨著減水劑摻量增加,套筒灌漿料的1 d、3 d抗壓強(qiáng)度逐漸降低,但對28 d抗壓強(qiáng)度的影響不大,當(dāng)減水劑摻量小于0.30%時,隨著減水劑摻量的增加,28 d抗壓強(qiáng)度略有提高,減水劑用量大于0.35%后,灌漿料拌合物產(chǎn)生了明顯的分層離析,28 d抗壓強(qiáng)度有所下降。綜上所述,選取減水劑摻量為0.30%,進(jìn)行以下試驗(yàn)研究。
套筒灌漿料除了要具有超高強(qiáng)度之外,其膨脹性能也尤為重要,利用灌漿料的膨脹將鋼筋有效握裹,并與套筒內(nèi)壁緊密接觸產(chǎn)生膨脹應(yīng)力,使鋼筋受力傳遞至套筒,以此來共同抵抗鋼筋所受到的拉力,從而提高整體結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度和穩(wěn)定性[5]。以2.3確定的配合比為基礎(chǔ),測試了膨脹劑用量(按占膠凝材料質(zhì)量計)對套筒灌漿料膨脹率、強(qiáng)度的影響,結(jié)果見表4。
表4 膨脹劑摻量對套筒灌漿料膨脹率及強(qiáng)度的影響
由表4可見,膨脹劑摻量為8.0%~10.0%時,套筒灌漿料3h膨脹率及24h與3h膨脹率差值均符合JG/T 408—2013要求,其中膨脹劑摻量為10.0%時套筒灌漿料的膨脹效果更好,此時對套筒灌漿料的抗壓強(qiáng)度沒有影響。綜上所述,選取套筒灌漿料的膨脹劑摻量為膠凝材料質(zhì)量的10.0%。
通過大量試驗(yàn)研究,最終確定套筒灌漿料生產(chǎn)配方見表5。將生產(chǎn)的套筒灌漿料與半灌漿套筒試件按JGJ 355—2015規(guī)定的方法成型、養(yǎng)護(hù)和測試,試件中連接鋼筋的強(qiáng)度等級為HRB 400,性能測試結(jié)果見表6、表7。
表5 套筒灌漿料的生產(chǎn)配方 kg
表6 套筒灌漿料的性能測試結(jié)果
表7 鋼筋半套筒灌漿連接接頭的力學(xué)性能測試結(jié)果
由表6、表7可見,套筒灌漿料的各項性能均符合JG/T 408—2013的要求,鋼筋半套筒灌漿連接接頭的偏置單向拉伸、對中單向拉伸、高應(yīng)力反復(fù)拉壓、大變形反復(fù)拉壓的各項性能指標(biāo)均符合JGJ 355—2015的要求,鋼筋半套筒灌漿連接接頭試件的破壞形成均為鋼筋拉斷,未產(chǎn)生套筒灌漿料破壞、鋼筋拔出等現(xiàn)象,應(yīng)用效果較好。
(1)套筒灌漿料的膠砂比為5.0∶5.0時,1 d抗壓強(qiáng)度大于35 MPa,用水量低于15%。摻入3.0%的偏高嶺土,可明顯提高套筒灌漿料的后期強(qiáng)度,28 d抗壓強(qiáng)度高于100 MPa。減水劑摻量為膠凝材料質(zhì)量的0.30%時,套筒灌漿料的初始流動度、30 min流動度均有明顯改善,且30 min流動度損失較小。膨脹劑用量為膠凝材料質(zhì)量的10.0%時,套筒灌漿料的3 h膨脹率及24 h與3 h膨脹率差值均符合JG/T 408—2013的要求,且對抗壓強(qiáng)度無明顯影響。按最優(yōu)配比制備的套筒灌漿料性能符合JG/T 408—2013的要求。
(2)將生產(chǎn)的套筒灌漿料與半灌漿套筒試件按JGJ 355—2015規(guī)定方法成型并測試,鋼筋半套筒灌漿連接接頭的偏置單向拉伸、對中單向拉伸、高應(yīng)力反復(fù)拉壓、大變形反復(fù)拉壓的各項性能指標(biāo)均可滿足要求,鋼筋半套筒灌漿連接接頭試件的破壞形成均為鋼筋拉斷,未產(chǎn)生套筒灌漿料破壞、鋼筋拔出等現(xiàn)象,應(yīng)用效果較好。
[1] 趙季超,楚先鋒,邱劍輝,等.高效、節(jié)能、環(huán)保預(yù)制鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)住宅體系及其產(chǎn)業(yè)化[J].工程力學(xué),2008(增刊Ⅱ):123-138.
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