張小偉,馮圣福,王云飛,陳敏,嚴慧玲
(中國石油獨山子石化公司乙烯廠烯烴一聯(lián)合車間,新疆 獨山子 833699)
中國石油新疆獨山子石化公司碳四裝置循環(huán)氣壓縮機為日本神戶制鋼生產(chǎn)的KS50LMZ型單級、無油、干式、正排量雙螺桿壓縮機,其軸端密封采用浮環(huán)密封+機械密封組合結(jié)構(gòu)形式,配置氮氣保護系統(tǒng),機械密封為日本伊格爾公司生產(chǎn)的接觸式、非集裝、雙端面結(jié)構(gòu),介質(zhì)側(cè)為波紋管密封,軸承側(cè)為小彈簧密封,浮環(huán)密封為鋼套鑲嵌石墨結(jié)構(gòu),由波型彈簧提供貼緊力。該壓縮機輸送介質(zhì)為混合碳四,額定流量57737KG/H,轉(zhuǎn)速2950 r/min。從2009年開始運行至今,該壓縮機共進行了3次解體檢修,機械密封平均運行周期不到兩年,機械密封的運行壽命已經(jīng)成為該機組穩(wěn)定運行的瓶頸,兩次非計劃停工檢修,使得碳四裝置及其下游裝置停工,不僅對企業(yè)造成了巨大的經(jīng)濟損失,同時在開停工過程中產(chǎn)生的廢料會對環(huán)境造成一定的污染。
該螺桿壓縮機原軸端密封驅(qū)動和非驅(qū)動端各兩套,氮氣作為隔離氣,機械密封為接觸式機械密封,雙端面、多彈簧、靜止接觸式、平衡型機封結(jié)構(gòu),原軸端密封結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 壓縮機軸封示意圖
針對歷次檢修情況,對浮環(huán)密封、機械密封、輔助O形圈等進行了細致檢查分析,查找機械密封泄漏的根本原因。
對拆解下來的浮環(huán)(圖2)做了仔細檢查,浮環(huán)密封外觀狀態(tài)良好,沒有明顯的摩擦磨損。
圖2 浮環(huán)
波型彈簧(圖3)外觀狀態(tài)良好,有一定彈性力,恢復(fù)性較好。
圖3 波型彈簧
將壓縮機解體拆卸下機械密封,發(fā)現(xiàn)機械密封端面結(jié)焦嚴重,機械密封殼體內(nèi)部結(jié)焦也十分嚴重(圖4),三次更換機械密封,機械密封均發(fā)現(xiàn)同樣的問題。
圖4 機械密封動、靜環(huán)、機械密封殼體內(nèi)結(jié)焦嚴重
接觸式機械密封因其工作原理決定了必然存在一定的泄漏,并隨著工況參數(shù)(壓力、速度、溫度等)的增加而呈現(xiàn)顯著的增加趨勢,丁二烯螺桿壓縮機輸送的混合碳四介質(zhì)中含有大量丁二烯,在密封端面摩擦熱的作用下,丁二烯易在機械密封端面結(jié)焦。當(dāng)結(jié)焦物進入到靜環(huán)內(nèi)部時,靜環(huán)內(nèi)部的彈簧失去彈性,機械密封喪失磨損補償,導(dǎo)致機械密封的泄漏量逐漸增大,同時由于內(nèi)部結(jié)焦,沖洗油沖洗不暢,導(dǎo)致沖洗油無法將動、靜環(huán)摩擦產(chǎn)生的熱量全部帶走,動靜環(huán)溫度過高,加快了動靜環(huán)的磨損速度,降低了機械密封運行壽命。
機械密封與介質(zhì)接觸部位為全氟醚O形圈,耐介質(zhì)性能好,通過對拆下的O形圈仔細檢查,沒有發(fā)現(xiàn)溶脹、損傷情況,沒有損傷,不會產(chǎn)生泄漏。
由此可見,造成機械密封失效泄漏的主要原因是接觸式機械密封摩擦熱大,溫升高,沖洗不暢,導(dǎo)致封油側(cè)密封端面結(jié)焦,端面打開,從而引起密封腔體壓力下降,介質(zhì)側(cè)密封油氣壓差減小,密封承受反壓,端面閉合力減小,最終造成端面分開,泄漏增大。因此在丁二烯螺桿壓縮機上采用接觸式機械密封是難以實現(xiàn)長周期低泄漏甚至無泄漏運行的。
經(jīng)過對國內(nèi)多家密封件制造廠家的技術(shù)咨詢、對比,避免以上問題再次影響軸端密封的使用效果,最終我們選定了山東東營海森密封技術(shù)有限責(zé)任公司的改造建議。
針對丁二烯螺桿壓縮機原接觸式機械密封存在的問題,最終采用油膜潤滑非接觸式機械密封,即在密封端面開設(shè)流體動壓槽,保證密封端面非接觸式運轉(zhuǎn),其端面槽型結(jié)構(gòu)如圖5所示。
圖5 交叉槽端面結(jié)構(gòu)示意圖
當(dāng)機械密封的動環(huán)高速旋轉(zhuǎn)時,動環(huán)端面上的螺旋槽將外徑處的高壓沖洗油向下泵入密封端面間,沖洗油由外徑向中心流動,而密封壩節(jié)制沖洗油流向中心。于是液體被壓縮引起壓力升高,在槽根處形成高壓區(qū),端面液膜壓力形成開啟力,將密封面推開,動靜環(huán)之間保持一個很小的間隙(3~5μm的油膜間隙)如圖6所示。
圖6 開槽式機械密封工作原理圖
在密封穩(wěn)定運轉(zhuǎn)時,開啟力與由作用在靜環(huán)背面的彈簧力和液體壓力形成的閉合力平衡,在動靜環(huán)之間形成穩(wěn)定厚度的液膜,改善端面潤滑狀況,動靜環(huán)實現(xiàn)非接觸運轉(zhuǎn),如圖7所示。
圖7 油膜密封穩(wěn)定運轉(zhuǎn)時閉合力等于開啟力
新型流體動壓螺旋槽由外徑側(cè)的吸油槽和內(nèi)徑側(cè)的上游泵送槽組成,兩者配合使用。一方面吸油槽可將封油有效導(dǎo)入密封端面,保證端面流體膜存在,另一方面上游泵送槽可將吸入的油泵送回去,保證封油不會泄漏。兩組槽的組合使用,保證在密封端面的流體膜形成微循環(huán),增加流體膜剛度,增加流體膜抗干擾能力,特別是在機組振動較大、介質(zhì)比較臟的工況下機封能夠正常運行。
浮環(huán)密封磨損后泄漏量增大,密封部位壓力上升,大量介質(zhì)在密封部位有可能造成介質(zhì)自聚,加速密封失效,因此,提高浮環(huán)密封的密封能力,可對機械密封起保護作用。采用的流體動壓型石墨浮環(huán)(圖8)是在其內(nèi)圓柱密封面上開設(shè)出一列流體動壓槽,有反向泵送作用,一方面可降低介質(zhì)經(jīng)排出孔的泄漏量,減少物料損失,另一方面可有效阻止丁二烯侵入機械密封內(nèi)徑側(cè),減緩丁二烯自聚的趨勢。借助流體動壓效應(yīng)可提高石墨浮環(huán)的浮動性,降低浮環(huán)與軸的摩擦磨損,相應(yīng)延長浮環(huán)和軸的使用壽命。
圖8 流體動壓碳石墨浮環(huán)
丁二烯螺桿壓縮機軸端密封自2009年運行以來,泄漏量一直在200L/月(0.28 L/H)左右,最大泄漏量一度達到400L/月(0.56 L/H),封油泄漏嚴重導(dǎo)致被迫停車停產(chǎn),嚴重影響裝置的正常運行。
在前期對方案反復(fù)進行論證的基礎(chǔ)之上,利用2015年裝置停工大修的機會,對軸端密封系統(tǒng)進行了改造。自2015年6月12日大修后開工至2018年3月12日機組已累計運行1003天(24072小時)。機封每小時泄漏量入口端為0.0151L/H;出口端為0.0054L/H,合計0.020L/H,滿足液膜機械密封密封端面動態(tài)泄漏量≤0.020L/H的技術(shù)要求。
獨山子石化公司碳四裝置循環(huán)氣壓縮機此次軸封國產(chǎn)化改造目前達到了預(yù)期的效果,改造后的軸端密封已連續(xù)運行24000小時,每年降低設(shè)備檢修和維護費用390萬元。另外,每年因無需停工一周進行機組檢修,多生產(chǎn)丁二烯約4500噸,這兩項合計約增效1500萬元,更為重要的是減少了裝置開停工、檢修過程中可能引發(fā)的安全隱患和環(huán)境污染事故。
[1]獨山子丁二烯螺桿壓縮機密封改造方案.東營海森,2015.
[2]循環(huán)氣壓縮機18-K-1231操作維護說明.神戶制鋼,2009.