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        SWRCH22A自攻螺釘生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題改善

        2018-06-14 03:40:26溫國(guó)棟
        天津冶金 2018年2期
        關(guān)鍵詞:盤(pán)條球化縮孔

        溫國(guó)棟,利 強(qiáng),薛 偉

        (天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司,天津300352)

        0 引言

        SWRCH22A系表面硬化型冷鐓鋼熱軋盤(pán)條主要用于生產(chǎn)自攻螺釘。自攻螺釘主要生產(chǎn)工序包括拉拔、退火、鐓頭、搓絲、滲碳、淬火和表面處理。

        以轉(zhuǎn)爐→LF→連鑄Φ250 mm圓坯→高線工藝流程生產(chǎn)的Φ6.5 mm SWRCH22A熱軋盤(pán)條在使用時(shí)出現(xiàn)氧化鐵皮殘留、拉拔斷裂、硬度不均勻、搓絲尖裂、扭矩不合格問(wèn)題等若干質(zhì)量問(wèn)題。針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題,本文探討了其產(chǎn)生原因,同時(shí)制定了有效的改進(jìn)措施。

        1 質(zhì)量問(wèn)題描述

        1.1 氧化鐵皮殘留

        生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),盤(pán)條在機(jī)械剝殼后表面仍然殘留有氧化鐵皮。通過(guò)掃描電子顯微鏡觀察發(fā)現(xiàn),盤(pán)條氧化鐵皮結(jié)構(gòu)由基體向外依次為FeO→Fe3O4→Fe2O3,氧化鐵皮總厚度 6.48 μm,F(xiàn)eO 厚度 2.01 μm,比例約31%,如圖1所示。

        圖1 氧化鐵皮結(jié)構(gòu)

        采用能譜儀分析氧化鐵皮結(jié)構(gòu)中的各Fe和O原子百分比,結(jié)果如表1所示。

        表1 氧化鐵皮分析

        1.2 拉拔斷裂

        斷裂鋼絲表面存在“人”字形裂紋,并且裂紋于鋼絲一側(cè)分布,斷裂源即裂紋處,如圖2所示。觀察裂紋處縱向顯微組織發(fā)現(xiàn),基體為正常拉拔變形的(鐵素體+珠光體),裂紋處為棕黃色馬氏體組織,如圖3所示。

        圖2 斷裂鋼絲形貌

        圖3 裂紋處馬氏體

        1.3 硬度不均勻

        拉拔收線時(shí)發(fā)現(xiàn)鋼絲硬度不均勻,剪斷時(shí)有軟有硬。觀察球化退火前粗拔鋼絲金相試樣發(fā)現(xiàn),軟、硬處的組織分布存在明顯差異,硬處(鐵素體+珠光體)分布不均勻,偏析嚴(yán)重,分別如圖4、圖5所示。

        圖4 硬處偏析

        圖5 軟處偏析

        粗拔鋼絲球化退火后的顯微組織分別如圖6、圖7所示。由圖可見(jiàn),球化退火后鋼絲硬處球狀珠光體彌散程度較差。

        圖6 硬處球化退火組織

        圖7 軟處球化退火組織

        1.4 搓絲尖裂

        搓絲尖裂問(wèn)題表現(xiàn)為搓絲時(shí)釘尖開(kāi)裂、掉尖,如圖8所示。其縱向顯微組織為(鐵素體+片狀珠光體),無(wú)球化退火組織形貌,如圖9所示。

        1.5 扭矩不合格

        扭矩不合格自攻螺釘斷口中心位置存在明顯的孔洞,如圖10所示。在掃描電子顯微鏡下放大觀察發(fā)現(xiàn)孔洞中保留著樹(shù)枝晶形貌,如圖11所示。所以中心孔洞即連鑄坯縮孔經(jīng)軋制后,在盤(pán)條中心形成的殘余縮孔。

        圖8 尖裂形貌

        圖9 異常球化退火組織

        圖10 斷口中心孔洞

        圖11 樹(shù)枝晶形貌

        2 探討與優(yōu)化

        2.1 斷裂和開(kāi)裂原因

        潤(rùn)滑、冷卻、拉速、模具等拉拔條件的異常變化使得鋼絲表面受到快速摩擦、刮削,瞬間的升溫放熱過(guò)程導(dǎo)致表面產(chǎn)生馬氏體,馬氏體在繼續(xù)拉拔后于鋼絲表面產(chǎn)生橫裂,橫裂延伸形成“人”字形裂紋,最終導(dǎo)致拉拔斷裂。

        井式退火爐球化退火溫度過(guò)高,超過(guò)A1點(diǎn)溫度過(guò)多,滲碳體不是發(fā)生溶斷球化,而是部分甚至完全奧氏體化,在緩冷時(shí)重新析出形成片狀珠光體。搓絲時(shí),片狀珠光體受擠壓無(wú)法均勻變形,導(dǎo)致尖裂。

        綜上所述,改善拉拔條件、制定合理的球化退火工藝,可以避免使用時(shí)出現(xiàn)拉拔斷裂和搓絲尖裂問(wèn)題。

        2.2 盤(pán)條表面氧化鐵皮影響

        盤(pán)條氧化鐵皮中FeO比例較低,F(xiàn)e3O4比例較高,局部出現(xiàn)Fe2O3,導(dǎo)致機(jī)械剝殼不徹底、氧化鐵皮殘留。Fe3O4含量較多的氧化鐵皮結(jié)構(gòu)致密,在后續(xù)深加工過(guò)程中,氧化鐵皮與基體粘附性好是盤(pán)條難于機(jī)械剝殼除鱗的主要原因[1]。另外,575℃以下緩慢冷卻,F(xiàn)eO向(αFe+Fe3O4)方向分解,亦增加了Fe3O4的含量。

        提高吐絲溫度,可以增加氧化鐵皮厚度,同時(shí)增加氧化鐵皮中的FeO比例;同時(shí),在相變結(jié)束后開(kāi)啟部分保溫罩,提高冷速,降低集卷溫度,可以減少Fe3O4的析出。

        對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行了優(yōu)化,將吐絲溫度由840℃提高至890℃,集卷溫度由700℃降低至550℃后盤(pán)條氧化鐵皮結(jié)構(gòu)得到改善,由基體向外依次為FeO和Fe3O4,氧化鐵皮總厚度8.12 μm,F(xiàn)eO厚度4.54 μm,比例約56%,如圖12所示,解決了機(jī)械剝殼后盤(pán)條表面氧化鐵皮的殘留問(wèn)題。

        圖12 工藝優(yōu)化后氧化鐵皮結(jié)構(gòu)

        2.3 鑄態(tài)組織影響

        連鑄生產(chǎn)過(guò)程,拉速波動(dòng)、高過(guò)熱度、絮水口以及末端電磁攪拌(F-EMS)故障等工藝異常加劇了C、Mn元素的偏析,惡化了連鑄坯結(jié)晶組織,導(dǎo)致連鑄坯縱向局部偏析和中心疏松、縮孔嚴(yán)重。在相同加熱條件下,偏析處組織遺傳,盤(pán)條局部的錠型偏析嚴(yán)重,最終導(dǎo)致拉拔退火后,球化組織不均勻、鋼絲硬度不均勻;另外中心疏松、縮孔無(wú)法軋合,盤(pán)條不致密,降低了自攻螺釘?shù)膹?qiáng)度。

        在恒拉速、低過(guò)熱度等穩(wěn)定澆注條件下,末端電磁攪拌可以改善柱狀晶區(qū)和中心等軸晶區(qū)(糊狀區(qū))交界處凝固前沿鋼水的流動(dòng)狀態(tài),“破壞和阻礙粗大柱狀晶的長(zhǎng)大形成,使心部富集溶質(zhì)的糊狀液體分散趨于均勻[2]”,降低偏析程度。同時(shí)明顯降低連鑄坯中心疏松、縮孔缺陷級(jí)別。

        開(kāi)啟、關(guān)閉末端電磁攪拌后的連鑄坯結(jié)晶組織低倍形貌分別如圖13、圖14所示。

        圖13有F-EMS

        圖14無(wú)F-EMS

        由圖可見(jiàn),連鑄坯偏析和中心疏松明顯改善并且無(wú)縮孔。軋制的盤(pán)條使用后,鋼絲硬度均勻、自攻螺釘扭矩穩(wěn)定合格。

        3 結(jié)語(yǔ)

        (1)末端電磁攪拌參數(shù)、吐絲溫度、拉拔和球化退火工藝等,是影響SWRCH22A熱軋盤(pán)條加工性能以及自攻螺釘使用性能的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)。通過(guò)改善拉拔條件、制定合理的球化退火工藝,可以避免使用時(shí)出現(xiàn)拉拔斷裂和搓絲尖裂問(wèn)題。

        (2)將盤(pán)條軋制時(shí)的吐絲溫度由840℃提高至890℃,集卷溫度由700℃降低至550℃后,盤(pán)條氧化鐵皮結(jié)構(gòu)得到改善,機(jī)械剝殼質(zhì)量得到提高。

        (3)開(kāi)啟連鑄結(jié)晶器末端電磁攪拌可以降低偏析程度,明顯降低連鑄坯中心疏松、縮孔缺陷級(jí)別軋制的盤(pán)條使用后,鋼絲硬度均勻、自攻螺釘扭矩穩(wěn)定合格。

        [1]羅志俊.熱軋工藝對(duì)低碳冷鐓鋼盤(pán)條表面氧化鐵皮的影響[J].首鋼科技,2013,(3):30.

        [2]邵明海.凝固末端電磁攪拌技術(shù)在特鋼連鑄上的應(yīng)用[J].萊鋼科技,2011,(1):68.

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