◆文/浙江 葉飛武
一輛2017款北京現(xiàn)代悅動electric純電動車(車型簡稱HDc EV),整車型號為BH7000BEVBA,VIN碼為LBEHDAWB9HZ******,行駛里程為12 453km,搭載320V(SOC 8%~98%時,電壓為246.4~369.16V)鋰離子動力電池和81.4kW驅(qū)動電機。行駛過程中,儀表臺上的電動系統(tǒng)故障燈突然點亮,同時顯示“請檢查電動系統(tǒng)”、“退出READY狀態(tài)”等提示(圖1),車輛拋錨停駛。
圖1 故障車儀表上顯示的故障信息
接車后,首先驗證故障現(xiàn)象:點火開關(guān)電源(OFF-ACCON)轉(zhuǎn)換正常,車輛無法啟動(不能進(jìn)入READY狀態(tài))。用北京現(xiàn)代車輛專用檢測儀(GDS Mobile)掃描各電控系統(tǒng)故障代碼,動力電池管理系統(tǒng)(BMS)內(nèi)故障代碼為:P1B77逆變器電容器預(yù)充電故障(圖2)。
故障碼P1B77的具體含義是:由于逆變器電容器在早期未進(jìn)行適當(dāng)充電,并且不能提供高壓時,記錄故障代碼P1B77,即使在主繼電器ON后,逆變器電容器的電壓仍不能達(dá)到規(guī)定范圍時,電機控制模塊(MCU)確定此情況為故障。點火開關(guān)OFF時,刪除故障代碼。
故障碼P1B77的檢測條件:在IG ON時,避免由于預(yù)充電故障導(dǎo)致的繼電器控制故障,或者由于高壓缺失導(dǎo)致的動力蓄電池故障。
圖2 BMS系統(tǒng)故障代碼
引發(fā)故障碼P1B77的可能原因有:主繼電器、預(yù)充繼電器、預(yù)充電阻、動力蓄電池模塊和BMS之間的線束、BMS、MCU,這些部件不良均會觸發(fā)故障碼P1B77。
利用專用診斷儀,讀取故障車上與故障碼P1B77有關(guān)的數(shù)據(jù)凍結(jié)幀(圖3、圖4)。對圖3數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,蓄電池DC電壓為363.9V,說明動力電池電壓正常;對圖4數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,換向器電容電壓為272V,說明逆變器電容器通過預(yù)充電路接收動力電池的電壓不足。通過二者電壓比對分析,說明高壓在一定時間內(nèi),逆變器電容器與動力電池電壓不能達(dá)到規(guī)定的范圍值,所以產(chǎn)生故障碼P1B77。
圖3 BMS系統(tǒng)P1B77數(shù)據(jù)凍結(jié)幀1
圖4 BMS系統(tǒng)P1B77數(shù)據(jù)凍結(jié)幀2
BMS系統(tǒng)報P1B77故障碼時,從圖4側(cè)數(shù)據(jù)中可以看到故障車的絕緣電阻為1 000kΩ,說明高壓系統(tǒng)絕緣性能正常。由此,初步判斷該車故障可能是由電機控制模塊(MCU、逆變器電容器)內(nèi)部異常、高壓供電線路不良或高壓系統(tǒng)內(nèi)某部件消耗預(yù)充電流,迫使預(yù)充電路電壓降低所導(dǎo)致的。
操作點火開關(guān)由OFF位到READY位,通過GDS檢測儀進(jìn)入BMS系統(tǒng)進(jìn)行動態(tài)數(shù)據(jù)分析,蓄電池DC電壓為364V(圖5),處于正常范圍;換向器電容電壓瞬間能升到270V(電壓過低),但之后會很快降到0(異常)。
通過GDS檢測儀進(jìn)入BMS系統(tǒng),進(jìn)行預(yù)充電路執(zhí)行器驅(qū)動測試(圖6),操作(主繼電器(-)/預(yù)先充電繼電器同時ON)進(jìn)行執(zhí)行器驅(qū)動測試,同時讀取動態(tài)數(shù)據(jù)分析。在執(zhí)行操作時,蓄電池DC電壓363.9V,處于正常范圍;蓄電池DC電流達(dá)到4.4A,電流過大;換向器電容電壓只能達(dá)到258V,電壓過低。
圖5 BMS系統(tǒng)故障數(shù)據(jù)曲線
圖6 執(zhí)行器驅(qū)動測試
通過檢測分析,該車故障是因為預(yù)充電流經(jīng)過預(yù)充電阻時,而預(yù)充電阻所能承受的電流有限,負(fù)載電流過大時會降低電壓,使得經(jīng)過預(yù)充電阻的高壓下降了約100V,因此系統(tǒng)生成故障碼P1B77。
接下來逐個斷開高壓系統(tǒng)部件的方法進(jìn)行故障排查。在斷開高壓接線盒端空調(diào)PTC加熱器模塊的高壓DC線時,通過GDS檢測儀進(jìn)入BMS系統(tǒng)進(jìn)行執(zhí)行器驅(qū)動測試和動態(tài)數(shù)據(jù)分析(圖7),蓄電池DC電壓363.9V,屬于正常;預(yù)充電流為0,說明預(yù)充電流在mA級,恢復(fù)正常;換向器電容電壓367V,恢復(fù)正常。由此基本斷定該車故障是由于空調(diào)PTC加熱器模塊不良,消耗了4.4A的預(yù)充電流所致。
圖7 預(yù)充電正常上電測試數(shù)據(jù)
從高壓接線盒端空調(diào)PTC加熱器模塊的高壓DC線連接器處直接測量空調(diào)PTC加熱器模塊電阻,為181.9Ω(圖8),說明空調(diào)PTC加熱器模塊內(nèi)部存在短路現(xiàn)象,持續(xù)消耗較大電流。
空調(diào)PTC加熱器模塊安裝在儀表臺內(nèi)部的暖風(fēng)箱內(nèi)。為了進(jìn)一步檢測,筆者又拆解了空調(diào)PTC加熱器模塊外殼,對空調(diào)PTC加熱器模塊電路進(jìn)行測量。在測量其中的一個場效應(yīng)管(IGBT)時發(fā)現(xiàn),G(柵極)、c(集電極)、e(發(fā)射極)任意管腳之間的電阻值均在3Ω左右(圖9),說明該IGBT已經(jīng)被擊穿從而發(fā)生短路,導(dǎo)致空調(diào)PTC加熱器模塊消耗了4.4A的預(yù)充電流,并產(chǎn)生P1B77故障碼。
圖8 測量空調(diào)PTC加熱器模塊總成電阻
圖9 測量空調(diào)PTC加熱器模塊IGBT電阻
為了進(jìn)一步驗證該車故障診斷得是否準(zhǔn)確,筆者又?jǐn)嚅_了高壓接線盒處的空調(diào)PTC加熱器模塊高壓DC線連接器,短接高壓互鎖端子(圖10),目的是為了避免BMS系統(tǒng)報故障碼P0A0D-高壓系統(tǒng)互鎖電路電壓高,否則高壓系統(tǒng)將無法上電,然后啟動車輛,進(jìn)入READY狀態(tài),該車故障現(xiàn)象消失。
由于沒有單獨的場效應(yīng)管(IGBT),只好更換了空調(diào)PTC加熱器模塊總成(圖11),該車故障被徹底排除。
圖10 短接高壓接線盒端空調(diào)PTC連接器互鎖線
圖11 空調(diào)PTC加熱器模塊總成
因預(yù)充電路系統(tǒng)故障,在用GDS檢測儀驅(qū)動測試預(yù)充電路(主繼電器-/預(yù)先充電繼電器同時ON)時,為了防止預(yù)充電阻電流過大(過熱)而損壞,在驅(qū)動測試上電時,應(yīng)盡可能縮短驅(qū)動測試上電時間。
在同一PCB板(模塊)上面的場效應(yīng)管(IGBT),外圍電路形式可能會不同,在測量IBGT時,標(biāo)準(zhǔn)的測量方法是需要將IGBT從PCB板上面拆下來測量,以避免外圍電路出現(xiàn)分流導(dǎo)致電阻減小,使得測量的電阻值出現(xiàn)異常,引起誤判。而在該車診斷過程中,筆者沒有拆下IGBT而是在車上測量,是因為筆者對于該車空調(diào)PTC加熱器模塊的IGBT電路測量數(shù)據(jù)比較熟悉。
專家點評焦建剛
本案例故障是由于控制熱空調(diào)加熱器(PTC陶瓷發(fā)熱器)的絕緣柵雙極型晶體管短路,導(dǎo)致空調(diào)PTC發(fā)熱器模塊消耗了的預(yù)充電流,使得預(yù)充電電壓不能上升到動力蓄電池的額定電壓。
文章對故障現(xiàn)象的描述、分析、判斷和修理都非常正確,具有一定的參考價值。但是,文章有一個不足之處,就是對于電動汽車預(yù)充電電路的作用和工作原理沒有做介紹,讀者要深入了解什么是電動汽車的預(yù)充電還要去找資料參考。所以,筆者在此作簡單的補充。
根據(jù)電動汽車和人體安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,在最大交流工作電壓小于660V,最大直流工作電壓小于1 000V,以及整車質(zhì)量小于3 500kg的條件下,電動汽車的高壓安全要求:“對高于60V的高壓系統(tǒng)的上電過程至少需要100ms,在上電過程中應(yīng)采用預(yù)充電過程來避免高壓沖擊”。為此,電動汽車預(yù)充電電路采用給電機控制器(即逆變器) 的大電容進(jìn)行充電,以減少主繼電器接觸時火花拉弧,降低沖擊,增加安全性。預(yù)充電電路結(jié)構(gòu)示意圖以及預(yù)充電過程波形如圖12所示。評價預(yù)充電任務(wù)完成就是在規(guī)定時間內(nèi)預(yù)充電電容C上的電壓不小于動力蓄電池的90%。由此可以看出,在高壓設(shè)計過程中,加入預(yù)充電管理是法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和安全設(shè)計的必然要求。
圖12 預(yù)充電電路結(jié)構(gòu)示意圖以及預(yù)充電過程波形圖