樓永德
(上海自動化儀表有限公司,上海 200245)
中國核電事業(yè)發(fā)展迅猛,不但國內(nèi)核電需求巨大,而且作為中國的新名片,核電更擔負著“走出去”的重任。在核電控制系統(tǒng)的建設中,需要大量使用高質(zhì)量的鈑金機箱。
雖然鈑金機箱對于核電而言并非核心生產(chǎn)技術,但對于保障核電安全十分重要。機箱生產(chǎn)在核電設備中的技術層級不高,卻同樣要執(zhí)行核電焊接標準,生產(chǎn)中缺少技術過硬的焊接工人;而面對高速發(fā)展的核電事業(yè),焊接效率也顯現(xiàn)了疲態(tài)。對于多樣化、小批量的生產(chǎn)需求,生產(chǎn)企業(yè)迫切需要可以減少人工干預、提高生產(chǎn)速度的自動化設備[1]。
手工焊接在核級機箱生產(chǎn)中的缺陷主要體現(xiàn)在質(zhì)量和效率兩個方面[2]。
根據(jù)核電設備焊接的相關標準要求,經(jīng)過焊接工藝評定后形成的焊接工藝規(guī)程,詳細規(guī)定了與焊接生產(chǎn)有關的大量技術參數(shù)。其中,焊接電流、電壓以及焊接速度是較為關鍵、同時也是較難控制的技術參數(shù)。在手工焊接中,由于手勢關系,電流和電壓會持續(xù)波動,有時波動超出了規(guī)定范圍,而焊工卻不能發(fā)現(xiàn);焊接速度在工藝規(guī)程中以每分鐘焊接多少厘米來表示,在實際生產(chǎn)中也很難監(jiān)控。因此,手工焊接在核級機箱生產(chǎn)的質(zhì)量管理中存在困難。
在手工制造中,通過減慢生產(chǎn)速度,可以在一定程度上提升質(zhì)量。由于核級機箱生產(chǎn)的質(zhì)量要求較高,焊工在實際焊接中也是“精雕細琢”。比如不銹鋼機箱的邊角,由于不銹鋼機箱焊接完成后不作噴漆處理,因此對邊角焊接的要求格外嚴格,要求焊接后邊角保持直角;一旦發(fā)生失誤,無法補救,只能報廢。因此,這類焊縫的生產(chǎn)效率很低。
自動焊接的原理是事先設定好焊接技術參數(shù),包括焊接時的電流、電壓等[3];同時,設定好焊槍的運行軌跡及運行速度[4]。開始執(zhí)行后,焊槍將嚴格按照設定的路徑和速度進行移動,同時,電流及電壓也比較穩(wěn)定,得到的焊縫質(zhì)量相同且外觀整齊。由于機械運動可以避免手工操作中的不穩(wěn)定。因此,焊接速度可以大幅提高。通常,手工焊接的速度是1.6~2 mm/s,而自動氬弧焊速度通常設定為4 mm/s,自動氣保焊速度更是可以達到40 mm/s。
自動焊接雖具有以上優(yōu)勢,但也具有一定的局限性。首先,由于焊槍只會嚴格按照設定路徑運動,因此,工件尺寸必須具有較好的一致性;其次,自動焊接前必須準備合適的工裝和焊接路徑的編程,這需要一定的時間。因此,自動焊接通常用于大批量生產(chǎn)。
對于核級機箱的焊接,工件的一致性尚可保證,但一次生產(chǎn)完全相同規(guī)格的情況很少。核級機箱的生產(chǎn)特點是:總量大、品種多,同品種數(shù)量少。所以,自動焊接應用于核級機箱生產(chǎn)時,必須克服上述局限性。
采用工業(yè)機器人驅(qū)動焊槍運動,可提高自動焊接系統(tǒng)的適應性[5]。傳統(tǒng)的自動焊接系統(tǒng)一般都是框架結構,在框架上布置電機、導軌、傳動系統(tǒng)等機械裝置,焊槍在這些機械部件的帶動下在三維空間中運動。這樣的結構比較適合于平焊位,其他位置的焊接會使結構變得很復雜,難以滿足較大工件的需求。隨著工業(yè)機器人技術的日趨成熟,工業(yè)機器人不再是汽車航天的專屬配置。六軸機器人的手腕活動更為靈活,能滿足復雜形狀的焊縫和工件的生產(chǎn),同時也能適應不同位置的焊接[6]。機器人可以通過專門的編程語言對不同形狀的焊縫進行快速編程,并通過示教功能來編制運動路徑,縮短編程時間,提高重復精度。
采用柔性工作平臺及柔性工裝,可縮短不同工件在焊接前的工裝準備時間。在焊接工作平臺上,設有大小、間距相等的定位孔;在模塊化的工裝上,設置有同樣的定位孔。通過定位銷,可以實現(xiàn)工裝模塊的任意組合,并在工作平臺上任意位置快速安裝,從而避免了傳統(tǒng)工裝夾具加工時間長、功能用途單一的缺點。工裝模塊有多種形狀,可通過類似于搭積木的方式靈活組合,以滿足大部分焊件的定位需求。機器人可以360°工作,因此,將機械臂設置在工作平臺的中央。這一方面可以充分利用機械臂的工作空間,另一方面可以在工作平臺上放置更多種類的模塊工裝組合,避免工裝的反復拆裝,從而進一步縮短工裝準備時間[7]。
設計制作PLC控制柜,可簡化系統(tǒng)操作。六軸機械臂通常使用自帶手操器中的菜單及各種命令來進行操作,對于普通工人而言,復雜程度較高;而且在整個自動焊接系統(tǒng)中,會有各種設備需要協(xié)同工作。為了便于控制、簡化操作,可設置一臺PLC控制柜。它就相當于整個系統(tǒng)中的指令中樞。自動焊接系統(tǒng)中的設備包括機器人、焊機、夾具、屏蔽門等。其均由PLC控制柜統(tǒng)一協(xié)同控制,并將常用的操作以按鈕和指示燈的形式呈現(xiàn)在面板上,不但可以簡化操作,同時也使整個自動焊接系統(tǒng)更易于控制。系統(tǒng)中所有設備的工作指令全部由PLC控制柜給出。其操作面板包括:電源操作、機器人操作、焊機操作、夾具操作、屏蔽門操作和急停按鈕。進行機器人操作時,先在機器人中預置工作程序,然后通過PLC控制柜面板來進行選擇,從而大幅降低操作工人的操作難度。夾具動作采用氣動模式,PLC控制柜給出開關量電信號,控制電磁閥開閉,從而實現(xiàn)夾具的夾緊與松開。
采用氣保焊工藝,可適度彌補工件的一致性偏差。在鈑金生產(chǎn)過程中,偶爾也會出現(xiàn)加工偏差。這個偏差不一定會影響產(chǎn)品質(zhì)量,也不會影響到手工鎢極氬弧焊接,但會影響到機器人自動焊接,引起焊接質(zhì)量問題。機箱生產(chǎn)中常用的焊接方法是鎢極氬弧焊,有自熔焊和填料焊兩種方式。自熔焊熔深較深,焊縫余高較小,很適合箱體側板的焊接。但自熔焊應用于自動焊的條件是工件一致性偏差必須小于0.05 mm,這對于鈑金加工的要求過高。如果采用填料焊的方式,工藝復雜程度極高,很容易產(chǎn)生焊絲與工件粘連的問題。為了解決這一問題,可使用氣保焊。氣保焊自動化程度高,其送絲速度與焊接電流關聯(lián),不容易粘絲,焊接中自動填料有一定寬度,足以覆蓋加工引起的偏差。此外,氣保焊焊接效率很高,其焊接速度約為鎢極氬弧焊的10倍。
除了這些關鍵設備的配置,還需要設置保護裝置,如工位圍欄和防弧光屏蔽門。由于機器人在運動時動作較快,為防止機器人工作時有人誤入,可在工位外圍設置圍欄[8]。為防止機器人以及弧光對操作工人安全的危脅,可同時在工作臺周圍設置防弧光屏蔽門[9]。屏蔽門通過氣缸上、下運動,由PLC進行控制,焊接時強制升起。同時,還可以在工位中設置貨架,用于放置工裝夾具;設置鉗工作業(yè)臺,用于進行一些簡單的手工加工等。
通過試生產(chǎn),可以對整個自動焊接系統(tǒng)作出實用性評估。以核級小機箱為代表,其總量大、規(guī)格多,焊縫類型包括對接焊縫、角焊縫、塞孔焊等多種常見類型。以50臺小批量核級小機箱焊接為例,人工焊接不需要準備工裝夾具,也無需編程,焊接總耗時12.5 h,平均每臺耗時15 min。機器人自動焊接則需要準備工裝夾具,耗時15 min;機器人編程耗時30 min,示教耗時20 min。這屬于焊接前準備工作,完成后即可連續(xù)生產(chǎn)。上下料與焊接焊縫總耗時60 min,累加得出機器人自動焊接總時長為2.08 h,工作效率較人工焊接提高5倍左右。人工焊接與自動焊接操作時間比較如圖1所示。
圖1 人工焊接與自動焊接操作時間對比圖Fig.1 Comparision of operation time of manual welding and automatic welding
效率平衡點示意圖如圖2所示。設人工焊接1臺機箱需要15 min,機器人自動焊接前期準備時間為65 min,1臺機箱焊接的時間為1.2 min。通過計算可以得出,效率平衡點為5臺。也就是說,生產(chǎn)量大于等于5臺,自動焊接即可提高生產(chǎn)效率。由此說明,此機器人自動焊接系統(tǒng)可適用于多樣化、小批量的柔性生產(chǎn)。
圖2 效率平衡點示意圖Fig.2 Schematic diagram of efficiency balance points
對完成的焊件進行質(zhì)量檢驗,目視檢測余高約為1 mm,焊縫整齊,無裂紋、未焊透、密集氣孔、夾雜物、咬邊、塌陷等缺陷,且一致性很好。根據(jù)工藝要求,將焊縫磨平后進行滲透檢驗,結果完全合格。
本文所闡述的機器人自動焊接系統(tǒng),通過工業(yè)機器人來驅(qū)動焊槍運動,通過PLC控制來簡化操作,并采用柔性工作臺和工裝以及氣保焊工藝來提升適用性,使整個自動焊接系統(tǒng)具有焊接效率高、焊縫質(zhì)量好等優(yōu)點。針對核級機箱生產(chǎn)總量大、品種多、同品種數(shù)量少的特點,該系統(tǒng)完全可以替代人工焊接。該系統(tǒng)為自動焊接在小批量生產(chǎn)領域中的應用提供了一種解決方案。
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