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        石化企業(yè)污水處理效能影響因素與改善策略

        2018-06-11 09:43:28朱耀勝
        科學與財富 2018年14期
        關鍵詞:優(yōu)化運行曝氣池活性污泥

        朱耀勝

        摘 要:目前污水處理中較常用的工藝主要有普通活性污泥法、好氧-好氧工藝、缺氧 -好氧藝、厭氧-好氧工藝、厭氧-缺氧-好氧工藝、SBR工藝、氧化溝活性污泥工藝、A-B 活性污泥藝等。隨著國家對污水排放的控制指標越來越嚴,傳統(tǒng)"老三套"處理工藝顯然無法再滿足當前國家對環(huán)保的要求,因此尋找新處理工藝,探討高效污水處理工藝就成為石化企業(yè)必須面對的新課題。

        關鍵詞:污水處理;優(yōu)化運行;活性污泥;工藝流程;曝氣池

        應用于石化污水處理的工藝較多,在運用中均存在難令人滿意之處。 在比較石化各污水處理工藝及運行狀況基礎上,分析影響污水處理效能的因素,提出提高水處理效能對策:加強管理、推廣清潔生產(chǎn)、強化預處理、精選工藝、改善污水可生化性等,可為提高污水處理水平提供參考。本文從處理石化污水典型工藝出發(fā) ,對各處理工序影響因素進行討論。

        1 石化污水處理的運行現(xiàn)狀

        1.1 普通活性污泥法

        處理方法既有傳統(tǒng)的合建式曝氣池 ,也有分建式活性污泥法。簡要工藝流程為:

        污水 → 隔油 → 氣浮 → 生化 →(二沉池) → 外排

        其中氣浮段有的為一級氣浮,有的采用二級氣浮;對減少污染排放起到了極其重要的作用,由于運行穩(wěn)定,處理效果較好。為了進一步適應目前環(huán)保要求,大多進了技術改造或只作為預處理裝置。該工藝不但硝化效果差,且法實現(xiàn)脫氮的目的,如不與其他工藝相配合,將難于適應未來污水處理的需要。后期開始采用分建式曝氣池,逐步走向二級好氧生化工藝, 即 O -O工藝,該藝較傳統(tǒng)活性污泥法處理的效果好,二級好氧處理的功能分區(qū)明確 ,一級好氧主要功能是降解COD,二級好氧主要功能則是降解氨氮。該工藝能適應目前氮排放只控制氨氮的要求,但隨著國家對污水排放指標的修訂,總氮納入控制指標,該工藝同樣無法滿足環(huán)保形勢的要求 。

        1.2 A/O 工藝

        A/O 工藝設計初衷是為實現(xiàn)既降解有機污染物又降解氨氮,并實現(xiàn)脫氮。但實際運行中卻很少廠家達到了設計的目的,其原因是多方面的,既有設計方面的不足,亦有操作條件方面的原因。簡要工藝流程為 :

        污泥回流可依工藝不同而異,如有的A/O 工藝只設一個二沉池, 則污泥回流也只有一種, 即膜泥法A/O(A 為膜法,O為活性污泥)污泥直接回流至池前, 泥法A/O 污泥回流至 A 池前,出水則均回流至A 池前以實現(xiàn)脫氮目的。該工藝是“缺氧 -好氧 -好氧”(即A -O 1 -O 2 )工藝,不但對 COD有良好的降解能力,且對氨氮有很好的去除能力 ,同時由于工藝中 O 2 出水回流至 A 池,從而現(xiàn)了反硝化,使總氮得到較好的控制。國內(nèi)應用有膜泥法、全膜法和全泥法。

        1.3 氧化溝工藝

        氧化溝工藝功能是除磷脫氮,在實際運行中亦未如愿 ,大多氨氮降解及脫氮效果不理想。簡要流程為:污水→隔油 →氣浮 → (生化預處理)→ 氧化溝→二沉池→ (后處理) →外排。該工藝采用好氧生化預處理。氧化溝工藝通過控制溝內(nèi)各段的溶解氧含量,自身達到“好氧-缺氧 -厭氧-..”的反復循環(huán)處理過程,既能降解COD,又對硝化、反硝化有良好的效果。氧化溝污泥回流基本上均采用從二沉池回流至外溝的方式,該方式易使硝化菌受進水 COD、石油類、揮發(fā)酚等指標的影響。如有機物含量高會使異養(yǎng)菌大量繁殖,從而抑制硝化菌的生長;石油類可使硝化菌表面形成油膜而抑制菌活性;揮發(fā)酚會殺死或抑制硝化菌。因此該工藝實際運行中氨氮降解及反硝化效率不高 。

        2 影響因素及對策

        2.1影響石化污水處理效能的指標。1)pH值。pH 值對生化前處理(隔油、氣浮處理)及生化過程(有機物降解或氨氮降解、脫氮)均有嚴重影響。pH >9含油污水易于出現(xiàn)乳化,不利于隔油處理和氣浮處理。2)酚。酚是一種殺菌劑,它會對硝化菌的生長及繁殖產(chǎn)生抑制。要使硝化菌存在并保持良好活性,必須把酚含量控制在3mg/L 以下,否則影響硝化菌生長、繁殖。試驗表明如果活性污泥中硝化菌受到高酚水沖擊,硝化菌自身再生、繁殖周期長,造成硝化池的氨氮降解停滯,從而使氨氮長時間無法達標排放。3)石油類。一般要求將進水的石油類含量控制在10mg/L 以下,否則將會因石油類在硝化菌表面形成油膜,抑制硝化菌的活性,影響硝化效果 。4)COD。隨著國家對污水外排標準的修訂,對氮的排放已從只控制氨氮逐步轉(zhuǎn)向控制總氮,為此目前污水處理工藝大多偏向于采用既能降解COD, 又能降解氨氮進而實現(xiàn)反硝化脫氮的新工藝。5)溫度。硝化菌保持良好活性的合適溫度為 25~32 ℃,低于 20 ℃硝化菌活性顯著降低,高于35℃也不利于硝化菌的生長 。

        2.2改善石化污水處理效能的對策

        控制合適的污水進水水質(zhì)以及采用合適的處理工藝是確保污水合格排放的關鍵。下面就改善石化污水處理效能提出幾點改進措施 。

        1)強化管理和推廣清潔生產(chǎn)。 污水能否取得良好的處理效果,選擇合適的處理工藝固然關鍵,但加強管理同樣起著重要的作用。為此應加強污水處理運行裝置和石化裝置管理,全面推行清潔生產(chǎn)及節(jié)水運動減少裝置排污及污水排放總量;加強員工的技能培訓和職業(yè)道德教育,使員工熟練掌握各裝置的生產(chǎn)原理, 具備適時調(diào)整操作參數(shù)的技能和養(yǎng)成認真負責的高度責任感 。2)強化污水的預處理。依據(jù)各裝置目前的運行狀況, 優(yōu)化處理工藝, 積極采用各種新技術強化污水的生化前處理 ,確保水質(zhì)能滿足生化反應的進水要求。1)清污分開處理。輕污染廢水與重污染污水應分開處理,各自選擇合適的預處理措施,提高處理的效能。為此各廠應將原有的合流制排水系統(tǒng)改建為分流制,對排水管道重新分布,實現(xiàn)清污分流 。3)高濃度及特殊污水的預處理。高濃度及特殊污水主要來自酸性廢水、脫硫醇等產(chǎn)生的混合堿渣廢水及延遲焦化產(chǎn)生的高硫污水等 ,這些污水組成復雜、污染物含量高, 如直接排入污水處理裝置與其他污水一起處理將會對生化系統(tǒng)造成嚴重沖擊。4)制定合理的工藝操作指標。隨著國家實施更加嚴格的污水排放控制指標,污水處理工藝中對硝化 -反硝化將更為重視, 為此制定恰當?shù)难b置進出水工藝參數(shù)就成為保證裝置正常運行的關鍵 。

        為此應嚴格控制硝化前處理裝置的工藝參數(shù) ,確保硝化處理裝置的進水要求 。并應依國家對環(huán)保要求的提高適時調(diào)整工藝運行操作指標、制定適當?shù)倪\行工藝操作指標。1)改進現(xiàn)有運行工藝。目前采用工藝中,只有氧化溝和A/O 工藝具備“硝化-反硝化”功能。但在應用中處理效果不理想,關鍵是沒有掌握好影響處理效能的因素。對于氧化溝工藝,為減少進水水質(zhì)對硝化菌的沖擊,可將污泥回流方式從單純進入外溝改為同時進入外溝與中溝,以確保氨氮的降解。2)采用先進處理工藝。為適應控制總氮排放的要求,可選擇采用脫氮效能高、運行費用較低 A/A/O 工藝和 H -AAA(厭氧水解 -交替缺氧好氧工藝)工藝 。兩個工藝均通過 A(或 H)池的水解作用,改善石化污水的可生化性 ,提高反硝化及好氧處理的效能,工藝的運行費用較低,處理效率較高。3)加強污水水質(zhì)監(jiān)控。應加強污水處理裝置的巡檢制度及管理,仔細檢查裝置進水水質(zhì),加強主要監(jiān)控指標:pH、COD、DO及水質(zhì)感官性能等指標的監(jiān)控 ,隨時依據(jù)水質(zhì)變化情況進行操作參數(shù)調(diào)整或采取恰當?shù)膽兇胧?,確保污水處理裝置的正常運行。

        參考文獻:

        [1]李德豪等.膜泥法 A/O 工藝處理石化污水工藝探討〔J〕.環(huán)境科學與技術, 2016,(1):27-29

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