王超
摘 要:昊華公司30萬噸/年離子膜燒堿生產(chǎn)裝置中,一次鹽水工序采用的膜法脫硝系統(tǒng)在經(jīng)過一個周期的運行后,初始設(shè)定的工藝控制參數(shù)不能滿足生產(chǎn)需求,有些設(shè)備和管道的選型也給實際生產(chǎn)操作帶來了麻煩,針對這些問題,通過反復(fù)實驗論證和實際檢驗,解決這套裝置在東北地區(qū)特殊環(huán)境下運行所出現(xiàn)的效率下降、系統(tǒng)堵塞及運維費用增加等系列問題,在保證除硝效果和產(chǎn)水量的前提下,達到簡化操作,降低成本和減少運行維護費用的目的。
我公司采用的納濾膜的材料是聚酰胺復(fù)合材質(zhì),該材質(zhì)易受到某些參數(shù)的變化而改變,如進膜淡鹽水的pH值、溫度和余氯值都影響著膜的運作數(shù)據(jù)。溫度偏高,膜通量會增加,但溫度超過相應(yīng)值,會使膜造成不可挽回的損壞;pH值偏堿,膜通量同樣會增加,硫酸根的滲透也會增加;余氯對膜造成氧化作用,使膜喪失脫硝能力,因此,余氯值是嚴(yán)格控制的。
本工序核心的組件是納濾膜,通過對淡鹽水進行預(yù)處理,達到膜組件要求的指標(biāo),才能產(chǎn)合格的鹽水。預(yù)處理的效果是膜法脫硝系統(tǒng)能否長期安全、穩(wěn)定運行的關(guān)鍵,要做好淡鹽水的預(yù)處理,首先要針對淡鹽水水質(zhì)進行全面分析,根據(jù)水質(zhì)分析報告來確定合理的處理方案。
原料要求
作為系統(tǒng)水源的淡鹽水,其主要指標(biāo)為:
NaCl ~200 g/L NaClO3 ~10 g/L SO42-<7 g/L 游離氯—0 pH=9-11 溫度~75℃ 壓力~0.35MPa。
膜法脫硝透過液回化鹽,其主要指標(biāo)為:
NaCl ~200 g/L NaClO3 ~7 g/L SO42-≤1.5 g/L 游離氯—0 pH~8 溫度~60℃(經(jīng)一級板換后)
我公司主要是來自電解的淡鹽水。
運行初期,考慮淡鹽水溫度對SRO膜產(chǎn)水量的影響,溫度高時產(chǎn)水量大,溫度低時產(chǎn)水量小。水溫每升高或降低1℃,系統(tǒng)產(chǎn)水量升高或降低2.9%,但溫度如果超過45℃持續(xù)運行,就會造成膜的嚴(yán)重毀壞。為確保系統(tǒng)運行安全,通過一、二級鈦板換熱器將來自電解工序約75℃的淡鹽水降溫至小于40℃。經(jīng)過三年的運行,初步摸清了溫度與產(chǎn)水量、硫酸根的關(guān)系,膜一般的運行周期為3年,第一年嚴(yán)格控制在32~35℃之間,第二年需控制在30~31度,第三年需要控制在28~30之間,才能保證產(chǎn)水硫酸根合格。(產(chǎn)水硫酸根要求一級膜脫硝水<1.5g/l)。
第一年溫度在32~35℃之間運行良好。
電解返回脫氯淡鹽水pH值9~11,經(jīng)二級鈦板換熱器入口及緩沖水槽兩處加酸調(diào)節(jié)后淡鹽水pH值控制在5~8之間,因為pH高時(偏堿性),增加了膜的透過性,但脫硝能力下降了;pH低時(偏酸性),降低了膜的透過性,但脫硝能力上升了。運行1年后,膜的脫硝能力下降,為保證產(chǎn)水硫酸根及產(chǎn)水量滿足生產(chǎn)要求,工序根據(jù)生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)及取樣分析數(shù)據(jù),不斷調(diào)整淡鹽水pH控制范圍,找到最佳范圍5.5~6,達到脫硝率、加藥量及運行能耗的最好狀態(tài)。
運行第一年P(guān)H值控制在6~6.5之間,脫硝率達到最佳,加藥量少,能耗低。
冷凍脫硝工藝敘述
SRO膜法除硝系統(tǒng)中的富硝鹽水,它的溫度在30℃上下,含Na2SO4達 80 g/L以上,先通過預(yù)冷換熱器降溫約20℃,再進入冷凍脫硝系統(tǒng),經(jīng)過冷凍結(jié)晶分離從淡鹽水中形成芒硝結(jié)晶,最后利用離心機分離脫除出來[33]。
富硝鹽水進入結(jié)晶槽前,通過預(yù)冷板式換熱器進行預(yù)冷,預(yù)冷的冷源為結(jié)晶槽的循環(huán)清液(冷鹽水),在正常運行的情況下,預(yù)冷后的富硝鹽水溫度控制約在20℃,過低會容易造成板換結(jié)晶堵塞。(剛啟動或調(diào)整時,因沒有冷源,可以不經(jīng)預(yù)冷)
在具體操作時,為避免預(yù)冷板式換熱器的堵塞,要求富硝鹽水進入預(yù)冷板換后,調(diào)節(jié)清液流入板換的量,確保把板換出口的溫度控制在一定范圍內(nèi),其余部分就流經(jīng)旁路通過。
富硝鹽水經(jīng)過預(yù)冷后進入結(jié)晶槽內(nèi)桶,結(jié)晶槽液位不能低于循環(huán)水出口,不斷的開濃縮液循環(huán)泵進行循環(huán),同時與冷凍板式交換器進行換熱,保持結(jié)晶槽攪拌器的運行[34]。冷凍板式交換器的冷源為儲水槽制備的冷凍液,冷凍液是與配套的冷水機組進行制冷換熱獲得冷源。為了保證結(jié)晶槽溫度的穩(wěn)定(控制溫度在5℃左右),存在于結(jié)晶槽內(nèi)的冷凍換熱回來的冷凍鹽水、預(yù)冷過來的富硝鹽水和離心母液回水,必須充分的混合均勻,才能達到較好的結(jié)晶效果。
結(jié)晶槽在循環(huán)換熱的過程中,使冷凍鹽水和富硝鹽水混合換熱,富硝鹽水溫度降低后硫酸鈉溶液達到過飽和,形成芒硝結(jié)晶析出,通過攪拌器的作用,含結(jié)晶體的溶液在導(dǎo)流筒循環(huán),晶體接觸過飽和溶液而長大,部分液體隨流體上升,在上升的過程中,芒硝晶體緩慢沉淀,并停留在穩(wěn)定區(qū),清液繼續(xù)上升并通過出口管進入循環(huán)泵進行循環(huán)[35]。在開始調(diào)試時,先用低硝鹽水進入結(jié)晶槽循環(huán)反復(fù)降溫,然后再進富硝鹽水降溫形成結(jié)晶。這樣就有效的避免了富硝鹽水直接進到冷凍板式換熱器堵塞板換。
取一定量的結(jié)晶槽穩(wěn)定區(qū)的結(jié)晶體進行抽樣檢查,待固液比達到一定比例后,將含有結(jié)晶的液體用結(jié)晶體輸送泵送至沉硝槽進行進一步的沉降提高結(jié)晶體的固液比,然后進入離心機進行固液分離,分離后,固體就是芒硝,收集包裝再作處理。液體,沉硝槽上部的清液溢流至回水儲槽內(nèi),與用離心機分離后含少量Na2SO4的母液一起,重新抽回到結(jié)晶槽。
在冷凍脫硝工序中,重點要把握的是結(jié)晶槽的溫度和液位[36]。保持結(jié)晶槽溫度的穩(wěn)定性,可以有效的避免溫度浮動對結(jié)晶效果造成影響。時刻注意液位的變化,保持各股進出水的平衡,確保循環(huán)冷凍的連續(xù),避免出現(xiàn)濃縮液循環(huán)泵抽空現(xiàn)象。
結(jié)晶槽出口溫度研究
原設(shè)計值為5 ℃,夏天生產(chǎn)過程良好,天氣漸冷后,還執(zhí)行設(shè)計值5 ℃的話,經(jīng)常會堵塞管路,造成工人勞動強度加大,經(jīng)過實際數(shù)據(jù)分析及計算,冬季運行溫度調(diào)整為5.5~6.5 ℃,大大改善了堵塞情況的出現(xiàn)。
膜脫硝裝置在運作過程中,特別在冬天,因北方戶外溫度幾乎都在零下30攝氏度左右,結(jié)晶體輸送泵出入管線屢次淤塞,致使其減速機軸承頻頻損壞,幾乎每一個月就要更換一次,維修成本不斷增加。為此對結(jié)晶體輸送泵及其出入管線進行了改良:(1)在泵出口處增加700mm的直管段。(2)管道加粗(DN50改為DN65),管道上加保溫層,并加設(shè)反沖洗電動球閥,當(dāng)結(jié)晶槽出口管道堵塞時,開啟閥門進行反沖洗。(3)減少不必要的彎頭。(4)用型號25ND的離心式泥漿泵代替型號GN8.0/1.6的容積式轉(zhuǎn)子泵,該泵實用于輸送含懸浮固體顆粒(如精礦、尾礦、煤渣、煤泥、泥土、沙泥等),容許過濾大量大固體顆粒 ,但粒徑不能大于過流斷面最小尺寸的80%,減少了泵內(nèi)結(jié)晶體堵塞,過流部件抗磨損,延長了容易損壞的部件及泵的使用壽命[37]。改良后,使用效果非常好,本來替換一次結(jié)晶體輸送泵密封及減速機軸承約需1816.7元,改造后則一年可節(jié)約維修費用1816.7×12≈2.18萬元。
由于北方冬天戶外氣溫低,夜間溫度一般都零下35℃上下,沉硝槽及結(jié)晶槽溢流管經(jīng)常有結(jié)晶淤塞情況,清理起來相對不容易。為此將這兩段管線原CPVC管改成PVC軟管,減少8個直角彎頭,并在沉硝槽溢流管出口加設(shè)三通以便管線阻塞時,可以通入蒸汽盡快處理。改造后,實際運行效果良好。
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昊華公司膜法脫硝技術(shù)工藝改進及系統(tǒng)調(diào)優(yōu)