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        一種箱體漏水的質(zhì)量管控方法

        2018-06-11 09:31:46呂鐵生
        科學(xué)與財富 2018年11期
        關(guān)鍵詞:變更質(zhì)量事故仿真實驗

        呂鐵生

        摘 要:高良率是生產(chǎn)制程的目標之一,也是考核研發(fā)、工藝、生產(chǎn)的重要品質(zhì)指標,出于成本管控,普遍采用水冷散熱的結(jié)構(gòu),大部分廠家都會采用箱體合箱密封的方式,所以如何保證合箱之后長期使用不漏水一直是研發(fā)、工藝、品質(zhì)都在研究的重要內(nèi)容,為了進行有效管控,促進產(chǎn)品質(zhì)量提升,本文主要從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計階段到產(chǎn)品量產(chǎn)裝車后對箱體漏水管控的方法進行討論。

        關(guān)鍵詞:水冷散熱;合箱體密封;仿真實驗;管控方法;應(yīng)力;變更;質(zhì)量事故

        1. 實驗部分

        試驗策劃對箱體漏水管控至關(guān)重要,可以起到良好的預(yù)防作用。從實踐看來,以下驗證實驗對箱體漏水預(yù)防非常有用。①水道仿真實驗,②IP67實驗,③箱體振動,④氣密性檢測,⑥水道耐久試驗,⑦高低溫實驗,⑧合箱體粘膠工藝對比等。

        1.1水道氣密性仿真實驗:

        應(yīng)用有限元的方法對水道的氣密性進行評估。因為氣密性分析只是涉及到水道部分,因此對模型進行合理簡化,減少計算量。

        1.1.1模型材料參數(shù)

        箱體材料為鋁,護套材料為塑料,材料參數(shù)如表1所示。

        1.1.2分析說明

        1.1.2.1對箱體水道進行氣密性分析,在上下箱體之間形成的密封空腔內(nèi)施加恒定壓力載荷,計算10kpa載荷下的受力與位移情況。

        1.1.2.2對上下箱體水道之間的空腔按20L流量分別施加不同的壓力載荷,并且計算不同水管入口情況下的受力與位移情況。如下圖所示:

        1.1.3分析結(jié)果:

        1.1.4根據(jù)以上結(jié)果可以得出以下結(jié)論:

        1.1.4.1一般情況下,當(dāng)密封間隙小于1E-5m時,密封性良好。

        1.1.4.2邊緣部位的位移結(jié)果,在水道蓋板的位移圖中,蓋板密封邊緣最容易導(dǎo)致密封不良的出現(xiàn)。

        1.1.4.3流量越大時,兩個入水口工況中,邊緣部位中最容易密封不良的位移變形量為1.7E-5m > 1E-5m,漏水風(fēng)險越高。

        2、經(jīng)過多年數(shù)據(jù)匯總分析,結(jié)合實踐過程中的案例,對箱體漏水的質(zhì)量管控方法主要有以下幾種:

        2.1結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理箱體應(yīng)力無法釋放導(dǎo)致的控制器漏水管控方法

        案例:通過報表統(tǒng)計,某企業(yè)合箱體控制器2015年和2016年第一季度在裝配過程中頻繁出現(xiàn)氣密性測試不過的現(xiàn)象。其中約40pcs為上箱體安裝面裂紋。查找原因發(fā)現(xiàn):箱體設(shè)計不合理,外界應(yīng)力無法得到釋放,應(yīng)力導(dǎo)致箱體有穿透性裂紋,在裝配氣壓測試時不過。

        此問題對生產(chǎn)及產(chǎn)品品質(zhì)造成很大困擾,比如熱脹冷縮、抬放時的劇烈震動、受力不均等都會對結(jié)構(gòu)件產(chǎn)生應(yīng)力影響。因此需要從設(shè)計上更改,經(jīng)過品質(zhì)一班人的推動討論:上箱體增加加強筋,下箱體增大四個R角半徑,對四個角剪針。同時更改結(jié)構(gòu)設(shè)計,增加了加強筋。

        通過此項管控措施對組裝過程中由于設(shè)計不合理導(dǎo)致氣密性不良已經(jīng)得到有效改善。

        3.2箱體設(shè)計壓強受力不均勻?qū)е碌穆┧芸胤椒?/p>

        案例:2015年7月某工廠合箱體開蓋觀察到,下箱體有嚴重發(fā)霉的跡象,調(diào)查發(fā)現(xiàn):使用水道氣密性測試系統(tǒng)檢查,發(fā)現(xiàn)過線孔位置有液體流出,判定此處密封失效,將合箱體拆開觀察,對比螺釘孔間距,發(fā)現(xiàn)此處間距最長,合箱體壓強較小。

        圍繞增大壓強采取臨時措施和永久措施的驗證,臨時措施是將箱體預(yù)裝完成后,進入高溫房烘烤,使合箱體彈性完全釋放,出高溫房后再鎖緊一遍,前后箱體扭矩均值如下表所示:

        永久措施:在過線孔旁箱體開孔,再增加一個螺釘鎖緊,實驗證明可以有效增大壓強。

        總結(jié):箱體結(jié)構(gòu)設(shè)計時應(yīng)考慮全面,應(yīng)認真考慮此設(shè)計有沒有缺陷,借鑒成功的經(jīng)驗,同時應(yīng)對設(shè)計進行實驗,發(fā)現(xiàn)早期問題從而提前改善產(chǎn)品質(zhì)量。

        3.3生產(chǎn)過程中合箱體用膠不合理導(dǎo)致的漏水

        案例:某企業(yè)上、下箱體合箱體使用15**膠,干燥后不能起到防水作用,箱體防水性能沒有達到IP67。

        通過仔細的調(diào)查,漏水根本原因為15**平面密封膠在合箱體壓力作用下被擠壓到別處,導(dǎo)致密封處膠量不夠,因而造成密封性不好,直接導(dǎo)致了批量返回升級更換為M膠,經(jīng)過品質(zhì)的推動驗證貼M膠的防水性能可以達到IP67。對使用15**平面密封膠的箱體重新測試水道密封性,測試不合格的,均返工更換M膠重新合箱體;同時,推動所有的項目均切換變更為密封性能更好的M膠,15**膠合箱體不再使用。

        3.4變更引起的漏水過程管控

        案例:某企業(yè)連續(xù)出現(xiàn)5例箱體漏水故障件,經(jīng)過對漏水箱體進行現(xiàn)場分析,我們發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的箱體水道密封圈槽上面只貼了1條寬度為10mm的M膠,導(dǎo)致關(guān)鍵位置M膠覆蓋范圍較小。

        通過仔細的調(diào)查,漏水根本原因為箱體水道密封圈槽上面只貼了1層M膠,M 膠在合箱體壓力下被擠壓到別處,導(dǎo)致密封處膠量不夠,因而造成密封性不好,進而引發(fā)箱體漏水事故。

        進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),前期貼M膠是寬度為7mm的M膠貼2道,后變更貼膠工藝,將M膠變更為寬度10mm貼1條,因變更貼膠工藝而引發(fā)了箱體漏水事故。

        此事提醒我們在裝配時注意方法,要時刻意識到細節(jié)決定成敗,一個小小的變更問題都有可能造成嚴重的后果。

        3.5運輸途中引起的漏水質(zhì)量事故管控方法

        案例:某企業(yè)反饋拆箱發(fā)現(xiàn)5pcs控制器下蓋有發(fā)霉現(xiàn)象,水管膠套從水管口彈出。調(diào)查發(fā)現(xiàn):箱體控制器出貨時水道殘留水量過多,在高溫環(huán)境下經(jīng)過運輸過程中的振動,水管膠套脫落,從而導(dǎo)致水道殘留水流出,水在包裝箱密封環(huán)境下高溫蒸發(fā),從而導(dǎo)致箱體在不同部位氧化發(fā)黑。

        針對這類問題,可行方案是:更改水道吹水方式:箱體先平放吹水,再側(cè)放吹水,最后水管方向朝下約30℃放置吹水。水管膠套使用兩根扎帶綁緊。

        綜上所述,不難看出箱體漏氣/漏水根本原因是:箱體結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理所造成,工藝過程我們推薦使用摩擦焊能從根本解決問題。

        參考文獻:

        [1] 張公緒、孫靜等.《質(zhì)量工程師手冊》.企業(yè)管理出版社,1994,18(4):20-22.

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