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        濕法脫硫石膏含水率高原因分析及處理

        2018-06-11 03:42:18白路鎮(zhèn)
        浙江電力 2018年5期
        關(guān)鍵詞:硫酸鈣外排旋流器

        白路鎮(zhèn)

        (浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司,浙江 嘉興 314201)

        0 引言

        某發(fā)電廠三期機(jī)組采用石灰石—石膏濕法脫硫技術(shù),脫硫系統(tǒng)自投運(yùn)后石膏餅含水率經(jīng)常偏高,導(dǎo)致石膏含水率高的原因較復(fù)雜,除了真空皮帶機(jī)自身因素外,更深層次的因素主要有吸收塔漿液氯離子含量、石膏漿液亞硫酸鈣晶體含量、石膏結(jié)晶情況、石膏旋流站分離效果和濕電回水的影響等。以下通過研究分析找到影響石膏脫水問題的癥結(jié),采取針對性措施解決問題。

        1 石膏生成原理

        石灰石—石膏濕法脫硫技術(shù)中,石灰石漿液通過供漿系統(tǒng)補(bǔ)充到吸收塔內(nèi)部,確保吸收塔內(nèi)漿液pH值保持在最佳范圍。吸收塔內(nèi)漿液在吸收塔再循環(huán)泵作用下,通過噴淋層霧化并覆蓋整個吸收塔截面。煙氣在通過吸收塔的過程中與霧化后的漿液形成逆流洗滌,脫除煙氣中的SO2,SO3,HCl,HF等,達(dá)到凈化煙氣的效果。吸收塔漿液中形成的CaSO3在氧化風(fēng)作用下形成CaSO4,并結(jié)晶成為石膏晶體。吸收塔內(nèi)漿液密度達(dá)到1 110~1 130 kg/m3以上時進(jìn)行外排,通過石膏旋流器、真空皮帶機(jī)兩級脫水后形成石膏餅。在濕法煙氣脫硫中,整個化學(xué)反應(yīng)主要分為吸收、中和、氧化、結(jié)晶4個過程。

        2 石膏含水率分析

        2.1 石膏含水率測定

        針對石膏脫水效果不理想的問題,為了更精確地分析石膏含水情況,設(shè)置了測定含水率的實(shí)驗(yàn)方法:將石膏研磨成粉狀,放置于表面皿中。測得石膏粉及表面皿重量,記為w1;將放置石膏的表面皿在40~50℃烘干至恒重,并一起稱重,記為w2;表面皿重量記為w3。計(jì)算石膏的含水率為(w1-w2)/(w1-w3)。 為了保證試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性, 每個樣品均分成3份,分別測試含水率,并取平均值作為最后檢測結(jié)果。對8號爐真空皮帶機(jī)尾部石膏進(jìn)行取樣試驗(yàn),得出如表1所示的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。

        由表1可知,8號爐石膏含水率約為14%,超過不大于10%的石膏含水率要求。

        表1 8號機(jī)石膏含水率測定結(jié)果

        2.2 石膏漿液中氯離子對石膏含水率的影響

        濕法脫硫系統(tǒng)中氯離子主要來自煙氣、石灰石漿液及工藝水,在脫硫系統(tǒng)中多數(shù)以氯化鈣、氯化鎂等氯鹽形式存在。相關(guān)研究表明,氯離子對石膏結(jié)晶影響較大,氯離子含量少的石膏(浸濾處理)在水化時會先溶解,然后漸漸生長出針狀晶體。而氯離子含量多的石膏(未經(jīng)浸濾處理)則沒有針狀晶體產(chǎn)生[1]。針狀晶體透水性強(qiáng),有利于石膏餅的脫水。氯離子含量增加,石膏脫水越來越困難,當(dāng)氯離子含量達(dá)到一定數(shù)值時石膏的含水量將不再增加,氯離子與溶液中的鈣離子結(jié)合生成穩(wěn)定的氯化鈣晶體,把一部分水留在石膏晶體內(nèi)部,造成石膏含水量上升,同時氯離子還會留在石膏晶粒間,和漿液中少量鈣離子形成氯化鈣,氯化鈣晶體含量在一定范圍內(nèi)與石膏含水率成正比增長的關(guān)系。

        為了進(jìn)一步證明石膏漿液氯離子對石膏脫水的影響程度,針對該發(fā)電廠8號機(jī)組,在石膏漿液外排密度、旋流子進(jìn)口壓力、濾餅沖洗水、亞硫酸鈣含量、濕電回水等因素相近的情況下,在真空皮帶機(jī)B卸料口取樣并進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),如表2所示。

        表2 8號爐石膏漿液不同氯離子含量下石膏含水率統(tǒng)計(jì)

        表2的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,石膏漿液氯離子含量對石膏含水率影響大,氯離子含量越高石膏脫水越難,含水率越高。當(dāng)氯離子濃度高于12 000 mg/L時,在其他參數(shù)正常情況下,逐步出現(xiàn)石膏含水率偏高的情況。

        2.3 石膏漿液外排密度對含水率影響

        石膏漿液外排密度直接影響漿液中各成分的含量和石膏晶體的結(jié)晶情況,進(jìn)而對石膏脫水效果產(chǎn)生影響。該發(fā)電廠三期脫硫系統(tǒng)采用吸收塔漿液直接排至石膏脫水系統(tǒng)的方式,未設(shè)置石膏漿液箱對吸收塔排出的石膏漿液進(jìn)行中間存儲。在這一過程中,石膏晶體在排出吸收塔后沒有時間進(jìn)一步結(jié)晶,吸收塔外排密度對后期晶體結(jié)晶情況影響較大。為了進(jìn)一步確認(rèn)石膏外排密度對石膏含水率的影響,對8號爐在同一天內(nèi)不同石膏漿液外排密度下石膏含水情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),如表3所示。

        表3 8號爐石膏漿液不同外排密度下的石膏含水情況統(tǒng)計(jì)

        表3的統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,在石膏漿液氯離子含量、旋流子進(jìn)口壓力、亞硫酸鈣含量等相近的情況下,石膏含水率隨石膏漿液外排密度變化明顯,外排密度越高石膏含水率越低。

        2.4 石膏旋流器分離效果對石膏含水率影響

        石膏旋流器是石膏漿液的一級脫水設(shè)備。旋流器溢流部分含固量在5%左右,顆粒度較小,主要是沒有完全反應(yīng)的吸收劑、顆粒較小的石膏晶粒等,需要返回吸收塔繼續(xù)參加反應(yīng)。旋流器底流含固量可以達(dá)到40%~50%,主要為顆粒度較大的石膏結(jié)晶,該部分漿液進(jìn)入真空皮帶機(jī)進(jìn)行二級脫水,形成石膏餅。旋流器依靠離心力實(shí)現(xiàn)漿液的濃縮和分級,旋流器入口壓力直接影響真空皮帶機(jī)的脫水效果。在同一時間點(diǎn),石膏漿液外排密度、亞硫酸鈣含量、氯離子含量、濕電回水等因素不變,只改變旋流器進(jìn)口壓力的情況下,對石膏含水率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),如表4所示。

        表4數(shù)據(jù)表明,在旋流器規(guī)定的0.2~0.3 MPa,壓力越高石膏脫水效果越好,且效果明顯。

        表4 8號爐不同旋流器進(jìn)口壓力情況下石膏含水情況統(tǒng)計(jì)

        2.5 超低排放濕電回水對石膏脫水效果影響

        濕電回水內(nèi)含有大量微小顆粒,考慮石膏晶粒間夾雜著大量的微小顆粒可能對石膏脫水造成影響。分別在濕電回水至吸收塔和不回吸收塔工況下,對8號爐石膏進(jìn)行取樣,如表5所示。

        表5 8號爐濕電回水對石膏脫水效果影響統(tǒng)計(jì)

        表5的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,濕電回水對石膏脫水效果影響有限,可以忽略。

        2.6 亞硫酸鈣含量對石膏脫水的影響

        亞硫酸鈣晶體為針狀晶體,由于其粘性較大,亞硫酸鈣晶體顆粒較小,亞硫酸鈣含量偏高會使真空皮帶機(jī)濾布不易沖洗干凈,進(jìn)而堵塞濾布。濾布堵塞是石膏含水率高較為常見的原因,往往出現(xiàn)石膏含水率、真空皮帶機(jī)真空度同時明顯偏高的問題。亞硫酸鈣含量偏高還會引起石灰石利用率低,吸收塔結(jié)垢嚴(yán)重等情況。亞硫酸鈣濃度主要影響因素為煤種硫分、吸收塔內(nèi)反應(yīng)漿液pH值、氧化風(fēng)效果等。因此,除了不可控因素外,脫硫系統(tǒng)運(yùn)行時必須嚴(yán)格控制吸收塔內(nèi)反應(yīng)漿液pH值,確保氧化風(fēng)管全部投運(yùn),保證氧化風(fēng)增濕水量,減緩吸收塔內(nèi)部氧化風(fēng)管在氣液交界面處結(jié)垢堵塞。但是系統(tǒng)運(yùn)行過程中往往會出現(xiàn)氧化風(fēng)管堵塞的情況,因此在機(jī)組檢修期間要做好吸收塔內(nèi)部氧化風(fēng)管的清理工作,吸收塔內(nèi)部氧化風(fēng)管抱箍、焊縫等的檢查及修復(fù)工作,以確保氧化風(fēng)系統(tǒng)投運(yùn)率。根據(jù)上述檢測數(shù)據(jù),石膏漿液亞硫酸鈣含量幾次取樣均遠(yuǎn)低于穩(wěn)定運(yùn)行時要求的0.5%,此處不作進(jìn)一步分析。

        3 控制措施及效果

        通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,石膏漿液氯離子濃度、石膏漿液外排密度、石膏旋流器進(jìn)口壓力均會對石膏脫水效果產(chǎn)生較大影響。機(jī)組經(jīng)過超低排放改造后,濕電回水進(jìn)入吸收塔,通過試驗(yàn)證明對石膏脫水產(chǎn)生的影響不大。因此,針對該發(fā)電廠三期脫硫系統(tǒng)石膏脫水問題,制定了以下措施:

        (1)石膏漿液外排密度標(biāo)準(zhǔn)由原來1 110~1 130 kg/m3提升至1 120~1 140 kg/m3,并盡量接近1 140 kg/m3。

        (2)調(diào)節(jié)石膏外排節(jié)流孔板孔徑,確保石膏旋流器入口壓力保持在0.26~0.3 MPa。

        (3)在廢水處理系統(tǒng)處理能力范圍內(nèi),提高廢水外排量,將石膏漿液氯離子含量控制在12 000 mg/L以內(nèi)。

        采取上述控制措施后,連續(xù)5個月對8號爐脫硫系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如表6所示。

        表6 8號爐運(yùn)行5個月脫硫系統(tǒng)參數(shù)統(tǒng)計(jì)

        統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明:在石膏外排漿液密度、氯離子、旋流器進(jìn)口壓力控制良好的情況下,石膏含水率能達(dá)到10%以下。脫硫系統(tǒng)運(yùn)行時,只有石膏漿液外排時才能排廢水,需進(jìn)一步加強(qiáng)石膏漿液外排密度、氯離子含量控制或進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化。

        4 結(jié)語

        脫硫系統(tǒng)運(yùn)行中石膏含水率高影響因素較多,通過對比分析石膏漿液氯離子濃度、石膏漿液外排密度、石膏旋流器分離效果、超低排放濕電回水影響、石膏漿液亞硫酸鈣含量等5個隱性影響因素,找到了問題原因并針對性地采取調(diào)整措施后,石膏脫水效果明顯改善,達(dá)到設(shè)計(jì)要求,為今后分析解決類似問題提供了很好的經(jīng)驗(yàn)借鑒。

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