高曉霞,曹永志,楊永勤,陳經(jīng)緯,趙文平
(中車唐山機(jī)車車輛有限公司技術(shù)研究中心,河北 唐山 063035)
在對CRH380BL動(dòng)車組進(jìn)行三級(jí)修時(shí),牽引電機(jī)需返廠進(jìn)行部件檢修,檢修完成后需對電機(jī)轉(zhuǎn)子做動(dòng)平衡試驗(yàn),電機(jī)側(cè)聯(lián)軸器需按要求退卸,退卸后重新壓裝時(shí)發(fā)現(xiàn),聯(lián)軸器壓入行程無法達(dá)到新聯(lián)軸器壓裝深度(6.84~7.80mm),因而不能確定在最大啟動(dòng)扭矩3 170N·m下聯(lián)軸器是否會(huì)出現(xiàn)滑移問題,造成大量聯(lián)軸器報(bào)廢,導(dǎo)致轉(zhuǎn)向架組裝大面積停產(chǎn)、檢修周期延長、檢修成本大幅增加,如不及時(shí)解決,將無法保證返廠修35天的檢修周期,影響動(dòng)車組的正常上線運(yùn)行。
針對這一問題,本文研究并制定了聯(lián)軸器退卸后重新壓裝的工藝方案,提高了聯(lián)軸器二次壓裝利用率,為該型動(dòng)車組的檢修節(jié)約了巨額成本,并確保在規(guī)定周期內(nèi)完成檢修工作。
CRH380BL動(dòng)車組采用KWD公司生產(chǎn)的ZK177-3.2帶金屬波紋管密封的齒形聯(lián)軸器,用來聯(lián)接牽引電機(jī)與齒輪箱的兩根軸,使之共同旋轉(zhuǎn)以傳遞扭矩,其結(jié)構(gòu)如圖1所示,該聯(lián)軸器具有轉(zhuǎn)速高、容許軸心偏差大和低溫環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),主要技術(shù)參數(shù)見表1。
如圖2所示,在工作狀態(tài)下,牽引電機(jī)輸出軸頭通過襯套與聯(lián)軸器過盈聯(lián)接。動(dòng)車組高速運(yùn)行時(shí)運(yùn)行條件復(fù)雜,隨時(shí)會(huì)出現(xiàn)加速、制動(dòng)、彎道、坡道等狀況,聯(lián)軸器也會(huì)相應(yīng)地產(chǎn)生位移變化,以保證電機(jī)輸出扭矩向齒輪箱傳遞。
圖1 ZK177-3.2帶金屬波紋管密封的齒形聯(lián)軸器
參數(shù)數(shù)值額定扭矩/(N·m)1 753最大啟動(dòng)扭矩/(N·m)3 170滑移扭矩/(N·m)9 064壓裝深度/mm6.84~7.80
由于牽引電機(jī)的驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)矩及齒輪箱的負(fù)載轉(zhuǎn)矩不穩(wěn)定,導(dǎo)致聯(lián)軸器質(zhì)心或慣性主軸與實(shí)際轉(zhuǎn)動(dòng)軸線不重合,在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)將產(chǎn)生不平衡離心慣性力和動(dòng)撓度(振型)的轉(zhuǎn)子不平衡現(xiàn)象[1],使得聯(lián)軸器在周期性變載荷及非周期性沖擊載荷的作用下,內(nèi)部聯(lián)接套筒和套筒內(nèi)齒產(chǎn)生不同的相對位移,如圖3(鼓形齒傾斜)所示[2]。
圖2 聯(lián)軸器裝配圖
圖3 聯(lián)軸器內(nèi)部出現(xiàn)相對位移
同時(shí),由于電機(jī)的驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)矩及齒輪箱的負(fù)載轉(zhuǎn)矩不穩(wěn)定,以及由傳動(dòng)零件制造誤差引起的沖擊和零件不平衡離心慣性力引起的動(dòng)載荷,使得傳動(dòng)軸系在變載荷(周期性變載荷及非周期性沖擊載荷)下運(yùn)行產(chǎn)生機(jī)械力[2],如圖4所示。圖5為運(yùn)行100萬km后的聯(lián)軸器套筒。
圖4 最大轉(zhuǎn)矩下齒的受力
圖5 運(yùn)行100萬km后的聯(lián)軸器套筒
電機(jī)側(cè)聯(lián)軸器退卸后重新壓裝時(shí),針對在壓入行程中無法達(dá)到新聯(lián)軸器壓裝深度(6.84~7.80mm)的問題進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)造成該問題的原因如下:
1)聯(lián)軸器在新車首次壓裝時(shí),襯套與對應(yīng)電機(jī)軸端過盈配合,襯套已經(jīng)產(chǎn)生塑性變形。退卸時(shí)對襯套變形控制不嚴(yán)格,導(dǎo)致襯套變形偏大,造成二次壓裝時(shí)與電機(jī)軸端的配合尺寸不符合初始設(shè)計(jì)尺寸。
2)實(shí)際工藝操作中,沒有記錄牽引電機(jī)與聯(lián)軸器的對應(yīng)關(guān)系,檢修后無法保證二者按原對應(yīng)關(guān)系進(jìn)行組裝。
3)聯(lián)軸器的操作手冊中沒有對聯(lián)軸器退卸后二次壓裝時(shí)壓裝深度做出規(guī)定,操作手冊對于聯(lián)軸器二次壓裝的工藝參考性不強(qiáng)。
由表1可知,新聯(lián)軸器最大滑動(dòng)扭矩可達(dá)到9 064N·m,而實(shí)際工作中,僅用到額定扭矩和最大啟動(dòng)扭矩,即按照最大啟動(dòng)扭矩3 170N·m進(jìn)行校核即可保證列車運(yùn)行期間聯(lián)軸器不產(chǎn)生滑移,車輛運(yùn)行安全。本節(jié)通過理論計(jì)算獲得滿足該條件的壓裝深度,并應(yīng)用有限元仿真分析進(jìn)行驗(yàn)證,為進(jìn)一步優(yōu)化工藝提供理論依據(jù)。
聯(lián)軸器壓裝后屬于圓錐過盈配合,依據(jù)GB15755—1995(圓錐過盈配合的計(jì)算及選用)、GB03852—1997(聯(lián)軸器軸孔和聯(lián)軸器型式與尺寸)、GB03507—1983(機(jī)械式聯(lián)軸器公稱扭矩系列)對聯(lián)軸器與牽引電機(jī)輸出軸頭的過盈配合量(帶內(nèi)錐面中間套的圓錐過盈聯(lián)接)進(jìn)行計(jì)算[3],圖6為牽引電機(jī)輸出軸頭與聯(lián)軸器的過盈配合圖。
圖6 牽引電機(jī)輸出軸頭與聯(lián)軸器的過盈配合圖
結(jié)合壓力pf計(jì)算公式為:
(1)
式中:M為轉(zhuǎn)矩;df為配合面直徑;lf為壓入深度;μ為摩擦系數(shù)。
結(jié)合壓力的大小與結(jié)合處過盈量有著直接的關(guān)系。過盈配合中,軸由于受到孔的擠壓產(chǎn)生變形,直徑方向上變小,孔由于受到軸的擠壓產(chǎn)生變形,直徑方向上變大。軸直徑方向上變小的量與孔直徑方向上變大的量之和,即為過盈量δe:
δe=ea+ei
(2)
式中:ea為孔直徑變化量;ei為軸直徑變化量。
軸與孔的直徑變化量與過盈配合的結(jié)合壓力有關(guān),分別為:
(3)
(4)
式中:Ea為孔的彈性模量;Ca為孔相關(guān)系數(shù);Ei為軸的彈性模量;Ci為軸相關(guān)系數(shù)。
相關(guān)系數(shù)的大小由軸、孔尺寸及相關(guān)特性參數(shù)決定:
(5)
(6)
式中:qa為孔內(nèi)徑與外徑比值;qi為軸內(nèi)徑與外徑比值;υa為孔材料的泊松比;υi為軸材料的泊松比。
經(jīng)過計(jì)算可得如下公式:
(7)
(8)
式中:da為孔所在件外徑;di為軸所在件內(nèi)徑。
df與lf呈線性關(guān)系,因此df可用lf表示;da與lf呈線性關(guān)系,因此da可用lf表示;di前段為定值,中段與lf呈線性關(guān)系,后段為0,因此di可用lf表示。
M=δef(lf)lf
(9)
以上關(guān)系均在將圓錐無限均分后取圓錐面其中一段視作圓柱面得出的,所傳遞轉(zhuǎn)矩為此圓柱所傳遞的轉(zhuǎn)矩,整個(gè)配合面所傳遞的轉(zhuǎn)矩為:
(10)
M=kδe
(11)
由此可知,聯(lián)軸器壓裝過程中,轉(zhuǎn)矩與過盈量呈線性正比關(guān)系。
由于聯(lián)軸器裝配面為錐面,錐度為1∶30,所以壓裝深度A為:
A=30δe
(12)
得:
(13)
通過以上理論計(jì)算可知,聯(lián)軸器的壓裝深度大于2.39mm時(shí),在啟動(dòng)扭矩3 170N·m下聯(lián)軸器不會(huì)發(fā)生滑移。
為進(jìn)一步驗(yàn)證理論計(jì)算的正確性,采用有限元軟件仿真分析。采用實(shí)體單元建立半個(gè)聯(lián)軸器的有限元模型,如圖7、圖8所示。牽引電機(jī)輸出軸頭、襯套、聯(lián)軸器之間通過接觸單元模擬過盈配合關(guān)系,施加列車運(yùn)動(dòng)中產(chǎn)生的加速度載荷[4],壓裝深度設(shè)置為2.39mm。
圖7 聯(lián)軸器分析模型
結(jié)果表明,在聯(lián)軸器壓裝深度為2.39mm時(shí),可以承受的最大扭矩為3 629N·m,由此驗(yàn)證了聯(lián)軸器壓裝深度大于2.39mm時(shí),在啟動(dòng)扭矩3 170N·m下聯(lián)軸器不會(huì)發(fā)生滑移。如圖9、圖10所示。
圖8 牽引電機(jī)輸出軸頭與聯(lián)軸器的有限元模型
圖9 聯(lián)軸器壓裝深度為2.39mm時(shí)有限元分析結(jié)果圖
圖10 聯(lián)軸器壓裝深度為2.39mm時(shí)可承受的扭矩圖
在實(shí)際加工中,考慮到電機(jī)軸裝配面與聯(lián)軸器無法達(dá)到100%接觸,按照直接接觸面積85%計(jì)算,要求壓裝深度需大于2.8mm。目前退卸的聯(lián)軸器壓裝深度均在4mm以上,完全滿足列車安全運(yùn)行的要求,不產(chǎn)生滑動(dòng)現(xiàn)象。
以此為理論依據(jù),對聯(lián)軸器的壓裝工藝方案進(jìn)行以下優(yōu)化。
1)聯(lián)軸器在退卸過程中,控制膨脹泵壓力小于250MPa,以減少襯套形變,退卸過程如圖11所示。
圖11 聯(lián)軸器退卸
2)聯(lián)軸器壓裝前,進(jìn)行襯套內(nèi)徑尺寸粗篩,保證壓裝接觸面積不小于85%,如圖12所示。
圖12 軸頭及聯(lián)軸器的檢查
3)退卸聯(lián)軸器時(shí)記錄牽引電機(jī)與聯(lián)軸器的對應(yīng)關(guān)系,如圖13所示,檢修后保證二者按原對應(yīng)關(guān)系進(jìn)行組裝。
圖13 退卸下的聯(lián)軸器
4)退卸后的聯(lián)軸器執(zhí)行壓裝深度大于4mm的標(biāo)準(zhǔn),可完全滿足列車正常運(yùn)行的要求,同時(shí)保證輸出轉(zhuǎn)矩在超過最大啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩時(shí),不產(chǎn)生滑動(dòng)現(xiàn)象,如圖14所示。
5)粗篩無法保證接觸面積大于85%的襯套,進(jìn)行新襯套的更換,同時(shí)按照新聯(lián)軸器的壓裝尺寸進(jìn)行壓裝。
本文針對CRH380BL動(dòng)車組電機(jī)側(cè)聯(lián)軸器壓裝過盈配合超尺寸的問題,經(jīng)過唐車公司各部門共同努力,完成了理論計(jì)算、有限元分析、壓裝試驗(yàn)、運(yùn)行跟蹤等工作,優(yōu)化了CRH380BL動(dòng)車組牽引電機(jī)端聯(lián)軸器檢修的壓裝工藝,最終通過鐵路總公司、鐵路局、驗(yàn)收室的評定,正式寫入《和諧3C、380BL型動(dòng)車組三級(jí)檢修規(guī)程》中,成果得以完全固化。
圖14 聯(lián)軸器壓裝
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