肖家河 曹小龍 鄭 耀
(廣州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營事業(yè)總部,廣東廣州510000)
為了減少車輪和軌道的磨耗,地鐵列車一般會按照車輛數(shù)量的一定比例配置濕式輪緣潤滑裝置,如廣州地鐵廣佛線部分列車兩端端部轉(zhuǎn)向架一位端各安裝一套濕式輪緣潤滑裝置。廣佛線列車采用的是REBS公司生產(chǎn)的輪緣潤滑裝置,控制方式為時間控制+彎道控制模式,控制系統(tǒng)以時間為基礎(chǔ),在彎道上通過完整的離心力檢測開關(guān)(彎道傳感器)增加額外的彎道潤滑(此時時間控制停止)。系統(tǒng)接收到啟動信號(零速信號),輪緣潤滑裝置啟動,時間模式是系統(tǒng)暫停120 s(可調(diào)整)噴油6 s,循環(huán)運(yùn)行;彎道模式是系統(tǒng)接收到彎道信號后立即噴油6 s,暫停3 s,如彎道信號仍然存在,則彎道模式繼續(xù)循環(huán)運(yùn)行。在此潤滑模式中,彎道模式優(yōu)先于時間模式,即當(dāng)彎道運(yùn)行時,時間計數(shù)暫停,彎道結(jié)束后,時間計數(shù)接著暫停時的時間繼續(xù)計時。
廣州地鐵廣佛線開通至今,正線列車曾多次報空轉(zhuǎn)滑行故障。以2016年2月14日至2017年2月14日一年周期為例,共計發(fā)生空轉(zhuǎn)滑行故障59起,調(diào)查空轉(zhuǎn)滑行故障發(fā)現(xiàn),多次故障點集中在部分站點的進(jìn)站或出站位置,且在部分站點多發(fā),呈現(xiàn)集中式狀態(tài)。同時結(jié)合軌道專業(yè)檢查反饋在該部分站點的進(jìn)出站位置經(jīng)常有輪緣潤滑油脂的積累,綜合分析,列車空轉(zhuǎn)滑行故障中大部分是由于列車進(jìn)出站時進(jìn)行噴油導(dǎo)致。列車發(fā)生空轉(zhuǎn)滑行,易導(dǎo)致列車ATO模式運(yùn)行時對標(biāo)不準(zhǔn),尤其是在進(jìn)站或出站時易發(fā)生欠標(biāo)或沖標(biāo)情況,嚴(yán)重時將導(dǎo)致輪對和鋼軌擦傷。
本文將針對列車進(jìn)出站輪緣潤滑噴油情況,提出一種基于運(yùn)行時刻表的輪緣潤滑時間模式調(diào)節(jié)優(yōu)化策略,能夠避免進(jìn)出站時進(jìn)行噴油。
以2016年2月14日至2017年2月14日的一年周期為例,統(tǒng)計共發(fā)生空轉(zhuǎn)滑行故障59起。具體故障位置如表1所示。
同時,正線跟車進(jìn)行實際輪緣潤滑噴油數(shù)據(jù)收集,收集每列車在區(qū)間內(nèi)噴油次數(shù)及進(jìn)站、出站或者站臺噴油情況。進(jìn)出站噴油次數(shù)較多的區(qū)間主要集中在燕沙區(qū)間、沙沙區(qū)間、沙鶴區(qū)間、鶴西區(qū)間、金千區(qū)間、瀾世區(qū)間等。表2為各區(qū)間進(jìn)出站噴油的平均統(tǒng)計次數(shù)。
對比表1和表2可以發(fā)現(xiàn),空轉(zhuǎn)滑行故障多發(fā)位置也是進(jìn)出站噴油情況較多的位置,且位置較為固定。同時依據(jù)廣佛線現(xiàn)有運(yùn)行時刻表,以ZF131、ZF631時刻表為例,廣佛線各區(qū)間的車輛運(yùn)行時間相同,不同時刻表只有站臺停站時間有差異。且各區(qū)間車輛運(yùn)行時間普遍集中在85~100 s、110~125 s兩個時間段之間,與現(xiàn)有的輪緣潤滑時間模式下的120 s計時時間間隔相接近,這就導(dǎo)致時間模式的噴油假如出現(xiàn)在上一站的進(jìn)出站,則在下一個站的進(jìn)出站也極易出現(xiàn)噴油情況。
表1 空轉(zhuǎn)滑行故障主要分布位置
表2 各區(qū)間進(jìn)出站噴油數(shù)次數(shù)統(tǒng)計
根據(jù)實際的噴油情況及廣佛線運(yùn)行時刻表可以推斷,現(xiàn)有輪緣潤滑時間控制模式下的120 s時間間隔易導(dǎo)致時間模式的噴油出現(xiàn)在進(jìn)出站或者站臺的情況。同時,根據(jù)輪緣潤滑的使用目的,主要是為了改善車輪和軌道的磨耗,且該磨耗主要發(fā)生在彎道,對于直線情況的磨耗影響不大,因此可以對直線情況下的時間控制模式的時間間隔進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。廣佛線各區(qū)間的列車運(yùn)行時間如表3所示。
表3 各區(qū)間列車運(yùn)行時間 單位:s
根據(jù)輪緣潤滑廠家提供的數(shù)據(jù),時間控制模式時間間隔應(yīng)不高于300 s。為了保證改變時間控制模式時間間隔后車輪和軌道磨耗變化不大,且能適當(dāng)減少直線情況下的噴油,避免進(jìn)出站噴油情況發(fā)生,可將時間控制模式的時間間隔限定在120~240 s之間。
按照時刻表的區(qū)間運(yùn)行時間進(jìn)行理論仿真計算,假定設(shè)置一個新的時間模式噴油間隔A s(120≤A≤240),加上噴油時間6 s,以A+6 s為一個時間周期進(jìn)行運(yùn)算。跟車時發(fā)現(xiàn)距離進(jìn)站或者出站10 s以上時距離站臺較遠(yuǎn)(大于50 m),可認(rèn)為距離進(jìn)站或者出站10 s以上時不屬于站臺噴油。理論計算時當(dāng)噴油周期出現(xiàn)在站臺前后10 s以內(nèi)時,則認(rèn)為該噴油情況為站臺噴油,計數(shù)一次,當(dāng)運(yùn)行完一整個上行或者下行時,統(tǒng)計全部計數(shù)次數(shù)B,即可認(rèn)為該時間間隔A s時會發(fā)生B次站臺噴油。利用Matlab軟件進(jìn)行仿真運(yùn)算,輸入不同的A值即可得到B值。其中B值越小,則代表站臺噴油情況越少,相應(yīng)的時間間隔越理想。
利用Matlab軟件進(jìn)行仿真運(yùn)算,A=120,121,…,239,240時對應(yīng)的B值分別為:
上行 :B=5,4,4,5,4,3,5,2,3,3,6,3,4,3,4,5,5,4,7,7,2,3,3,2,3,4,3,5,4,4,3,4,5,5,4,4,4,4,2,4,4,2,2,3,5,4,2,3,4,6,4,2,2,1,0,0,0,0,3,3,2,4,4,5,4,5,6,4,4,0,0,0,0,0,1,2,3,3,4,1,1,1,2,2,4,3,2,1,1,1,2,3,4,2,3,3,2,3,3,3,3,2,0,0,0,1,1,1,2,3,2,2,2,2,3,3,3,2,3,5,4。
其中B為0時的A值為:A=174,175,176,177,189,190,191,192,193,222,223,224。
下行:B=5,7,6,2,3,3,3,3,3,2,3,6,3,1,5,5,5,4,2,0,3,2,3,3,3,3,4,3,4,5,6,6,5,5,4,2,0,4,4,5,3,1,1,4,5,4,1,2,1,2,2,1,2,2,4,3,4,6,3,4,3,2,1,1,3,3,2,2,4,6,7,5,6,4,2,1,0,0,1,2,4,4,5,3,4,4,3,3,2,3,3,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,2,3,2,1,1,1,1,1,1,2,3,3,1,1,0,0,0,2,3,4。
其中B為0時的A值為:A=139,156,196,197,235,236,237。
根據(jù)輪緣潤滑控制原理,列車上行時,偶數(shù)端為主控端,偶數(shù)端噴油,奇數(shù)端不噴油,列車下行時,奇數(shù)端為主控端,奇數(shù)端噴油,偶數(shù)端不噴油。
依據(jù)此原理可對奇數(shù)端和偶數(shù)端分別進(jìn)行不同的時間間隔調(diào)整,且站臺噴油次數(shù)越少越理想,B值為0時最佳。該時間間隔應(yīng)適中,以120~240中段數(shù)值為佳,可取奇數(shù)端A=196 s,偶數(shù)端A=190 s。
以GF013014、GF017018車為試驗對象,按奇數(shù)端196 s、偶數(shù)端190 s時間控制模式進(jìn)行時間間隔調(diào)整,再進(jìn)行正線跟車確認(rèn)輪緣潤滑噴油情況,記錄站臺噴油次數(shù)。與前期未調(diào)整時間間隔跟車數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,未調(diào)整時間間隔前上行區(qū)間平均出現(xiàn)6次進(jìn)出站噴油,下行區(qū)間出現(xiàn)9次進(jìn)出站噴油,時間間隔調(diào)整后上行區(qū)間平均出現(xiàn)1次進(jìn)出站噴油,下行區(qū)間出現(xiàn)2次進(jìn)出站噴油,總體進(jìn)出站噴油情況出現(xiàn)大幅下降,整體效果明顯。后續(xù)組織對廣佛線全部列車的輪緣潤滑時間模式進(jìn)行調(diào)整跟蹤,按奇數(shù)端196 s、偶數(shù)端190 s時間控制模式進(jìn)行時間間隔調(diào)整,并對調(diào)整后的空轉(zhuǎn)滑行故障情況及噴油次數(shù)進(jìn)行跟蹤,以一年時間為對比周期。
調(diào)整一年后對比統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017年全年廣佛線共發(fā)生空轉(zhuǎn)滑行故障20起,比2016年全年的59起空轉(zhuǎn)滑行故障減少39起,故障率僅為2016年的1/3左右,整體故障率大幅下降,故障情況得到有效控制。同時,對比2016年與2017年的輪對磨耗,2016年平均磨耗率為0.277 mm/萬km,2017年平均磨耗率為0.30 mm/萬km,兩者相差不大,證明輪緣潤滑時間間隔調(diào)整之后對于輪軌磨耗影響不大,此調(diào)整策略運(yùn)用成功。
實施基于運(yùn)行時刻表的輪緣潤滑時間模式調(diào)節(jié)優(yōu)化后,進(jìn)出站噴油情況出現(xiàn)下降,空轉(zhuǎn)滑行故障率明顯降低,證明該研究思路是合理的。一般列車生產(chǎn)制造時,輪緣潤滑參數(shù)會被提前設(shè)置,在列車投入運(yùn)營后可根據(jù)使用情況對參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,本文提出的基于運(yùn)行時刻表的輪緣潤滑時間模式調(diào)節(jié)優(yōu)化策略在輪緣潤滑參數(shù)調(diào)整中具有一定的借鑒意義。