莫炳乾
上汽通用五菱汽車股份有限公司 廣西柳州市 545007
一款車型能否在上市之后獲得客戶的認(rèn)可,很大程度上取決于客戶的滿意度,換言之,客戶對整車的投訴越多,那么整車的口碑越差,銷量也會受很大影響。異響問題是客戶在實(shí)際使用車輛過程中能夠明顯感知的問題,直接影響客戶對整車的評價(jià),因此必須作為優(yōu)先解決的問題。本文針對某車型前部異響問題進(jìn)行研究分析,找出問題的癥結(jié),提出相關(guān)解決方案。
表1
汽車異響都是來源于震動,但是并非所有的震動都會造成異響,只有那些異常的震動才會造成尖銳的、能被人耳識別的異響。整車常見異響有很多種,通常所用分類方法是按照異響的音色去區(qū)分種類的。音色是聲音的特色,根據(jù)不同的音色,即使在同一音高和同一聲音強(qiáng)度的情況下,也能將異響從雜音中剝離出來。發(fā)聲體由于材料、結(jié)構(gòu)不同,發(fā)出聲音的音色也就不同。以下列舉了常見異響不同音色對應(yīng)的可能發(fā)聲體(如表1所示):
對于異響問題來說,快速判斷異響位置是解決問題的第一步。整車常見的異響位置很多,按照整車結(jié)構(gòu)來劃分大致可以分為以下幾類:車身鈑金異響、發(fā)動機(jī)艙異響、底盤異響、風(fēng)噪、內(nèi)飾件異響、外飾件異響。對于一個(gè)具體異響問題,首先要去認(rèn)真聽異響發(fā)出的位置,在各種繁雜的聲音中將異響剝離出來,最終鎖定異響源。
如果能夠讓一個(gè)異響在比較方便的條件下重現(xiàn),并且讓它的聲音更加明顯,這對于找到問題根源無疑是一個(gè)捷徑。而讓異響重現(xiàn)手段有很多種,不同的異響重現(xiàn)的條件也不一樣,這就要求檢驗(yàn)員在日常工作中不斷嘗試,并且發(fā)散思維,日積月累才能快速地找到方法。
2.3.1 敲擊法
敲擊法是最常用的探測異響的方法,反復(fù)敲擊異響位置會使零件震動異響,從而找到異響源。敲擊法一般是用于零件松動、零件干涉、多余零件造成的異響。例如在副儀表板里面有掉落的螺栓,用手敲擊副儀表板就能夠讓螺栓震動異響,從而快速找到異響源。敲擊異響位置的工具一般有鐵錘、膠錘、木錘或者手,根據(jù)不同的零件選用不同的工具,例如在敲擊門內(nèi)飾板或者儀表板選用的是膠錘或者手,敲擊底盤選用的是木錘或者鐵錘。
2.3.2 晃動法
晃動法指的是晃動整車或者單個(gè)零件讓異響重現(xiàn),它適用于汽車在出現(xiàn)較大晃動時(shí)出現(xiàn)的異響問題的探測。一般來說在廠內(nèi)汽車通過凸塊路、扭曲路、坑洼路時(shí)底盤出現(xiàn)異響時(shí)可以用晃動法探測,具體方法是將車停放在平地,檢驗(yàn)員站在門檻上用力搖晃,使車身左右大幅度晃動,車身與懸架在高度方向出現(xiàn)大的位移。如果異響是因?yàn)榈妆P某個(gè)螺栓扭矩不足、大梁焊點(diǎn)剛度不足、懸掛導(dǎo)向系統(tǒng)等原因造成異響,那么晃動法很有可能讓故障重現(xiàn)。
2.3.3 模擬工況法
模擬工況法指的是盡量在便于檢測的條件下去讓異響重現(xiàn),它適用于在復(fù)雜的工況下出現(xiàn)的異響問題的檢測。例如在一次檢查中發(fā)現(xiàn)某車型在加速時(shí)車內(nèi)聽到發(fā)動機(jī)艙右前方存在“嗒嗒嗒”的敲擊聲,而由于打開發(fā)蓋之后發(fā)動機(jī)聲音太大,無法辨別異響。檢驗(yàn)員采用模擬工況的方法去查找,就是讓另外一個(gè)人將發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速提高到3500r/min,然后他用工具將可能互相敲擊的兩個(gè)零件壓緊,模擬干涉,然后通過聲音判斷是否是要找的異響源,最終他鎖定了異響來自空調(diào)管與大梁的干涉。
2.3.4 極限測試法
極限測試法指的是在平常的試驗(yàn)條件下很難讓異響重現(xiàn),需要采用比較極端的方法讓一項(xiàng)重現(xiàn),常用的方法是急劇增加速度、急劇增加轉(zhuǎn)速、急劇增加負(fù)荷等。在一次路試中發(fā)現(xiàn)一款車在城市路加速時(shí)儀表板存在斷斷續(xù)續(xù)的蜂鳴聲,檢驗(yàn)員無法在城市路中停下來檢驗(yàn),也無法鎖定異響源?;氐綇S區(qū),檢驗(yàn)員讓車輛在鵝卵石路中急加速到3000r/min以上,增加車輛的抖動頻率,異響果然重新出現(xiàn),最終鎖定異響是由于轉(zhuǎn)向立柱的緩沖彈片共振發(fā)出的。
表2
圖1 前部異響排列圖
有的異響問題很復(fù)雜,鎖定異響大致區(qū)域之后還需要確認(rèn)具體的異響原因,這就需要對異響問題進(jìn)行驗(yàn)證,查找異響的根本原因。為了驗(yàn)證異響是哪個(gè)零件產(chǎn)生的,通常采用以下幾種方法確認(rèn)(如表2所示):
整車質(zhì)量評審發(fā)現(xiàn)某車型存在較多的前部異響的問題,對4-8月份的前部異響數(shù)據(jù)進(jìn)行收集并整理,發(fā)現(xiàn)前部異響頻次為40,占整車異響問題總數(shù)的81.6%。
跟蹤4到8月的數(shù)據(jù),前部異響的單臺平均扣分值為3.6分,問題比較突出。對前部異響位置進(jìn)行分層統(tǒng)計(jì),并作出排列圖(如圖2所示)
從排列圖可看出該車型前部異響問題癥結(jié)為:前艙右側(cè)異響、前艙中部異響。
依據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查,運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法進(jìn)行原因分析,對可能導(dǎo)致該車型前艙右側(cè)異響、前艙中部異響問題的原因進(jìn)行充分假設(shè),繪制關(guān)聯(lián)圖(如圖3所示),得出8個(gè)末端因素:空調(diào)管尺寸不合格、零件裝配不正確、空調(diào)管支架尺寸不合格、發(fā)動機(jī)真空泵異響、發(fā)動機(jī)氣缸異響、發(fā)動機(jī)艙內(nèi)部共振異響、電子扇動平衡不合格、車身相關(guān)尺寸不合格。
通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)只有B15T發(fā)動機(jī)存在前艙右側(cè)異響,對故障車進(jìn)行了仔細(xì)地拆車分析,發(fā)現(xiàn)空調(diào)低壓管的下部存在與大梁干涉的現(xiàn)象(如圖3所示),用工具撬開干涉部位,異響消失。為進(jìn)一步確認(rèn)空調(diào)管尺寸對問題的影響,采用互換法與直接測量法進(jìn)行調(diào)查(如表3所示):
結(jié)論:空調(diào)管尺寸不合格不是要因所在。
零件裝配不正確有可能會導(dǎo)致異響,因此,對兩個(gè)班次的員工的操作進(jìn)行跟蹤,未發(fā)現(xiàn)異常。
結(jié)論:零件裝配不正確不是要因所在。
將故障車的空調(diào)管支架與合格零件對比,發(fā)現(xiàn)空調(diào)管支架變形嚴(yán)重,變形的空調(diào)管支架將空調(diào)管頂向大梁,造成其與大梁干涉(如圖4所示)。為了驗(yàn)證空調(diào)管支架對問題的影響,將故障件與正常件互換,結(jié)果故障跟隨空調(diào)管支架走,將不合格的空調(diào)管支架手工調(diào)整到和正常件相同的形位,故障消除。
結(jié)論:空調(diào)管支架尺寸不合格是要因。
圖2
圖3 空調(diào)管與大梁干涉異響圖片
表3 要因確認(rèn)表——空調(diào)管尺寸不合格
調(diào)查發(fā)現(xiàn)前艙中部“嗒嗒嗒”異響與發(fā)動機(jī)排量有關(guān),B15T發(fā)動機(jī)存在該異響,而1.8L自然吸氣發(fā)動機(jī)無異響。進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)B15T發(fā)動機(jī)比1.8L自然吸氣發(fā)動機(jī)增加了一個(gè)真空泵,因此懷疑是該零件造成異響。將正常車和故障車的真空泵進(jìn)行互換驗(yàn)證四次,結(jié)果表明故障跟隨零件走。
結(jié)論:發(fā)動機(jī)真空泵是要因。
圖4 空調(diào)管支架對比圖片
根據(jù)經(jīng)驗(yàn),發(fā)動機(jī)發(fā)出“嗒嗒嗒”異響聲很可能是某個(gè)缸體內(nèi)部出現(xiàn)故障導(dǎo)致異常敲擊。因此對8輛異響的發(fā)動機(jī)依次斷開對應(yīng)缸體噴油嘴的線束接頭,讓某個(gè)氣缸停止工作,驗(yàn)證異響是否消除(如圖5所示),驗(yàn)證結(jié)果顯示無論停止哪個(gè)氣缸,異響仍存在。
圖5 發(fā)動機(jī)缸體圖
結(jié)論:發(fā)動機(jī)氣缸異響不是要因所在。
發(fā)動機(jī)艙前部發(fā)出的“嗡嗡嗡”異響有可能是內(nèi)部零件共振導(dǎo)致的,所以可以通過改變發(fā)動機(jī)震動頻率、空調(diào)壓縮機(jī)工作狀態(tài)、電子扇工作狀態(tài)來驗(yàn)證這個(gè)猜想(如表4所示)。結(jié)果表明發(fā)動機(jī)艙前部發(fā)出的“嗡嗡嗡”異響與電子扇有直接關(guān)聯(lián),并非內(nèi)部零件共振導(dǎo)致。
結(jié)論:發(fā)動機(jī)艙內(nèi)部共振異響不是要因所在。
不平衡是造成轉(zhuǎn)子振動過大以及產(chǎn)生噪音的主要原因之一,根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),如果空調(diào)電子扇動平衡超差會造成“嗡嗡嗡”異響。對電子扇進(jìn)行互換試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)故障隨電子扇走。將故障件退回供應(yīng)商測量動平衡,結(jié)果顯示電子扇動平衡不合格,重新將電子扇動平衡調(diào)合格并裝車驗(yàn)證,異響消失。
結(jié)論:電子扇動平衡不合格是要因。
如果車身的相關(guān)安裝孔位置超差可能會導(dǎo)致空調(diào)管和大梁干涉,因此調(diào)查50組不同時(shí)間段的相關(guān)安裝孔尺寸數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)變異。
結(jié)論:車身相關(guān)尺寸不合格不是要因所在。
表4 要因確認(rèn)表——發(fā)動機(jī)艙內(nèi)部共振異響
表5 對策措施表
表6 前部異響問題跟蹤表
針對該車型空調(diào)管支架尺寸不合格、發(fā)動機(jī)真空泵異響、電子扇動平衡不合格問題,提出以下解決措施(如表5所示):
在各項(xiàng)措施實(shí)施后對措施實(shí)施效果及鞏固期效果進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果表明:措施有效,問題解決效果令人滿意,達(dá)到了目標(biāo)(如表6所示):
通過對該車型前部異響問題進(jìn)行分析,找到了前部異響的幾個(gè)可能原因,為其他車型的異響問題解決提供了經(jīng)驗(yàn)。隨著汽車設(shè)計(jì)與制造的模塊化、平臺化發(fā)展,汽車質(zhì)量問題也會按照模塊和平臺分布,因此問題解決形成系統(tǒng)化、平臺化將縮短問題解決的時(shí)間,并節(jié)約成本。不僅如此,將問題輸入到未開發(fā)的車型,做到設(shè)計(jì)面向制造,才能揚(yáng)長避短,不斷提升車輛品質(zhì)。