劉 燊, 吳從方, 李樹璋
(鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司, 江蘇 鹽城 224003)
燒結(jié)生產(chǎn)降燃料消耗實(shí)踐
劉 燊, 吳從方, 李樹璋
(鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司, 江蘇 鹽城 224003)
摘要:介紹了某燒結(jié)廠降低燒結(jié)礦固體燃料消耗采取的一系列攻關(guān)措施。通過各項(xiàng)活動(dòng)的開展,燒結(jié)礦固體燃料消耗得到了有效的控制,燒結(jié)礦加工成本有所降低,獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。
關(guān)鍵詞:燒結(jié); 燃料消耗; 工藝改造
近年來,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,降低工序加工成本變得愈發(fā)重要。燒結(jié)工序能耗約占整個(gè)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過程的10%,而燒結(jié)生產(chǎn)固體燃料消耗約占燒結(jié)工序能耗的80%,所以降低燒結(jié)固體燃料消耗是燒結(jié)工序的主要節(jié)能途徑。為了有效降低燒結(jié)礦固體燃料消耗,鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司燒結(jié)廠(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)鑫燒結(jié)廠”)進(jìn)行了相關(guān)的工藝攻關(guān)工作。
2014年,聯(lián)鑫燒結(jié)廠燒結(jié)礦固體燃料消耗平均達(dá)到55.8 kg/t(如表1所示),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了同行業(yè)先進(jìn)水平。
表1 2014年1~12月固體燃料消耗統(tǒng)計(jì)/(kg·t-1)
(1)燒結(jié)礦FeO指標(biāo)控制偏高。受操作水平、原料條件、設(shè)備條件等因素的影響,燒結(jié)礦FeO指標(biāo)控制偏高,達(dá)到9%以上,適當(dāng)降低FeO指標(biāo)可以降低部分燃料消耗。
(2)布料厚度偏低。受臺(tái)車漏風(fēng)、平料器等因素影響,聯(lián)鑫燒結(jié)廠燒結(jié)布料厚度不足, 只有650 mm左右。
(3)混合料溫度偏低。一混加冷水、二混蒸汽量不足、白灰配比不足,混合料熱量帶入少,燃料需要量大。
(4)混合料水分偏高。
(5)燃料粒度不均勻,熱量浪費(fèi)多。燒結(jié)生產(chǎn)要求燃料<3 mm粒級(jí)占到80%以上,聯(lián)鑫燒結(jié)廠只能達(dá)到50%~60%,>3 mm粒級(jí)造成熱量浪費(fèi),<0.5 mm部分過多,被風(fēng)抽走,導(dǎo)致了燃料的浪費(fèi)。
(6)工藝參數(shù)控制不盡合理,不能有效利用熱量,增加了燃料浪費(fèi)。
FeO是燒結(jié)礦的主要成分,對(duì)燒結(jié)礦強(qiáng)度與冶金性能有重要影響。國(guó)內(nèi)外都推行低FeO燒結(jié),如何降低FeO含量從而提高燒結(jié)礦的冶金性能成為緊迫任務(wù)。
聯(lián)鑫燒結(jié)廠燒結(jié)礦FeO指標(biāo)控制偏高,2014年燒結(jié)礦FeO指標(biāo)平均值達(dá)到9.6%(如表2所示),與國(guó)內(nèi)同行業(yè)相比控制較高。
表2 2014年1~12月燒結(jié)礦FeO指標(biāo)/%
參照國(guó)內(nèi)先進(jìn)行業(yè)8%左右,并結(jié)合廠內(nèi)燒結(jié)機(jī)實(shí)際工藝水平,經(jīng)過認(rèn)真分析計(jì)算,將燒結(jié)礦FeO目標(biāo)確定為9%以下。
3.1.1 降低FeO的難點(diǎn)
(1)混合料溫度低
混合料溫度低,造成燒結(jié)過濕層厚,混合料透氣性差,透過料層的有效風(fēng)量少,燒結(jié)料層氧化性氣氛弱,甚至炭粒燃燒周圍氧氣供應(yīng)不足,局部形成較強(qiáng)的還原性氣氛,造成礦粉中鐵氧化物還原成FeO,最終導(dǎo)致燒結(jié)礦FeO指標(biāo)的升高,燒結(jié)礦還原性差,高爐焦比升高。
(2)燒結(jié)抽風(fēng)系統(tǒng)漏風(fēng)
燒結(jié)機(jī)頭、尾密封板漏風(fēng),臺(tái)車車體之間磨損漏風(fēng),臺(tái)車滑板與滑道之間等處漏風(fēng)易導(dǎo)致燒結(jié)料層燃燒過程不均勻、風(fēng)短路,燒結(jié)不均勻,甚至夾生料,極大地降低了鐵礦粉的氧化度,燒結(jié)礦FeO含量升高。
(3)燃料粒度均勻性差
燃料粒度大小不均勻,不能達(dá)到0.5~3 mm的要求,>3 mm粒度增加,造成燃料在混合料層偏析,大粒度燃料集中在料層下部,小粒度燃料分布在料層上部,料層下部還原性氣氛強(qiáng),F(xiàn)eO含量升高,且燒結(jié)礦成分均勻性也變差。
(4)燃料、熔劑下料精度差
原配料秤精度較差,下料誤差不能滿足燒結(jié)燃料下料精度要求,F(xiàn)eO指標(biāo)難以控制,經(jīng)過論證,將配料秤更換為精度較高的電子秤,改善了下料準(zhǔn)確性,滿足了生產(chǎn)要求,穩(wěn)定了燒結(jié)礦各項(xiàng)指標(biāo)。
3.1.2 采取針對(duì)性措施
(1)一混配加熱水,二混蒸汽預(yù)熱
一混水箱配加熱水,同時(shí)利用蒸汽進(jìn)一步將熱水加熱。把預(yù)熱蒸汽管伸入二次混合機(jī)內(nèi),通過多種方式,提高混合料溫度,通過調(diào)節(jié)蒸汽閥門可準(zhǔn)確控制蒸汽流量,穩(wěn)定混合料溫度。
(2)燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)治理
更換兩臺(tái)燒結(jié)機(jī)頭、尾密封板共4塊,更換漏風(fēng)嚴(yán)重的風(fēng)箱膨脹節(jié),對(duì)磨損嚴(yán)重的臺(tái)車進(jìn)行整修,增加耐磨板,臺(tái)車欄板變形嚴(yán)重的進(jìn)行更換,對(duì)機(jī)頭電除塵星型卸灰閥更換為蘑菇頭式的雙層卸灰閥,減少漏風(fēng)。
(3)燃料粒度改善
增加煤粉預(yù)篩分系統(tǒng),把<3 mm的煤粉直接進(jìn)倉。燃料破碎粒級(jí)(<3 mm)由原來的>50%~60%提高到>70%。燃料破碎粒級(jí)提高后,燃料在混合料中分布均勻性明顯提高,使FeO指標(biāo)的控制易于實(shí)現(xiàn)。
3.1.3 實(shí)施效果
通過所有針對(duì)性措施的實(shí)施,燒結(jié)礦FeO指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了下降,F(xiàn)eO指標(biāo)情況統(tǒng)計(jì)如表3所示。
表3 2015年1~12月燒結(jié)礦FeO指標(biāo)/%
2015年燒結(jié)礦FeO指數(shù)平均8.5%,較2014年的9.6%降低了1.1%。
提高料層厚度的影響因素分析:平料器影響、臺(tái)車漏風(fēng)影響。
(1)平料器影響
原平料器設(shè)計(jì)是刮板式,通過上、下調(diào)節(jié)刮板的高度調(diào)整料層厚度;上、下調(diào)節(jié)范圍受到限制,不能超出欄板。
(2)平料器改造
將原有上、下調(diào)節(jié)平料器去除,改為上、下浮動(dòng)式平料器,可以隨著料層上、下自行調(diào)節(jié),確保做到滿臺(tái)車布料。
混合料溫度不足,尤其是冬季生產(chǎn),外界氣溫低,混合料熱量散失大,混合料溫度往往只有30℃左右,燒結(jié)過濕層厚度增加,不僅極大地影響產(chǎn)能,還導(dǎo)致了燃耗居高不下。
3.3.1 原因分析、制定針對(duì)性措施
對(duì)造成上述情況的原因進(jìn)行分析,并制定針對(duì)性措施,如表4所示。
表4 原因及措施
3.3.2 措施實(shí)施
(1)提高水溫
把汽輪機(jī)冷凝器的冷卻水直接引到一混水箱,對(duì)一混過程進(jìn)行不間斷地補(bǔ)充熱水,同時(shí),還利用外網(wǎng)蒸汽對(duì)一混水箱的水進(jìn)行預(yù)熱,進(jìn)一步提高水溫,如表5所示。
表5 一混水溫變化/℃
(2)提高石灰配比,改善白灰消化效果
由于自產(chǎn)石灰產(chǎn)能較好,根據(jù)石灰生產(chǎn)情況,適當(dāng)提高石灰配比,一混加熱水,改善石灰消化,提高消化速度,提高白灰消化放熱利用率,如表6所示。
表6 一混料溫變化/℃
(3)二混增加蒸汽量
將燒結(jié)余熱回收設(shè)備低壓蒸汽和豎爐蒸汽引至二混過程,將原本直排的余熱回收蒸汽有效利用起來,增加了二混蒸汽量,改善了預(yù)熱效果,有效地提高了混合料溫度,如表7,8所示。
表7 二混料溫變化/℃
表8 混合料溫度變化/℃
3.4.1 降低混合料水分
由于長(zhǎng)期以來形成的操作習(xí)慣,混合料的水分均保持在8%以上,也是導(dǎo)致固體燃料消耗高的一個(gè)原因。因此,在技術(shù)人員的指導(dǎo)下,將混合料加水量逐步下調(diào),直至水分偏干狀態(tài),測(cè)定混合料水分,然后堅(jiān)持這個(gè)水分值進(jìn)行操作,難點(diǎn)在于改變習(xí)慣性大水分布料操作。第一階段將泥輥處混合料水分穩(wěn)定控制在7.8%;這一過程用了1個(gè)月時(shí)間進(jìn)行規(guī)范操作。接下來繼續(xù)將混合料水分往下限控制,以1個(gè)月為期限,分3個(gè)階段,每階段10天,最終將水分控制在7.0%~7.5%。
3.4.2 改善燃料粒度
白煤進(jìn)廠粒度粗細(xì)不均勻,對(duì)生產(chǎn)不利;經(jīng)四輥破碎機(jī)處理后,大粒度白煤得到了破碎,但小粒級(jí)部分的粒度也變得更細(xì),這就增加了0~0.5 mm的無實(shí)際生產(chǎn)意義部分,這部分煤粉在混合料中容易被抽走,形成了浪費(fèi)。
經(jīng)過反復(fù)測(cè)試和研究,決定對(duì)進(jìn)廠白煤進(jìn)行預(yù)處理:將<3 mm部分和大粒度料篩分開,<3 mm部分不經(jīng)破碎直接使用,>3 mm部分大粒度料通過四輥破碎機(jī)進(jìn)行破碎,四輥間隙放大,破碎粒度適當(dāng)放大,上限控制在5 mm;這樣不僅能提高四輥破碎機(jī)的利用效率,還能有效地控制住燃料粒度上限,減少在混合料中的偏析。
3.4.3 燒結(jié)工藝參數(shù)控制
(1)由于燒結(jié)生產(chǎn)絕大部分使用進(jìn)口粉礦燒結(jié),燒結(jié)溫度較精粉燒結(jié)溫度高,終點(diǎn)溫度水平較高,要求在正常生產(chǎn)情況下杜絕終點(diǎn)提前。嚴(yán)格控制好燒結(jié)的終點(diǎn),以使環(huán)冷一段、二段溫度滿足鍋爐要求,提高汽輪機(jī)有效功率,降低電耗。
(2)料層厚度、負(fù)壓的控制。普1#機(jī)料層厚度達(dá)到滿欄板,即700 mm,負(fù)壓控制在14.5~15.5 kPa;普2#機(jī)料層厚度≥750 mm,負(fù)壓控制在15.0~16.0 kPa。當(dāng)混合料透氣性差時(shí),燒結(jié)機(jī)料層厚度控制在≥650mm,保證機(jī)尾燒好、燒透;并反饋給生產(chǎn)科,生產(chǎn)科及時(shí)調(diào)整原料結(jié)構(gòu)。
通過開展一系列降燃耗的攻關(guān)項(xiàng)目,聯(lián)鑫燒結(jié)廠燒結(jié)礦燃料消耗降低明顯,2015年燒結(jié)礦固體燃料消耗月平均為49.5 kg/t(如表9所示), 較2014年的55.8 kg/t,降低了6.3 kg/t,年創(chuàng)造效益約2773.88萬元。
表9 2015年1~12月固體燃料消耗統(tǒng)計(jì)/(kg·t-1)
通過開展降低燃料消耗攻關(guān)活動(dòng),降低了燒結(jié)礦的加工成本,為企業(yè)的降本增效工作做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn);同時(shí),燃料消耗的降低減少了對(duì)能源的需求,減少了CO2對(duì)大氣的污染,向節(jié)能減排邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。
收稿日期:2018-01-26
作者簡(jiǎn)介:劉 燊(1979—),男,工程師。電話:18012529222;E-mail:lius80@163.com
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