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        空分裝置主換熱器氧通道凍堵原因及處理措施

        2018-05-23 07:50:54張菲菲
        氮肥與合成氣 2018年3期
        關(guān)鍵詞:液氧空分板式

        張菲菲

        (陽煤豐喜肥業(yè)〔集團(tuán)〕有限公司臨猗分公司,山西臨猗 044100)

        陽煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限公司臨猗分公司(以下簡稱臨猗分公司)KDONAr- 28000/22000/1060型空分設(shè)備采用分子篩前置凈化,空分增壓透平膨脹機(jī)提供所需冷量,雙塔精餾,液氧泵內(nèi)壓縮,全精餾無氫制氬流程[1-2]。液氧從主冷中抽出,經(jīng)液氧泵加壓至用戶所需壓力,然后進(jìn)入高壓換熱器與高壓空氣進(jìn)行換熱,汽化復(fù)熱至常溫后送用戶。2008年投產(chǎn)后運(yùn)行良好,各項指標(biāo)均達(dá)設(shè)計值。2016年4月停車檢修后,液氧泵后壓力與氧氣出口壓差增至0.8 MPa,且氧量越來越小,無法滿足用戶所需。

        1 故障現(xiàn)象

        2016年4月,28 000 m3/h空分裝置由于后工段檢修停車,待檢修完成冷態(tài)開車后發(fā)現(xiàn)氧氣出口流量較停車前減少約2 500 m3/h,為了滿足滿負(fù)荷生產(chǎn)的需要,被迫將液氧泵變頻由85 Hz 提高至90 Hz,回流閥開度由36.5%關(guān)至25.7%。雖然氧壓達(dá)到5.1 MPa滿足氧氣壓力,但是泵后壓力與氧氣壓差由0.1 MPa增高至0.8 MPa,氧量較之前減小了2 500 m3/h;同時,高壓空氣由5.2 MPa增高至6.2 MPa,膨脹機(jī)前溫度由-115 ℃增高至-110 ℃,氮氣、污氮氣出換熱器溫度正常。相關(guān)運(yùn)行參數(shù)見表1。

        2 故障原因分析

        2.1 儀表顯示

        首先從與氣化氧壓比較,壓差正常,排除氧氣壓力顯示錯誤故障;再聯(lián)系儀表人員對液氧泵后壓力進(jìn)行校驗,也確定壓力表正常,故可以排除儀表顯示原因。

        表1 相關(guān)運(yùn)行參數(shù)

        2.2 主換熱器氧通道

        通過流量計的氣量減少,反映出氧氣壓力、流量都下降。氧通道的泄漏有內(nèi)漏和外漏兩種。在高壓主換熱器內(nèi),膨脹空氣、高壓空氣與返流氣體氮氣和由液氧泵送出的液氧進(jìn)行換熱[3-4]。主換熱器流程如圖1所示。

        由圖1可以看出:高壓空氣壓力高于氧氣壓力,通常設(shè)計中高壓空氣是氧氣壓力的1.3~1.5倍,不可能泄漏至空氣管道,分析氧氣純度合格,排除了高壓空氣泄漏至氧氣管道的可能。從上塔氮氣判斷,氧氣壓力遠(yuǎn)高于氮氣壓力,若發(fā)生泄漏,氮氣壓力和純度都會發(fā)生較大的變化,實際氮氣壓力及純度都正常,可以排除內(nèi)漏。外漏也可分為氣體或者液體外漏,若是氣體外漏,冷箱內(nèi)壓力會升高,冷箱充氣中含氧量也會升高(冷箱充氣為污氮氣),但取樣分析氧的體積分?jǐn)?shù)在5%左右,屬于正常;若是液氧泄漏,則會出現(xiàn)基礎(chǔ)溫度大幅度下降,冷箱外壁結(jié)霜,實測溫度正常,由此可排除氧通道泄漏。

        圖1 主換熱器流程

        出換熱器的氧氣壓力、流量因阻力增大而降低,從工藝方面考慮,在板式換熱器中,正、反流氣體同時流過不同的通道進(jìn)行溫度傳遞,此過程是一個穩(wěn)定的傳熱過程。由于氧量的減少,傳熱量減小,傳熱系數(shù)降低,導(dǎo)致高壓空氣進(jìn)氣量減少,壓力升高。因此,判斷氧通道堵塞是導(dǎo)致氧量下降的直接原因。再分析本次停車后,現(xiàn)場人員未及時關(guān)閉外送儀表氣閥門,后工段由于儀表氣壓力降低,被迫開啟老廠儀表空氣,由于老廠儀表空氣壓力(0.7 MPa)高于空分裝置所提供的壓力(0.5 MPa),導(dǎo)致含濕空氣倒入儲罐。儀表空氣流程如圖2所示。

        圖2 儀表空氣流程

        停車后氧氣放空閥內(nèi)漏,氧通道內(nèi)壓力降低,采用儀表氣進(jìn)行充壓,可防止壓力降低后濕空氣進(jìn)入。由于事先不知道老廠儀表空氣竄入,這些含濕空氣在主換熱器通道內(nèi)凍結(jié),進(jìn)而堵塞板式換熱器通道,造成啟動液氧泵時泵后壓力與出換熱器氧氣壓力的壓差增大。

        3 故障處理措施

        為保證空分設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,2016年4月 26日,臨猗分公司決定對28 000 m3/h空分裝置進(jìn)行加溫吹除,停液氧泵,停膨脹機(jī),高壓板式換熱器停止工作。由于生產(chǎn)任務(wù)緊,本次排液采用帶壓排液,空壓機(jī)、增壓機(jī)壓力盡可能控制在最低參數(shù)內(nèi)運(yùn)行,三段出口壓力控制在0.45 MPa,高壓空氣壓力控制在3.0 MPa以下。進(jìn)塔空氣經(jīng)低壓板式換熱器空氣通道進(jìn)入,出塔空氣經(jīng)低壓板式換熱器污氮氣通道排出,控制好污氮氣出口溫度。塔內(nèi)液體排放結(jié)束后,打開冷箱周圍所有吹除閥,加速塔內(nèi)冷量外排,同時高壓板式換熱器高壓空氣通道、氮氣通道、氧氣通道開始流通,控制好氮氣出口溫度。由于氧通道生產(chǎn)正常時為液體,管道直徑小,加之上塔壓力低,空氣吹除流量小,因此必須開啟液氧泵后儀表空氣吹除閥,加速通道的復(fù)熱速度。裝置在加溫吹除期間合理調(diào)整好空氣的分配,使塔內(nèi)溫度均勻升溫至0 ℃以上,然后對氧氣通道以及冷箱內(nèi)各出口氣進(jìn)行露點分析,露點溫度為-60 ℃以下即表明吹除加溫合格。整個吹除加溫時間為48 h,2017年4月28日啟動膨脹機(jī),38 h后生產(chǎn)出氧氣產(chǎn)品,各項參數(shù)正常。

        4 結(jié)語

        此次氧通道凍堵事故主要是由于公司公用工程管理不到位,對液氧泵的加溫、密封氣干燥度的重要性認(rèn)識不足,為防微杜漸,決定在2套空分裝置緊急停車后,第一時間關(guān)閉外送儀表氣閥,避免后系統(tǒng)含濕空氣倒回儀表貯槽,同時在儀表氣正常后必須對儲罐進(jìn)行置換合格后方可外送。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 曹忠信.主換熱器空氣通道堵塞原因分析及處理[J].深冷技術(shù),2009(4):14- 15.

        [2] 王黎明,劉廣州.高壓主換熱器通道凍堵原因的分析及處理[J].廣州化工,2011,39(24):121- 122.

        [3] 李振威,喻朝飛,盧強(qiáng),等.空分塔污氮過冷液化器液空流路堵塞分析處理[J].設(shè)備管理與維修,2013(8):35- 37.

        [4] 韓喜民.KDON- 14000/1500型空分裝置的安裝與運(yùn)行問題總結(jié)[J].化肥工業(yè),2008,35(6):38- 40.

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