王素霞,獨 順
(河南豫光鋅業(yè)有限公司,河南 濟源 454650)
1992年黨中央和國務院批準的《環(huán)境與發(fā)展十大對策》明確提出各生產(chǎn)制造企業(yè)盡量采用能耗物耗小、污染物排放量少的清潔工藝。
1993年召開的第二次全國工業(yè)污染防治工作會議提出了工業(yè)污染防治必須從單純的末端治理向?qū)ιa(chǎn)全過程控制轉(zhuǎn)變,實行清潔產(chǎn)。
1994年國務院通過的《中國21世紀議程》把推行清潔生產(chǎn)作為優(yōu)先實施的重點領域。
1996年召開的第四次全國環(huán)境保護會議提出了到20世紀末把主要污染物排放總量控制在“八五”末期水平的總量控制目標,會后頒發(fā)的《國務院關于環(huán)境保護若干問題的決定》再次強調(diào)了要推行清潔生產(chǎn)。清潔生產(chǎn)是把綜合預防的環(huán)境策略持續(xù)應用于生產(chǎn)過程和產(chǎn)品中,從而減少對人類和環(huán)境的風險;是推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變和實現(xiàn)污染物總量控制目標的重要手段。
某30萬噸濕法煉鋅企業(yè)使用傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝,工藝流程為焙砂浸出、凈液、電解。電解廢液輸送過程中,會出現(xiàn)因管道材質(zhì)、液體輸送方式、管線的長度、管道的結晶程度等因素導致管道崩裂,不僅影響生產(chǎn),而且造成環(huán)保事故發(fā)生。為響應政府清潔化生產(chǎn)號召,改變管道材質(zhì),改變廢液輸送方式,優(yōu)化管線布局,調(diào)整管道結晶清理周期等已迫在眉睫。通過改造提高了生產(chǎn)穩(wěn)定性,避免了環(huán)保事故的發(fā)生,實現(xiàn)了清潔化生產(chǎn)。
該企業(yè)的電解工段在廢液輸送過程中,使用傳統(tǒng)的增強聚丙烯材質(zhì)管道作為主輸送管道。
因管道材質(zhì)、液體輸送方式、管線的長度、管道的結晶程度等制約因素,常常出現(xiàn)管道崩裂的情況發(fā)生,造成生產(chǎn)波動和環(huán)保污染。
原電解工段使用增強聚丙烯管道作為廢液輸送管道,存在以下弊端:(1)增強聚丙烯管道不耐紫外線照射,抗老化性能差;(2)管道頻繁崩裂,維修工作量大,日常需3名管道工進行維護;
(3)備件和材料消耗高,每年約7.6萬元;
(4)廢液含硫酸180g/l~200g/l、含鋅50g/l~60g/l,管道崩裂極易造成環(huán)保事故。
經(jīng)過反復實驗,最終升級選用DN150超高分子聚乙烯鋼帶復合管道。
經(jīng)過2年試用,現(xiàn)未出現(xiàn)管道泄露問題,且管道結晶速度慢,結晶清理周期延長。
維修頻次大大降低,避免生產(chǎn)波動,環(huán)保事故,兩年基本沒有備件和材料消耗。
原電解液輸送管線較長,彎頭數(shù)量多,增加了液體的輸送難度。泵的效率低,總流量300/h,實際流量約90m3/h~100m3/h,給生產(chǎn)帶來困難。改造前布置圖(見圖1)。
經(jīng)過論證最終采用管道與溜槽相結合的方式進行,將廢液經(jīng)管道輸送至凈液工段屋頂溜槽,采用溜槽自流的方式,進行電解廢液輸送。
這種輸送方式可以減少管線的長度,將原管道長度縮減至二分之一,且減少彎頭數(shù)量,管徑由DN100改為DN150,管道材質(zhì)由FRPP管道改變?yōu)殇搸秃瞎艿馈⒃?#、2#廢液管道合并成為一條管道,3#、4#廢液管道合并成為一條管道。
改造后廢液泵由3臺輸送1臺備用(兩臺流量50m3)改為1臺泵(流量100m3)輸送1臺(流量100m3)備用即可滿足生產(chǎn)需要。改造后布置圖(見圖2)。
圖1 鋅電解廢液輸送管道改造前布置圖
圖2 鋅電解廢液輸送管道新增溜槽后布置圖
該電解工段使用增強聚丙烯FRPP材質(zhì)管道,因管線長,彎頭多,管道不光滑,導致管道改造后泵的利用效率提高,并且溜槽的清理較為方便,延遲了管道的清理周期,降低了動力電單耗。
現(xiàn)將該企業(yè)電解工段2014年廢液管道清理周期所示如下:
表1 該企業(yè)電解工段2014年廢液管道周期清理表
表2 該企業(yè)電解工段2016年廢液管道周期清理表
改造后備件材料費用、人工成本、動力電單耗等大幅降低,在穩(wěn)定生產(chǎn)的同時,也杜絕了因管道崩裂帶來的安全、環(huán)保問題。具體效益如下:
(1)節(jié)約了材料備件費用,每年可節(jié)約10萬元的管道、管件費用;
(2)節(jié)約了電費,管道布局更加優(yōu)化,阻力減少,泵效率增加,改造前,某電解工段正常情況下需開啟4臺廢液輸送泵,其中2臺功率為30kw,2臺功率為15kw,合計90kw;改造后,某電解工段廢液輸送泵正常開啟數(shù)量為1臺,另一臺泵間斷開啟,實際功率為35kw,改造后可減少用電55kwh/h,每年可節(jié)約電費24.486萬元;
(3)降低了職工工作量,達到減員的目的,實施后減少1/2的管道維修工作量,管道工減員3人;
(4)系統(tǒng)酸鋅比等的調(diào)控更加快捷,為穩(wěn)定生產(chǎn)創(chuàng)造了更加有利的條件;
(5)杜絕了因管道泄漏造成的環(huán)保風險;
(6)減少了泵的維修頻率,單臺泵的維修頻率由3次/2月降低為1次/2月。
綜上所述,鋅電解車間選取聚乙烯鋼帶復合管道取代增強聚丙烯FRPP材質(zhì)管道,對解決因管道材質(zhì)、管線長、彎頭數(shù)量多和結晶速度快,不易清理等引起的管道崩裂的問題有著至關重要的作用。改造后,合并了廢液管道,減少了泵的數(shù)量,增加泵的利用效率,降低動力電單耗,降低了備件材料消耗成本。
管道結晶清理周期由原來的3個月延長至2年以上,溜槽清理為每年清理一次即可,具有很好的經(jīng)濟效益和社會效益。
參考文獻
[1]梅光貴.濕法煉鋅學.中南大學出版社,2001,419.[2]高密度聚乙烯國家標準,GB/T,13663-92.