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        某型發(fā)動機高渦葉片掉塊故障分析與排故

        2018-05-22 11:14:02鞏孟祥李中生韋周慶鄭麗
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2018年9期
        關(guān)鍵詞:航空發(fā)動機

        鞏孟祥 李中生 韋周慶 鄭麗

        摘 要:某型航空發(fā)動機在臺架試車過程中出現(xiàn)振動值急劇上升問題,停車后孔探儀檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)動機高渦葉片掉塊燒蝕,對故障件進行質(zhì)量復(fù)查、強度復(fù)查、冶金及斷口分析,并對高渦轉(zhuǎn)子葉片相關(guān)機件進行系統(tǒng)分析,最終找到故障原因,同時制定了后續(xù)排故措施。

        關(guān)鍵詞:航空發(fā)動機;高渦葉片;掉塊燒蝕

        中圖分類號:V231 文獻標(biāo)志碼:A

        1 故障描述

        某型發(fā)動機在廠內(nèi)試車過程中,出現(xiàn)振動值急劇上升,機載峰值達(dá)到144mm/s,停車后孔探儀檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)動機高渦葉片燒蝕。發(fā)動機分解后發(fā)現(xiàn)高渦葉片15片出現(xiàn)掉塊燒蝕現(xiàn)象,其余高渦葉片均出現(xiàn)打傷變形及高溫變色現(xiàn)象。

        2 高渦葉片質(zhì)量復(fù)查

        經(jīng)復(fù)查,高渦葉片所用原材料入廠復(fù)驗合格,生產(chǎn)全過程受控、有效,質(zhì)量記錄完整、齊全,各項理化檢測結(jié)果符合技術(shù)條件要求,成品葉片質(zhì)量符合設(shè)計要求。

        3 高渦葉片強度復(fù)查

        3.1 靜強度分析

        對高渦葉片進行了靜強度復(fù)查,葉片前緣中部徑向應(yīng)力為106MPa,屈服強度儲備為3.81,滿足強度標(biāo)準(zhǔn)要求,葉片前緣出現(xiàn)故障的可能性較小。

        3.2 葉尖碰磨分析

        在葉尖前緣施加周向1000N的節(jié)點力,模擬葉尖碰磨情況,有限元分析結(jié)果如圖1、圖2所示。高應(yīng)力部位出現(xiàn)在前緣葉尖和前緣葉根,葉尖高應(yīng)力區(qū)靠近載荷加載部位,葉尖前緣應(yīng)力不真實,所以葉尖碰磨最大應(yīng)力應(yīng)出現(xiàn)在葉根部位。根據(jù)有限元分析結(jié)果可知,葉尖前緣碰磨時,葉根比葉身前緣中部更容易發(fā)生破壞。

        4 高渦葉片故障件冶金及斷口分析

        高渦葉片共有72片葉片,按葉片損傷類別大致分為4類:

        (a)葉片進氣邊掉塊。

        (b)變形及裂紋。

        (c)宏觀無明顯變形及裂紋,但進氣邊及靠進氣邊葉盆面橢圓形高溫?zé)凇?/p>

        (d)宏觀無明顯變形及裂紋,僅進氣邊高溫?zé)凇?/p>

        掉塊葉片在圓周位置上集中分布在圓周一側(cè),基本相鄰,也即掉塊葉片在整個轉(zhuǎn)子圓周上呈扇形分布,未見變形裂紋葉片分布在另一側(cè),則高溫?zé)诔潭容p的葉片位置也較集中。

        對故障葉片進行電鏡掃描,典型故障形貌如圖3所示。

        高渦葉片掉塊從距葉根15mm~17mm的進氣邊起始,呈現(xiàn)斜梯形掉塊,在第一段斷面(斜向)上均可見多個類解理刻面,類解理刻面上微觀可見河流及羽毛狀放射棱線特征,可知高渦葉片斷裂性質(zhì)為疲勞。

        掉塊斷口觀察表明,所有斷口起源均從距葉根15mm~17mm高度處的進氣邊區(qū)域起始,大多葉片的起源具有多源特征,各個葉片源區(qū)微觀位置并不一致,集中在氣膜孔表面、葉背打傷處表面、葉盆表面、次表面等位置,微觀觀察表明,這些源區(qū)的共性是結(jié)構(gòu)(氣膜孔)或缺陷導(dǎo)致應(yīng)力集中處,此外,源區(qū)再結(jié)晶一般呈現(xiàn)沿晶特征,與組織超溫導(dǎo)致的晶界弱化有關(guān)。此外組織觀察表明宏觀未見明顯變形和裂紋的第三、四類損傷葉片上在高溫?zé)谔幗M織均已超溫(第三類損傷葉片進氣邊及靠進氣邊葉盆處組織過燒、第四類葉片中高溫色最輕微的葉片進氣邊組織已過熱),也可推斷整臺發(fā)動機高渦葉片在最高溫度處(葉身中部進氣邊)組織已出現(xiàn)超溫現(xiàn)象。

        綜合宏觀損傷觀察、斷口宏微觀觀察、組織及溫度場分析可知葉片先超溫后疲勞開裂。

        5 故障原因分析

        高壓渦輪葉片斷口分析結(jié)果表明,葉片為超溫疲勞斷裂。下面就高渦葉片超溫原因分析排查。

        5.1 環(huán)境超溫

        (1)經(jīng)過復(fù)查試車情況,發(fā)動機在試車過程中未發(fā)生發(fā)動機超溫的情況。

        (2)從高渦轉(zhuǎn)子葉片損傷周向分布情況看,損傷掉塊且超溫的葉片集中在1/4的區(qū)域內(nèi),距離較遠(yuǎn)的葉片有過熱,但無超溫現(xiàn)象,可以說明高渦轉(zhuǎn)子葉片環(huán)境溫度無明顯異常。

        5.2 高渦葉片自身冷卻問題

        (1)冷卻流路不通暢

        根據(jù)主燃燒室故檢結(jié)果,預(yù)旋噴嘴處未發(fā)現(xiàn)異常,復(fù)查高渦前封嚴(yán)盤與主燃蜂窩配合,配合間隙未發(fā)現(xiàn)異常。因此認(rèn)為冷卻流路未發(fā)現(xiàn)堵塞不通暢問題。

        (2)高渦葉片頂端蓋板脫落或翹曲

        高渦葉片蓋板缺失可造成葉片內(nèi)冷卻空氣從頂端流出,葉片氣??谉o冷卻氣流出,葉片氣膜冷卻失效,會造成葉片燒蝕掉塊。檢查葉片蓋板。大掉塊的葉片由于前緣掉塊其蓋板在前緣位置完全損傷,除這些掉塊葉片上蓋板前緣缺失外,其他宏觀未裂葉片其蓋板無明顯掉塊,僅存在較為嚴(yán)重的刮磨,及葉背葉尖棱邊變形缺失,因此認(rèn)為,此次故障由于蓋板原因引起的可能性較低。

        (3)葉片內(nèi)冷卻通道堵塞

        外來物堵塞高壓渦輪葉片冷卻通道,有可能導(dǎo)致葉片冷卻的逆流裕度不足而發(fā)生超溫。

        ①分解檢查故障葉片榫頭底部進氣窗口,未發(fā)現(xiàn)堵塞物。

        ②通過解剖葉片亦未發(fā)現(xiàn)異常。

        ③根據(jù)復(fù)查情況葉片水流量均合格。

        因此,認(rèn)為葉片內(nèi)冷卻通道堵塞可能性較低。

        5.3 渦輪葉片損傷導(dǎo)致冷卻失效

        (1)分解檢查過程中發(fā)現(xiàn)一個高渦導(dǎo)向器堵塊脫落缺失。材料為K40M,裝配于高壓導(dǎo)向葉片上緣板后端,兩件用真空釬焊方法固定,主要作用是封堵葉片緣板鑄造時的工藝退渣口。

        (2)能譜分析結(jié)果表明 14#葉片表面存在K40M,葉片表面未見其他異常外來成分。表明高導(dǎo)葉片堵塊脫落,并且撞擊了高渦轉(zhuǎn)子葉片。

        分析認(rèn)為如果高渦葉片受到外物打傷產(chǎn)生裂紋或裂口,裂紋或裂口損傷隨著高渦轉(zhuǎn)子工作出現(xiàn)擴展,使得高渦葉片內(nèi)部冷卻空氣從損傷處流出,也會使葉片氣模冷卻失效造成葉片超溫?zé)g,在對高渦葉片進行電鏡掃描時發(fā)現(xiàn)有3片葉片疲勞起源特征,均有打傷坑。因此,高渦葉片是受到外物打傷引起葉片冷卻失效而超溫。

        5.4 堵塊脫落原因分析

        堵塊裝配定位不牢靠,真空釬焊時堵塊自由下落到工藝孔孔口處,后續(xù)磨加工工藝孔孔口,將1.2mm余量去除,即將堵塊焊接質(zhì)量良好的1.2mm部分去除,僅留下焊接質(zhì)量較差的小部分封堵在工藝孔孔口處,在后續(xù)工作過程中焊縫強度不足,造成堵塊脫落打傷渦輪葉片。

        結(jié)論

        (1)高渦導(dǎo)向葉片堵塊脫落是造成此次故障的首發(fā)因素。

        (2)故障模式:發(fā)動機工作時,高渦導(dǎo)向葉片一個堵塊發(fā)生脫落,掉落在高壓渦輪導(dǎo)向器與高壓渦輪葉片之間的流道內(nèi)。堵塊隨著氣流撞擊到高渦轉(zhuǎn)子葉片前緣,對某些葉片產(chǎn)生傷害,形成裂紋或裂口。裂紋或裂口損傷在熱應(yīng)力、離心應(yīng)力及振動應(yīng)力等的共同作用下,逐步擴展,高渦葉片冷卻失效,致使葉片超溫造成材質(zhì)疲勞性能下降,進而發(fā)生撕裂掉塊的情況。撕裂掉塊的葉片殘骸四散,對相鄰高渦葉片繼續(xù)產(chǎn)生傷害。葉片的撕裂掉塊影響了附近其他葉片的冷卻效果,致使其他葉片也發(fā)生了超溫的情況。多個葉片的損傷使得高渦轉(zhuǎn)子平衡被破壞,高渦轉(zhuǎn)子發(fā)生振動異常,發(fā)動機振動值激增,振動引起高渦轉(zhuǎn)子位置串動,高渦轉(zhuǎn)子葉片與附近其他機件發(fā)生異常碰磨。

        (3)針對堵塊脫落故障,已經(jīng)貫徹改進措施:將工藝孔處真空釬焊堵塊改為氬弧焊封堵,并通過評審。

        參考文獻

        [1]栗尼娜.基于結(jié)構(gòu)強度評估的某航空發(fā)動機渦輪葉片典型失效模式分析[C].2015年第二屆中國航空科學(xué)技術(shù)大會論文集,2015.

        [2]張慶民,張萬秋,王立波.發(fā)動機渦輪Ⅱ級葉片斷裂原因分析[J].失效分析與預(yù)防,2010,5(1):35-18.

        [3]盧文海,劉麗玉,白明遠(yuǎn).發(fā)動機燃?xì)鉁u輪葉片斷裂分析[J].失效分析與預(yù)防,2010,5(4):252-256.

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