高海松,鄭 軍
(中石化齊魯分公司第二化肥廠,山東淄博 255400)
水煤漿和氧氣經(jīng)德士古燒嘴充分混合霧化后進(jìn)入氣化爐燃燒室,在約1 400 ℃條件下進(jìn)行氣化反應(yīng),生成以CO和H2為有效成分的粗合成氣,粗合成氣和熔融灰渣一起向下,經(jīng)均布激冷水的激冷環(huán),沿下降管進(jìn)入激冷室的水浴中。激冷水泵從洗滌塔中抽取黑水送至氣化爐激冷環(huán)和文丘里洗滌器,激冷水(7.2 MPa,248 ℃,156.8 t/h)經(jīng)激冷水過濾器濾去可能堵塞激冷環(huán)的固體顆粒,然后送入位于下降管上部的激冷環(huán),激冷水呈螺旋狀沿下降管的管壁流下,進(jìn)入激冷室。從激冷室出來的合成氣進(jìn)入文丘里洗滌器,與從激冷水泵來的洗滌塔黑水混合,使合成氣夾帶的固體顆粒完全濕潤,以便在洗滌塔內(nèi)能徹底脫除。激冷水泵工藝流程見圖1。
圖1 激冷水泵工藝流程
激冷水泵的運(yùn)行狀態(tài)將會(huì)直接影響氣化爐的安全運(yùn)行。2008年10月24日煤氣化裝置開車以來,共發(fā)生2次因激冷水泵出現(xiàn)問題而導(dǎo)致的氣化爐停車事故,其中一次是因?yàn)闄C(jī)械密封泄漏量太大。由于激冷水中含灰渣較多,當(dāng)運(yùn)行泵出現(xiàn)問題需要啟動(dòng)備用泵時(shí),備用泵入口管線內(nèi)的灰渣就會(huì)進(jìn)入激冷環(huán),導(dǎo)致激冷環(huán)壓差升高,其后果就是激冷水水量受限,氣化爐無法高負(fù)荷運(yùn)行。若管道有結(jié)垢的情況,則故障泵出入口切斷閥關(guān)不嚴(yán),可能導(dǎo)致故障泵不能安全切出檢修,最終結(jié)果是氣化爐被迫停車。因此,激冷水泵的安全穩(wěn)定運(yùn)行成為制約氣化爐長周期運(yùn)行的瓶頸。
機(jī)械密封是一種旋轉(zhuǎn)軸用的接觸式動(dòng)密封,其在流體介質(zhì)和彈性元件的作用下,2個(gè)垂直于軸心線的密封端面緊貼著相對(duì)旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到密封的效果。其優(yōu)點(diǎn)是密封性能可靠、泄漏量極小、摩擦功率損耗小、工作狀況穩(wěn)定、緩沖性好、使用周期長以及使用范圍廣,可適用于多種工況;其缺點(diǎn)是結(jié)構(gòu)復(fù)雜、制造精度高、裝配要求高、維修不方便以及價(jià)格高。通用離心泵機(jī)械密封種類繁多,型號(hào)各異,但它們的泄漏都表現(xiàn)在制造質(zhì)量不好、安裝質(zhì)量不穩(wěn)定、工藝操作不當(dāng)及工況的改變等[1]。機(jī)械密封泄漏點(diǎn)主要有五處:軸套與軸間的密封處,動(dòng)環(huán)與軸套間的密封處,摩擦副即動(dòng)、靜環(huán)間的密封處,對(duì)靜環(huán)與靜環(huán)座間的密封處,密封端蓋與泵體間的密封處[2-3]。
機(jī)械密封主要元件結(jié)構(gòu)示意見圖2,機(jī)械密封的泄漏與它們的運(yùn)行狀態(tài)有關(guān)系。
圖2 機(jī)械密封主要元件結(jié)構(gòu)示意
機(jī)械密封的故障主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:①密封端面的故障,如磨損和熱裂等;②彈簧的故障,如松弛、斷裂和腐蝕等;③輔助密封圈的故障,如有裂口、碰傷、變形、硬化和變質(zhì)等;④間隙配合不好。
3.1.1 設(shè)計(jì)原因
在氣化爐投料前,洗滌塔壓力要求小于0.4 MPa(一般為了一次投料成功壓力都控制在0.1 MPa 以下),但從除氧器經(jīng)洗滌塔給料泵補(bǔ)至洗滌塔的高壓灰水溫度達(dá)到了120 ℃。由于高壓灰水飽和蒸汽壓大于泵入口壓力,進(jìn)入洗滌塔的高壓灰水就不可避免地發(fā)生汽蝕,對(duì)泵體尤其是機(jī)械密封造成嚴(yán)重?fù)p害。另外,為了保證系統(tǒng)中氧體積分?jǐn)?shù)低于0.5%,投料之前需要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行氮?dú)庵脫Q。當(dāng)洗滌塔液位過高時(shí),充入的大量氮?dú)鉄o法進(jìn)行有效分離,會(huì)造成塔內(nèi)冷水夾帶大量氣泡。
3.1.2 操作原因
激冷水泵檢修后,其機(jī)械密封壽命不長,甚至有一次氣化爐剛投料完成就發(fā)生較大量的泄漏(使用壽命僅2 h)。這與投用時(shí)的操作密切相關(guān),主要表現(xiàn)在以下方面:①密封水閥、泵入口閥的打開順序不正確。正確的順序是首先打開泵體排氣閥,然后投用密封水閥,最后打開泵入口閥。由于該泵操作時(shí)一般約4人共同完成,在沒有統(tǒng)一的指揮時(shí),常會(huì)發(fā)生密封水閥還未開而泵入口閥已打開的情況,導(dǎo)致約 240 ℃的激冷水進(jìn)入機(jī)械密封腔體,損壞輔助密封;再加上激冷水中固含量高,泵運(yùn)行時(shí)加劇摩擦副的磨損,導(dǎo)致機(jī)械密封短期失效。②閥門開得太快、開度太大。在此情況下,因泵內(nèi)還沒有壓力,大量高壓密封水直接沖入密封腔體,摩擦副端面脫開,損壞機(jī)械密封,此類事故也曾有發(fā)生。③由于原始設(shè)計(jì)機(jī)械密封沖洗水管線缺少流量計(jì),操作人員投用機(jī)械密封沖洗水時(shí)沒有一個(gè)定量的概念。當(dāng)沖洗水量不足時(shí),摩擦副長期運(yùn)行后發(fā)生磨損而造成泄漏。
3.2.1 暖泵線故障
由于激冷水溫度高,之前暖泵線經(jīng)常堵塞,造成備用泵自啟時(shí)不能充分暖泵,泵部件在溫度急劇升高的情況下產(chǎn)生裂紋,從而引起泵體振動(dòng)過大,最終結(jié)果就是造成密封損壞。
3.2.2 泵振動(dòng)過大
動(dòng)平衡不良、軸承損壞、摩擦、汽蝕、基礎(chǔ)松動(dòng)等原因都可能引起泵體振動(dòng)過大,過大的振動(dòng)不可避免地會(huì)對(duì)機(jī)械密封使用造成不良影響。
激冷水泵采用單端面高壓機(jī)械密封,有幾次故障后,拆卸集裝式機(jī)械密封,發(fā)現(xiàn)聚四氟乙烯環(huán)有高溫磨損現(xiàn)象。
正常生產(chǎn)時(shí),除氧器至洗滌塔的水溫在125 ℃左右,盡可能降低洗滌塔的溫度是最好、最直接的方法。除氧器的熱源主要有脫鹽水和凈化裝置來的低壓冷凝液,但是為了保證凈化裝置液位的穩(wěn)定和環(huán)保的要求,低壓冷凝液已基本不再調(diào)節(jié),而且為了保障系統(tǒng)水質(zhì),精制水不宜減少。經(jīng)協(xié)商,決定在氣化爐投料時(shí)采用高壓灰水泵提供的事故激冷水進(jìn)行開車,當(dāng)系統(tǒng)壓力升高到0.2 MPa后再啟動(dòng)激冷水泵,從根源上消除了泵汽蝕的可能。
在開泵前,先打開排氣閥,再打開密封沖洗水閥,并控制密封水壓高于入口壓力0.05 MPa,最后打開泵入口閥。
激冷水泵的暖泵線是泵出口單向閥跨線。該跨線設(shè)計(jì)采用DN 25 mm管線且彎頭較多,由于黑水中灰渣較多,暖泵線極易堵塞而造成備用泵不熱備。若泵因故自啟,泵體部件如導(dǎo)葉、襯板、葉輪等會(huì)因熱應(yīng)力產(chǎn)生損壞,由此產(chǎn)生的過大振動(dòng)會(huì)對(duì)機(jī)械密封造成致命損壞。技術(shù)人員對(duì)暖泵線實(shí)施了改造,一方面減少暖泵線的長度并減少彎頭數(shù);另一方面在暖泵線上增加中壓鍋爐水作為沖洗水,當(dāng)暖泵線堵塞時(shí),打開沖洗水進(jìn)行疏通,可保證備用泵時(shí)刻處于備用狀態(tài)。
因機(jī)械密封聚四氟乙烯環(huán)有高溫磨損現(xiàn)象而造成密封失效,與密封生產(chǎn)廠家溝通后進(jìn)行改造?,F(xiàn)采用耐溫300 ℃的全氟醚O形密封圈代替聚四氟乙烯環(huán)。
在機(jī)械密封沖洗水切斷閥后增加了轉(zhuǎn)子流量計(jì),操作時(shí)控制沖洗水量在1.0~1.5 m3/h,避免沖洗水量太小而失去沖洗效果。
煤氣化激冷水泵機(jī)械密封泄漏的原因是多方面的,要解決這個(gè)生產(chǎn)難題不僅要從機(jī)械密封本身查找原因,更要從其所處的工藝條件著手,另外操作問題、檢修質(zhì)量也會(huì)對(duì)其造成一定影響。只有不斷在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)問題、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),才能找到機(jī)械密封失效的原因,從而采取有效的措施解決問題,保障激冷水泵的安全、可靠運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
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