周 清,馬兆鋒
(兗礦魯南化工有限公司,山東滕州 277527)
隨著舊裝置淘汰、新項目的投運,兗礦魯南化工有限公司東廠區(qū)(以下為簡稱魯化)鍋爐系統(tǒng)熱水出現(xiàn)不平衡,造成熱水相對過剩、除鹽水供不應求的被動局面,通過“溫水冷”改造,間接利用循環(huán)冷卻水替代除鹽水直接冷卻,使得鍋爐系統(tǒng)熱水達到平衡,同時又減少了除鹽水的使用量[1-2]。改造完成后,形成了獨立的溫水冷循環(huán)冷卻系統(tǒng),簡化了工藝流程。
隨著魯化聚甲醛裝置的試車,蒸汽冷凝液、預熱除鹽水等熱水局部形成不平衡現(xiàn)象,造成部分熱水現(xiàn)場排放。魯化除鹽水系統(tǒng)有2個管網(wǎng),分別為一級除鹽水(SiO2質(zhì)量濃度≤100 μg/L)和二級除鹽水(SiO2質(zhì)量濃度≤20 μg/L)管網(wǎng);熱水來自各蒸汽換熱器形成的冷凝液、汽輪機凝結(jié)水及凈化系統(tǒng)除鹽水加熱器除鹽水回水(又稱預熱除鹽水)。
魯化熱電水平衡情況見表1。
由表1可以看出:來熱電界區(qū)熱水合計流量為580 t/h,熱電界區(qū)供給鍋爐水合計流量為520 t/h;即在正常情況下,熱電鍋爐水系統(tǒng)富余熱水60 m3/h。
由于2套凈化系統(tǒng)預熱除鹽水量較大,其界區(qū)廢熱鍋爐只能回用約1/3,其余部分全部送熱電界區(qū)。造成魯化熱水過?;虿黄胶獾闹饕蚴清仩t系統(tǒng)中凈化系統(tǒng)預熱除鹽水的用量較大,遠超出蒸汽冷凝液的損失量,為此,計劃將部分預熱除鹽水改為循環(huán)水間接冷卻。鍋爐系統(tǒng)預熱除鹽水主要為冷渣機、風機及汽機軸封冷卻,將其改為循環(huán)水間接冷卻,即新增1臺溫水冷卻器(簡稱溫水冷),將需冷卻的設備的熱量通過除鹽水移至循環(huán)水,溫水冷的作用是將設備的熱量由循環(huán)的除鹽水傳遞給循環(huán)水。
表1 魯化熱電水平衡情況 t/h
注:熱電Ⅰ回水(冷渣機、風機、分析取樣),熱電Ⅱ回水(冷渣機、風機、分析取樣),熱電Ⅲ回水(冷渣機、汽機軸封冷卻器)
鍋爐系統(tǒng)冷渣機、汽機軸封等換熱設備,由于熱介質(zhì)溫度高(均在100 ℃以上),或冷卻水的接觸溫度高,必須使用除鹽水進行冷卻,其他常見的冷卻水如新鮮水、循環(huán)水在該接觸溫度下結(jié)垢趨向很嚴重,換熱器易發(fā)生結(jié)垢堵塞,既影響換熱,又影響換熱器列管的流通及使用壽命。
換熱器介質(zhì)接觸溫度較高的,不宜用新鮮水或循環(huán)水冷卻,需用除鹽水冷卻。硬度適中的新鮮水在達到40 ℃時就有明顯的結(jié)垢趨向;一般接觸溫度超過60 ℃,持續(xù)接觸時間超過2 h,水中的碳酸鈣、碳酸鎂開始由游離狀態(tài)組合沉淀為晶石狀態(tài),即俗稱的結(jié)垢。魯化新鮮水硬度較高,其接觸溫度不能超過50 ℃;循環(huán)水因添加了阻垢劑,接觸溫度可以適當放寬,但不能超過65 ℃。
魯化熱電系統(tǒng)新鮮除鹽水的用量,很大程度上受到回用熱水量(預熱除鹽水、蒸汽冷凝液)的制約,從而嚴重影響冷渣機、風機等的正常運行,為此,將使用除鹽水冷卻的部分設備改為循環(huán)水間接冷卻。其中,循環(huán)水上回水溫差5~8 ℃,溫水上回水溫差5~8 ℃,溫水流量固定,并根據(jù)溫水上回水及其用戶(冷渣機、風機)的運行參數(shù)情況,調(diào)整循環(huán)水用量。其詳細改造內(nèi)容如下:鍋爐系統(tǒng)預熱除鹽水主要為冷渣機、風機及汽機軸封冷卻,將其改為循環(huán)水間接冷卻;溫水冷改造系統(tǒng)新增1臺換熱器(即溫水冷,其作用是將冷渣機、風機等設備的熱量由閉式循環(huán)的除鹽水傳遞給循環(huán)水)、3臺循環(huán)水泵(給閉式循環(huán)的除鹽水加壓)、1臺除鹽水箱(中間水箱)。溫水冷改造流程示意見圖1。
圖1 溫水冷改造流程示意
改造原理為:通過3臺循環(huán)水泵(2開1備),將中間水箱內(nèi)的除鹽水送至溫水冷進行冷卻,冷卻后送往各界區(qū)冷渣機、風機等,利用溫水冷冷卻后的密閉循環(huán)的除鹽水對冷渣機、風機進行冷卻,換熱后溫度較高的密閉循環(huán)的除鹽水再回流至中間水箱,溫水冷冷卻用的循環(huán)水就近接生產(chǎn)系統(tǒng)循環(huán)水管網(wǎng)。
改造完成后,冷渣機、風機冷卻水(閉式循環(huán)的除鹽水)與鍋爐水系統(tǒng)的除鹽水進行物理隔離。
按裝置年運行8 000 h、除鹽水2.43元/t、循環(huán)水0.156元/t、動力電價0.63元/(kW·h)計,則減少除鹽水量60 t/h、消耗循環(huán)水80 t/h、動力電消耗60 kW(3臺泵2開1備,單臺泵電機功率為30 kW),年經(jīng)濟效益約76.4萬元。
此次循環(huán)水系統(tǒng)改造保留了除鹽水冷卻的方式,可滿足設備用水要求的同時達到節(jié)水的目的;將除鹽水直接冷卻改為循環(huán)水間接冷卻,即熱介質(zhì)接觸換熱仍為除鹽水,除鹽水作為熱交換的傳遞介質(zhì),將熱量導出,由循環(huán)水進行有效冷卻,可實現(xiàn)循環(huán)水間接冷卻;并改善了換熱器冷卻用水的結(jié)垢情況,減少了新鮮除鹽水的用量,可進一步降低生產(chǎn)成本。通過擴充優(yōu)化循環(huán)用水結(jié)構(gòu),將原來粗放式的直接冷卻、直排式冷卻,升級為閉式循環(huán)冷卻。熱電所有冷渣機冷卻水改為溫水冷后,減輕了除鹽水系統(tǒng)負荷,運行后解決了東廠區(qū)
預熱除鹽水和蒸汽冷凝液的外排放問題,同時保證了全廠生產(chǎn)系統(tǒng)和熱電鍋爐的穩(wěn)定運行。此次改造將煤化工熱電系統(tǒng)用水結(jié)構(gòu)由電廠向煤化工轉(zhuǎn)化,形成了適合煤化工的用水模式。
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