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        一起分汽缸二次泄漏事故的原因分析

        2018-05-15 11:32:26歐陽小平吳海泓
        中國(guó)特種設(shè)備安全 2018年4期
        關(guān)鍵詞:裂紋焊縫檢測(cè)

        歐陽小平 楊 旭 吳海泓

        (廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院惠州檢測(cè)院 惠州 516003)

        2017年5月28日下午,惠州某熱力公司一臺(tái)分汽缸在操作人員例行的巡回檢查中,發(fā)現(xiàn)主供汽接管的補(bǔ)強(qiáng)圈邊緣有蒸汽泄漏,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)泄漏處為穿透性裂紋,隨即報(bào)告給公司負(fù)責(zé)人,在檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)人員的敦促下停爐,避免了一起可能發(fā)生的分汽缸爆炸事故。

        1 分汽缸基本數(shù)據(jù)及現(xiàn)場(chǎng)檢查情況

        該分汽缸系2017年5月3日新裝投用,使用僅25天,分汽缸結(jié)構(gòu)形式見圖1,技術(shù)參數(shù)見表1。將分汽缸外保溫全部拆除后,進(jìn)行宏觀檢查,發(fā)現(xiàn)其外表面有多處裂紋,均已穿透并產(chǎn)生了泄漏(裂紋形態(tài)見圖2、圖3),外觀未見腐蝕、塑性變形等缺陷。裂紋分布于接管c右側(cè)區(qū)域,以接管c附近和右側(cè)封頭區(qū)域尤為集中。圖2裂紋發(fā)生位置表明,裂紋產(chǎn)生位置與焊縫沒有必然聯(lián)系。

        圖1 分汽缸結(jié)構(gòu)示意圖

        圖2 外表面裂紋

        圖3 內(nèi)表面裂紋

        2 磁粉檢測(cè)

        按照NB/T 47013.4—2015《承壓設(shè)備無損檢測(cè)第4部分:磁粉檢測(cè)》,采用磁軛法對(duì)分汽缸外表面對(duì)接焊縫、接管角焊縫及疑似裂紋部位進(jìn)行磁粉檢測(cè),發(fā)現(xiàn)線性缺陷15處,磁痕尺寸22~290mm,裂紋集中在分汽缸的中、右側(cè)上部區(qū)域,裂紋沿縱向或周向分布,以周向分布為主。

        3 理化分析

        3.1 材料分析及硬度檢測(cè)

        依據(jù)GB/T 17394.1—2014《金屬材料 里氏硬度試驗(yàn) 第1部分 試驗(yàn)方法》進(jìn)行布氏硬度檢測(cè),檢測(cè)部位為分汽缸銘牌側(cè)筒體中部偏左側(cè)區(qū)域(位置見圖1),檢測(cè)結(jié)果見表2,結(jié)果表明材質(zhì)硬度正常。對(duì)筒體材料進(jìn)行了復(fù)驗(yàn),結(jié)果見表3,結(jié)果與出廠質(zhì)量證明書基本一致并滿足GB 713—2014《鍋爐和壓力容器用鋼板》的技術(shù)要求。

        表1 分汽缸技術(shù)參數(shù)

        表2 硬度檢測(cè)結(jié)果表

        表3 筒體材料化學(xué)成分復(fù)驗(yàn)結(jié)果對(duì)比表(Wt%)

        3.2 金相組織分析

        在分汽缸右側(cè)丁字焊縫及筒體中部含裂縫處(如圖1所示)切割取樣,按照GB/T 13298—2015《金屬顯微組織檢驗(yàn)方法》和DL/T 884—2004《火電廠金相檢驗(yàn)與評(píng)定技術(shù)導(dǎo)則》進(jìn)行金相顯微組織檢測(cè),金相組織檢測(cè)結(jié)果見圖4~圖8,母材基體組織為鐵素體+珠光體,焊縫基體組織鐵素體+珠光體+少量魏氏體,熱影響區(qū)基體組織是鐵素體+珠光體+魏氏體、鐵素體呈網(wǎng)狀分布;晶粒度為7級(jí),大小正常。裂紋處金相分析結(jié)果顯示:裂紋為樹枝狀,微觀表現(xiàn)為沿晶分布特征。

        圖4 母材金相照片

        圖5 焊縫金相照片

        圖6 熱影響區(qū)金相照片

        圖7 表面裂紋形態(tài)

        圖8 2-2#表面裂紋形態(tài)

        3.3 斷口形貌顯微鏡檢查

        將割取的丁字焊縫處試樣掰開,裂紋位置的斷口形貌見圖9,上部為外壁,下部則為內(nèi)壁。從圖9中可知,裂紋源于內(nèi)表面,斷口有明顯放射狀條紋,由內(nèi)壁向外壁發(fā)散,同時(shí)可見多條淺狀的疲勞輝紋[1]。

        圖9 裂紋斷口宏觀形貌 4×

        3.4 斷口分析

        對(duì)斷口進(jìn)行清洗、干燥后,放置于掃描電子顯微鏡下觀察,圖10~圖12為斷口表面形貌。從圖中可見,裂紋從晶粒粗大處(見圖10)開裂,有明顯的穿晶特征,斷口中部母材區(qū)晶粒較細(xì)(見圖11),存在小韌窩和細(xì)小的微裂紋,最后斷裂區(qū)(見圖12)分界線明顯,未見韌窩。綜合分析,斷口中間區(qū)域伴隨塑性變形成韌性斷裂,總體表現(xiàn)為脆性斷裂。

        圖10 裂紋源區(qū)微觀形貌

        圖11 斷口母材微觀形貌

        圖12 最后斷裂區(qū)微觀形貌

        4 原因分析

        4.1 使用情況調(diào)查

        該分汽缸發(fā)生泄漏事故屬二次事故,原位置安裝的舊分汽缸與現(xiàn)分汽缸的結(jié)構(gòu)形式及技術(shù)參數(shù)完全一致,因同樣的原因被報(bào)廢拆除。舊分汽缸2010年10月安裝投用,2016年底首次發(fā)現(xiàn)泄漏,使用單位隱瞞不報(bào),并采取貼補(bǔ)方式修補(bǔ),強(qiáng)行使用至新分汽缸更換。分汽缸的主要功能是將蒸汽匯集后通過主汽管向外輸送至用戶(見圖1接管c),蒸汽來源有2處,一是1臺(tái)UG-35/3.82-M34型鍋爐產(chǎn)過熱蒸汽做功后的泛汽,蒸汽溫度195℃,工作壓力0.9MPa,由接管f導(dǎo)入;二是2臺(tái)SZL20-1.25-AⅡ鍋爐(公司編號(hào)3#、4#爐)產(chǎn)的部分飽和蒸汽,工作壓力1.0MPa,由接管g引入;接管d為除氧器用汽接口。3#、4#爐與分汽缸連接管路見圖13。

        圖13 3#、4#鍋爐與分汽缸連接管道圖

        據(jù)使用單位反映,從2016年下半年開始,因用汽負(fù)荷變化,3#、4#爐的供汽模式從2臺(tái)同時(shí)啟停改為晚間一停一用,蒸汽通過旁路管道向鄰近用戶供汽,余汽接入分汽缸。

        現(xiàn)場(chǎng)核查時(shí)發(fā)現(xiàn),3#、4#爐與分汽缸連接管路(見圖13)于2008年安裝,使用時(shí)間久,現(xiàn)場(chǎng)未見相關(guān)設(shè)計(jì)安裝資料。4#爐與主蒸汽管道之間管段沒有安裝疏水裝置,設(shè)計(jì)不合理。與3#爐相連接的管道裝有疏水裝置,但使用單位管理不到位,巡檢人員沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)疏水裝置堵塞,疏水裝置不能正常疏水。

        4.2 事故原因綜合分析

        新舊分汽缸由不同制造單位制造生產(chǎn),根據(jù)硬度及金相檢測(cè)結(jié)果,結(jié)合分汽缸的損壞情況可以推斷事故與制造質(zhì)量無關(guān)。依照裂紋處斷口形貌和金相檢測(cè)情況分析可確定裂紋屬疲勞裂紋。導(dǎo)致分汽缸產(chǎn)生疲勞的原因應(yīng)是受到冷熱溫度的變化,即分汽缸在熱的狀態(tài)下遇到較低溫度的水。分汽缸接管情況可知,能夠提供水的接口共有2個(gè),通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)檢查,排除了因鍋爐主給水閥門泄漏從接管d導(dǎo)入分汽缸的可能性;因此,低溫水只能是從接管b進(jìn)入的。3#、4#爐與分汽缸的連接管道在運(yùn)行期間始終處于連通狀態(tài),從圖中可以看到,連接4#爐與主蒸汽管道之間為一段下沉式管道,該管段沒有安裝疏水裝置,因而4#爐所產(chǎn)蒸汽的帶水全部流入此管段;與3#爐相連接的管道雖然裝有疏水器,但現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)已完全堵塞,根據(jù)管道連接情況不難看出,3#爐所產(chǎn)蒸汽的帶水也將流入上述下沉管段。當(dāng)夜間僅開一臺(tái)鍋爐時(shí),輸入分汽缸的蒸汽量約為3t/h,在此工況下,若僅由與3#爐相連接的管道輸送,根據(jù)蒸汽管道沿程壓力損失公式[2]可計(jì)算出管道的壓力降為285Pa(即28.5mmH2O水柱),壓力損失非常小。在實(shí)際運(yùn)行中,當(dāng)下沉管道內(nèi)積存有部分水將蒸汽阻隔時(shí),蒸汽會(huì)因阻力原因不再流經(jīng)此管段,導(dǎo)致該管段積水不斷增加,并在夜間較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)緩慢冷卻,使積水溫度低于80℃(現(xiàn)場(chǎng)模擬測(cè)量)?,F(xiàn)場(chǎng)對(duì)單臺(tái)鍋爐的帶水量進(jìn)行了測(cè)量,帶水量為150L/h,按每晚12h計(jì),流入下沉管段的總水量約為1.8m3,與其容積相當(dāng)。

        當(dāng)白天2臺(tái)鍋爐同時(shí)使用時(shí),因蒸汽流量大幅增加,使管道阻力迅速上升,在短時(shí)間內(nèi)將下沉管段內(nèi)的積水全部推入分汽缸,在分汽缸內(nèi)過熱蒸汽的強(qiáng)力擾動(dòng)下,積水被沖撞到分汽缸的內(nèi)壁,使壁溫迅速下降(內(nèi)外壁溫差可達(dá)115℃),形成溫差應(yīng)力;在每天一次溫差應(yīng)力的反復(fù)作用下,分汽缸內(nèi)壁產(chǎn)生疲勞裂紋并最終擴(kuò)展成穿透性裂紋,導(dǎo)致泄漏事故。據(jù)操作人員反映自改變供汽模式后,當(dāng)3#、4#爐同時(shí)供汽時(shí),分汽缸內(nèi)有水疏出,從而印證了上述分析結(jié)果。

        改進(jìn)措施:在3#、4#鍋爐主汽閥出口端的蒸汽管路上加裝分汽缸和疏水器,同時(shí)在輸汽管道的最低處設(shè)置疏水裝置,確保飽和蒸汽在并入集汽分汽缸時(shí)不會(huì)大量帶水。

        5 結(jié)束語

        根據(jù)事故原因的綜合分析,這是一起因蒸汽管道設(shè)計(jì)安裝不合理,運(yùn)行操作管理不到位而引起的分汽缸開裂泄漏事故。使用單位在事故原因不明的情況下,強(qiáng)行對(duì)裂紋進(jìn)行貼補(bǔ),險(xiǎn)些釀成爆炸事故,值得警醒和深思。

        1)強(qiáng)化法律法規(guī)意識(shí)和安全意識(shí)。在特種設(shè)備運(yùn)行過程中,使用單位發(fā)現(xiàn)事故隱患,應(yīng)立即進(jìn)行處理,情況緊急時(shí),須停止使用;經(jīng)過檢驗(yàn)檢測(cè)或安全評(píng)定,查明缺陷情況和原因,需要重大修理的,一定要按照法規(guī)的要求進(jìn)行,違法修理將受到處罰。

        2)壓力管道的設(shè)計(jì)安裝,一定要嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,不能因設(shè)備增加或工藝變化而隨意降低技術(shù)要求,產(chǎn)生不安全因素。對(duì)蒸汽管道而言,在最低位設(shè)置疏水裝置是保證管道和設(shè)備安全的重要技術(shù)措施,應(yīng)當(dāng)給予充分的重視。

        3)現(xiàn)行壓力管道國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)TSG D0001—2009《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程——工業(yè)管道》、GB/T 20801—2006《壓力管道》中,未對(duì)蒸汽管道疏水裝置的設(shè)置、安裝、檢驗(yàn)、使用管理提出相應(yīng)的要求,容易忽略疏水裝置,造成管道積水。因此,在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)TSG D0001—2009《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程——工業(yè)管道》、GB/T 20801—2006《壓力管道》中,應(yīng)要求蒸汽管道安裝疏水裝置,并定期檢查,以保證其功能正常。

        4)壓力容器國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中( TSG 21—2016《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》)未對(duì)飽和蒸汽和過熱蒸汽混合使用的設(shè)備(分汽缸)提出相應(yīng)的技術(shù)要求,容易造成容器的疲勞失效。因此,在壓力容器的相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中(TSG 21—2016《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》),應(yīng)對(duì)此類設(shè)備提出具體的技術(shù)要求:1)在設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮溫差應(yīng)力的影響,做到合理混合蒸汽;2)飽和蒸汽不得帶水進(jìn)入容器。

        參考文獻(xiàn)

        [1]沈松泉,黃振仁,顧竟成,等.壓力管道安全技術(shù)[M].南京:東南大學(xué)出版社,2000:349.

        [2]姜永順.蒸汽供熱管道沿程壓力損失簡(jiǎn)易計(jì)算法[J].暖通空調(diào),2000,30(05):77-79.

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