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        基于DOE的排氣系統(tǒng)背壓設(shè)計優(yōu)化

        2018-05-14 01:27:26段雨蒙王文龍李華雷李新炯
        汽車零部件 2018年3期
        關(guān)鍵詞:孔數(shù)內(nèi)芯背壓

        段雨蒙,王文龍,李華雷,李新炯

        (1.長城汽車股份有限公司技術(shù)中心,河北保定 071000;2.河北省汽車工程技術(shù)研究中心,河北保定 071000)

        0 引言

        某SUV車型在研階段排氣系統(tǒng)總成背壓測試為32.2 kPa,不滿足企標(biāo)中規(guī)定:要求背壓值不大于26 kPa。排氣背壓是排氣系統(tǒng)設(shè)計的關(guān)鍵設(shè)計目標(biāo)之一,其值大小直接影響發(fā)動機的功率損失和排氣系統(tǒng)的噪聲水平。排氣背壓過大使得發(fā)動機排廢氣消耗的功率增加,造成功率損失比變大,影響發(fā)動機的功率輸出從而使油耗增加;而排氣背壓過小將導(dǎo)致發(fā)動機在低轉(zhuǎn)速工況下的扭矩減小,從而導(dǎo)致車輛低轉(zhuǎn)速時動力不足,引起顧客抱怨[1]。因此,設(shè)計合理的背壓來降低油耗并提高發(fā)動機的動力性,是整車廠一直研究的重要課題。從目前研究的成果來看,影響排氣背壓的因素主要有管路走向、管徑大小、消聲器筒體結(jié)構(gòu)等[2]。

        1 背壓設(shè)計驗證

        1.1 產(chǎn)品性能參數(shù)確定

        為了使消聲器排氣順暢,要求在發(fā)動機額定功率和對應(yīng)轉(zhuǎn)速工況下,測得消聲器最大背壓值不大于26 kPa。考慮到發(fā)動機標(biāo)定,需求消聲器總成背壓值介于24~26 kPa之間。由于設(shè)計過程中探測系統(tǒng)為CFD仿真分析和冷流試驗,顧客在消聲器驗收階段測量值與臺架背壓測試之間存在-2 kPa誤差,故確定消聲器設(shè)計目標(biāo)值為22~24 kPa。

        統(tǒng)計以往采用該車型所用發(fā)動機,此發(fā)動機的各車型輸入?yún)?shù)如表1所示,為了保證消聲器總成在最惡劣環(huán)境下背壓值能夠達標(biāo),故選取各車型額定功率和相對應(yīng)轉(zhuǎn)速工況下的質(zhì)量流量和溫度最大值,即:質(zhì)量流量780 kg/h、副消聲器溫度850 ℃、主消聲器溫度700 ℃進行設(shè)計驗證與測量系統(tǒng)分析。

        表1 發(fā)動機項目輸入?yún)?shù)統(tǒng)計表

        1.2 測量系統(tǒng)分析

        按照GB/T 18297-2001《汽車發(fā)動機性能測試方法》中規(guī)定設(shè)置排氣背壓測量點,即離發(fā)動機排氣歧管出口或渦輪增壓器出口75 mm處,在排氣連接管內(nèi)部進行測量,壓力傳感器的測量需與管內(nèi)壁平齊,消聲器背壓測試系統(tǒng)測試誤差不超過0.2 kPa。目前主要測試手段有兩種:

        (1)借助流體仿真分析軟件,采用數(shù)值計算方法直接求解流動主控方程以發(fā)現(xiàn)各種流動現(xiàn)象。通過計算機數(shù)值計算和圖像顯示的方法,在時間和空間上定量獲得流場的數(shù)值解;不存在計算誤差,因此可以保證測量系統(tǒng)的可接受性。

        (2)使用Super Flow SF-1020冷流試驗機在常溫環(huán)境下精確模擬發(fā)動機工況,對排氣系統(tǒng)在不同流量下進行重復(fù)性與再現(xiàn)性分析,測量系統(tǒng)可接受[3]。

        1.3 產(chǎn)品功能解析

        消聲器總成由副消聲器分總成、消聲器連接管、主消聲器分總成三大部分組成(見圖1),由背壓的定義可知三部分結(jié)構(gòu)對排氣流動均有阻礙作用,即均會影響背壓值大小。通過消聲器總成背壓組成圖(見圖1)確定消聲器總成背壓受內(nèi)芯管管徑Y(jié)1-1、內(nèi)芯管對正面積Y1-2等因子影響(詳見表2)。

        圖1 消聲器總成背壓組成圖

        序號符號符號意義序號符號符號意義1Y1-1內(nèi)芯管管徑6Y2-2連接管二管徑2Y1-2內(nèi)芯管對正面積7Y2-3彎管半徑3Y1-3內(nèi)芯管孔數(shù)8Y3-1內(nèi)進氣管管徑4Y1-4隔板孔數(shù)9Y3-2內(nèi)中間管管徑5Y2-1連接管一管徑10Y3-3內(nèi)出氣管管徑

        2 背壓設(shè)計優(yōu)化

        經(jīng)探測,現(xiàn)有結(jié)構(gòu)副消分總成背壓值Y1為19.18 kPa,連接管背壓值Y2為1.18 kPa, 主消聲器分總成背壓值Y3為11.57 kPa。副消分總成背壓值最大,故針對副消分總成進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化。一般副消聲器的體積較小,主要采用阻性消聲結(jié)構(gòu)來消減中高頻噪聲,由于結(jié)構(gòu)簡單,背壓一般不做特殊調(diào)整,以便將更多的背壓空間留給主消聲器來設(shè)計內(nèi)部結(jié)構(gòu)滿足降噪的目標(biāo)。由影響副消聲器分總成背壓的結(jié)構(gòu)因素確定因子水平[4],詳見表3;采用正交試驗法對副消聲器分總成背壓方案進行設(shè)計驗證,結(jié)果見表4,分析見圖2。

        表3 副消分總成因子水平表

        表4 副消分總成背壓探測方案及結(jié)果

        圖2 副消DOE背壓探測分析(數(shù)據(jù)均值)

        從圖2中得出:影響副消分總成背壓值Y1大小的因素依次為: 內(nèi)芯管對正面積Y1-2、內(nèi)芯管管徑Y(jié)1-1、內(nèi)芯管孔數(shù)Y1-3、隔板孔數(shù)Y1-4。經(jīng)過以上探測確定方案9背壓最小,背壓值為2.84 kPa,與原方案相比背壓值降低16.34 kPa。

        經(jīng)過以上分析,副消聲器分總成為背壓超標(biāo)的主要因素,而內(nèi)芯管對正面積Y1-2與副消分總成背壓值為強負相關(guān),將原方案中內(nèi)芯管對正面積調(diào)整至100%,背壓值降至2.84 kPa,總成背壓值降至15.59 kPa(Y=Y1+Y2+Y3=2.84+1.18+11.57=15.59 kPa),距設(shè)計目標(biāo)22~24 kPa存在足夠的背壓余量,滿足后期設(shè)計主消聲器內(nèi)部結(jié)構(gòu)以實現(xiàn)降噪的目標(biāo)。

        3 結(jié)論

        通過試驗分析和模擬分析相結(jié)合的手段改進消聲器的結(jié)構(gòu),通過DOE探測找到影響排氣背壓的主要因素,并分析得出該因素與背壓值的關(guān)系,從而為其他車型在設(shè)計階段開展對排氣背壓的結(jié)構(gòu)優(yōu)化明確方向,進一步縮短了研發(fā)周期和減少了經(jīng)費投入。

        參考文獻:

        [1]吳義磊,劉建祥,喬曌,等.排氣背壓預(yù)測及其對發(fā)動機性能的影響研究[J].內(nèi)燃機,2012(3):10-12.

        WU Y L,LIU J X,QIAO Z,et al.Exhaust Back-pressure Predication and Its Influence on Engine Performance[J].Internal Combustion Engines,2012(3):10-12.

        [2]黃國海,張毅天,謝志清,等.汽車消聲器內(nèi)部結(jié)構(gòu)對排氣背壓和油耗的影響[J].汽車技術(shù),2014(5):5-8.

        HUANG G H,ZHANG Y T,XIE Z Q,et al.Influence of the Internal Structure of Car Muffler on Back Pressure and Fuel Consumption[J].Automobile Technology,2014(5):5-8.

        [3]孔正國,張寶龍,吳琳.一種高精度發(fā)動機排氣背壓測試方法[J].鐵道機車與動車,2011(5):46-48.

        KONG Z G,ZHANG B L,WU L.A High Accurate Engine Exhaust Backpressure Prediction Method for Running Vehicle[J].Railway Locomotive and Motor Car,2011(5):46-48.

        [4]張俊紅,朱傳峰,畢鳳榮,等.基于DOE和改進模擬退火算法的消聲器優(yōu)化設(shè)計[J].振動與沖擊,2015,34(13):169-175.

        ZHANG J H,ZHU C F,BI F R,et al.Optimal Design of Mufflers Based on DOE and Improved Simulated Annealing Algorithm[J].Journal of Vibration and Shock,2015,34(13):169-175.

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