馬毅 楊帥
摘 要:作為火力發(fā)電廠的重要輔助設(shè)備之一,鍋爐給水泵能否安全、高效運(yùn)轉(zhuǎn)直接影響著電廠的經(jīng)濟(jì)效益。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,鍋爐給水泵經(jīng)常發(fā)生振動(dòng)故障,威脅著給水泵的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。為此,本文著重分析了鍋爐給水泵振動(dòng)的原因,并就如何防治振動(dòng)故障給出切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施。
關(guān)鍵詞:水泵機(jī)組;振動(dòng);故障診斷
一、水泵情況
某電廠9、10號(hào)機(jī)組為2臺(tái)東汽300MW供熱凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,單機(jī)配備2臺(tái)50%B—MCR汽動(dòng)給水泵組運(yùn)行,1臺(tái)50%B—MCR電動(dòng)給水泵備用。汽動(dòng)給水泵型號(hào)300QTSB 1I—JA,結(jié)構(gòu)形式為臥式、離心、多級(jí)節(jié)段、雙殼體全抽芯結(jié)構(gòu),進(jìn)出、口及抽頭接El均垂直向下布置,電動(dòng)給水泵型號(hào)300TSBlI—JB,其結(jié)構(gòu)形式與汽動(dòng)給水泵基本相同,區(qū)別在于進(jìn)出口及抽頭接口均垂直向上布置,廠家設(shè)計(jì)2種泵型芯包完全一致,可以互換。該型鍋爐給水泵芯包共5級(jí)葉輪,并采用誘導(dǎo)輪技術(shù),誘導(dǎo)輪安裝在首級(jí)葉輪之前,提高首級(jí)葉輪入口壓力,降低泵的必須汽蝕余量,給水泵前可不設(shè)前置泵。該電廠給水系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)布置為汽動(dòng)給水泵有前置泵,電動(dòng)給水泵無(wú)前置泵。
該廠9、10號(hào)機(jī)組分別于2010年1月、5月投產(chǎn),在168 h試運(yùn)及投產(chǎn)初期,6臺(tái)給水泵發(fā)生多起振動(dòng)超標(biāo)被迫停泵故障。
二、振動(dòng)原因分析
現(xiàn)場(chǎng)每1臺(tái)給水泵出現(xiàn)振動(dòng)異常后,都會(huì)根據(jù)鍋爐給水泵振動(dòng)常見(jiàn)原因進(jìn)行排查,首先檢查排除引起給水泵振動(dòng)的外部因素,最終確定給水泵內(nèi)部存在缺陷。給水泵芯包返廠后,解體檢查軸瓦無(wú)異常磨損,轉(zhuǎn)子與殼體動(dòng)靜部件無(wú)碰摩痕跡,多數(shù)存在誘導(dǎo)輪斷裂缺陷。通過(guò)對(duì)上述多臺(tái)次給水泵振動(dòng)情況對(duì)比及芯包返廠解體檢修情況綜合分析,導(dǎo)致該電廠給水泵頻繁發(fā)生振動(dòng)超標(biāo)的主要原因如下。
(1)某一轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的振動(dòng)增大原因?yàn)樗ふ瘛?號(hào)機(jī)電動(dòng)給水泵是第1臺(tái)投運(yùn)的給水泵,與其余5臺(tái)給水泵同一批次,因此將10號(hào)機(jī)尚未安裝的電動(dòng)給水泵返廠檢查,經(jīng)廠家設(shè)計(jì)部門試驗(yàn)分析在4000r/min以上某一轉(zhuǎn)速區(qū)間內(nèi)的振動(dòng)超標(biāo)原因,并非轉(zhuǎn)子剛性不足導(dǎo)致存在臨界轉(zhuǎn)速,而是由于水流經(jīng)過(guò)葉輪流道后進(jìn)入中段內(nèi)的導(dǎo)葉產(chǎn)生水力沖擊,當(dāng)水力沖擊的激振頻率與轉(zhuǎn)子或泵殼的固有頻率接近時(shí),便會(huì)產(chǎn)生共振。通過(guò)對(duì)泵內(nèi)各級(jí)導(dǎo)葉流道進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)泵內(nèi)流體從葉輪流出后在導(dǎo)葉內(nèi)流動(dòng)時(shí),在圓周方向上并不均勻,在大流量、高壓力的工況下,水力流動(dòng)不均衡必然產(chǎn)生較強(qiáng)的水力激振,當(dāng)泵轉(zhuǎn)速達(dá)到某一范圍時(shí),水力激振引發(fā)共振,導(dǎo)致泵振動(dòng)增大。
(2)振動(dòng)突增原因?yàn)檎T導(dǎo)輪葉片斷裂導(dǎo)致的轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡。誘導(dǎo)輪為軸流式葉輪,即使在發(fā)生汽蝕時(shí),性能也不會(huì)突然下降,而且誘導(dǎo)輪本身的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使其具有更好的抗汽蝕性能。但在該電廠的實(shí)際使用中,給水泵誘導(dǎo)輪葉片斷裂幾乎是該型給水泵的共性缺陷,通過(guò)對(duì)誘導(dǎo)輪的工況條件和葉片斷裂形貌特征進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)誘導(dǎo)輪的設(shè)計(jì)葉片厚度、入口型線與水力特性不能完全匹配,導(dǎo)致誘導(dǎo)輪進(jìn)口處易發(fā)生汽蝕,因汽蝕而產(chǎn)生的復(fù)雜非定常流動(dòng)引發(fā)壓力脈動(dòng),與誘導(dǎo)輪葉片的固有頻率接近或成一定的比例關(guān)系時(shí)產(chǎn)生共振,最終葉片疲勞斷裂。誘導(dǎo)輪葉片斷裂位置均處于進(jìn)口邊緣較薄部位。
(3)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡不合格。2010年6月17日,10號(hào)機(jī)1號(hào)汽動(dòng)給水泵返修后初次投運(yùn)便出現(xiàn)振動(dòng)超標(biāo),且振動(dòng)值隨著轉(zhuǎn)速升高而增大,堅(jiān)持運(yùn)行一個(gè)月后將芯包返廠解體檢查,經(jīng)測(cè)量發(fā)現(xiàn)該泵轉(zhuǎn)子第4級(jí)、第6級(jí)葉輪晃度超標(biāo)(第4級(jí)葉輪晃度0.14mm、第6級(jí)0.18mm,標(biāo)準(zhǔn)≤0.05mm),轉(zhuǎn)子殘余不平衡量達(dá)1050g?mm,大于該轉(zhuǎn)子許用不平衡量799g?mm,振動(dòng)超標(biāo)原因?yàn)檗D(zhuǎn)子動(dòng)平衡不合格。
三、處理措施及效果
根據(jù)上述不同振動(dòng)原因,制定針對(duì)性的處理措施,并利用機(jī)組臨停和檢修機(jī)會(huì)對(duì)每臺(tái)給水泵芯包進(jìn)行檢修和改進(jìn)。
(1)改善流體在導(dǎo)葉中的水力特性。針對(duì)給水泵在某一轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的軸承振動(dòng)增大問(wèn)題,經(jīng)廠家設(shè)計(jì)部門分析確定對(duì)泵的設(shè)計(jì)進(jìn)行更改,將部分導(dǎo)葉在圓周方向旋轉(zhuǎn)一定角度,即:二級(jí)中段、六級(jí)中段上的導(dǎo)葉固定銷孔在原位置逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)15°,三級(jí)中段、五級(jí)中段上的導(dǎo)葉固定銷孔在原位置順時(shí)針旋轉(zhuǎn)15°,經(jīng)更改后各導(dǎo)葉流道位置依次錯(cuò)開(kāi)60°,保證流體在導(dǎo)葉中流動(dòng)的均勻性,有效改善導(dǎo)葉內(nèi)的異常水力激振,對(duì)每臺(tái)給水泵芯包返廠時(shí)均按照更改設(shè)計(jì)實(shí)施,振動(dòng)消除。
(2)改進(jìn)誘導(dǎo)輪。原誘導(dǎo)輪重新設(shè)計(jì)改進(jìn)為加強(qiáng)型誘導(dǎo)輪,優(yōu)化誘導(dǎo)輪入口型線,加大進(jìn)口邊后掠角,由90°增加到120°,使葉片進(jìn)口后掠部位延長(zhǎng),高度降低,改變誘導(dǎo)輪入口的液體流動(dòng),提高汽蝕性能,改善給水泵首級(jí)葉輪入口條件;對(duì)誘導(dǎo)輪葉片整體加厚,改善鑄造工藝和熱處理工藝,加大葉片與輪轂結(jié)合處的圓角,減小應(yīng)力集中,提高誘導(dǎo)輪結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,經(jīng)無(wú)損探傷合格的誘導(dǎo)輪方可使用。先后對(duì)2臺(tái)電動(dòng)給水泵更換加強(qiáng)型誘導(dǎo)輪,使用效果良好。對(duì)4臺(tái)汽動(dòng)給水泵,去除誘導(dǎo)輪,用相應(yīng)的軸套代替。廠家初期設(shè)計(jì)汽動(dòng)給水泵安裝誘導(dǎo)輪,目的是使得300MW機(jī)組電動(dòng)給水泵和汽動(dòng)給水泵芯包完全相同,以保證2種泵芯包的互換性。由于電動(dòng)給水泵沒(méi)有前置泵,在該泵的設(shè)計(jì)中為降低泵的必須汽蝕余量NPSHr,保證不發(fā)生汽蝕,在首級(jí)葉輪前設(shè)計(jì)了誘導(dǎo)輪增壓,誘導(dǎo)輪的設(shè)計(jì)揚(yáng)程28m,加上除氧器高度25m,才可以滿足抗汽蝕要求。汽動(dòng)給水泵設(shè)有前置泵,前置泵揚(yáng)程82m,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)誘導(dǎo)輪揚(yáng)程,因此汽動(dòng)給水泵取消誘導(dǎo)輪也能滿足必須汽蝕余量要求,同時(shí)不會(huì)對(duì)泵的流量、揚(yáng)程產(chǎn)生不利影響,還可降低汽動(dòng)給水泵缺陷發(fā)生幾率。先對(duì)9號(hào)機(jī)1號(hào)汽動(dòng)給水泵去除誘導(dǎo)輪,運(yùn)行一段時(shí)間,監(jiān)測(cè)壓力、流量等參數(shù)無(wú)變化,陸續(xù)對(duì)其他3臺(tái)汽動(dòng)給水泵去除誘導(dǎo)輪。
(3)提高檢修工藝質(zhì)量。給水泵芯包檢修中,嚴(yán)格按照檢修工藝要求執(zhí)行。重點(diǎn)檢測(cè)轉(zhuǎn)子小裝后各主要部位的晃度值、瓢偏值,檢驗(yàn)、校正轉(zhuǎn)子靜平衡和動(dòng)平衡,分別按照《機(jī)械振動(dòng)恒態(tài)(剛性)轉(zhuǎn)子平衡品質(zhì)要求》G6.3級(jí)和G2.5級(jí)精度進(jìn)行。芯包組裝時(shí)各軸瓦間隙、轉(zhuǎn)子抬量、轉(zhuǎn)子竄量和平衡裝置間隙等動(dòng)靜間隙調(diào)整合格,減少裝配誤差,確保檢修工藝質(zhì)量。經(jīng)過(guò)采取一系列的處理措施后,該電廠6臺(tái)鍋爐給水泵運(yùn)行狀態(tài)良好,解決了泵振動(dòng)超標(biāo)問(wèn)題。
四、結(jié)束語(yǔ)
根據(jù)該電廠多臺(tái)鍋爐給水泵運(yùn)行中發(fā)生的振動(dòng)缺陷情況,逐步分析排查引起振動(dòng)的因素,并結(jié)合給水泵芯包解體檢查情況,最終確定振動(dòng)的真正原因,導(dǎo)葉內(nèi)水力激振、誘導(dǎo)輪葉片斷裂和轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡不合格。通過(guò)實(shí)施針對(duì)性的處理措施,解決了給水泵振動(dòng)超標(biāo)問(wèn)題,保證了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
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