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        DCC汽油加氫生產(chǎn)芳烴抽提原料技術(shù)(NHTDC)的開發(fā)及應(yīng)用

        2018-05-07 05:39:29李宏恩張登前宋啟鳳
        石油煉制與化工 2018年5期

        李宏恩,張登前,宋啟鳳,劉 鋒

        (1.中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江 寧波 315812;2.中國石化石油化工科學(xué)研究院)

        芳烴作為石油化工產(chǎn)品最重要的基礎(chǔ)原料之一,廣泛應(yīng)用于化工、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等領(lǐng)域。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,世界上對(duì)芳烴產(chǎn)品的需求量不斷增長,尤其對(duì)苯和二甲苯的需求增長更快。長期以來,我國芳烴產(chǎn)品的產(chǎn)量一直不能滿足需求,大部分依賴進(jìn)口[1]。目前,芳烴的主要來源是通過對(duì)催化重整汽油和乙烯裝置副產(chǎn)的裂解汽油進(jìn)行抽提分離得到。因此,拓寬芳烴抽提原料來源,對(duì)提高我國芳烴市場自主供應(yīng)能力、降低對(duì)國外市場的依賴程度具有重要意義。

        催化裂解(DCC)工藝是我國在傳統(tǒng)的流化催化裂化工藝技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的由重質(zhì)原料油多產(chǎn)丙烯的催化裂化技術(shù)。通過對(duì)DCC裝置工藝條件的調(diào)整,DCC汽油芳烴含量高,可以作為生產(chǎn)芳烴的原料。但是芳烴產(chǎn)品對(duì)硫、氮等雜質(zhì)限制非常嚴(yán)格,通常要求產(chǎn)品中硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于1 μgg,氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于1 μgg,溴值小于0.5 gBr2(100 g)。抽提過程無法脫除硫、氮等雜質(zhì),因此,DCC汽油在進(jìn)行芳烴抽提之前,需要脫除其中的硫、氮等雜質(zhì)并要使烯烴飽和。

        加氫精制是脫除硫、氮等雜質(zhì)及烯烴飽和的有效手段。DCC汽油中含有一定量的二烯烴,二烯烴在較高的反應(yīng)溫度下極易縮合生焦,在工業(yè)應(yīng)用中易造成加熱爐爐管結(jié)焦和反應(yīng)器壓降增加過快,大大縮短工業(yè)裝置的連續(xù)運(yùn)行周期。因此,以生產(chǎn)芳烴抽提原料為目的的DCC汽油加氫精制工藝需要解決2個(gè)關(guān)鍵問題:一是催化劑要在較高的脫硫、脫氮、烯烴飽和活性下具有較低的芳烴飽和活性,二是工藝過程要能有效抑制加熱爐爐管結(jié)焦和反應(yīng)器頂部催化劑的結(jié)焦,保證裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)行。針對(duì)以上問題,中國石化石油化工科學(xué)研究院(石科院)開發(fā)了DCC汽油加氫精制專利技術(shù)(簡稱NHTDC)。本文主要介紹這一技術(shù)的研究開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用效果。

        1 NHTDC技術(shù)工藝路線的確立

        表1列出了DCC汽油的主要性質(zhì),為了說明DCC汽油性質(zhì)的特殊性,同時(shí)列出了FCC汽油和蒸汽裂解(SCR)汽油典型性質(zhì)。從表1可以看出:DCC汽油芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)75%,采用加氫的方法將DCC汽油中硫、氮等雜質(zhì)脫除后,可以作為芳烴抽提原料;DCC汽油中含有一定量的二烯烴,其含量介于FCC汽油和SCR汽油之間。在加氫過程中,含有二烯烴等多元烯烴的組分,在熱的作用下易于產(chǎn)生自由基,并引發(fā)烯烴分子間的熱縮聚反應(yīng)[2]。熱縮聚反應(yīng)發(fā)生在非催化區(qū),屬自由基反應(yīng),且自由基初始濃度與二烯烴的含量成正比。熱縮聚反應(yīng)的結(jié)果是生成難于被加氫分解的膠質(zhì)等物質(zhì),進(jìn)而生焦。

        表1 不同二次加工汽油性質(zhì)對(duì)比

        對(duì)于DCC汽油加氫工業(yè)裝置,如果DCC汽油直接進(jìn)入高溫區(qū),加熱爐爐管及反應(yīng)器頂部極易結(jié)焦,使加熱爐及反應(yīng)器壓降增加過快[3],嚴(yán)重時(shí)系統(tǒng)壓降過大,裝置被迫停工,縮短了裝置運(yùn)轉(zhuǎn)周期。為了避免二烯烴進(jìn)入高溫反應(yīng)區(qū),必須在較低的溫度下將二烯烴脫除。根據(jù)此思路,開發(fā)了DCC汽油加氫生產(chǎn)芳烴抽提原料技術(shù)(NHTDC),該技術(shù)采用2個(gè)反應(yīng)器串聯(lián)流程,第一個(gè)反應(yīng)器在加熱爐前,級(jí)配裝填不同規(guī)格的保護(hù)劑,在較低的溫度下脫除二烯烴;第二個(gè)反應(yīng)器在加熱爐后,通過裝填合適的精制劑,在一定溫度下脫硫、脫氮、烯烴飽和。采用該流程的優(yōu)點(diǎn)是原料油在經(jīng)過加熱爐和反應(yīng)器之前已經(jīng)將二烯烴脫除,可以有效地減少加熱爐管和反應(yīng)器頂部結(jié)焦,延長裝置的操作周期。該技術(shù)流程如圖1所示。

        圖1 DCC汽油加氫裝置流程示意

        2 NHTDC技術(shù)中試研究

        采用NHTDC技術(shù)對(duì)DCC汽油加氫精制生產(chǎn)芳烴抽提原料進(jìn)行中試研究。以DCC汽油為原料,采用NHTDC技術(shù)生產(chǎn)芳烴抽提原料的試驗(yàn)結(jié)果見表2。由表2可見:對(duì)于溴值高達(dá)45 gBr2(100 g)的DCC汽油,NHTDC技術(shù)加氫精制后,產(chǎn)品硫、氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)均小于1 μgg,溴值小于0.5 gBr2(100 g),滿足芳烴抽提進(jìn)料要求,且加氫產(chǎn)品芳烴含量高達(dá)67.92%,芳烴飽和率僅為8.34%,是很好的芳烴抽提原料。

        表2 以DCC汽油為原料生產(chǎn)芳烴抽提原料的中試結(jié)果

        3 NHTDC技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用

        3.1 工業(yè)裝置簡介

        中海石油寧波大榭石化有限公司(以下簡稱大榭石化)0.6 Mta DCC汽油加氫裝置設(shè)計(jì)采用石科院開發(fā)的NHTDC技術(shù)。該裝置所加工的原料為來自2.2 Mta催化裂解裝置的裂解石腦油。裂解石腦油全餾分加氫精制后,在分餾部分分離為C5-餾分、C6~C8餾分和C9+餾分。其中C5-餾分送至2.1 Mta原料加氫處理裝置,完成此餾分的脫硫及脫輕組分;C6~C8餾分作為芳烴抽提裝置原料;C9+餾分作為汽油調(diào)合組分。該裝置于2016年4月進(jìn)入開工階段,6月14日裝置處理全部DCC汽油,產(chǎn)品硫、氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)均小于1 μgg,滿足芳烴抽提進(jìn)料要求。

        3.2 裝置標(biāo)定

        大榭石化NHTDC裝置開工成功后,于2016年9月對(duì)該裝置進(jìn)行標(biāo)定,結(jié)果見表3。從表3可以看出,以烯烴體積分?jǐn)?shù)為19.4%、硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為149 μgg的DCC汽油為原料,采用NHTDC技術(shù)處理后,所得到的C6~C8餾分段產(chǎn)品硫、氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)均小于1 μgg,溴值小于0.5 gBr2(100 g),滿足后續(xù)芳烴抽提裝置進(jìn)料要求,NHTDC技術(shù)具有較好的脫硫及脫氮活性,完全可以用于生產(chǎn)合格的芳烴抽提原料。

        表3 原料及產(chǎn)品的主要性質(zhì)

        3.3 裝置生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況

        大榭石化NHTDC裝置自2016年6月開工,已連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)超過1年。原料及C6~C8餾分段產(chǎn)品實(shí)際硫、氮含量及溴價(jià)隨運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的變化情況見圖2~圖4。由圖2~圖4可見,在原料硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)50 ~350 μgg、氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)19 ~69 μgg、溴值20~71 gBr2(100 g)的變化范圍內(nèi),產(chǎn)品質(zhì)量保持穩(wěn)定,所得C6~C8餾分段產(chǎn)品硫、氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本維持在0.5 μgg以下,溴值小于0.2 gBr2(100 g)。從該裝置的生產(chǎn)運(yùn)行情況來看,采用NHTDC技術(shù)完全可以為芳烴抽提裝置提供合格的進(jìn)料,為生產(chǎn)芳烴拓寬了原料來源。

        圖2 裝置運(yùn)轉(zhuǎn)期間原料及產(chǎn)品硫含量

        圖3 裝置運(yùn)轉(zhuǎn)期間原料及產(chǎn)品氮含量

        圖4 裝置運(yùn)轉(zhuǎn)期間原料及產(chǎn)品溴價(jià)隨運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的變化

        裝置運(yùn)轉(zhuǎn)初期及運(yùn)轉(zhuǎn)1年后第一反應(yīng)器和第二反應(yīng)器的壓降變化情況見表4。由表4可見,裝置運(yùn)轉(zhuǎn)超過1年后,2個(gè)反應(yīng)器壓降變化很小,表明NHTDC技術(shù)工藝流程合理,可以滿足裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的要求。

        表4 反應(yīng)器壓降隨運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的變化 kPa

        4 結(jié) 論

        (1)中型試驗(yàn)結(jié)果表明,采用NHTDC技術(shù)可以將DCC汽油中硫、氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低至小于1 μgg,溴值小于0.5 gBr2(100 g),滿足芳烴抽提裝置對(duì)原料的要求。

        (2)工業(yè)應(yīng)用結(jié)果表明,以硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50~350 μgg、氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)為19~69 μgg、溴值為20~71 gBr2(100 g)的DCC汽油為原料,可以生產(chǎn)出硫、氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于1 μgg、溴值小于0.5 gBr2(100 g)的滿足芳烴抽提裝置進(jìn)料要求的產(chǎn)品。表明NHTDC技術(shù)具有較好的脫硫、脫氮以及烯烴飽和活性,可以滿足生產(chǎn)芳烴抽提原料的需要。

        (3)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)超過1年,2個(gè)反應(yīng)器壓降變化很小,說明NHTDC工藝流程設(shè)計(jì)合理,可以滿足裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的要求。

        [1] 鄭寶山,張東明,李宇靜.我國石化行業(yè)分析——煉油、乙烯、芳烴現(xiàn)狀和展望[J].化學(xué)工業(yè),2013,31(5):8-16

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