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        SPC在重介質(zhì)選煤廠的應(yīng)用

        2018-05-07 06:09:11許雪潔
        現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè) 2018年14期
        關(guān)鍵詞:分析

        許雪潔

        (山東科技大學(xué)礦業(yè)與安全工程學(xué)院,山東 青島 266590)

        工序質(zhì)量控制是生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理與質(zhì)量控制的核心,也稱統(tǒng)計過程控制(Statistical Process Control,SPC)。SPC就是應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對過程中的各個階段進(jìn)行監(jiān)控和分析,及時發(fā)現(xiàn)和調(diào)整生產(chǎn)過程中的異常情況,保持過程處于穩(wěn)定的水平。對選煤廠洗選工序應(yīng)用SPC,有助于選煤廠連續(xù)地生產(chǎn)出滿足預(yù)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品。

        1 應(yīng)用背景

        某選煤廠屬于礦井選煤廠,隸屬的煤礦于1999年正式投產(chǎn),礦井核定生產(chǎn)能力320萬噸。主要可采煤層為3下和16、17三層煤,煤質(zhì)為氣煤和氣肥煤礦井。選煤廠處理能力為2.10Mt/a。目前,該煤礦主要產(chǎn)品包括洗大塊、A-8級洗精煤、洗中煤、混煤及干燥煤。其中,精煤為主導(dǎo)產(chǎn)品,文中以精煤產(chǎn)品灰分指標(biāo)為例進(jìn)行分析。

        該選煤廠包括重介質(zhì)選矸,主洗,干燥三大生產(chǎn)車間。選煤廠主要的洗選工藝為:大于50mm塊煤用重介斜輪排矸(重介車間);50~0.63mm粒級原煤采用兩產(chǎn)品重介旋流器主、再洗;0.63mm粗煤泥以下進(jìn)入煤泥重介旋流器分選;底流經(jīng)0.44mm高頻篩對粗煤泥進(jìn)行回收,細(xì)煤泥由快開隔膜壓濾機(jī)實現(xiàn)最終回收(主洗車間)。

        2 數(shù)據(jù)收集

        以精煤產(chǎn)品灰分指標(biāo)為例進(jìn)行分析和改善。

        (1)數(shù)據(jù)來源。選煤廠每班按1小時的采制頻率進(jìn)行化驗,灰分結(jié)果出來后上報監(jiān)控室。因此,灰分?jǐn)?shù)據(jù)從監(jiān)控室中采集。

        (2)數(shù)據(jù)要求。數(shù)據(jù)必須在入洗原煤質(zhì)量、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)穩(wěn)定且連續(xù)生產(chǎn)的情況下收集。

        (3)數(shù)據(jù)收集。從選煤廠監(jiān)控室收集了2017年5月10日8:00至2017年5月11日8:00共25個灰分實驗數(shù)據(jù),如表1所示。

        3 統(tǒng)計過程控制的應(yīng)用

        3.1 分析用控制圖繪制

        表1 分析用控制圖數(shù)據(jù)

        圖1 分析用單值-移動極差控制圖

        由判穩(wěn)準(zhǔn)則可知移動極差、單值均處于控制狀態(tài),即生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定狀態(tài),且X圖控制界限在精煤灰分要求8.51%-9.0%以內(nèi),說明該分析控制圖可以作為控制用控制圖進(jìn)行日常管理。

        3.2 日常生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析

        收集2017年6月15日8:00至2017年6月16日13:00共30個灰分?jǐn)?shù)據(jù)繪制控制圖進(jìn)行分析,如圖2所示。

        圖2 日常生產(chǎn)數(shù)據(jù)單值-移動極差控制圖

        從圖2中可以看出超出上控制界限的點共有5個,且灰分?jǐn)?shù)據(jù)波動較大,說明過程失控嚴(yán)重,需要查找過程失控原因并制定相應(yīng)的措施來提高過程穩(wěn)定性。

        3.3 應(yīng)用結(jié)果分析

        由選煤廠主洗車間的領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)和一般管理人員及班組長組成的小組,從5M1E六個方面,利用質(zhì)量工具魚骨圖,對影響重介精煤灰分的因素進(jìn)行討論和分析,如圖3所示。

        圖3 重介精煤灰分影響因素魚骨圖分析

        選煤廠主洗車間的領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)和一般管理人員及班組長組成的小組對圖中影響因素進(jìn)行進(jìn)一步分析后,得到入料量、懸浮液密度、入選原煤性質(zhì)、重介質(zhì)旋流器入料口壓力、脫介篩噴水量和合格介質(zhì)的凈化分流五個主要影響因素。

        采用帕累托圖識別影響重介精煤灰分的關(guān)鍵因素。收集2017年7至10月份的重介精煤灰分?jǐn)?shù)據(jù)共1560個進(jìn)行分析,灰分在控制界限之外的共有579個。在對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的同時,實時將數(shù)據(jù)反映給洗選現(xiàn)場的管理和技術(shù)人員,排查上述影響因素。經(jīng)過分析和統(tǒng)計,得到影響原因及其所占百分比,繪制帕累托圖,如圖4所示。

        圖4 精煤灰分超限關(guān)鍵因素分析圖

        從圖4中可見,A和B類累積頻率在0%~80%,屬A類因素,按照“關(guān)鍵少數(shù)、次要多數(shù)”的原則,懸浮液密度和重介質(zhì)旋流器入料口壓力不穩(wěn)定是影響精煤灰分超限的關(guān)鍵因素。

        3.4 分析結(jié)果改善

        通過對懸浮液密度和重介質(zhì)旋流器入料口壓力日常的調(diào)節(jié)和管理工作進(jìn)行考察發(fā)現(xiàn),兩個參數(shù)不能根據(jù)入選原煤的數(shù)質(zhì)量得到及時調(diào)節(jié),且持續(xù)維持在給定范圍或給定值的能力也不夠。因此,選煤廠應(yīng)該提高對懸浮液密度和重介質(zhì)旋流器入料口壓力的控制水平。

        (1)重介質(zhì)懸浮液密度的控制。

        可以通過設(shè)置自動測控系統(tǒng)實現(xiàn)對懸浮液密度的實時監(jiān)測和調(diào)節(jié)??紤]到經(jīng)濟(jì)性和可行性,選煤廠設(shè)置了簡易普及型的自動控制系統(tǒng),如圖5所示。

        圖5 懸浮液密度自動測控系統(tǒng)

        (2)重介質(zhì)旋流器入料口壓力的控制。

        一是供介泵應(yīng)實行變頻控制;二是合格介質(zhì)桶的容積應(yīng)慎重計算選擇,其液位的上下限應(yīng)實施控制,即其下限液位不應(yīng)低于供介泵的需求,以排除供介泵的非正常工況,上限液位應(yīng)定位在停車時全部合格介質(zhì)返回后不致引起溢流,以免介質(zhì)損失。

        4 SPC應(yīng)用效果評價

        過程能力指數(shù)處于1.33-1.67之間時,屬于II級,說明過程能力充分。可見,對重介質(zhì)選煤廠應(yīng)用SPC控制重介精煤產(chǎn)品的灰分取得了比較滿意的過程改進(jìn)效果。

        5 總結(jié)

        本文將SPC應(yīng)用到重介質(zhì)選煤廠生產(chǎn)過程中,建立了適用于監(jiān)控選煤廠精煤產(chǎn)品灰分的控制圖,能夠發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的異常波動情況,及時采取措施找到引起灰分指標(biāo)異常的關(guān)鍵原因,最后制定了有針對性的改善措施,在投入較少的情況下,達(dá)到了控制重介精煤產(chǎn)品灰分指標(biāo)的目的,穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量。

        [1] Keats, J.Bert, Miskulin, John.D, Runger, George.C. Statistical Process Control Scheme Design[J].Journal of Quality Technology,1995,27(3): 214-225.

        [2] 王雪松, 鞏敦衛(wèi), 許世范.CIMS環(huán)境下選煤廠工序質(zhì)量控制[J]. 中國礦業(yè)大學(xué)學(xué)報,1999,28(3).

        [3] 張公緒,孫靜.常規(guī)控制圖標(biāo)準(zhǔn)及其應(yīng)用[M]. 北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2000,13.

        [4] 張公緒,孫靜.新編質(zhì)量管理學(xué).[M]. 北京:高等教育出版社,2003,80.

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