摘 要:針對(duì)降低供熱首站C、D熱網(wǎng)加熱器水位自動(dòng)調(diào)節(jié)退出次數(shù),通過已安裝的Magnetrol導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)為實(shí)際測(cè)量器具進(jìn)行水位監(jiān)視、測(cè)量。采用現(xiàn)場(chǎng)水位數(shù)值分析、運(yùn)行參數(shù)估算等方法,對(duì)供熱首站C、D熱網(wǎng)加熱器水位自動(dòng)調(diào)節(jié)進(jìn)行研究,在機(jī)組不同工況要求下,通過對(duì)引起水位變化的內(nèi)部或外部因素,進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn),利用PID邏輯運(yùn)算方法、數(shù)據(jù)分析獲得水位自動(dòng)調(diào)節(jié)特性曲線的對(duì)比結(jié)果,有效降低了供熱首站C、D熱網(wǎng)加熱器水位自動(dòng)調(diào)節(jié)退出次數(shù)。
關(guān)鍵詞:水位自動(dòng);退出次數(shù);模擬實(shí)驗(yàn);PID邏輯運(yùn)算;特性曲線
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.08.080
1 背景簡(jiǎn)介
冬季供暖是一項(xiàng)重要民生問題,保障我廠對(duì)外供暖效率和穩(wěn)定,是關(guān)乎公司企業(yè)形象和效益的重要工作,為我廠供熱市場(chǎng)的開拓,起到?jīng)Q定性作用。
我廠主要供熱換熱器有A、B和C、D四個(gè)加熱器,正常投運(yùn)C、D熱網(wǎng)加熱器,其水位的自動(dòng)調(diào)節(jié)對(duì)于換熱器換熱效率有重要影響,但C、D熱網(wǎng)加熱器水位自動(dòng)調(diào)節(jié)頻繁退出,造成水位波動(dòng),水位低時(shí)蒸汽對(duì)換熱器會(huì)造成沖刷,影響設(shè)備運(yùn)行安全,水位高時(shí)會(huì)影響換熱效率,液位在高于650mm時(shí)會(huì)聯(lián)開危急放水門,當(dāng)液位高于700mm時(shí),加熱器解列。
2 水位退出自動(dòng)原因調(diào)查
2.1 從組態(tài)上查找原因
通過查詢組態(tài),發(fā)現(xiàn)水位自動(dòng)調(diào)節(jié)退出原因有三個(gè),分別為:水位設(shè)定值與實(shí)際值偏差超過100㎜,三個(gè)水位測(cè)點(diǎn)取中值后出現(xiàn)壞點(diǎn),疏水電動(dòng)調(diào)整門設(shè)定值與反饋值超過20。
經(jīng)過圖表分析,造成水位自動(dòng)調(diào)節(jié)退出的主要原因?yàn)樗辉O(shè)定值與實(shí)際值偏差超過100㎜。對(duì)其造成水位設(shè)定值與實(shí)際值偏差超過100㎜的原因進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),水位計(jì)測(cè)量不準(zhǔn)確和PID調(diào)節(jié)異常是造成水位設(shè)定值與實(shí)際值偏差超過100跳自動(dòng)的主要癥結(jié)所在。
2.2 制定相應(yīng)的措施
2.2.1 在設(shè)備選型上
自我廠供熱首站擴(kuò)建時(shí),采用的是差壓式液位變送器,由于其測(cè)量原理為蒸汽進(jìn)入正壓側(cè)冷凝罐中,冷凝為液體進(jìn)入到差壓變送器正壓側(cè)取樣管路中,負(fù)壓側(cè)取樣管直接與水側(cè)一次門相連接,利用正負(fù)壓側(cè)產(chǎn)生的壓力差來測(cè)量水位。當(dāng)水位發(fā)生變化時(shí),蒸汽對(duì)正壓側(cè)產(chǎn)生的壓力也隨之發(fā)生變化。當(dāng)機(jī)組運(yùn)行時(shí),難免會(huì)在管路中產(chǎn)生雜質(zhì)影響水位測(cè)量,這時(shí)我們一般會(huì)選擇打開排污門進(jìn)行排污水,但由于正壓側(cè)溫度較高,不利于冷凝液的產(chǎn)生,一般需要5到7個(gè)小時(shí)的時(shí)間來冷卻,嚴(yán)重影響了水位的監(jiān)測(cè);并且蒸汽的輕微波動(dòng)也會(huì)對(duì)正壓側(cè)的壓力產(chǎn)生影響,造成水位波動(dòng),對(duì)加熱器液位測(cè)量缺乏穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。
我們通過查閱相關(guān)技術(shù)資料,以及借鑒高低加液位計(jì)的使用情況,對(duì)設(shè)備選型進(jìn)行討論,最終決定采用性能較好的Magnetrol導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)。其工作原理是通過聲波到達(dá)測(cè)量桿底部與液面之間的時(shí)間差來測(cè)量水位的,并且Magnetro導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)中存在蒸汽補(bǔ)償參數(shù),可以有效地降低蒸汽對(duì)于水位沖擊的效果。我們將原來的差壓變送器取消,在熱網(wǎng)加熱器預(yù)留孔處加裝。
2.2.2 在邏輯組態(tài)上
我們調(diào)出DCS畫面上近1個(gè)月時(shí)間內(nèi)C熱網(wǎng)加熱器水位的控制曲線進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)水位變化,疏水門動(dòng)作不及時(shí),如圖1。
經(jīng)過多次探討,我們懷疑是組態(tài)中,水位自動(dòng)調(diào)節(jié)PID參數(shù)設(shè)置不合理,在熱網(wǎng)加熱器投運(yùn)的情況下,我們對(duì)其水位自動(dòng)調(diào)節(jié)PID參數(shù)進(jìn)行多次優(yōu)化,最終確定較為合理的控制參數(shù),即原來的參數(shù)P(1.7)I(70)D(0)改為P(1.5)I(80)D(0),優(yōu)化后的液位計(jì)測(cè)量曲線整體趨于平穩(wěn)、準(zhǔn)確,如圖2。
3 結(jié)束語
本文通過以現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備選型改造及邏輯PID優(yōu)化等兩方面入手,來探討研究如何降低供熱首站C、D熱網(wǎng)加熱器水位自動(dòng)調(diào)節(jié)退出次數(shù)。從現(xiàn)場(chǎng)水位計(jì)選型上,我們優(yōu)先考慮能夠降低蒸汽對(duì)加熱器水位產(chǎn)生沖擊的設(shè)備;從邏輯組態(tài)上,我們對(duì)水位PID控制參數(shù)進(jìn)行了多次優(yōu)化,進(jìn)而逐漸達(dá)到我們的目的。同時(shí)也真誠地希望本文能夠?qū)ζ渌镜乃蛔詣?dòng)調(diào)節(jié)提供有價(jià)值的參考。
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作者簡(jiǎn)介:盧德客(1983-),男,山東莒縣人,學(xué)士,技師,從事電廠熱控檢修工作。