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        埋弧焊在汽車滾裝船薄板大合攏對接焊縫中的應(yīng)用

        2018-04-26 01:00:09張芳杰郭金翔
        金屬加工(熱加工) 2018年4期
        關(guān)鍵詞:蓋面船臺弧焊

        ■ 張芳杰,郭金翔

        1. 概述

        埋弧焊作為船舶建造中非常重要的焊接方法,被船廠廣泛應(yīng)用于船體平直部分的內(nèi)外底板、甲板板、縱/橫艙壁板的拼板;也可采取CO2打底+埋弧焊蓋面的混合焊接方式,用于船體大合攏的內(nèi)底或甲板的合攏對接焊縫,以提高焊接質(zhì)量,提升焊接效率,縮短建造周期。

        隨著船舶市場的多元化發(fā)展,汽車滾裝船的需求逐年遞增。而車滾船因重量和平穩(wěn)性的控制要求,其主甲板以上的甲板多采用5.5~7mm薄板作為裝載車輛的甲板,由此帶來了大量薄板對接縫在船臺的中組立和大組立中產(chǎn)生。通常這類焊縫均采用CO2打底和蓋面的手工方式來完成,以控制薄板對接焊縫的焊后變形,減少焊后變形的矯正工作量。但這種方式的生產(chǎn)效率低,造成建造周期延長。

        2. 薄板大合攏對接焊縫傳統(tǒng)的焊接方式

        由于埋弧焊熱輸入大的特點,為防止焊接變形,在船臺中組立和大組立的搭載過程中,薄板的縱/橫向?qū)雍缚p,通常普遍采用手工CO2氣體保護焊的焊接工藝來完成。由于焊工個人技能水平高低差距的限制,速度快慢的差異,以及個人主觀意識的隨意性,導(dǎo)致這種方法存在以下缺點:①焊縫外觀成形不美觀,焊后打磨量大,焊縫的質(zhì)量不穩(wěn)定。②操作工人勞動強度大,生產(chǎn)效率低,船臺建造周期較長。

        而與之形成鮮明對比的油輪、散貨船和箱船等船舶,其甲板、內(nèi)底板等平面對接焊縫位置在中組立和大合攏階段的焊接,由于板厚大多是14mm以上的厚板,普遍采用采用CO2手工打底、填充,埋弧焊蓋面的焊接方法,使得焊縫的成形、質(zhì)量均得到很大提升,焊后除個別接頭簡單處理外,幾乎無需打磨,焊接生產(chǎn)效率大幅提升。

        如何讓埋弧焊在汽車滾裝船的大合攏縱、橫對接焊縫上發(fā)揮作用,既控制了焊接變形,又提高了焊接效率,正是我們需要摸索和探究的課題。

        3. 薄板大合攏對接焊縫埋弧焊的試驗和實施

        通常埋弧焊在船舶搭載階段多數(shù)運用于厚板,且使用φ4~φ5mm焊絲,焊接參數(shù)遠遠大于手工CO2的焊接參數(shù);相對于薄板焊接而言,其焊接熱輸入大,焊接工藝難以控制,無法得到滿意的焊接結(jié)果。為此我們進行了深入研究,摸索其薄板埋弧焊參數(shù)。

        對于薄板的焊接從效率、焊接質(zhì)量及焊接變形上考慮,只有采用高速焊接,才有可能降低焊接熱輸入,控制焊接變形,提高生產(chǎn)效率。經(jīng)過多次焊接試板試驗,找出了薄板埋弧細絲自動焊蓋面的焊接參數(shù)變化的規(guī)律,積累了一定的焊接參數(shù)數(shù)據(jù)。

        結(jié)合試驗取得的工藝參數(shù),我們在某Ⅰ型汽車滾裝船上采用CO2手工打底+埋弧細絲焊蓋面的焊接工藝,進行整船的大合攏縱/橫焊縫的焊接;并進行了設(shè)備電流/電壓、焊接速度、焊接變形和焊接質(zhì)量等跟蹤記錄,以驗證試驗過程中工藝參數(shù)的正確性。

        在實船實施過程中,采用焊機ZX7—630,焊接材料選用了φ3.2mm焊絲CHW—S3;焊劑CHF101,焊接母材厚度為5.5mm。

        圖1

        圖2

        表1 某Ⅰ型汽車滾裝船第七/八甲板薄板大合攏縱橫焊縫埋弧焊跟蹤記錄

        該Ⅰ型汽車滾裝船共九層裝載汽車甲板,其中六甲板為活動甲板,其余甲板板厚為:一甲板(內(nèi)底板)10mm、二/三/四甲板6.5mm、五甲板14mm、七/八甲板5.5mm、九甲板7mm。我們重點對二/三/四/七/八/九甲板的薄板大合攏縱/橫焊縫的埋弧焊進行了跟蹤。表1為七/八甲板跟蹤記錄。

        實施過程跟蹤圖片及最終效果如圖1所示。汽車滾裝船上采用CO2手工打底+埋弧細絲自動焊蓋面的實踐如圖2所示。

        試驗和實施過程中應(yīng)關(guān)注的幾個問題及解決方法:

        第一,適當提高埋弧焊的焊接速度,可減小焊縫熱影響區(qū),焊件受熱均勻,變形能得到較好的控制。

        第二,焊接順序應(yīng)按以下主要步驟進行控制,否則易造成焊接應(yīng)力無法釋放,板縫間隙的變化和甲板的變形:①先焊甲板縱向?qū)影蹇p,再焊甲板環(huán)形對接板縫。②先船體結(jié)構(gòu)的合攏對接焊縫,再焊船體結(jié)構(gòu)的角接縫。

        第三,若采用φ2.0mm焊絲,由于其焊絲直徑與手工CO2焊絲φ1.2mm相差0.8mm,其成形雖然優(yōu)于手工焊,由于填充金屬量有限(時常會出現(xiàn)焊縫不飽滿低于母材的現(xiàn)象,需人工進行二次修補),埋弧焊高效率未能體現(xiàn);在綜合考慮焊接速度對單位時間內(nèi)的焊接熱輸入的影響,與焊材填充量之間關(guān)系的前提下,故在實船實施中采用了φ3.2mm焊絲。

        第四,若手工CO2打底焊過寬時,埋弧焊高速蓋面時,焊縫會出現(xiàn)未熔合(即單邊現(xiàn)象,需人工進行二次修補),故合攏焊縫的裝配間隙應(yīng)控制好,最好在6mm左右,且板縫無需開坡口;另外,手工CO2打底焊的擺幅不宜過大,以控制焊縫的寬度。

        第五,若手工CO2打底焊高度不夠時,埋弧焊蓋面焊接速度將降低,焊接熱輸入增加,則易造成焊穿,以及板材變形量隨之增加;而打底焊過高時,則易造成埋弧焊蓋面焊縫出現(xiàn)“凸”變形,焊后需要打磨處理,焊接效率將打折扣。

        因此,在整個實施過程中,手工CO2打底焊的好壞,也決定了整道焊縫的成形和質(zhì)量。

        通過上述跟蹤圖表可以看出,其大合攏焊縫的變形是可控的,產(chǎn)品質(zhì)量是可以保證的,其工效顯著提高。其母材板厚為5.5mm時,焊接電流250~300A,電弧電壓30~35V,焊接速度29~30cm/min。為后續(xù)的汽車滾裝船Ⅱ型(十一層甲板)、Ⅲ型(十三層甲板)大合攏薄板對接焊縫的焊接,采用埋弧焊蓋面的焊接方法奠定了基礎(chǔ)。

        表2 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型汽車滾裝船埋弧焊蓋面與手工CO2蓋面船臺周期的提升數(shù)據(jù)

        表3 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型汽車滾裝船手工焊焊后打磨成本比較

        表4

        4. 薄板大合攏對接焊縫埋弧焊運用的工效和成本提升

        在上述Ⅰ型實船及后續(xù)的Ⅱ、Ⅲ型汽車滾裝船實踐過程中,同樣進行了詳細的工藝參數(shù)、變形控制和無損檢測等質(zhì)量、工效和成本的跟蹤。以下重點簡述其船臺建造周期工效的提升和焊縫打磨的成本節(jié)約對比數(shù)據(jù)(見表2、表3)。

        從表2、表3可以看出,埋弧焊在Ⅱ、Ⅲ型汽車滾裝上提升空間和節(jié)約的成本尤為明顯,該方法值得在大型車滾船上推廣運用。

        根據(jù)跟蹤數(shù)據(jù)的匯總,埋弧焊用于船體大合攏焊縫的蓋面時,其工藝參數(shù)建議如表4所示。

        5. 結(jié)語

        經(jīng)過上述試驗及實船上的焊接實踐與改進,在薄板大合攏焊縫的埋弧焊蓋面上,積累了一定的經(jīng)驗和數(shù)據(jù),解決了埋弧焊焊接熱輸入大,薄板焊后變形量大的問題,工效得到了大幅提高,船臺周期縮短,人工成本和材料成本都有了很大的節(jié)省。

        就其應(yīng)用有以下幾個優(yōu)勢:

        (1)焊縫成形 由于埋弧焊是機械化控制,焊接過程連續(xù)、焊接參數(shù)穩(wěn)定,所以焊縫成形的美觀度優(yōu)于手工CO2蓋面。

        (2)焊接效率 埋弧焊焊接時可連續(xù)送絲無需停歇,而手工CO2焊接無法做到連續(xù)作業(yè),從船臺周期對比表格中就可以看出,此單項工程可為船臺周期爭取10天左右。

        (3)焊接質(zhì)量 由于埋弧焊連續(xù)焊接的特性,減少了焊接接頭的修補,從NDT的檢測結(jié)果也能看出其質(zhì)量的穩(wěn)定性。

        (4)成本節(jié)約 由于其外觀成形好,且焊縫連續(xù)、接頭少,焊后打磨幾乎可忽略不計,從而大大降低了后期打磨的工作量及砂輪片的損耗。僅砂輪片一項,全船可節(jié)約成本5221.59元(Ⅰ型)。

        (5)焊后變形量 從甲板埋弧焊蓋面后的甲板變形數(shù)據(jù)跟蹤表,可以看出甲板焊縫凸、凹變形在可控范圍內(nèi);相比于手工CO2蓋面,焊縫的變形和收縮量,對甲板的平整度和艙容數(shù)據(jù)的影響也在可控范圍內(nèi)。

        綜上所述,埋弧焊在汽車滾裝船的薄板大合攏焊縫上得到了充分的發(fā)揮和運用,對船廠縮短船臺建造周期,提高工效,提升產(chǎn)品質(zhì)量,起到了積極的作用。

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