■ 袁 彬,靳 寶,張博嵐,呂規(guī)劃,王珊珊
高合金耐熱鋼排氣歧管具備高的高溫強(qiáng)度(耐熱溫度在1000℃左右),以及較好的抗熱蠕變性、抗氧化性、耐蝕性和尺寸穩(wěn)定性,是其他傳統(tǒng)的鐵素體球墨鑄鐵和高硅鉬球墨鑄鐵所不能比的。但這種材質(zhì)的鑄件存在局限性:①流動(dòng)性差,易氧化。②體收縮大,力求順序凝固,冒口尺寸要比其他材質(zhì)的鑄件大。③線收縮大,易產(chǎn)生熱裂。④鋼液溫度高,易產(chǎn)生熱粘砂。本文從排氣歧管的結(jié)構(gòu)、材質(zhì)性能特點(diǎn)和鑄造過(guò)程中存在的缺陷及解決方案等方面進(jìn)行論述。
此鑄件在我們目前所生產(chǎn)的鑄鋼排氣歧管中屬于比較大的鑄鋼件,鑄件外觀如圖1所示,該鑄件重7.2kg,輪廓尺寸450mm×220mm×140mm,壁厚要求4+1+0.5mm;材質(zhì)CX40CrNiSi25-12(牌號(hào)QTANi35Si5Cr2,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T26648—2011),化學(xué)成分和性能要求見(jiàn)表1、表2。
圖1 鑄件三維模型
表1 QTANi35Si5Cr2化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)
表2 鑄件室溫力學(xué)性能
(1)澆冒口系統(tǒng)設(shè)計(jì) 我們?cè)谠O(shè)計(jì)工藝時(shí)考慮:①使用開(kāi)放式澆注系統(tǒng),加快充型,防止氧化。②在有孤立熱節(jié)的部位使用保溫冒口,提高補(bǔ)縮能力和鑄件工藝出品率。③鑄造線收縮大,收縮率取2%。此鑄件采用中間分型,一型一件,鑄件壁厚按4.5mm設(shè)計(jì),具體鑄造工藝如圖2所示。圖2中,直澆道1直徑為35mm,陶瓷過(guò)濾器2尺寸為φ50mm×22mm,橫澆道3尺寸為20mm×30mm,內(nèi)澆道4尺寸為30mm×14mm,發(fā)熱保溫冒口5、7 型號(hào)分別為FM100—A60/90、FM100—40/70 ,普通冒口6、8尺寸分別為φ46mm×80mm、φ60mm×70mm。用ProCast對(duì)鑄造工藝進(jìn)行模擬分析,如圖3所示。從圖3a中我們看到,在充型時(shí)陶瓷過(guò)濾器和內(nèi)澆道都很好地起到了平穩(wěn)流速和避渣作用,圖3b模擬鑄件無(wú)縮松。
(2)生產(chǎn)條件 熱芯盒制芯機(jī)制芯,氣道芯使用高強(qiáng)度覆膜砂,殼芯使用退讓性比較好的覆膜砂,為防止鑄件粘砂造成外觀質(zhì)量差,氣道芯沾涂料、殼芯噴涂料烘干后組合好放到負(fù)壓線上;用1t/h應(yīng)達(dá)中頻感應(yīng)電爐熔煉;0.5t鑄鋼包處理,澆鑄機(jī)澆注。
(1)夾渣缺陷位置 鑄件拋丸后,在管壁上出現(xiàn)夾渣缺陷,具體位置如圖4所示。
(2)缺陷產(chǎn)生的原因 結(jié)合ProCast的模擬分析,我們發(fā)現(xiàn)夾渣主要集中在鋼液從每個(gè)內(nèi)澆口進(jìn)入管壁后的交匯部位(見(jiàn)圖5),我們?cè)噲D采用加強(qiáng)熔煉工藝控制,使用比較純凈的棒料,以及把澆注系統(tǒng)由開(kāi)放式澆注系統(tǒng)改為避渣效果更好的半封閉式澆注系統(tǒng)等措施,但改善效果不明顯。我們分析可能是殼芯上噴的涂料在鋼液的沖刷下剝落形成了夾渣,然后我們把殼芯用砂改為陶瓷覆膜砂(又稱(chēng)寶珠砂,其與原先用的覆膜砂指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表3),免噴涂料,經(jīng)過(guò)驗(yàn)證,夾渣缺陷消除,生產(chǎn)的鑄件外觀情況如圖6所示。
圖2 鑄造工藝
圖3 模擬分析
圖4 夾渣缺陷部位
圖5 夾渣部位與模擬分析對(duì)照
我們找到鑄件產(chǎn)生夾渣的原因是殼芯噴涂料后在鋼液的沖刷下剝落形成了夾渣,使用陶瓷覆膜砂可以解決此問(wèn)題,但陶瓷覆膜砂價(jià)格昂貴,是普通鑄鋼殼芯用覆膜砂價(jià)格的4倍左右。如果批量生產(chǎn),成本很高,要解決夾渣問(wèn)題還要從改變澆注系統(tǒng)入手。
如果能把每個(gè)內(nèi)澆口進(jìn)入管壁后交匯處的鋼液引入到冒口內(nèi),夾渣問(wèn)題就能解決,但我們?cè)谠O(shè)計(jì)和模擬時(shí)發(fā)現(xiàn)如果從進(jìn)氣法蘭處進(jìn)火很難把交匯處的鋼液引入到冒口內(nèi)。我們考慮從管壁進(jìn)火,把在鑄件內(nèi)交匯的鋼液引入到進(jìn)氣法蘭的冒口內(nèi),具體更改工藝如圖7所示,A部位為直澆道,也當(dāng)冒口用,在分型面處放置φ50×22mm的陶瓷過(guò)濾器;B部位在橫澆道末端,相當(dāng)于集渣包,在此部位開(kāi)小于管壁壁厚(約3.5mm)的進(jìn)火頸;C部位是橫澆道阻流避渣后直接進(jìn)入到出氣法蘭的冒口內(nèi)。
通過(guò)對(duì)澆注系統(tǒng)改進(jìn)后,還使用原來(lái)的鑄鋼殼芯用覆膜砂,殼芯噴涂料,生產(chǎn)的鑄件無(wú)夾渣,鑄件外觀情況如圖8所示。
圖6 鑄件外觀無(wú)缺陷
表3 兩種鑄鋼殼芯用覆膜砂指標(biāo)對(duì)比
圖7 更改澆注系統(tǒng)
圖8 鑄件無(wú)夾渣
(1)結(jié)構(gòu)復(fù)雜的薄壁鑄鋼件重量大于5 kg,我們?cè)谠O(shè)計(jì)澆注系統(tǒng)時(shí)就要考慮如果使用噴涂料的殼芯,涂料就會(huì)有脫落的風(fēng)險(xiǎn)。
(2)使用新型原材料如棒料、發(fā)熱保溫冒口、陶瓷覆膜砂等能夠提高鑄件的外觀質(zhì)量和鑄件出品率,特別是使用陶瓷覆膜砂能大幅改善鑄件的外觀質(zhì)量。
(3)在設(shè)計(jì)鑄鋼件澆注系統(tǒng)時(shí)如何能夠把進(jìn)入鑄件后交匯處的鋼液引入到冒口內(nèi),成為解決鑄件夾渣缺陷的首要考慮要素。
參考文獻(xiàn):
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