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        超低排放改造技術在某630MW燃煤火電機組的應用探討

        2018-04-25 11:40:42趙尚昭
        科學與技術 2018年13期
        關鍵詞:電除塵循環(huán)泵電除塵器

        趙尚昭

        摘要:通過對已投運機組的調查摸排發(fā)現(xiàn),我國許多燃煤電廠鍋爐排煙溫度普遍高于設計值,使得機組發(fā)電效率下降、煙氣體積流量增大、發(fā)電成本上升。在采用低低溫技術后,煙溫降低后的煙氣量得以減小,使得原電除塵電場的風速也得到相應降低,從而實現(xiàn)廠用電的減少,真正實現(xiàn)了既節(jié)能又環(huán)保的目的。該項技術在日本得到迅速發(fā)展,三菱、日立等配套機組容量累計已超13000MW,現(xiàn)在幾乎成了日本燃煤電廠一種標準的除塵系統(tǒng)配置方式。在國內(nèi)也有部分電廠采用低低溫電除塵技術,比如上海漕涇、粵嘉電力等。本文以我廠3、4號機組超低排放改造為例,介紹該技術的具體實施情況和效果。

        關鍵詞:超低排放;630MW燃煤機組;提效方案

        隨著我國環(huán)境問題的日益凸顯,環(huán)保問題已經(jīng)成為了一個國民性話題。霧霾、酸雨的頻繁出現(xiàn)使得國家對于工廠排放指標的要求逐年提高,而傳統(tǒng)燃煤機組則成為了國家環(huán)保部門監(jiān)控的重點對象之一。隨著國家控制火電廠煙塵排放政策的日益嚴格、煙塵排污收費力度的增大和排放權交易制度的試行,火電廠實施煙塵微量排放的必要性進一步增大。為此,各大電力企業(yè)均對燃煤機組的節(jié)能減排改造投入了大量人力、物力,各種先進的減排技術也不斷涌現(xiàn),低低溫靜電除塵技術就是其中之一。低低溫靜電除塵技術,是指在鍋爐空氣預熱器與電除塵器之間的煙道上,加裝一組換熱器(即低低溫煙冷器),將煙氣溫度降低到85℃左右。同時,煙氣降低到酸露點以下后,煙氣中大部分的SO3因溫度降低而在換熱系統(tǒng)中冷凝成硫酸霧,并被粉塵吸附、中和,粉塵比電阻顯著降低,反電暈得到有效避免,從而大大提高除塵效率,擴大電除塵器對煤種的適應性,并去除大部分的SO3。

        1緒論

        1.1超低排放的概念

        超低排放,是指火電廠燃煤鍋爐在發(fā)電運行、末端治理等過程中,采用多種污染物高效協(xié)同脫除集成系統(tǒng)技術,使其大氣污染物排放濃度基本符合燃氣機組排放限值,即煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度(基準含氧量6%)分別不超過10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3,比《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)中規(guī)定的燃煤鍋爐重點地區(qū)特別排放限值分別下降50%、30%和50%,是燃煤發(fā)電機組清潔生產(chǎn)水平的新標桿[1]。

        1.2論文研究背景及意義

        傳統(tǒng)的燃煤電廠歷來被視為大氣污染物的主要來源,是國家環(huán)保監(jiān)管的重點。隨著國家對環(huán)境保護的高度重視,實施煙氣超低排放改造既滿足了國家日趨嚴格的環(huán)保標準的需要,又是國有企業(yè)保證環(huán)境質量、保護公眾健康的社會責任;是創(chuàng)新傳統(tǒng)燃煤發(fā)電發(fā)展方式,也是發(fā)電企業(yè)拓展燃煤發(fā)電產(chǎn)業(yè)的新思路;有助于推廣先進的高效協(xié)同污染物控制技術,推進環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

        2改造內(nèi)容

        我廠二期2×630MW燃煤機組同步配套建有SCR脫硝系統(tǒng)及石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng),目前機組運行穩(wěn)定。本改造工程只對二期實施超低排放改造,對現(xiàn)有的除塵、脫硫、脫硝系統(tǒng)進行提效,采用高效協(xié)同脫除技術,使機組煙氣的主要污染物(煙塵、二氧化硫、氮氧化物)排放濃度達到燃氣輪機組排放控制水平(煙塵5mg/Nm3,二氧化硫35mg/Nm3,氮氧化物50mg/Nm3),實現(xiàn)煙氣超低排放。

        3改造方案

        3.1脫硝系統(tǒng)提效

        3.1.1原有SCR脫硝系統(tǒng)簡介

        二期機組采用哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的超臨界壓力變壓運行帶內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動系統(tǒng)的本生直流爐,已安裝低NOx燃燒器。原二期機組煙氣脫硝改造采用美國巴威公司的選擇性催化還原(SCR)技術。煙氣從省煤器引出,一臺爐配置兩個反應器,經(jīng)過脫硝后,煙氣接入空預器。配有煙氣系統(tǒng)、SCR反應器吹灰系統(tǒng)、氨空氣混合及噴射系統(tǒng)等。系統(tǒng)設計脫硝效率為70%。

        3.1.2SCR脫硝裝置提效方案

        通過脫硝系統(tǒng)提效的方式,使得SCR的出口NOx濃度降低到50mg/Nm3以下,SCR系統(tǒng)按照85%效率進行設計。

        二期機組脫硝裝置原設計初裝兩層催化劑,設計脫硝效率70%,預留第三層催化劑安裝空間。本次脫硝提效需增加催化劑體積,加裝預留層或者更換初裝兩層原催化劑,使脫硝效率由80%提高至85%。

        SCR提效前后的還原劑消耗量減小,原有系統(tǒng)絕大部分設備可利舊,只需在預留層新增催化劑及吹灰器,SCR氨氣調節(jié)閥需更換,可在機組檢修時進行方案的實施。

        3.2除塵系統(tǒng)提效

        3.2.1原有除塵系統(tǒng)情況簡介

        3.2.1.1設計標準起點低。該系統(tǒng)于2009年隨機組同時投入運行,執(zhí)行標準為GB13223-2003,設計入口煙塵濃度為33.306g/m3、除塵效率不小于99.75%,設計的出口煙塵濃度為83.3mg/m3,無法滿足GB13223-2011新的環(huán)保排放要求。

        3.2.1.2除塵器入口煙溫偏高。根據(jù)試驗測得,望亭電廠3、4號機組除塵器入口煙溫在140℃左右,超出原設計入口煙溫127℃。煙溫偏高導致除塵器入口煙氣量增大,這也造成當前實際排放濃度明顯超出除塵器原設計值。

        3.2.1.3振打引起的二次揚灰。由于粉塵本身具有一定的粘附性,能夠粘附在電極上,電極上的粉塵量雖小,但對放電影響較大,如粉塵未及時清除掉,就會增大局部擊穿的可能性,因此及時地清除電極上粉塵,是保證電除塵器正常工作的重要條件之一。望亭電廠3、4號機組電除塵器運行過程中振打系統(tǒng)的振打力及振打頻率均進行過調整,但由于燃煤煤質的差異較大,振打方式調整無法滿足煤質的變化,易造成極板、極針積灰及二次揚塵,影響除塵效率。

        3.2.2除塵提效方案

        鍋爐空預器出口的煙氣經(jīng)過管式GGH煙氣冷卻器降溫至90℃以下,然后進入低低溫電除塵,經(jīng)過除塵后通過聯(lián)合風機進入吸收塔,吸收塔出口的煙氣進入一電場濕式靜電除塵器,除塵凈化后進入管式GGH煙氣加熱器升溫至80℃后,通過煙囪排放[2]。

        經(jīng)過同類型機組調研及機組運行數(shù)據(jù)分析,考慮到望亭電廠3、4號機組SO2排放標準進一步嚴格化,必須取消GGH。而取消GGH后將面臨煙囪防腐的問題。因此為解決煙囪防腐和煙囪“白煙”的問題,最終決定采用低低溫電除塵技術改造方案?,F(xiàn)有除塵器入口平均煙溫在140℃左右,進行低低溫煙氣余熱利用改造,不僅可以降低除塵器入口的煙溫,減少入口煙氣量,又可進一步降低煙塵的比電阻,提高粉塵的驅進速度。低低溫電除塵技術相對于常規(guī)電除塵器所增加的成本非常低,在提高除塵器除塵效果的同時可有效實現(xiàn)煙氣余熱綜合利用、節(jié)省電煤消耗,另外通過降低煙氣溫度,使得進入電除塵的煙氣量減少10%~15%左右,從而有效減小電除塵電場內(nèi)的煙氣流速,延長煙氣處理時間,減小二次揚塵,進一步提高和穩(wěn)定電除塵效率,減緩粉塵顆粒對內(nèi)部構件的沖刷磨損,提高裝備壽命,同時減輕除塵相關設備的運行能耗。在低低溫技術煙氣余熱利用方面,根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)驗,主要有加熱汽輪機凝結水、加熱鍋爐燃燒用空氣和脫硫凈煙氣再加熱三種方式。但是如將煙氣余熱用來加熱凝結水將會使改造范圍擴大,使系統(tǒng)更復雜。且在中低負荷或冬季時,排煙溫度一般在130℃~135℃,所能回收的熱量十分有限。因此,本次實踐將余熱利用段回收的熱量全部用來加熱再熱段煙氣。

        3.3脫硫系統(tǒng)提效

        3.3.1原有脫硫系統(tǒng)簡介

        二期機組原脫硫裝置采用石灰石-石膏濕法脫硫技術,無旁路、有GGH,無增壓風機(脫硝改造已拆除,已并入聯(lián)合風機)。其中吸收塔采用帶托盤的逆向噴淋塔,設計有三臺循環(huán)泵及三層標準型噴淋層,一層托盤。脫硫裝置設計煤種含硫量為0.7%,設計脫硫效率95%,煙囪出口SO2濃度為81mg/Nm3(標態(tài),6%O2)。

        二期機組自投運以來,燃煤的實際含硫量約為0.25%-0.6%,脫硫裝置入口SO2濃度范圍為580~1395mg/Nm3。此時一般運行二臺循環(huán)泵,脫硫效率94%-95.5%,煙囪出口SO2濃度為26~86mg/Nm3。

        3.3.2脫硫系統(tǒng)提效技術方案

        采用拆除GGH+雙層交互式噴淋層+雙托盤方案。

        a)拆除原有的三層噴淋母管及支撐梁,將第二、三層標準型噴淋母管及噴嘴改為交互式噴淋系統(tǒng);原第一層循環(huán)泵增加揚程后與原第二層循環(huán)泵構成第一層交互式噴淋系統(tǒng);同時增加一臺備用循環(huán)泵,與原第三層循環(huán)泵構成第二層交互式噴淋系統(tǒng)。

        b)對原有三臺漿液循環(huán)泵進行改造;另新增一臺循環(huán)泵。由于原有第一、三層循環(huán)泵的揚程有所變化,因此需進行改造。

        c)在第一層噴淋母管拆除后留下的空間新增設一層合金托盤及支撐梁;與原有的一層托盤構成雙托盤系統(tǒng)。

        d)托盤的開孔率由33%調整為32%。

        e)增加一臺備用循環(huán)泵后,相應增加配套的土建、電氣及儀控設施。

        f)原有第一層與第三層的漿液循環(huán)泵互換時,土建基礎無須改動。

        g)拆除GGH及附屬設備,并改造GGH進出口煙道及支架。

        3.4聯(lián)合風機改造

        現(xiàn)有聯(lián)合風機在提效改造后已無法滿足要求,必須進行改造。

        a)提效改造后聯(lián)合風機入口流量:

        根據(jù)MGGH設備廠家提供的方案,經(jīng)MGGH降溫后聯(lián)合風機入口煙氣溫度降低到約92℃,此時聯(lián)合風機入口煙氣流量減少到393.35m3/s。

        b)由于改造后煙氣阻力增加較多,現(xiàn)有引風機已無法滿足改造后的工況要求,需擴容改造,改造后引風機參數(shù)為(TB工況):風機入口體積流量444.6m3/s,風機入口溫度100℃,風機入口全壓-6758Pa,風機出口全壓6204Pa,風機全壓升12962Pa,電機功率約7000kW。

        4結論

        借鑒日本等國際的成功運行經(jīng)驗,二期機組通過增加備用層催化劑、省煤器分級、低低溫靜電除塵系統(tǒng)、增設濕式電除塵(一電場)、雙托盤、交互式噴淋系統(tǒng)改造等多項技術措施后,設計煙氣污染物排放值能夠達到燃氣輪機組排放控制水平,實現(xiàn)煙氣超低排放。

        參考文獻

        [1]漲知識,什么是火電機組超低排放[OL].北極星電力網(wǎng).

        [2]薛建明,縱寧生.濕式電除塵器的特性及其發(fā)展方向[J].1997(3).

        [3]國務院:全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造[OL].中國新聞網(wǎng),2015-12-02.

        (作者單位:大唐三門峽發(fā)電有限責任公司)

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