謝汝杰
摘要:某廠上汽660MW超超臨界機(jī)組真空嚴(yán)密性存在長期不合格的問題,通過使用氦質(zhì)譜檢漏儀進(jìn)行分區(qū)域排查、原因分析等一系列措施找到了問題的根源,通過實施系統(tǒng)改造、改善檢修工藝等措施消除了漏點,解決了真空嚴(yán)密性不合格的問題,取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。
關(guān)鍵詞:真空嚴(yán)密性;氦質(zhì)譜檢漏;系統(tǒng)改造
1 概況
該廠汽輪機(jī)為上海汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)的超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、凝汽式汽輪機(jī)(型號:N660-25/660/660)。機(jī)組的總體型式為單軸四缸四排汽:一個單流圓筒型H75高壓缸,一個雙流I60中壓缸,兩個LX8雙流低壓缸。汽輪機(jī)采用全周進(jìn)汽加補(bǔ)汽閥的配汽方式,高、中壓缸均為切向進(jìn)汽。高、中壓閥門均布置在汽缸兩側(cè),閥門與汽缸直接連接,無導(dǎo)汽管。蒸汽通過高壓閥門和單流的高壓缸后,從高壓缸下部的兩個排汽口進(jìn)入再熱器。蒸汽通過再熱器加熱后,通過兩只再熱門進(jìn)入雙流的中壓缸,由中壓外缸頂部的中低壓連通管進(jìn)入兩只雙流的低壓缸。在每只汽缸的下部都設(shè)有用于給水加熱用的抽汽口。該廠自2016年以來長期存在機(jī)組真空嚴(yán)密性不合格的問題,且在機(jī)組啟動初期機(jī)組真空下降明顯,給該廠造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
2 真空系統(tǒng)的漏氣危害
凝汽器真空系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重漏氣時會造成真空度下降,汽輪機(jī)的排汽壓力開始增加,并且排汽溫度會逐步升高,這種情況下會降低汽輪機(jī)的循環(huán)熱效率以及嚴(yán)重的熱膨脹現(xiàn)象,其后果可能會對汽輪機(jī)正常的安全運(yùn)行產(chǎn)生危害。所以在日常的汽輪機(jī)運(yùn)行管理對凝汽器真空系統(tǒng)真空狀態(tài)的好壞要高度重視。凝汽器“真空”的下降,容易使凝汽器的空氣分壓力增大,從而使空氣在水中的溶解度增加。而此時凝結(jié)水中的含氧量也會隨之增大,導(dǎo)致鍋爐、汽機(jī)葉片及管道的腐蝕。據(jù)相關(guān)單位的測算,凝汽器的真空度每下降1%能耗就會增加0.7-0.8%,所對應(yīng)的設(shè)備處理下降0.8-0.9%。由此可證明凝汽器真空的好壞,可直接影響電廠的發(fā)電效益。
3漏點排查情況
為確保機(jī)組真空系統(tǒng)查漏的準(zhǔn)確性,保證治理效果,本次真空系統(tǒng)查漏采用了Leybold公司生產(chǎn)的PhoeniXL300氦質(zhì)譜檢漏儀,檢測靈敏度為10~12Pa·m3/s。
4 原因分析
對以上查漏數(shù)據(jù)分析,基本確定該機(jī)組A、B低壓缸前后汽封以及軸封洼渦處均存在較大漏點。通過對該區(qū)域法蘭結(jié)合面、螺栓孔、觀察孔等處涂抹密封膠并未見明顯效果,基本排除了因結(jié)合面密封不嚴(yán)造成的漏氣。
原系統(tǒng)高壓主汽門門桿漏汽通過疏水?dāng)U容器進(jìn)入凝汽器,高、中、低壓軸封漏汽通過節(jié)流孔板(每個節(jié)流孔板有一個Ф8mm節(jié)流孔)進(jìn)入疏水?dāng)U容器,再進(jìn)入凝汽器,容易造成系統(tǒng)內(nèi)空氣漏入凝汽器,通過對上表中數(shù)據(jù)分析,明顯有空氣從高壓主汽門門桿、高、中、低壓軸封漏入凝汽器,對凝汽器真空嚴(yán)密性造成影響。
該機(jī)組#1、#2高壓主汽門門桿漏汽口分別接一根Ф48.3x3.7的管道,并匯總成一根Ф60.3x3.91的母管,排至26m?疏水?dāng)U容器疏水集管后再進(jìn)入凝汽器,詳見下圖:
軸封漏汽管道疏水為:高、中壓軸封漏汽疏水為一根Ф38x3的管道,低壓軸封漏汽疏水為四根Ф28x2.5的管道,合并為一根Ф42x3的管道,排入13m?疏水?dāng)U容器疏水集管后再進(jìn)入凝汽器,詳見下圖:
5 處理措施
為解決該機(jī)組真空嚴(yán)密性不合格,利用機(jī)組調(diào)停的機(jī)會,對高壓主汽門門桿漏汽及高、中、低壓軸封漏汽系統(tǒng)管道進(jìn)行改造,改造方案及系統(tǒng)如下:
(1)高壓主汽門門桿漏汽系統(tǒng)改造:
根據(jù)汽輪機(jī)廠的建議,主汽門門桿漏汽應(yīng)接入大氣式疏水?dāng)U容器,而該機(jī)組汽機(jī)側(cè)沒有安裝大氣式疏水?dāng)U容器,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,計劃在原主汽門門桿漏汽母管加裝一只截止閥,截止閥前加裝一個三通,將主汽門門桿漏汽接入軸封回汽母管,并在該管道加裝一只截止閥,在機(jī)組啟動過程中,主汽門門桿漏汽仍舊排入原疏水?dāng)U容器,待運(yùn)行正常后排入軸封回汽母管。系統(tǒng)圖如下:
(2)高、中、低壓軸封漏汽疏水系統(tǒng)改造:
根據(jù)汽輪機(jī)廠的建議,高、中、低壓軸封漏汽疏水匯總至較低標(biāo)高后,坡向排入軸封加熱器,而該機(jī)組由于高、中、低壓軸封漏汽疏水匯總母管位置低于軸封加熱器,現(xiàn)場限制較難改造成高于軸封加熱器。根據(jù)現(xiàn)場操作條件,在高、中、低壓軸封漏汽疏水支管分別加裝隔離閥門,共計加裝5只隔離閥門。機(jī)組啟動過程中各疏水閥門開啟,各軸封回汽支管疏水至疏水?dāng)U容器,待機(jī)組運(yùn)行正常關(guān)閉疏水閥門。
6 結(jié)論
(1)系統(tǒng)改造后通過查漏數(shù)據(jù)對比分析,改造效果明顯,機(jī)組真空嚴(yán)密性實驗由原來的下降0.76kpa/min提高至下降0.072kpa/min,達(dá)到了優(yōu)秀值。
(2)真空系統(tǒng)漏空氣導(dǎo)致機(jī)組真空嚴(yán)密性差,漏點主要集中在高壓主汽門門桿、軸封回汽疏水等處。該問題長時間未得到到徹底解決暴露了電廠生產(chǎn)人員對真空指標(biāo)的管理不到位,對真空系統(tǒng)重視程度不夠,值得我們深思和借鑒。
(作者單位:安徽華電六安電廠有限公司)