劉 樂 于凱波 李琳琳
(1-中國汽車技術研究中心 天津 300300 2-吉林大學汽車仿真與控制國家重點實驗室)
汽車道路運行大部分時間處于瞬變工況下[1],特別是搭載增壓柴油機的重型商用車,瞬變工況下進氣嚴重滯后于噴油,引起柴油機性能劣變[2]。與穩(wěn)態(tài)工況相比,瞬變工況下存在噪聲激增,排放及燃油經(jīng)濟性惡化等問題[3-5],引入EGR系統(tǒng)后這一特征越發(fā)顯著,是當前內(nèi)燃機瞬態(tài)工況領域研究重點之一。在瞬變過程EGR閥控制方面,前期研究表明將穩(wěn)態(tài)優(yōu)化EGR閥開度特征直接運用到瞬變過程EGR閥控制時都不可避免地發(fā)生EGR超調(diào)及其導致的性能惡化問題[6];安曉輝等人[7]基于GT-Power軟件對EGR系統(tǒng)的反饋控制參數(shù)進行了研究,發(fā)現(xiàn)進氣氧濃度只與EGR率和AFR相關,并且和EGR率呈線性關系,表明氧氣質(zhì)量分數(shù)相比EGR率更適合作為瞬變工況下的反饋控制參數(shù)。但在實際應用方面,對寬裕氧傳感器和EGR閥的響應性都提出非常苛刻的要求;張正興等[8]根據(jù)發(fā)動機進氣量的目標值與實際值偏差,進行EGR開度的PI(比例積分)閉環(huán)控制;以此為基礎,陳浩平等[9]發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的PID控制方式適應性差,通過添加一個前饋模塊提高EGR的控制精度和響應性。以獲取瞬變過程煙度和NOx折中排放為主要目標,筆者在一臺高壓共軌、增壓中冷重型柴油機上擬借助EGR閥開度閉環(huán)控制策略探討典型恒轉速增轉矩瞬變過程性能影響規(guī)律,為重型柴油機瞬態(tài)性能開發(fā)提供研究思路和數(shù)據(jù)支持。
圖1 瞬變試驗臺架和測控平臺示意圖
研究對象為一臺配置兩級增壓系統(tǒng)的高壓共軌電控柴油機,其主要技術參數(shù)如表1所示。柴油機試驗臺架及測控系統(tǒng)布置如圖1所示。選用高壓EGR回路循環(huán)方式,由高壓級渦輪機之前引出回流廢氣,并依次經(jīng)過EGR中冷器(廢氣冷卻)、EGR閥(控制廢氣流量),最終引入高壓級壓氣機之后。
表1 試驗用柴油機主要參數(shù)
研究中采用高速傳感器和毫秒級A/D采集卡構建實時參數(shù)(10 ms)采集系統(tǒng),能夠實現(xiàn)對柴油機的轉速、轉矩、進排氣溫度和壓力、消光煙度、進氣流量、尾氣排放等參數(shù)的實時采集。在共軌平臺下,發(fā)
其中:(O2)int為進氣管測量氧濃度,(O2)exh為排氣管測量氧濃度,(O2)atm為空氣環(huán)境氧濃度。
本試驗典型的瞬變工況(恒定轉速1 650 r/min(B轉速)、負荷在5 s內(nèi)從10%線性增加至100%的恒轉速增轉矩)。油門開度借助dSPACE中的DAC模塊實時輸出電壓信號,并在ECU中轉換為相應的循環(huán)噴油量來實現(xiàn);基于CAN總線、帶有開度反饋的電控EGR閥,其閥開度基于dSPACE平臺閉環(huán)PID方式控制,其中,EGR閥發(fā)送及接受報文分別如圖2、3所示。針對典型的恒轉速增轉矩瞬變過程,分別將進氣量、進氣氧濃度和排氣氧濃度作為反饋變量研究EGR閥閉環(huán)控制對柴油機瞬變性能的影響。相應的試驗方案會在各小節(jié)中進行說明。動機工況的控制最終信號為油門電壓,借助單片機高響應和高精度的優(yōu)點,并配合電渦流測功機可實現(xiàn)典型瞬變工況的再現(xiàn)。
圖2 EGR閥發(fā)送數(shù)據(jù)控制系統(tǒng)
EGR率由EGR5230控制系統(tǒng)實現(xiàn)準確、快速測量,與傳統(tǒng)的CO2示蹤法類似,EGR5230使用進排氣的氧濃度來計算EGR率。同時儀器自帶校正功能保證EGR率測量的響應性。本實驗中EGR率的計算公式[10]如下:
閉環(huán)控制均由PID(Proportion比例、Integration積分、Differentiation微分)控制器實現(xiàn),區(qū)別不同控制策略的單一因素為反饋標量??紤]到EGR系統(tǒng)具有非線性、時延及復雜的換氣特性,在選擇反饋變量時,要求變量除了能反映發(fā)動機EGR系統(tǒng)的當前狀態(tài),還應具有響應快速、反應準確、工作可靠以及測量方便的特征。所以實驗選取可實現(xiàn)快速響應及準確測量的進氣量、進氣氧濃度和排氣氧濃度作為反饋變量,即將原機瞬變加載過程(無EGR)的上述各參數(shù)變化特征作為控制目標(原機瞬變過程煙度峰值低,燃油經(jīng)濟性較對應穩(wěn)態(tài)工況惡化不顯著)。
鑒于進氣量數(shù)值容易獲取,研究首先選取進氣量作為閉環(huán)反饋變量,以探討瞬變性能影響規(guī)律。試驗過程發(fā)現(xiàn),無論如何調(diào)整PID控制器的參數(shù)(Kp,Ki和Kd),EGR閥均在瞬變過程開始后隨即關閉,又在瞬變過程結束后突然開啟(如圖4a所示)。產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因是瞬變過程實際進氣量與目標進氣量間相差較大(如圖4b所示),進氣遲滯現(xiàn)象嚴重,進氣量在瞬變過程結束后才逐漸恢復穩(wěn)態(tài)值。
圖3 EGR閥接受數(shù)據(jù)控制系統(tǒng)
圖4 基于進氣量反饋的實驗方案
圖5 和圖6所示為基于進氣量的閉環(huán)反饋控制下柴油機排放規(guī)律,并與原機無EGR的瞬變過程性能進行對比分析。由于瞬變過程前期EGR閥幾乎全開,如圖4a所示,油氣混合效果差,導致燃燒相位延后,且燃燒速率降低,消光煙度排放出現(xiàn)峰值,但NOx排放得到有效限制(瞬變過程起始時刻降幅為31.5%)。此外,有效燃油消耗率與原機值相差不大,在小負荷區(qū)域略微降低。
圖5 基于進氣量反饋的柴油機性能及排放性
圖6 基于進氣量反饋的柴油機燃燒性能
圖7 基于進氣氧濃度反饋的實驗方案
為了研究基于進氣氧濃度反饋的瞬變性能,首先通過試驗整定PID控制器參數(shù)(Kp=3.5、Ki=0.008、Kd=0.001)。試驗獲得的結果如圖7所示。對比圖7a和圖4a可以看出,EGR閥的動作趨勢相同,區(qū)別是基于進氣氧濃度反饋時的EGR閥關閉時間更短,這主要與PID控制器參數(shù)設置有關。為了避免EGR閥在瞬變過程中頻繁的開啟或關閉(試驗表明,EGR閥的開啟或關閉動作會引起排氣氣流的明顯波動,給瞬變性能帶來不利影響),控制器對變量變化的敏感性不宜太大。圖7b所示為實際進氣氧濃度與目標進氣氧濃度的跟隨關系(氧濃度差值在2.2%以內(nèi))。
圖8和圖9為基于進氣氧濃度的閉環(huán)反饋控制下柴油機瞬變過程性能及燃燒特征參數(shù)規(guī)律,并與原機無EGR的瞬變過程性能進行對比分析。由于EGR閥在大負荷之前開度一直大于75%,加劇了瞬變過程進氣不足現(xiàn)象,燃燒惡化嚴重(高EGR率引起瞬變過程燃燒相位延后)。
圖8 基于進氣氧濃度反饋的柴油機性能
圖9 基于進氣氧濃度反饋的柴油機燃燒性能
鑒于瞬變過程持續(xù)的高EGR率,煙度排放極高,而在EGR閥關閉前的NOx排放較低(峰值低于300×10-6),但伴隨EGR閥的關閉和再次開啟,NOx排放出現(xiàn)第二個峰值(峰值為511×10-6)。進排氣壓力差在EGR閥關閉前數(shù)值大于原機水平,但隨著EGR閥關閉,排氣氣流的波動引起進排氣壓力差減?。ǖ陀谠瓩C水平)。與之相比,在燃燒惡化損失起到次要作用時,閉環(huán)控制下的有效燃油消耗率低于原機水平(低于600 N·m時),相反時則高于原機有效燃油消耗率(大于600 N·m時)。
在EGR率和氧濃度兩種控制變量中,氧濃度指標更適合作為瞬變控制反饋變量,瞬變過程原機氧濃度值直接通過寬裕氧傳感器測量。研究將以排氣氧濃度作為反饋變量,結合使用瞬變過程原機排氣氧濃度優(yōu)化值作為控制MAP參考,試驗首先通過參數(shù)整定試驗,初步確定PID控制器所需的3個參數(shù)值(Kp=1.5,Ki=0.005,Kd=0.002),試驗效果如圖 10所示。瞬變過程EGR率的變化趨勢呈現(xiàn)出兩端高、中間低趨勢與EGR閥開度變化相對應,見圖10a。實際排氣氧濃度與目標排氣氧濃度的跟隨性較好,差值小于2%,見圖10b。
圖10 基于排氣氧濃度反饋的實驗方案
圖11 、圖12為基于排氣氧濃度的閉環(huán)反饋控制下柴油機瞬變過程性能及燃燒特征參數(shù)規(guī)律,并與原機無EGR的瞬變過程性能進行對比分析。在反饋控制下,EGR閥最大開度僅為12%,并在瞬變過程中保持較小開度。缸內(nèi)燃燒狀況仍然較好,NOx排放與煙度排放呈現(xiàn)出較好的折中性,瞬變過程中的NOx排放峰值(548×10-6)相比原機降低21.7%,消光煙度峰值為15.8%。有效燃油消耗率與原機相差不大,特別在小負荷工況下,由于EGR閥開啟減小了泵氣損失,油耗率略有下降。
圖11 基于排氣氧濃度反饋的柴油機性能及排放性
圖12 基于排氣氧濃度反饋的柴油機燃燒性能
為適應日趨嚴格的柴油機排放法規(guī),EGR系統(tǒng)的引入在柴油機瞬變加載過程卻出現(xiàn)了更為嚴重的性能惡化特征,因而EGR閥的閉環(huán)控制方法顯得尤為重要。所選的反饋變量不僅要求該變量能反映發(fā)動機系統(tǒng)的當前狀態(tài),且應具有響應快速,反應準確,工作可靠以及測量方便等特征。結合使用修正的瞬變控制MAP(以原機瞬變過程原機排氣氧濃度值作為參考),對比進氣量、進氣氧濃度、排氣氧濃度3個反饋控制變量參數(shù),排氣氧濃度雖會導致消光煙度有一定程度的惡化,EGR超調(diào)特征仍然存在,但可以更好地實現(xiàn)煙度、NOx和油耗率之間的折中。
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7 安曉輝,劉波瀾,張付軍,等.基于氧濃度的EGR對柴油機性能影響的仿真[J].內(nèi)燃機學報,2013,31(2):115-119
8 張正興,趙文輔,李科,等.基于PID的柴油機閉環(huán)EGR控制策略研究[J].汽車技術,2014(5):54-57
9 陳浩平,王貴勇,申立中,等.基于Ascet平臺的高壓共軌柴油機電控EGR控制策略研究[J].車用發(fā)動機,2010(6):26-29