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        鍋爐爐膽頂板邊處失效分析

        2018-04-25 09:26:22王萬(wàn)樹關(guān)鵬濤高文輝陳趙亮
        中國(guó)特種設(shè)備安全 2018年3期
        關(guān)鍵詞:球化珠光體環(huán)向

        王萬(wàn)樹 關(guān)鵬濤 陸 堅(jiān) 高文輝 陳趙亮

        (寧波市特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院 寧波 315000)

        工業(yè)鍋爐是企業(yè)生產(chǎn)主要?jiǎng)恿υO(shè)備,其中燃煤鍋爐在工業(yè)鍋爐中占有較大比例。20g是工業(yè)鍋爐常用鋼板材料,與20碳鋼性能基本相同,其在450℃以下具有足夠的強(qiáng)度,530℃以下具有滿意的抗氧化性能,相對(duì)于20碳鋼,20g增加對(duì)沖擊韌性、應(yīng)變時(shí)效沖擊值和冷彎的要求,屈服比略高,并要求有一定的抗疲勞和抗腐蝕性能,滿足GB 713—1997[1]要求,2008年以后標(biāo)準(zhǔn)將20g改為Q245R[2-3]。由于使用年限較長(zhǎng)、使用環(huán)境較差等因素,燃煤鍋爐在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)諸多問題。本文針對(duì)某工廠立式燃煤鍋爐在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題,分別采用ANSYS軟件對(duì)鍋爐失效處的不同使用工況進(jìn)行模擬以及金相分析,研究Q245R鋼在使用過(guò)程中應(yīng)力分布與材質(zhì)變化情況,得出爐膽頂板邊處失效的原因,為鍋爐檢驗(yàn)以及失效分析提供經(jīng)驗(yàn),并為完善鍋殼鍋爐設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn)提出一些建議。

        1 鍋爐使用參數(shù)

        鍋爐型號(hào):LHC0.8-0.7-AⅡ,工作壓力0.7MPa,工作溫度168℃,已投入使用9年,在停爐檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)爐膽頂板邊圓弧處存在裂紋,裂紋位置如圖1所示,黑色箭頭指示位置,圖2為滲透檢測(cè)[4]發(fā)現(xiàn)裂紋宏觀形貌,裂紋是環(huán)向的,一般有多條平行裂紋,主裂紋比較粗,初步判斷為起槽。該鍋爐材質(zhì)為Q245R,化學(xué)成分見表1,材料屬性見表2。

        表2 Q245R材料屬性

        圖1 立式燃煤鍋爐示意圖

        圖2 裂紋宏觀形貌

        2 工況模擬分析

        根據(jù)以上Q245R材料屬性描述,采用ANSYS 14.5分析軟件對(duì)缺陷部位(爐膽頂板邊處)進(jìn)行模擬分析,常溫下,彈性模量取2.1×105MPa,泊松比取0.3,根據(jù)結(jié)構(gòu)尺寸建立幾何模型,選用Plane183單元,由于爐膽頂屬于軸對(duì)稱結(jié)構(gòu),各個(gè)截面受力狀態(tài)一致,所以其幾何模型可簡(jiǎn)化為二維平面結(jié)構(gòu),幾何模型與網(wǎng)格劃分如圖3所示。

        圖3 幾何模型與網(wǎng)格劃分

        爐膽頂主要承受水側(cè)的蒸汽壓力以及煤燃燒產(chǎn)生高溫?zé)煔庾饔?。在鍋爐正常工作時(shí)煤燃燒時(shí)所產(chǎn)生的煙氣在爐膽頂處溫度可達(dá)250℃,相應(yīng)的彈性模量ET=1.74×105MPa,然而,在干燒狀態(tài)下,爐膽壁溫可達(dá)500℃以上,取金相報(bào)告提供的溫度525℃,查得相應(yīng)金屬的彈性模量ET=0.75×105MPa[5]。

        2.1 正常工況下分析

        取水側(cè)壁溫:170℃,煙氣側(cè)壁溫:250℃,在250℃下Q245R鋼彈性模量ET=1.74×105MPa,爐膽頂在只受水側(cè)蒸汽壓力時(shí),計(jì)算結(jié)果如圖4所示,明顯可以看出,在折邊處水側(cè)產(chǎn)生應(yīng)力最大,提取最大值為67.4MPa。根據(jù)以上條件進(jìn)行熱應(yīng)力分析,計(jì)算結(jié)果如圖5所示,在折邊圓弧處同樣存在較大熱應(yīng)力,提取圓弧處熱應(yīng)力最大的節(jié)點(diǎn),應(yīng)力值達(dá)到1020MPa。比較溫度和蒸汽載荷產(chǎn)生的應(yīng)力,可以明顯看出:溫度載荷應(yīng)力遠(yuǎn)高于蒸汽載荷應(yīng)力,且溫度載荷應(yīng)力是蒸汽載荷應(yīng)力的15倍。如圖6所示,溫度和蒸汽壓力共同作用時(shí)爐膽頂?shù)膽?yīng)力分布云圖,可以看出,與熱應(yīng)力相比變化較小,與蒸汽壓力的相比有很大增加,可以看出:高溫應(yīng)力是爐膽頂板邊失效的主要因素之一。

        圖4 蒸汽壓力云圖

        圖5 熱應(yīng)力云圖

        圖6 溫度和蒸汽壓力共同作用時(shí)應(yīng)力分布云圖

        在失效部位選擇一路徑(見圖4),提取路徑上節(jié)點(diǎn)的應(yīng)力,觀察沿同一路徑,不同工況下應(yīng)力的變化情況,如圖7、圖8所示,同樣可以看出溫度產(chǎn)生的應(yīng)力遠(yuǎn)大于蒸汽壓力產(chǎn)生的應(yīng)力。不同的工況都有一個(gè)相同的變化趨勢(shì),即應(yīng)力沿著路徑呈現(xiàn)先降低后增加的變化,結(jié)合爐膽頂板邊的變形情況,可以判斷出,先降低一側(cè)應(yīng)為拉伸應(yīng)力,增加一側(cè)應(yīng)為壓縮應(yīng)力,且拉伸應(yīng)力、壓縮應(yīng)力的最大值均處在爐膽頂兩側(cè)的表面位置,由此推斷,在不考慮材料內(nèi)部缺陷情況下,在兩側(cè)表面處的失效的可能性比較大。

        圖7 蒸汽壓力作用下沿路徑應(yīng)力變化

        圖8 不同工況下沿路徑方向應(yīng)力變化

        2.2 干燒工況下分析

        鍋爐干燒是鍋爐在使用過(guò)程未能及時(shí)補(bǔ)充水,導(dǎo)致水位過(guò)低,使得鍋爐長(zhǎng)時(shí)間處于干燒狀態(tài),這種現(xiàn)象在一些中小企業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)。長(zhǎng)時(shí)間干燒,由于得不到有效的冷卻,爐膽壁溫迅速升高,爐膽壁溫可達(dá)500℃以上,對(duì)鋼材產(chǎn)生很大影響,此時(shí)金屬Q(mào)245R的彈性模量ET=0.75×105MPa。根據(jù)干燒工況條件下,由于水位比較低,產(chǎn)生的蒸汽比較少,相對(duì)壓力也就比較低,分析此工況時(shí),不計(jì)蒸汽壓力。此時(shí),分析得到爐膽頂?shù)臒釕?yīng)力分布云圖,如圖9所示??梢钥闯觯簾焸?cè)應(yīng)力水平與正常工況下相比,未發(fā)生太大變化,但是水側(cè)應(yīng)力水平反而比正常工況時(shí)的有所降低,這是由于缺水情況下,水側(cè)未能及時(shí)得到降溫,使得水側(cè)溫度升高,在高溫條件下,材料的高溫應(yīng)力松弛[6]。

        圖9 干燒條件下爐膽頂熱應(yīng)力分布云圖

        3 金相分析

        在爐膽頂板邊起槽失效部位取樣,采用線切割的方法,取沿壁厚方向的界面作為觀察面,試樣,以180、320、400、500、600、800、1000、1500號(hào)砂紙進(jìn)行粗磨,再用金相砂紙精磨。之后采用拋光機(jī)對(duì)試樣進(jìn)行拋光,以去除研磨造成的劃痕。采用4%硝酸酒精溶液對(duì)拋光面進(jìn)行侵蝕,隨即清洗、烘干[7-8]。

        Q245R在常溫下金相組織為塊狀鐵素體和細(xì)片狀珠光體。珠光體是鐵素體與滲碳體的機(jī)械混合物,球化過(guò)程是珠光體中碳化物分散、聚集、成球過(guò)程。隨著時(shí)間的推移,珠光體中分散的碳化物變成球狀物,片層狀的珠光體逐漸消失,然后小的球狀物會(huì)慢慢變大,片層狀珠光體明顯消失,最終變成球化組織[9],珠光體球化使得材料的力學(xué)性能下降。如圖10所示,珠光體球化過(guò)程示意圖[10]。

        圖10 珠光體球化過(guò)程示意圖

        如圖11所示,分別為100倍、200倍、500倍金相圖,白色塊狀為鐵素體,黑色片狀為珠光體。由圖可以看出:Q245R金相組織包含塊狀鐵素體、珠光體以及球化體,珠光體有部分碳化物已分散,且在鐵素體區(qū)域中有部分球形碳化物,但是珠光體形態(tài)尚明顯,符合輕度球化的組織特征,根據(jù)《火電廠用20號(hào)鋼珠光體球化評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》可以判定Q245R的珠光體球化程度為輕度球化,球化級(jí)別為3級(jí)。由此說(shuō)明Q245R鋼已開始劣化。

        圖11 Q245R金相組織

        通過(guò)以上模擬分析以及金相分析,得出爐膽頂板邊圓弧處的使用過(guò)程中失效原因,然而如圖12所示,該鍋爐爐膽頂板邊圓弧處存在明顯的環(huán)向褶皺,這是由于爐膽頂在沖壓加工過(guò)程中產(chǎn)生的。環(huán)向褶皺區(qū)域成為應(yīng)力集中區(qū)域,再加上使用過(guò)程中高溫應(yīng)力以及材質(zhì)劣化的作用,最終導(dǎo)致應(yīng)力集中部位起槽失效。GB/T 16508.4—2013《鍋殼鍋爐》[11]僅4.4.5.8規(guī)定:封頭、管板、下腳圈直邊部分不應(yīng)存在縱向褶皺。對(duì)于環(huán)向褶皺未作規(guī)定,因此建議增加規(guī)定:在封頭直邊過(guò)渡部分在加工制造過(guò)程中不應(yīng)存在環(huán)向褶皺。

        圖12 爐膽頂板邊圓弧處宏觀形貌

        4 結(jié)論

        1)通過(guò)對(duì)鍋爐爐膽頂板邊處失效分析,并采用ANSYS軟件對(duì)不同工況進(jìn)行模擬,得到以下結(jié)論:在失效部位,溫度載荷應(yīng)力遠(yuǎn)高于蒸汽載荷應(yīng)力,干燒工況下,煙側(cè)應(yīng)力水平與正常工況下相比,未發(fā)生太大變化,但是水側(cè)應(yīng)力水平反而比正常工況時(shí)的有所降低。

        2)通過(guò)金相分析發(fā)現(xiàn):珠光體有部分碳化物已分散,并逐漸向晶界擴(kuò)散,并且有部分分布在鐵素體區(qū)域中,說(shuō)明該材料已發(fā)生輕度球化。

        3)綜上所述,環(huán)向褶皺、高溫應(yīng)力和材質(zhì)劣化是爐膽頂板邊起槽失效的主要原因。因此建議GB/T 16508.4—2013《鍋殼鍋爐》增加規(guī)定:在封頭直邊過(guò)渡部分在加工制造過(guò)程中不應(yīng)存在環(huán)向褶皺。鍋爐在使用過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)日常管理,避免出現(xiàn)缺水干燒情況。

        [1] GB 713—1997 鍋爐用鋼板[S].

        [2] GB 713—2014 鍋爐壓力容器用鋼板[S].

        [3] 周石蕓.淺談Q245R鋼板[J].江蘇鍋爐, 2013 (03):8-10.

        [4] NB/T 47013.5—2015 承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè) 第5部分:滲透檢測(cè)[S].

        [5] 余普洲,官偉.一起立式鍋爐爐膽失穩(wěn)事故的分析與思考[J].中國(guó)高新技術(shù)企業(yè),2013(18):150-151.[6] 金堯,魏楠.金屬高溫應(yīng)力松弛行為研究[J].機(jī)械強(qiáng)度,1997(03):57-60.

        [7] DL/T 674—1999 火電廠用20號(hào)鋼珠光體球化評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)[S].

        [8] GB/T 13298—2015 金屬顯微組織檢驗(yàn)方法[S].

        [9] 徐鵬,艾志斌.20鋼珠光體球化對(duì)材質(zhì)損傷程度的試驗(yàn)研究[J].壓力容器,2003(12):12-14.

        [10] 蔡勤,丁磊.焦炭塔塔體物性研究與塔體變形機(jī)理分析[J].中國(guó)特種設(shè)備安全,2009,25(02):12-15.

        [11] GB/T 16508.4—2013 鍋殼鍋爐[S].

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