趙曉東
摘 要:21世紀,我國逐步進入信息化時代,各類新型技術(shù)的廣泛應(yīng)用帶動了生產(chǎn)力與生產(chǎn)水平的大幅度提升。在這樣的時代大背景下,我國傳統(tǒng)的重油催化裂化設(shè)備的綜合性能已難以滿足日益增長的節(jié)能環(huán)保需求,有待改進。本文意在,對該催化裂化裝置的使用情況及節(jié)能水平進行系統(tǒng)化分析,并提出一系列整改措施。
關(guān)鍵詞:重油催化;裂化裝置;節(jié)能;研究
一直以來,石化行業(yè)作為我國經(jīng)濟發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)發(fā)揮著關(guān)鍵性作用。近年來,我國社會經(jīng)濟發(fā)展帶動了能源油耗的逐年激增,能源緊張已成為制約我國經(jīng)濟發(fā)展的首要難題。因此,逐步提升重油催化裂化設(shè)備的綜合性能,有效提升能源利用率,是當前我國石化企業(yè)的首要工作任務(wù)。
1 我國煉油裝置存在的問題
時下,經(jīng)濟全球化已成為世界經(jīng)濟發(fā)展的主流趨勢,在帶動了各國家和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平穩(wěn)步提升的同時,也引發(fā)了一系列的能源危機。而我國作為世界上最大的發(fā)展中國家,幅員遼闊,資源豐富,石油資源儲備量較高;一方面,近年來隨著我國社會主義市場經(jīng)濟的高速運轉(zhuǎn),經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化,人民生活水平日益提升,帶動了我國人口數(shù)量與人口密度的逐年激增,在這樣的發(fā)展前提下,我國原有的石油資源已難以滿足日益增長的人民需求;另一方面,我國工業(yè)化腳步日益加快,日常生產(chǎn)環(huán)節(jié)所消耗的石油總量逐年攀升,且短時期內(nèi)不會下調(diào)。除上述因素以外,人民物質(zhì)生活的大幅度提升,帶動了我國車輛制造業(yè)及化工業(yè)的迅猛發(fā)展,對于石油的消耗情況有所提升?;谏鲜霈F(xiàn)象,我國日益增長的能源需求與現(xiàn)有的石油儲備之間出現(xiàn)了尖銳的矛盾,能源問題逐步成為困擾我國經(jīng)濟發(fā)展的重要難題。而隨著我國近年來生態(tài)環(huán)境的惡化情況加劇,加之環(huán)保工作的深入開展,我國政府對傳統(tǒng)的石油提煉行業(yè)提出了更高的時代要求,即在有效減少石油提煉過程中裝置耗能的同時,充分實現(xiàn)綠色環(huán)保無污染的行業(yè)標準;嚴格按照我國環(huán)保部門的節(jié)能需求,充分符合當前我國可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略方針。而催化裂化是石油提煉工作的重要環(huán)節(jié),是保障原有提純工作安全性與合理性的首要前提。但值得注意的是,在進行催化裂化裝置的使用過程中,裝置自身消耗的能源總量較高。傳統(tǒng)煉油廠的原油催化裂化環(huán)節(jié),其主要催化對象為汽油與柴油,也是能源企業(yè)的主要工作內(nèi)容。根據(jù)對2016年我國煉油企業(yè)的能耗情況進行分析,催化裂化裝置的能源消耗總量占據(jù)全國煉油企業(yè)耗能的三成以上。因此,逐步應(yīng)用新型煉油技術(shù)、減少裝置運行的能源消耗、借鑒外企先進的煉油理念,增強國產(chǎn)煉油企業(yè)的綜合實力,是當前我國煉油企業(yè)的時代任務(wù)。而充分提升能源利用率、優(yōu)化資源使用情況、實現(xiàn)綠色生產(chǎn)已成為當前我國煉油企業(yè)的核心工作。
2 裝置能耗分析
中原石化總廠的重油催化裂化裝置是由中國石油華東設(shè)計院設(shè)計的同軸式催化裂化裝置,于2006年進行多產(chǎn)異構(gòu)烷烴的催化裂化工藝技術(shù)擴能改造,裝置設(shè)計處理量提高到500kt/a,裝置設(shè)計基準原料為中原油田文留石蠟基常壓渣油,產(chǎn)品分布和收率都達到了設(shè)計要求。隨著原料日趨變重,產(chǎn)品分布逐步變差,高附加值產(chǎn)品收率下降,裝置能耗上升。為考察裝置的生產(chǎn)運行情況和能耗狀況,并對裝置的實際處理能力和各系統(tǒng)的操作參數(shù)是否合理有一個全面和正確的評估,為裝置的進一步優(yōu)化操作提供合理依據(jù),中原石化總廠與中國石油大學(xué)合作,于2012年7月對改造后的裝置進行了標定,裝置的能耗標定結(jié)果見表1。
3 節(jié)能措施及應(yīng)用情況
3.1 節(jié)能風(fēng)機改造
空冷風(fēng)機普遍采用軸流風(fēng)機輸送空氣,風(fēng)機不但能耗高,而且它的狀態(tài)好壞直接影響整個生產(chǎn)線的穩(wěn)定。風(fēng)機葉輪是唯一對氣體做功的部件,葉片的性能好壞直接決定風(fēng)機的效率和整體性能。為了進一步降低風(fēng)機用電,提高風(fēng)機穩(wěn)定性,對車間共計9臺電機驅(qū)動風(fēng)機的葉片進行改造,由普通葉片改為全三維高效節(jié)能軸流風(fēng)機葉片。葉片采用玻璃鋼材質(zhì)、環(huán)氧樹脂加碳纖維的中空結(jié)構(gòu),葉片的剛度大,傳動部件的負載輕,且表面涂有環(huán)氧樹脂,耐腐蝕、抗紫外線。通過CFD軟件計算,沿徑向設(shè)計成不同的扭曲度,升阻比大、無二次流動,保證了二維流動在寬廣的工作范圍內(nèi)具有非常低的流動損失。
3.2 提高空冷利用效率
干氣與熱路液化氣的對比見表3。由表3可看出,干氣具有較大的壓力推動力,且溫度比熱路液化氣低25℃左右,用溫度較低的干氣完全替代熱路液化氣作為補壓介質(zhì),液化氣全部進空冷冷卻器冷凝。改造前需6臺空冷全開才能滿足生產(chǎn),現(xiàn)改不凝氣充壓后,只需開3~4臺即可滿足生產(chǎn)需要,與空冷節(jié)能風(fēng)機配合使用,使得空冷噴淋軟化水用量也較以前有大幅下降,每天可節(jié)約30t,一年可節(jié)約35萬元。
4 結(jié)束語
為保障節(jié)能效果與經(jīng)濟效益,應(yīng)加強對裝置的標定工作,為分析產(chǎn)品分布和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提供真實可靠的數(shù)據(jù),指導(dǎo)操作優(yōu)化的方向。在分析和實施節(jié)能降耗的工作過程中,能獲得更多的實踐經(jīng)驗。通過精細化管理手段降低裝置加工損失以及做好水、電、汽、風(fēng)的節(jié)約使用,可進一步降低裝置能耗。
參考文獻
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