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        1 000 MW核電機組再循環(huán)管道振動分析及治理

        2018-04-19 07:44:31,
        節(jié)能技術(shù) 2018年2期
        關(guān)鍵詞:管系吊架調(diào)節(jié)閥

        ,

        (1.深圳中廣核工程設(shè)計有限公司常規(guī)島與公用設(shè)施所,廣東 深圳 518116;2.深圳中廣核工程設(shè)計有限公司核島系統(tǒng)所,廣東 深圳 518116)

        0 前言

        核電與水電、火電一起構(gòu)成世界能源的三大支柱,在世界能源結(jié)構(gòu)中占有重要的地位[1]。國內(nèi)某1 000 MW核電機組型號為CPR1000壓水堆核能發(fā)電機組,采用半轉(zhuǎn)速(1 500 r/min)汽輪發(fā)電機組技術(shù)。該機組設(shè)有凝結(jié)水最小流量再循環(huán)管線,該管線功能是將凝結(jié)水通過調(diào)節(jié)閥返回到凝汽器,調(diào)節(jié)閥一般在啟動或者低負(fù)荷情況下或者在汽機甩負(fù)荷時打開,以維持凝結(jié)水泵以及軸封冷卻器的最小流量,防止凝結(jié)水泵汽蝕,凝結(jié)水再循環(huán)管線振動過大不僅會降低管道和設(shè)備的使用壽命,危及管道和設(shè)備的使用安全性,進(jìn)而影響機組正常啟動和安全運行。

        很多學(xué)者對火電機組管道振動進(jìn)行了研究,結(jié)果表明:進(jìn)氣規(guī)律與閥門實際流量特性不匹配、支吊架設(shè)置不合理、閥門內(nèi)漏等是造成管線振動的主要原因[2-6]。對核電機組管系的振動研究較少,且由于核電機組相關(guān)參數(shù)與火電機組差別較大且其安全性要求更高,因此,有必要針對其進(jìn)行深入的研究,以保證核電機組的合理設(shè)計和經(jīng)濟(jì)運行。

        1 管道振動的診斷與分析

        1.1 振動現(xiàn)象介紹

        該機組再循環(huán)管線材質(zhì)為20+Cr合金鋼,規(guī)格為φ508x16,熱試首次啟動水溫為28℃,正常啟動水溫為46℃,閥門開度為80%,在調(diào)試階段,凝結(jié)水再循環(huán)管線及氣動調(diào)節(jié)閥振動劇烈,閥門氣動執(zhí)行機構(gòu)頂部搖擺、手輪劇烈振動,閥門本體及閥門前后管道存在高頻振動。且閥門后有很大的噪聲,振動導(dǎo)致多個閥門部件損壞:(1)調(diào)節(jié)閥壓力表外殼被振掉;(2)盤根螺栓松動;(3)放大器、氣源管左右晃動;(4)閥位反饋端子從反饋板振掉,導(dǎo)致無法顯示閥位反饋。為了準(zhǔn)確分析并找出管線振動的根本原因,對閥門及附近管道在不同閥門開度工況下振動情況進(jìn)行測量,測點分布示意圖如圖1,各測點的振動數(shù)據(jù)見表1。

        圖1 再循環(huán)管線測點分布圖

        表1調(diào)節(jié)閥所在管線振動測量數(shù)據(jù)(改造前)

        測點位置測點方向各閥門開度下的振動速度/mm·s-145%50%57%65%70%測點1與地面垂直10.8941.5740.8560.566測點1與地面平行8.614.7812.4659.3551.46測點2與地面垂直12.8614.3218.3816.3426.7測點2與地面平行10.2311.3810.9513.1114.5測點3與地面垂直20.4730.1247.2346.0938.87測點3與地面平行10.5311.7211.2413.6511.59測點4與地面垂直//5.4//測點4與地面平行//30.8//測點5與地面垂直//18.3//測點5與地面平行10.610.410.81211.24測點6與地面垂直11.214.217.819.718.72測點6與地面平行8.348.4710.210.510.95

        注:表格中為斜杠的代表實測中未讀取到有效數(shù)據(jù)。

        由表1可知,閥門開度的變化對管線振動影響較大,由此可以判斷,再循環(huán)管線的振動與管道內(nèi)流體流量有關(guān)。根據(jù)規(guī)范要求[7],對于碳鋼管道振動速度合格標(biāo)準(zhǔn)為V<20 mm/s,優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)為V<12.4 mm/s?,F(xiàn)場實測峰值達(dá)66 mm/s,嚴(yán)重超出規(guī)范要求。

        振動超標(biāo)主要集中在閥門本體及閥門至凝汽器之間的管道,初步判斷管線振動主要是由于管線流量及調(diào)節(jié)閥開度變化引起管道中介質(zhì)流速和壓差發(fā)生變化,從而造成流體的不穩(wěn)定流動,流體的高速流動呈現(xiàn)湍流狀態(tài),經(jīng)過閥門時形成湍流漩渦、發(fā)生氣蝕,對管道和閥門產(chǎn)生激振力,當(dāng)激振頻率等于或者接近管道固有頻率時會產(chǎn)生共振。

        1.2 振動問題分析

        管道及其支吊架、閥門和與之連接的凝汽器構(gòu)成了一個機械結(jié)構(gòu)系統(tǒng),分析管系振動需要從兩個振動系統(tǒng)分析:一是管道的結(jié)構(gòu)系統(tǒng),即從管道及其支吊架布置來分析其對振動的響應(yīng);二是流體系統(tǒng),即從流體研究的角度來確定流體變化規(guī)律。為了準(zhǔn)確分析引起管線振動的原因,主要從以下三個方面對該管線振動問題進(jìn)行分析:(1)調(diào)節(jié)閥布置情況;(2)管道及支吊架布置;(3)流體系統(tǒng)分析。

        1.2.1 調(diào)節(jié)閥布置情況

        根據(jù)規(guī)范要求[8],對于存在兩相流動的管系調(diào)節(jié)閥的位置宜接近接受介質(zhì)的容器布置,如果條件允許調(diào)節(jié)閥應(yīng)直接與接受介質(zhì)的容器連接。該管線考慮凝汽器設(shè)備焊接的要求,調(diào)節(jié)閥與凝汽器之間管道直段長度僅為300mm,調(diào)節(jié)閥布置滿足規(guī)范要求。

        1.2.2 管道及支吊架布置

        該管系支吊架設(shè)計時只進(jìn)行了靜態(tài)計算,靜態(tài)計算結(jié)果顯示一次應(yīng)力、二次應(yīng)力均滿足規(guī)范要求,未考慮兩相流管道實際運行中的動態(tài)特性,且該管系中除靠近閥門的支架為滑動支架外,其余全部為單拉桿剛性吊架(支架布置示意圖詳見圖2),以上兩種支架只起承載作用,約束管道垂直方向運動,而無限制管道水平位移作用,大大降低了管道的剛度,所以再循環(huán)管線管道支架設(shè)計不合理、管道剛度小、是導(dǎo)致管道振動的原因之一[9]。

        圖2 振動劇烈管段管道及支架示意圖

        1.2.3 流體系統(tǒng)分析

        凝汽器廠家在多孔管設(shè)計完成后,提給閥門設(shè)計方的多孔管入口壓力為0.2 MPa.a(即調(diào)節(jié)閥后壓力,由于閥門距離多孔管很近,管道壓損可忽略),閥門廠家以此進(jìn)行閥門選型,選擇兩級降壓閥籠,其降壓能力僅能剛好滿足閥后0.2 MPa.a的要求,隨著設(shè)計的深入凝汽器廠家多孔管設(shè)計中進(jìn)行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化,最終多孔管的實際壓力小于0.2 MPa.a,閥門卻沒有做相應(yīng)修改,所以造成閥后壓力的下降低于介質(zhì)溫度的飽和蒸氣壓,介質(zhì)汽化,閃蒸分解出氣體,形成氣液兩相流。此壓力沖擊波作用在閥芯或者閥座金屬表面,氣泡破裂,引起振動和噪音,閥門開度隨流量變化而變化,在開度為45%時,流量及流速小,氣蝕、振動輕微。隨著通過閥門的流量增加,流體流速加大,產(chǎn)生氣蝕和振動能量增加,因此閥門開度越大振動越劇烈。

        2 管道振動治理方案

        對于管系振動一般的處理思路有以下三方面:避振、減振、消振。避振主要是在管線最初設(shè)計階段通過合理的設(shè)計,避開所有可能導(dǎo)致振動的因素,而減振和消振則是對于已安裝運行后的管系通過充分的分析,采取合理的治理措施使振動減小到合理范圍或徹底消除。由于該管線調(diào)閥及管線走向已確定,再重新進(jìn)行閥門選型或者更改管線走向,工期較長,嚴(yán)重影響機組運行經(jīng)濟(jì)性。結(jié)合振動原因分析結(jié)論只能通過在適當(dāng)位置設(shè)置剛性約束和消除介質(zhì)氣蝕兩個途徑解決。

        2.1 支吊架改造

        通過合理設(shè)置支吊架,可以調(diào)整整個管系的剛度、固有頻率從而避開管道共振,根據(jù)振動原因分析及現(xiàn)場實際情況,采取在確保管道熱膨脹正常和系統(tǒng)應(yīng)力合格的前提下,閥門兩側(cè)加設(shè)限位支架,增加管道系統(tǒng)剛度,避開激擾力的頻率,以減小管道振動幅度,控制管道振動,調(diào)節(jié)閥兩側(cè)增加支架示意圖如圖3。

        圖3 調(diào)節(jié)閥增加支架示意圖

        2.2 流體系統(tǒng)改造

        由于調(diào)節(jié)閥后壓力無法滿足要求的壓力條件,產(chǎn)生氣蝕造成振動和噪聲,需要對調(diào)節(jié)閥后壓力進(jìn)行憋壓,以保證調(diào)節(jié)閥后的壓力滿足0.2 MPa.a的條件,考慮電廠運行經(jīng)濟(jì)型,調(diào)節(jié)閥更換短期內(nèi)無法實現(xiàn),增設(shè)節(jié)流孔板是現(xiàn)階段解決氣液兩相流最常用且簡單有效的措施[10]。

        小修結(jié)束后,機組正常運行時,對治理后的振動情況進(jìn)行了測試,振動治理后測量結(jié)果見表2。結(jié)果顯示:再循環(huán)管系治理后,振動情況明顯改善,在測試的各閥門開度下,振動速度最大值僅為7.63 mm/s,全部達(dá)到規(guī)范要求的優(yōu)秀級別,完全滿足機組安全運行的要求。

        3 結(jié)論

        (1)在管系設(shè)計中不僅考慮管道的靜態(tài)特性進(jìn)行靜態(tài)分析,建議進(jìn)行必要的動態(tài)分析,合理設(shè)計支吊架,在合適位置設(shè)置限位裝置,以提高管道固有頻率,避免共振。對于可能出現(xiàn)兩相流的管道進(jìn)行必要的流體分析,實際運行中保證各項參數(shù)與設(shè)計值一致避免出現(xiàn)氣蝕。

        表2調(diào)節(jié)閥所在管線振動測量數(shù)據(jù)(改造后)

        測點位置測點方向各閥門開度下的振動速度/mm·s-145%50%57%65%70%測點1與地面垂直6.444.596.365.795測點1與地面平行6.825.115.434.894.5測點2與地面垂直5.856.04/6.767.58測點2與地面平行3.294.65.145.295.55測點3與地面垂直3.133.686.446.836.35測點3與地面平行5.375.756.915.596.37測點4與地面垂直343.944.653.63測點4與地面平行434.14.766.38測點5與地面垂直5.744.77.246.548.33測點5與地面平行5.14.246.15.225.53測點6與地面垂直4.655.875.576.36.59測點6與地面平行4.935.557.087.057.63

        注:表格中為斜杠的代表實測中未讀取到有效數(shù)據(jù)。

        (2)通過現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)對某核電機組再循環(huán)管線進(jìn)行振動分析并制定合理的改造方案,治理投運

        后的振動幅度明顯減小、噪聲消除,實測振動速度全部達(dá)到優(yōu)秀級別,保證了機組的安全運行,提高了機組的效率,節(jié)約了能源。同時,該方案簡單可行、成本較低、效果良好,具有較強的可推廣性。

        [1]王新新.新時期我國核電發(fā)展現(xiàn)狀及對策分析研究[J].節(jié)能技術(shù),2010,28(1):60-64.

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        [8]GB50764-2012.電廠動力管道設(shè)計規(guī)范[S].北京:中國電力企業(yè)聯(lián)合會標(biāo)準(zhǔn)化中心,2012.

        [9]DL/T1113-2009.火力發(fā)電廠管道支架驗收規(guī)程[S].北京:中國電力企業(yè)聯(lián)合會標(biāo)準(zhǔn)化中心,2009.

        [10]毛慶,姜乃斌.孔板誘發(fā)管道流致振動相應(yīng)的計算方法[J].核電動力工程,2009,3(30):22-26.

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